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        大牛地氣田水平井鉆完井工藝技術

        2013-05-16 13:10:52常興浩秦玉英王錦昌
        特種油氣藏 2013年2期
        關鍵詞:井身機械鉆速進尺

        常興浩,秦玉英,王錦昌

        (中石化華北分公司,河南 鄭州 450006)

        引 言

        1 前期水平井鉆井遇到的問題

        鉆遇二疊系延長組砂礫巖滲漏性強地層,易縮徑卡鉆,且礫石容易使鉆頭蹩跳;和尚溝組、石千峰組泥巖堅硬,細砂巖、粉砂巖研磨性強,并且含少量礫石[2-3],可鉆性差,PDC 鉆頭憋跳鉆嚴重,牙輪鉆頭易發(fā)生牙齒剝落,掉牙輪事故。

        以山西組為目的層的水平井,斜井段鉆遇煤層易發(fā)生垮塌,垮塌原因主要是煤層的層理結構和裂隙結構發(fā)育,煤層應力敏感性高,尤其是大斜度井段容易發(fā)生井壁垮塌[1]。DF1井目的層為下二疊統(tǒng)山西組氣層,造斜段鉆遇43 m厚煤層,施工中發(fā)生煤層垮塌,填井側鉆[4]。DPS-1井,在山西組造斜井段鉆遇煤層,發(fā)生垮塌,劃眼無法通過,被迫打水泥塞回填側鉆。DPS-2井在山西組鉆遇3套煤層,多次發(fā)生起下鉆遇阻情況,由于煤層垮塌,2次打水泥塞回填側鉆[1]。

        下石盒子目的層非均質性強,泥巖夾層不等厚分布,鉆遇長段泥巖易泥包、卡鉆,因此需要進行回填側鉆或懸空側鉆,并且往往側鉆軌跡垂深調整較大,井眼軌跡控制難度增大。例如,DP1井水平段3次回填側鉆,1次懸空側鉆。DP35-1井設計A靶點巖性發(fā)生變化,深度較預測深度上提14.1 m。為了準確中靶被迫加大造斜率,最大造斜率達0.48°/m[4],工程施工風險加大。

        2 優(yōu)快鉆井技術

        2.1 小井眼井身結構優(yōu)化

        水平井試驗早期采用的井身結構水平段為?215.9 mm井眼,如DF2井,井身結構詳見表1所示。當時水平段選用?215.9 mm井眼主要原因是:①井眼尺寸大,鉆柱的環(huán)空間隙相對較大,鉆柱的起下相對安全,對鉆井出現(xiàn)的復雜情況處理手段相對較多[5-6];②低滲砂巖儲層必須壓裂改造才能有效建產,而當時的壓裂工具不夠成熟,壓裂工具在?215.9 mm井眼作業(yè)相對安全。

        水平段?215.9 mm大井眼井身結構是導致機械鉆速慢的主要原因:①由于井眼尺寸大,單位進尺鉆頭切削巖石體積多[5];②鉆頭尺寸切削巖石表面積大,鉆機功率在鉆頭處的消耗就大;③鉆柱尺寸大,扭矩大,鉆機余量相對較小。以上因素直接導致了機械鉆速慢,鉆井指標低。2009年開始試驗水平段?152.4 mm井眼的井身結構(表1)。該井身結構較優(yōu)化前井眼尺寸整體縮小一級,井眼尺寸的縮小,改善了大井眼井身結構的不足,在同等鉆機能力情況下大大提高了機械鉆速,同時也能夠滿足目前的壓裂技術要求。

