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        一種高效自動塑料粉碎機(jī)組的設(shè)計與實現(xiàn)?

        2013-05-15 08:10:42王昌佑王鴻博王淮賢胡建國
        機(jī)械工程與自動化 2013年3期
        關(guān)鍵詞:信號系統(tǒng)

        王昌佑,王鴻博,王淮賢,胡建國

        (1.廣東隆興包裝實業(yè)有限公司,廣東 潮州 515638;2.順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東 順德 528300)

        0 引言

        國內(nèi)傳統(tǒng)的塑料邊角料粉碎機(jī)目前都采用以單片送料(或單片人工遞送)粉碎,而且物料的送料都由人工操作,造成送料慢、粉碎速度低、效率差等問題。為此,筆者根據(jù)生產(chǎn)實際需要設(shè)計了一種具有整卷自動上料、自動粉碎過篩、自動稱量及包裝的全自動整卷邊角塑料粉碎機(jī)組。

        1 全自動整卷邊角塑料粉碎機(jī)組構(gòu)成及工藝流程

        1.1 設(shè)備基本結(jié)構(gòu)

        高效自動粉碎機(jī)組設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

        圖1 高效自動粉碎機(jī)組結(jié)構(gòu)示意圖

        1.1.1 自動上料裝置

        本機(jī)組上料裝置由升料和推料機(jī)構(gòu)組成,均采用減速電機(jī)和鏈傳動方式進(jìn)行驅(qū)動,其限位開關(guān)起到位檢測及保護(hù)功能。

        1.1.2 粉碎機(jī)及落料裝置[1,2]

        用于塑料粉碎的粉碎機(jī)型式有很多:按粉碎機(jī)安裝形式分為立式和臥式;按粉碎機(jī)的主要粉碎機(jī)理分為剪切式、沖擊式、渦流式和渦輪式;按操作方式分為低溫和常溫等。

        本粉碎機(jī)組采用常溫模式下臥式單轉(zhuǎn)子剪切模式,并在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了改進(jìn),由上部的強(qiáng)力切碎機(jī)構(gòu)和下部的細(xì)粉剪切機(jī)構(gòu)所組成。上部的強(qiáng)力切碎機(jī)構(gòu)具有低轉(zhuǎn)速、大扭矩、高擊碎力等特點,它同時具有割裂、扯斷、切碎、撞擊、擠壓、雜碎等粉碎功能,可使塑料聚合物粗碎成小塊狀;下部細(xì)碎機(jī)構(gòu)具有剪切功能,使上部粗碎的小塊狀物料得到細(xì)碎,達(dá)到細(xì)度要求的物料,并從四周落料篩網(wǎng)排出,落入粉碎機(jī)落料箱;粉碎落料箱中設(shè)有料位檢測元件,便于對粉碎機(jī)及上料推料裝置的運(yùn)行進(jìn)行間歇式控制。

        1.1.3 螺桿輸送裝置

        螺桿輸送裝置主要由電機(jī)驅(qū)動螺桿旋轉(zhuǎn)將粉碎機(jī)落料箱中的顆粒提升到稱重裝置的粉料盛斗。該裝置的運(yùn)行由粉碎機(jī)落料箱及粉料盛斗中所設(shè)置的有無料檢測裝置進(jìn)行自動控制。

        1.1.4 粉料落料稱重裝置

        落料稱重裝置主要由給料機(jī)構(gòu)、稱量斗、夾袋機(jī)構(gòu)、氣動系統(tǒng)及傳感器等構(gòu)成,其目的是實現(xiàn)定量自動稱重包裝。系統(tǒng)采用高、中、慢三速自動控制下料,系統(tǒng)效率高,落料稱重精度高,且根據(jù)包裝重量需求(由觸摸屏參數(shù)畫面進(jìn)行設(shè)定)可自動調(diào)節(jié)下料重量,控制精度可達(dá)每包重量誤差在0.1 kg內(nèi)。

        1.1.5 輸送及自動縫包裝置

        該裝置由輸送裝置、自動縫包裝置組成,主要完成定量稱重,粉料進(jìn)包裝袋后自動傳輸至自動縫包裝置和縫包的任務(wù)。該裝置設(shè)有輸送到位、縫包完成到位限位開關(guān),控制縫包機(jī)構(gòu)的運(yùn)行。

        1.2 設(shè)備的基本參數(shù)

        設(shè)備基本參數(shù)如下:

        粉碎速度(kg/h): 1 800;

        粉碎整卷邊角料規(guī)格(mm): Φ900×880;

        整卷邊角重量(kg): ≤200;

