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        汽輪機跳閘的原因分析及改造措施

        2013-05-31 03:04:30孫立明孫衛(wèi)東
        電力安全技術(shù) 2013年4期
        關鍵詞:小機汽門安全門

        孫立明,孫衛(wèi)東

        (華能寧夏大壩發(fā)電有限責任公司,寧夏 青銅峽 751607)

        華能寧夏大壩發(fā)電有限責任公司一期工程建設2臺330 MW機組。汽輪機采用上海汽輪發(fā)電機有限公司制造的N330-16.18/535/535型、亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸、四排汽沖動凝汽式汽輪機。額定功率為330 MW,最大連續(xù)功率為334 MW,最大功率為342.7 MW。

        1 事故經(jīng)過

        2011-02-01T15:51,2號汽輪機跳閘,ETS系統(tǒng)首出“汽輪機差脹大”,鍋爐MFT動作滅火,發(fā)電機“程序逆功率”保護動作解列,機組負荷由303 MW降至0,6 kV廠用電源自動切換至1號啟備變帶,電動給水泵聯(lián)啟成功。15:57,2號爐吹掃完成后點火;16:12,汽輪機轉(zhuǎn)速到0,投盤車;16:18,啟動D磨運行。17:26,熱控人員檢查完后,退出低壓缸“汽輪機差脹大”保護,檢查確認后恢復機組啟動。

        2 事故原因分析及事故處理中出現(xiàn)的問題

        經(jīng)分析,造成此次事故的主要原因為:TSI系統(tǒng)低壓II缸差脹信號卡件故障,引起“汽輪機差脹大”保護信號誤發(fā),造成汽輪機跳閘,導致機組解列。

        另外,在機組事故處理及啟機過程中還出現(xiàn)以下問題。

        (1) 17:26,汽輪機復置沖轉(zhuǎn),17:40,汽輪機轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,切換調(diào)速油泵時安全油壓下降。后開啟調(diào)速油泵出口門時,安全油壓恢復,主汽門突然開啟,轉(zhuǎn)速上升較快,即采取手動打閘停機。造成這一問題的主要原因如下:①對疏油門檢查維護不到位,疏油門門桿與手輪連接部分滑扣,閥門關不嚴,造成空氣進入主油泵內(nèi),在切換油泵時造成調(diào)速油壓下降;②切換主油泵時調(diào)速油壓下降,主汽門關閉,但此時汽輪機跳閘信號不發(fā),主汽門仍然接受開指令,當調(diào)速油泵出口門開啟后,調(diào)速油壓上升安全油壓建立,主汽門開啟高壓缸進汽量瞬時增大,造成汽輪機轉(zhuǎn)速快速上升。

        (2) 機組發(fā)生異常后無法及時掌握安全門的動作情況。

        (3) 由于機組跳閘,四段抽汽逆止門聯(lián)關,四抽汽源壓力低。手動開啟輔汽至甲、乙小機供汽分門時間較長,造成小機轉(zhuǎn)速下降,影響汽包水位。

        (4) 鍋爐MFT后聯(lián)啟電泵,電泵聯(lián)啟瞬間拉低6 kV廠用電壓,導致部分設備低電壓保護動作。

        (5) 事故過程中,低旁未聯(lián)開。

        3 采取的技術(shù)改造措施

        3.1 更換TSI卡件

        對2號機組TSI系統(tǒng)進行排查,確認TSI卡件存在故障。因此,對該卡件進行了更換,并進行跟蹤觀察。另外,在機組停運后對TSI差脹大保護進行了裝置、信道的冗余配置。

        3.2 完善熱工保護邏輯

        由于熱工保護邏輯不完善,造成機組安全油壓降低后主汽門關閉但不跳閘汽輪機,在安全油壓建立后主汽門直接開啟,容易造成汽輪機超速。為此,采取了以下改造措施。

        (1) 在汽輪機跳閘條件中增加“安全油壓<1.2 MPa”。安全油壓壓力開關取自安全油母管,按三取二邏輯設計。

        (2) 在1號、2號機組疏油門前后增加小口徑旁路閥,機組啟動時將疏油門完全關閉、開啟旁路小閥,油泵切換時操作小閥即可。

        3.3 在安全門處加裝動作指示器

        之前,熱控監(jiān)測安全門的動作情況依靠壓力開關動作監(jiān)視,但由于現(xiàn)場取壓管路較長、閥門動作速度快、振動較大,故無法正確指示動作情況。尤其在機組發(fā)生異常后,更是無法及時掌握安全門的動作情況。針對此問題,在安全門處加裝了動作指示器。

        3.4 修改電泵聯(lián)啟條件

        上述事故中,鍋爐MFT后聯(lián)啟電泵,電泵聯(lián)啟瞬間拉低了6 kV廠用電壓,導致部分設備低電壓保護動作。為避免此類問題的再次出現(xiàn),對1~4號機組的電泵聯(lián)啟條件進行了修改(見圖1)。另外,在今后的運行中還應注意:鍋爐MFT后聯(lián)啟電泵的時間應避開廠用電快切時間。

        3.5 增加聯(lián)開小機供汽門邏輯

        機組跳閘后,四段抽汽逆止門聯(lián)關,四抽汽源壓力低。由于手動開啟輔汽至甲、乙小機供汽分門的時間較長,造成小機轉(zhuǎn)速下降,從而影響汽包水位。為解決此問題,對1~4號小機增加了聯(lián)開輔汽至小機供汽門的邏輯(見圖2,以A小機為例)。

        圖1 修改后的電泵聯(lián)啟條件

        圖2 聯(lián)開輔汽至A小機供汽門的邏輯

        3.6 修改低旁快開觸發(fā)條件

        上述事故中,低旁實際已經(jīng)聯(lián)開。但是,由于低旁快開觸發(fā)條件為低旁入口壓力>4 MPa,而入口壓力<4 MPa時快開指令立即消失;因此,造成事故過程中低旁未聯(lián)開的假象。在上述事故過程中,低旁實際先后連續(xù)開關了4次。為此,對低旁快開觸發(fā)條件進行了如下修改:將原低旁入口壓力>4 MPa時快開、<4 MPa時快開消失,改為低旁入口壓力>4 MPa時快開、<3.80 MPa時快開消失,即增加死區(qū)。

        4 結(jié)束語

        采取上述改造措施后,2號汽輪機運行至今未發(fā)生過類似故障。借鑒2號汽輪機的改造措施,并結(jié)合各機組的實際情況,該公司先后在其他機組上進行了相應改造,為機組的安全、穩(wěn)定運行奠定了基礎。

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