        表1 井身結構優(yōu)化前后對比

        2.2 井眼軌道設計優(yōu)化

        水平井試驗初期井眼軌道采用五段制(直—增—穩(wěn)—增—平)或七段制(直—增—穩(wěn)—增—穩(wěn)—增—平)剖面設計。例如DP1井、DP35-1井設計靶前距為230 m,采用七段制剖面設計,最大增斜率為0.28°/m,又如DP5井,采用五段制剖面設計,造斜段增斜率分別為0.21°/m、0.14°/m。設計靶前距短,增斜率大,是導致機械鉆速慢[7-9]、指標低的又一重要原因:①該區(qū)造斜段最大采用1.5°單彎螺桿工具造斜,1.5°單彎螺桿滑動增斜能力為0.33~1.17°/m,要滿足設計0.28°/m的增斜要求,就要求鉆具鉆進1個單根(9 m),必須滑動鉆進7~8 m,而滑動鉆進的機械鉆速較復合鉆進低,就導致了斜井段機械鉆速低,進而影響全井的鉆井指標;②斜井段機械鉆速慢,在鉆遇煤層、泥巖地層時容易發(fā)生井壁垮塌、失穩(wěn),一旦發(fā)生井壁失穩(wěn),鉆井指標勢必大大降低,因此斜井段機械鉆速低是制約鉆井提速的一大因素。

        在總結前期問題的基礎上進行了井眼軌道剖面優(yōu)化,優(yōu)化后靶前距為350~400 m,采用三段制剖面設計,造斜率為0.14~0.16°/m,采用該軌道設計后,造斜段進尺1個單根(9 m),滑動鉆進4~5 m,復合鉆進4~5 m,復合鉆進比例的提高,提高了該井段的機械鉆速,提高了鉆井指標。優(yōu)化前后的造斜率見表2。

        2.3 煤層安全鉆進技術

        以山西組為目的層的水平井鉆遇煤層發(fā)生井壁垮塌是制約鉆井指標提升的又一重要因素。現(xiàn)場對煤層取樣、機理分析表明,山西組煤層層理性較強,塊狀結構不明顯,煤層的層狀結構決定了煤層在垂直方向上膠結力薄弱,表現(xiàn)為層與層之間膠結力較層內膠結力小,并且膠結物易吸水釋放粘貼力,導致煤層更容易沿層理成片狀剝落掉塊,在井斜越大的井段,煤層的層狀結構更大面積的暴露于井筒中,在水平段,煤層的層理直接與井筒平行。煤層的層狀結構越大面積的暴露于井筒,就越容易垮塌掉塊[1]。

        《城市綠線管理辦法》《城市規(guī)劃編制辦法》等一系列部門規(guī)章,覆蓋了風景園林行業(yè)的規(guī)劃設計、組織管理、景觀保護等方面,通過行政介入與政府引導的方式有效地加強了風景園林規(guī)劃建設的運行與管理。

        在對煤層垮塌機理研究的基礎上,提出了相應對策。

        (1)確定合理的鉆井液密度維持適當?shù)撵o液柱壓力,以保持煤巖應力處于平衡狀態(tài),盡可能降低鉆井液濾失量。對比分析了13口水平井進入煤層后鉆井液密度情況,密度為1.17 g/mL的DP8井,1.18 g/mL的DPS-1井,1.20 g/mL的DP7井都發(fā)生了嚴重的煤層垮塌事故,劃眼不能通過,只能采取回填側鉆的方式處理垮塌;密度為1.25 g/mL的DP11井、DP12井、DP17井、DPS-3井,密度為1.23 g/mL的DP6井,都順利鉆過了煤層。

        (2)維持鉆井液具有良好的流變性,保持鉆井液具有良好的潤滑性。對比研究14口井的的漏斗黏度和動朔比,順利穿過煤層的井,如DP9井、DP6井、DP11井、DP15井、DP10井、DP12井、DP17井和DPS-3井,鉆井液漏斗黏度為60~95 s。

        (3)嚴格控制鉆井液的含砂量和濾失量。

        (4)在進入煤層前50 m開始降低轉速,控制起下鉆速度,減少旋轉鉆具和壓力激動對煤層井壁的影響。對比了13口水平井進入煤層后的起下鉆速度,起下鉆速度越快,越容易發(fā)生煤層垮塌事故。最典型的是DP7井,煤層垮塌前的1趟起下鉆均速高達18.18 m/min。DPS-1井煤層垮塌前的1趟起下鉆均速為12.9 m/min,DPS-2井煤層垮塌前的1趟起下均速為14.21 m/min。進入煤層起下鉆速度較小的井發(fā)生煤層垮塌的風險較小,如DP9井、DP6井、DP15井和DP13井煤層段起下鉆均速分別為5.7、7.3、5.5 和7.8 m/min。