        定額稱量(kg): 10~50;

        稱量速度(t/h): 2~3;

        縫包速度(包/h): 80~120;

        供氣壓力(MPa): 0.5~0.7;

        電動機(jī)功率(k W): 45;

        旋轉(zhuǎn)刀刃直徑(mm): Φ500。

        1.3 全自動整卷邊角塑料粉碎機(jī)組工藝流程

        該設(shè)備全部動作均由PLC自動控制,操作方便,生產(chǎn)效率高。設(shè)備具有單個裝置運(yùn)行及整個機(jī)組全自動運(yùn)行功能,在解決粉碎效率、節(jié)省人力要求的生產(chǎn)過程中提供了必要的工藝手段。該系統(tǒng)可根據(jù)設(shè)定的參數(shù)使定量稱重能精確控制,根據(jù)物料的多少進(jìn)行粉碎機(jī)的間歇式控制,減少粉碎機(jī)空載運(yùn)行時間,有效提高了粉碎效率并具有顯著的節(jié)能效果。粉碎機(jī)組工藝流程如圖2所示。

        圖2 粉碎機(jī)組工藝流程

        2 控制系統(tǒng)及程序設(shè)計

        2.1 控制系統(tǒng)硬件配置

        粉碎機(jī)組控制系統(tǒng)以西門子PLC、觸摸屏、傳感器、A/D模塊及電器元件組成,機(jī)組控制硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示。根據(jù)全自動粉碎機(jī)組的工藝流程及實際需要同時考慮系統(tǒng)的擴(kuò)展留有少量冗余,硬件選用西門子S7-200系列CPU226 AC/DC/繼電器型主機(jī)1塊、EM221擴(kuò)展模塊1塊、EM222擴(kuò)展模塊1塊、EM231模擬量輸入模塊1塊、TP170 A觸摸屏1塊、F WC稱重模塊1套及若干電器元件。

        2.2 控制系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)及程序設(shè)計

        2.2.1 設(shè)備的控制操作要求

        根據(jù)實際需求,該機(jī)組設(shè)備的控制要求如下:

        (1)運(yùn)行方式:能夠自動運(yùn)行和手動運(yùn)行切換,手動運(yùn)行具有機(jī)組各單獨裝置獨立運(yùn)行的選擇,并能實現(xiàn)單步運(yùn)行。

        (2)聯(lián)鎖/互鎖:系統(tǒng)各部分相互關(guān)聯(lián),因此程序控制需要根據(jù)各種條件自動進(jìn)行連鎖。如自動與手動狀態(tài)的互鎖、電動機(jī)正反轉(zhuǎn)聯(lián)鎖、各工位之間運(yùn)行聯(lián)鎖等。

        (3)緊急停車:設(shè)置急停按鈕,當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時,按下急停按鈕,所有正在進(jìn)行動作的設(shè)備停止。急停復(fù)位后,能夠從斷點位置開始運(yùn)行。

        (4)參數(shù)及報警功能:具有對粉碎機(jī)機(jī)組各參數(shù)修改、記錄、調(diào)整的功能;設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)故障時應(yīng)在觸摸屏上進(jìn)行報警顯示。

        圖3 機(jī)組控制硬件結(jié)構(gòu)框圖

        2.2.2 主系統(tǒng)控制流程

        PLC是整個系統(tǒng)的控制核心,通過接收來自觸摸屏的輸入信息和其他各種外設(shè)輸入的信息,經(jīng)PLC處理后完成相應(yīng)的運(yùn)動控制。系統(tǒng)整體程序采用模塊化程序設(shè)計方式,控制系統(tǒng)整體流程圖如圖4所示。其中,粉碎機(jī)的間斷運(yùn)行控制、落料定量稱重控制及輸送與縫包控制是整個控制系統(tǒng)的核心,尤其是落料稱重控制決定了整體系統(tǒng)運(yùn)行的速度與精度。

        圖4 控制系統(tǒng)整體流程圖

        2.2.3 落料稱重包裝控制的關(guān)鍵技術(shù)

        用稱重傳感器將落料的重量信號變換成標(biāo)準(zhǔn)信號(4 mA~20 mA直流信號),然后將該信號送入模擬量輸入模塊的一個模擬輸入端,轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號交給PLC的CPU處理[3],實現(xiàn)出料口電磁閥切換控制和落料重量的精確控制。

