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        千米深井大斷面軟巖巷道聯(lián)合控制技術

        2013-05-30 07:08:30張廣超謝國強楊軍輝龐茂瑜張興娜李二鵬
        中國煤炭 2013年3期
        關鍵詞:大巷軟巖噴漿

        張廣超 謝國強 楊軍輝 龐茂瑜 張興娜 李二鵬

        (1.中國礦業(yè)大學(北京)資源與安全工程學院,北京市海淀區(qū),100083;2.冀中能源股份有限公司邢東礦,河北省邢臺市,054000)

        冀中能源股份有限公司邢東礦-980 m大巷埋深達千米以上,圍巖呈現(xiàn)軟巖特性,巷道使用過程中發(fā)生持續(xù)變形,支護系統(tǒng)損毀嚴重,多次擴刷整修,仍未能有效控制巷道大范圍變形。本文在分析軟巖巷道變形機制的基礎上,結合現(xiàn)場實踐條件,提出了 “錨網(wǎng)梁+U型鋼支架+噴漿、壁后注漿”的聯(lián)合支護技術,成功解決了-980 m軟巖巷道大變形問題,并為深部軟巖巷道支護提供了技術支撐。

        1 工程概況

        冀中能源股份有限公司邢東礦位于邢臺市東北約4 km處,井田面積14.5113 km2,地層平緩,傾角一般在10~15°之間。采深600~1300 m,分-760 m和-980 m兩水平開拓,是華北地區(qū)煤層賦存最深的礦井之一。-980 m大巷于2006年掘成,半圓拱形斷面,寬4.5 m,高3.5 m,斷面面積為15.75 m2,是邢東礦二水平主要軌道運輸及進風的永久性大巷。巷道埋深1040 m,依次穿過野青灰?guī)r,主采2#煤層以下45 m左右為灰色和深灰色、含植物化石碎片。

        巷道原有支護形式為錨網(wǎng)噴支護,使用不到一年,巷道便出現(xiàn)大變形,頂板下沉量達159 mm,兩幫移近量404 mm,底臌量達132 mm,變形后巷道斷面面積僅為5.58 m2,且變形仍以2.2 mm/d的速度增長,需要不停地進行臥底、刷幫、補強等整修工作,有時還需要處理冒頂。巷道支護系統(tǒng)嚴重破壞,肩、幫部大面積的開裂片幫,多處出現(xiàn)網(wǎng)兜,噴漿層多處開裂,局部甚至出現(xiàn)斷錨索、斷錨桿、斷槽鋼現(xiàn)象。針對邢東礦-980 m大巷破壞特征,需結合軟巖巷道變形機制和支護特征確定相應的控制對策。

        2 深井軟巖巷道維護特點及控制對策

        2.1 深井軟巖巷道變形機制及支護要點

        2.1.1 深井軟巖巷道變形機制

        巷道開挖后原巖應力重新分布,在巷道邊緣一定范圍內產生數(shù)倍于原巖應力的集中應力,當集中應力超過圍巖強度極限時,圍巖將出現(xiàn)塑性變形,從巷道邊緣到深部一定范圍內出現(xiàn)塑性變形區(qū),同時集中應力向圍巖深部移動。塑性變形區(qū)內部分圍巖強度明顯削弱,出現(xiàn)松動破壞,稱為不穩(wěn)定塑性區(qū);未出現(xiàn)松動性破壞的區(qū)域稱為穩(wěn)定塑性區(qū)。在各向等壓條件下,圓形巷道塑性區(qū)半徑R與周邊位移u的計算式為:

        式中:P——原巖應力,MPa;

        Pi——支護阻力,MPa;

        r0——巷道半徑,m;

        φ——巖石內摩擦角,(°);

        C——巖石內聚力,MPa;

        G——巖石剪切彈性模量,GPa。

        由式(1)、式(2)可知巷道塑性區(qū)半徑與周邊位移主要取決于原巖應力P、反應圍巖強度性質的內摩擦角φ以及巖石內聚力C。與淺部地層相比,深部地層地應力高、巖體松軟、強度低、自穩(wěn)能力極差,P取值大,C、φ取值較小,因此軟巖巷道塑性區(qū)范圍和周邊位移都將劇增,表現(xiàn)為巷道頂板下沉量大,兩幫收斂明顯。此外,軟巖巷道變形具有明顯的時間效應,一般呈現(xiàn)蠕變變形三階段的規(guī)律,初始變形速度較大,變形量大,變形穩(wěn)定后仍以較大速度產生流變,持續(xù)時間較長。