        (5)鉆進煤層時應采用大水眼鉆頭,減少射流對井壁的沖蝕,同時加大排量,保證攜巖;進入煤層前要簡化鉆具組合,不帶穩(wěn)定器、扶正器,盡量減少鉆鋌數(shù)量,配接加重鉆桿[1]。

        安全鉆進煤層技術現(xiàn)場應用后取得了良好的效果。例如DPS-7井造斜段穿越102 m煤層,井壁無垮塌,后續(xù)管柱下入安全。

        2.4 二開上部直井段復合鉆進技術

        針對二開上部井段(直羅組—延長組)地層膠結性差,可鉆性高,但易井斜的特點,優(yōu)化采用“PDC+螺桿”的復合鉆具組合:?215.9 mm鉆頭+?172 mm直螺桿 +?214 mm扶正器 +?177.8 mm鉆鋌6根+?158.8 mm鉆鋌7根+?127 mm鉆桿串。該鉆具組合的優(yōu)點是:①防斜效果好,由于螺桿的轉速較高,在相同進尺下切削下井壁的轉數(shù)比常規(guī)組合高出幾倍,只要鉆頭緊貼下井壁,其防斜效果非常好,特別是在傾斜地層,效果明顯[10];②機械鉆速快,由于螺桿的鉆速高,機械鉆速明顯提高,對于軟—中軟地層,機械鉆速可提高50% ~100%。

        該鉆具組合的本質是鐘擺+螺桿,其機理是直螺桿上部的?214 mm扶正器使下部螺桿鉆具具有鐘擺效應,螺桿的高速旋轉增加了橫向切屑力和橫向切削頻率,從而具有一般鐘擺鉆具組合所不及的防斜能力,螺桿的高轉速配合高效鉆頭也使得機械鉆速大大提高。自推廣該鉆具組合后,大牛地地層上部直井段的機械鉆速得到了很大提高。取得了良好的應用效果。表3為2012年上半年使用PDC+螺桿的復合鉆進技術與2011年使用普通鉆具組合的對比表。由表3可知,2012年復合鉆進二開第1趟鉆進平均進尺為1 023.73 m,較2011年增長263.59 m,其中平均機械鉆速為36.09 m/h,較2011年二開第1趟鉆進機械鉆速(22.44 m/h)提高60.82%。

        表3 2012年二開第1趟復合鉆進與2011年普通鉆進方式對比情況

        3 應用效果

        截至2012年7月底,經過逾100口水平井的實踐,逐步形成了大牛地氣田水平井關鍵鉆完井工藝技術,鉆井指標得到了很大提升。平均鉆井周期從2002年DP1井的139.0 d,縮短到2012上半年的61 d,平均機械鉆速從DP1井的3.02 m/h提高到2012上半年的6.75 m/h。其中無導眼水平井DPH-10井(水平段長度為1 200 m)以鉆井周期31.71 d創(chuàng)造了工區(qū)水平井鉆井周期最短紀錄,有導眼水平井DPH-14井(水平段長度為1 200 m)以鉆井周期39.17 d,創(chuàng)造了工區(qū)有導眼水平井最短周期紀錄,DPH-17井(水平段長長度為1 200 m)全井平均機械鉆速為11.68 m/h,創(chuàng)造了工區(qū)水平井平均機械鉆速最高紀錄。