        (1)稱重傳感器標(biāo)度換算:實際控制中的過程量通過傳感器轉(zhuǎn)變?yōu)榭刂葡到y(tǒng)可接收的電信號(0 V~5 V或4 mA~20 mA),再由輸入模塊以數(shù)字量的形式送給PLC。該數(shù)字量與實際過程量具有某種函數(shù)對應(yīng)關(guān)系,但在數(shù)值上并不相等,也不能直接使用,必須經(jīng)過一定的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)化的過程稱為模擬量的輸入數(shù)值標(biāo)定[4]。在PLC的程序設(shè)計中,為實現(xiàn)控制需要,模擬量通過手工計算轉(zhuǎn)換為數(shù)字量[5]。標(biāo)定公式如下:

        其中:D為A經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換得到的數(shù)值;A為模擬量信號值;Am為模擬量輸入信號的最大值;A0為模擬量輸入信號的最小值;Dm為Am經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換得到的數(shù)值;D0為A0經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換得到的數(shù)值。

        (2)落料稱重控制:稱重過程的落料控制是根據(jù)稱重傳感器的檢測信號順序控制下料緩沖料口、稱量斗及后續(xù)輸送、縫包包裝機(jī)構(gòu)的動作。由可編程控制器通過軟件對稱重誤差進(jìn)行補(bǔ)償,提高計量精度。落料稱重子程序控制流程如圖5所示。

        圖5 落料稱重子程序控制流程

        系統(tǒng)采用三級給料方式,快速進(jìn)料落料量大,可用較短時間加入額定重量的85%;中速加料落料量稍小,加入定額重量的10%;慢速加料落料量最小,加入額定重量的5%??焖俾淞蟼?cè)重于落料速度,而中速和慢速落料保證稱量的精度,解決了包裝效率與稱量精度之間的矛盾。本系統(tǒng)重量設(shè)定值為50 kg,動態(tài)誤差為0.1 kg,最大落料包裝速度為5袋/min~8袋/min。對于落料性好的物料,其指標(biāo)可進(jìn)一步提高。

        (3)提高動態(tài)稱重精度的軟件措施:影響動態(tài)稱重的主要因素是被稱重物料的密度、流量和落差的大小,它是由落料倉的重力傳感器和PLC所控制的進(jìn)料口各氣動電磁閥產(chǎn)生的。因此,改進(jìn)控制思路,借鑒靜態(tài)稱量精度高的特點是提高動態(tài)計量的關(guān)鍵。為此本系統(tǒng)采用先快速后中速、最后慢速細(xì)加料的控制下料方式,合理調(diào)節(jié)重量參數(shù)和時間參數(shù),可實現(xiàn)多種場合的快速包裝。

        其控制過程為:控制器收到傳感器的重量信號后,按預(yù)先設(shè)定好的程序值進(jìn)行控制,快速開啟盛料門后,進(jìn)行快速給料,當(dāng)重量≥W1時(W1為快速下料的目標(biāo)值),PLC控制快速下料電磁閥關(guān)閉,停止快速加料信號輸出;當(dāng)重量≥W2時(W2為中速下料的目標(biāo)值),PLC控制中速下料電磁閥關(guān)閉,停止中速加料信號輸出;當(dāng)重量值≥W3時(W3為慢速下料至稱量最終目標(biāo)值),停止慢加信號輸出,給料門安全關(guān)閉,定值稱量完成;最后,夾袋機(jī)構(gòu)松開,料袋自動松開落入輸送帶進(jìn)入下一工序。

        3 結(jié)束語

        本文所設(shè)計的粉碎機(jī)組將上料、粉碎、過篩、稱重、縫包等工藝有效集成在一起,通過PLC控制實現(xiàn)整卷邊角塑料從粉碎、稱重到縫包的自動過程,有效協(xié)調(diào)粉碎、稱重、包裝、縫包各單元之間的運(yùn)行速度,系統(tǒng)運(yùn)行自動化程度高。實際運(yùn)行中最大粉碎能力最高可達(dá)到1 800 kg/h,稱重精確、包裝速度快。該系統(tǒng)投運(yùn)一年多來運(yùn)行平穩(wěn),效果顯著,減輕了工人的勞動強(qiáng)度,降低了消耗,提高了生產(chǎn)率,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

        [1] 李慧,馬正先.廢舊塑料的粉碎[J].中國塑料,2001,15(4):86-90.

        [2] 李正仁,李銳.塑料粉末粉碎機(jī)的研制[J].塑料加工應(yīng)用,1999(1):25-26.

        [3] 孫廷耀.關(guān)于如何選用稱重傳感器的幾點建議[J].計量技術(shù),2001(1):53-54.

        [4] 彭軍.傳感器與檢測技術(shù)[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2003.

        [5] 宋伯生.PLC編程實用指南[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.

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