        2.1.2 深井軟巖巷道支護機理

        軟巖巷道淺部圍巖出現(xiàn)塑性變形是不可避免的,其支護關鍵在于充分發(fā)揮穩(wěn)定塑性區(qū)圍巖的塑性承載能力。針對初期來壓快、變形大、速度快的特點,應選用同時具備適宜剛度和一定可縮性的柔性支架及時支護,一方面允許巷道出現(xiàn)變形,以便圍巖中形成承載結構,達到塑性區(qū)最大承載能力;另一方面又要限制圍巖變形,以免變形過大圍巖破壞而喪失承載能力。針對軟巖巷道后期表現(xiàn)出的較強流變特性,要保證巷道較長時間的穩(wěn)定和服務期的安全,需選用具有較高支護阻力的支護結構對巷道進行二次支護,二次支護應在初次支護尚未失效,圍巖移近速度已經(jīng)很小的適當時間進行。此外,軟巖巷道變形破壞是個漸變過程,巷道環(huán)向非對稱受壓,往往在兩幫、頂?shù)捉堑缺∪醪课皇紫瘸霈F(xiàn)破壞,繼而引發(fā)整個支護結構的破壞失穩(wěn),需對薄弱部位加強支護。

        2.2 深井軟巖巷道變形控制對策

        2.2.1 巷道破壞原因分析

        根據(jù)上述深井軟巖巷道變形機制及支護機理的分析,綜合-980 m大巷地質生產條件及相關區(qū)域巷道破壞特征,認為造成巷道圍巖持續(xù)變形的主要因素有:

        (1)高地應力是巷道變形失穩(wěn)的主要原因。-980 m大巷埋深1040 m,地應力高達25 MPa,開挖引起的集中應力系數(shù)2~3,圍巖一直處于高應力狀態(tài)。

        (2)構造應力復雜。巷道為穿層巷道,穿過數(shù)個地質層位,且中小斷層發(fā)育,地質條件、構造應力復雜。

        (3)圍巖強度低、承載能力差。-980 m大巷軟巖特征明顯,屬V類不穩(wěn)定巖層,圍巖單軸抗壓強度小于20 MPa,圍巖承載能力差,極易發(fā)生塑性破壞。

        (4)巷道底板未進行有效支護成為圍巖壓力釋放的突破口,引起大面積底臌,進而引發(fā)兩幫頂板破壞,導致支護體系承載結構破壞。

        (5)支護參數(shù)不合理。-980 m大巷圍巖松散軟弱加之多次修復擾動影響,圍巖松動范圍大,錨桿不能錨固在松動圈以外的穩(wěn)定巖層中,錨固力衰減甚至喪失,難以控制圍巖塑性圈的發(fā)展。

        2.2.2 千米深井軟巖巷道聯(lián)合控制對策

        結合邢東礦-980 m大巷地質生產條件,以深井軟巖巷道圍巖控制理論為基礎,提出了 “錨網(wǎng)梁+U型鋼支架+噴漿、壁后注漿”的聯(lián)合支護方案。該技術方案將錨網(wǎng)梁主動支護和U型鋼可縮型支架初撐力高、支護強度大的優(yōu)點有機結合,此外壁后注漿又充分提高了圍巖強度,使得支護體系與圍巖相互作用形成共同承載體系,充分發(fā)揮圍巖塑性區(qū)承載能力,保持圍巖的穩(wěn)定。其原理分析如下:

        (1)錨網(wǎng)梁支護結構具有薄、柔,與圍巖緊貼和早強的特性,是理想的初始支護方案。軟巖巷道開挖后,選擇具有合適預緊力的高強錨桿及時支護,使圍巖封閉處于三向受力狀態(tài),避免錨固區(qū)內圍巖離層、滑動和擴容,改善圍巖力學性能,強化圍巖強度,提高塑性區(qū)圍巖承載能力;同時支護結構具有一定可縮性,允許圍巖在巷道安全的條件下出現(xiàn)一定量變形,釋放變性能。

        (2)待一次支護巷道變形穩(wěn)定后,選用U型鋼可縮性環(huán)形支架進行二次支護,其較高的初撐力和支護強度可以增大圍巖壓力,限制圍巖變形,提高圍巖強度,給巷道提供最終支護強度和剛度;在U型鋼支架和錨網(wǎng)梁間充填袋裝碎渣,可將圍巖壓力均勻作用在環(huán)形支架上,改善支架受力狀態(tài),提高圍巖強度,同時實現(xiàn)對兩幫、頂角等薄弱部位的加強支護。

        (3)在圍巖表面噴漿封堵了圍巖裂隙,隔絕了空氣,防止圍巖受水以及風化作用的影響而降低本身的強度;低壓力注漿改善了巖體弱面的力學性能,增大巖體內部各結構面的相對位移阻力,提高圍巖強度,改善圍巖狀態(tài),同時加強了錨網(wǎng)梁支護的整體性和協(xié)調性。