        DPH-10井是大牛地氣田在鄂爾多斯盆地部署的1口開發(fā)井,設計井深為4 097.39 m,水平段長為1 200 m,目的層為下石盒子盒1氣層。該井設計水平段采用?152.4 mm井眼井身結構設計,軌道剖面采用三段制單增剖面設計,設計造斜率為0.16°/m。二開直井段為396~2 322 m,采用PDC+螺桿復合鉆進方式,二開第1趟鉆采用鉆頭GD1605T復合鉆進,機械鉆速高達68.68 m/h,進尺440.95 m,二開第2趟鉆為復合鉆進,采用鉆頭M1655FC,一趟鉆進尺為1 000.03 m,機械鉆速為24.5 m/h,大斜度井段著陸前1只HJ517G鉆頭機械鉆速為4.84 m/h,進尺為261.61 m。三開水平段第1只 P5235MJH鉆頭機械鉆速最高,達到16.11 m/h,水平段第2只PDC鉆頭M1652C鉆進井段為3 266.91~3 605.00 m,進尺為338.09 m,機械鉆速為12.64 m/h。該井鉆井周期為31.71 d,全井平均機械鉆速為11.38 m/h,創(chuàng)大牛地氣田水平井鉆井周期最短紀錄[10]。

        DPH-14井是位于鄂爾多斯盆地的1口開發(fā)井,設計井深為3 864.09 m,水平段長為1 200 m。采用水平段?152.4 mm井眼的三級井身結構,主井眼軌道剖面采用三段制單增剖面設計,設計造斜率為0.16°/m,該井實施導眼。二開上部直井段采用PDC+螺桿復合鉆進模式,第1只鉆頭為M1655FC鉆頭,在延安組、延長組、二馬營組井段進尺為868.29 m,平均機械鉆速為26.11 m/h;第2只仍采用M1655FC鉆頭,進尺為800.09 m,平均機械鉆速為14.00 m/h;導眼段使用1只PDC鉆頭,進尺為240.81,機械鉆速高達8.12 m/h。水平段第1只鉆頭為P5335MJ鉆頭,進尺達671.16 m,機械鉆速高達17.43 m/h。該井在實施導眼的情況下,鉆井周期縮短為39.17 d,取得了良好的應用效果。

        4 結論與認識

        (1)井身結構的優(yōu)化,井眼尺寸的有效縮小,是機械鉆速大大提高、鉆井周期大幅縮短的重要前提和保障。

        (2)二開上部直井段復合鉆進方式的采用,大大提高了PDC鉆頭的轉速和切削巖石的效率,是機械鉆速提高的又一重要因素。

        (3)井眼軌道的優(yōu)化,造斜段造斜率的降低,提高了復合鉆進的比例,提高了斜井段的機械鉆速,大大提高了鉆井指標。

        (4)煤層安全鉆進技術的應用,降低了鉆遇煤層的風險,安全鉆過煤層是鉆井指標提升的又一重要保證。

        [1]王錦昌,鄧紅林,袁立鶴,等.大牛地氣田煤層失穩(wěn)機理分析及對策[J].石油鉆采工藝,2012,34(2):4-8.

        [2]鄧紅琳,張哨楠,丁曉琪,等.鄂爾多斯盆地定邊北部石盒子組—山西組儲層成巖作用[J].成都理工大學學報:自然科學版,2009,36(2):31 -36.

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        [4]鄧紅琳.大牛地致密砂巖氣田水平井鉆完井技術[J].天然氣工業(yè),2010,30(12):59 -62.

        [5]王錦昌,鄧紅琳,袁立鶴,等.定北區(qū)塊優(yōu)快鉆井技術研究與應用[J].長江大學學報,2012,9(1):85-88.

        [6]王錦昌,巢貴業(yè),鄧紅琳,等.張?zhí)烨吞锾茁┚卫砜尚行苑治觯跩].特種油氣藏,2011,18(5):124-126.

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        [9]郭紅峰,寧松巖.蘇10區(qū)塊綜合配套鉆井技術[J].特種油氣藏,2007,14(S0):114 -123.

        [10]劉新成,王錦昌.水平井優(yōu)快鉆井技術在大牛地氣田D10PH -5井的應用[J].長江大學學報,2012,9(4):91-93.

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