        (4)錨網(wǎng)梁、U型鋼可縮性環(huán)形支架、壁后注漿3種支護方式有機結合形成一個多層有效組合拱,即噴網(wǎng)組合拱、環(huán)形支架支護拱、錨桿壓縮區(qū)組合拱、噴層薄拱及漿液擴散加固拱,多層組合拱共同作用擴大了支護結構的有效承載范圍,提高了支護結構的整體性和承載能力,從而可以對圍巖提供更高的支護阻力,控制圍巖塑性區(qū)的持續(xù)發(fā)展。

        3 支護方案及工程效果

        3.1 支護方案

        綜合理論分析、數(shù)值模擬及工程類比法確定-980 m大巷支護方案,巷道支護斷面如圖1所示?,F(xiàn)場擴刷斷面后及時對巷道斷面進行噴漿,噴漿厚度為30 mm,然后進行錨網(wǎng)梁支護,鋼筋梯子梁選用?14 mm雙筋焊接而成,規(guī)格為4500 mm×50 mm(長×寬),頂網(wǎng)為金屬編織網(wǎng),規(guī)格為1100 mm×1100 mm(長×寬);錨桿選用?22 mm×3000 mm螺紋鋼超強錨桿,間排距為800 mm×800 mm,外露長度為10~50 mm,每孔使用S2360和Z2360樹脂錨固劑各一卷;頂板采用?21.8 mm×8500 mm鋼絞線錨索加強支護,間排距為2000 mm×800 mm,外露長度為200~300 mm,每孔使用1卷S2360和2卷Z2360樹脂錨固劑。

        圖1 -980 m大巷支護斷面圖

        一次支護后,在巷道表面設置測站,監(jiān)測巷道表面位移,待巷道變形趨于穩(wěn)定時,采用36U環(huán)形鋼支架進行二次支護,支架搭接長度450 mm,搭接段用兩道卡纜擰緊,卡纜間距80 mm,支架間距800 mm,兩架之間用扁鋼連桿連住,每架3根,支架安裝完畢后,在幫、頂處鋪金屬網(wǎng)片,網(wǎng)片上用編織袋裝碎渣充填,支架空幫、空頂處必須充填密實。用道渣、碎石充填巷道底部至規(guī)定高度,并在巷道表面噴射混凝土50 mm,及時進行灑水保養(yǎng)。同時在巷道表面布置注漿孔,注漿孔分為3個層次,間排距為1500 mm×3200 mm,深淺孔交錯布置,每排8根,注漿孔深度分別為1 m、2 m、8 m,注漿管長度分別為600 mm、1200 mm、2000 mm,如圖2所示。注漿材料選用42.5#普通硅酸鹽水泥、水玻璃,水泥漿的水灰比控制在(0.7~1)∶1,水泥漿與水玻璃之比應控制在1∶(0.1~0.3);設計淺孔注漿壓力第一次為 1.0 MPa,第二次為2.5 MPa,深孔注漿壓力為6 MPa。

        圖2 -980 m大巷注漿孔布置圖

        3.2 工程效果分析

        二次支護注漿后,再次在-980 m巷道表面布置測站,監(jiān)測巷道表面位移,監(jiān)測結果如圖3所示。從圖3中可以看出巷道變形在62 d后基本趨于平穩(wěn),頂板累計下沉量為88 mm,兩幫累計變形量為207 mm,底板底臌量為92 mm。觀測數(shù)據(jù)分析表明,采用 “錨網(wǎng)梁+U型鋼支架+噴漿、壁后注漿”支護技術后,巷道圍巖強度極大改善,巷道變形得到有效控制,巷道支護體系穩(wěn)定性和完整性得到提高。

        圖3 -980 m大巷圍巖變形曲線

        4 結論

        (1)冀中能源股份有限公司邢東礦-980 m大巷發(fā)生變形失穩(wěn)是多種因素綜合作用的結果。地應力高、構造應力復雜、圍巖松軟易破壞是其變形失穩(wěn)的內在原因,支護方式和支護參數(shù)不合理是其破壞的外在原因。

        (2)深井軟巖巷道變形具有變形量大、速度快、流變性、自穩(wěn)時間長的特點,軟巖巷道支護的關鍵在于選用合理支護方式實現(xiàn)支架與圍巖相互作用,以充分發(fā)揮塑性區(qū)圍巖的承載能力。

        (3)深井軟巖聯(lián)合支護技術即 “錨網(wǎng)梁支護+U型鋼環(huán)形支架+噴漿、壁后注漿”3種支護方式有機結合,可以提高支護體系的承載能力和整體性,增強塑性區(qū)圍巖的承載能力,能夠有效控制軟巖巷道變形,解決了-980 m大巷的支護難題,保證了礦井安全生產,是控制軟巖巷道變形失穩(wěn)的一種有效方法。

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