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        淺談對電動給水泵密封水系統(tǒng)的改造

        2013-05-12 01:07:50劉中川
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2013年9期
        關(guān)鍵詞:偶合器試運電泵

        劉中川

        (天津電力建設(shè)公司,天津 300000)

        1 概述

        某電廠汽輪機為哈爾濱汽輪機廠600MW超臨界機組,所配電動給水泵為上海電力修造廠生產(chǎn)的型號為HPT200-330-5s/22A的30%容量給水泵,給水泵組為電動前置泵、電動機、液力偶合器、電動給水泵依次同軸布置。所有單體設(shè)備的潤滑油和偶合器工作油共用一個油箱,油箱與偶合器連體,位于偶合器底部。電動給水泵的密封水一路由凝結(jié)水輸送泵供給,一路由凝結(jié)水泵出口供給,兩路共用一母管。在電泵組試運過程中先后發(fā)生電泵密封水外溢和電泵耦合器油系統(tǒng)進水等問題,通過對這些問題的分析,研制出了有效的解決方案,對密封水系統(tǒng)進行了合理的改造,有效的根治了上述問題。這些問題存在一定的普遍性,在類似的機組中可以進行推廣,避免同類問題的反復(fù)發(fā)生。

        2 原密封水系統(tǒng)在時運過程中存在的問題及原因分析

        第一次電動給水泵組啟動出現(xiàn)問題:在電動給水泵組泵組啟動一段時間后電泵密封水外溢,且有一定壓力;對問題的分析解決:通過以往的經(jīng)驗分析斷定為密封水壓力過高,于是決定通過對密封水壓力進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)過程中連續(xù)出現(xiàn)兩次因為調(diào)低密封水壓力而導(dǎo)致從軸承外腔室的呼吸孔往外噴水的現(xiàn)象,后經(jīng)多次調(diào)節(jié),將密封水穩(wěn)定在趨于平衡范圍。

        第二次電動給水泵啟動出現(xiàn)的問題:第二次啟動后密封水仍存在壓力不穩(wěn)定現(xiàn)象,重復(fù)出現(xiàn)階段性壓力過高或過低、回水不暢等問題,導(dǎo)致油中進水,偶合器油箱油位明顯升高。因為試運時間緊迫,沒有時間停泵處理,我們只能在不停泵狀態(tài)下就地監(jiān)視密封水壓力,盡量手調(diào)至趨于正常狀體,同時用外置真空濾油機對潤滑油進行過濾脫水作業(yè)。

        真空濾油機對潤滑油進行脫水作業(yè)的操作步驟:在偶合器頂部蓋板的通氣孔旁邊開孔,直徑φ40左右,在開孔的上部焊接一段長約150mm的直徑為45mm的不銹鋼管,管的另一端焊一平焊法蘭,此法蘭與另一片焊有300mm左右長度的直徑45mm的不銹鋼管用螺栓連接,中間加聚四氟墊片。在偶合器底部排油管處接管到真空濾油機入口,將濾油機出口管引至偶合器頂部開孔接管處綁扎好,構(gòu)成完整濾油回路。

        在此狀態(tài)下電動給水泵堅持運行3天,潤滑油除水效果良好,并未對油質(zhì)造成危害,沒有影響到整體試運進度。

        在濾油期間期間,針對密封水問題,我們進行了細致分析。

        第二次電動給水泵組啟動后出現(xiàn)的問題的原因分析:電動給水泵水側(cè)密封采用迷宮式套筒密封,套筒外側(cè)有O型密封圈,緊鄰軸端軸承內(nèi)腔室,軸承的外腔室有一呼吸孔與大氣相通。如圖1所示。

        按照設(shè)計原理,在密封間隙合理并且密封水壓力合理的情況下是不應(yīng)該有水進入軸承室的,啟停泵和泵的工作狀態(tài)發(fā)生改變時有少量密封水漏流為正常。參照整個密封水系統(tǒng)設(shè)計和所發(fā)生各種情況認(rèn)為油中反復(fù)進水的原因有以下幾點:密封水供水壓力調(diào)節(jié)過大,導(dǎo)致回水不暢,多余的水從軸端溢出進入軸承室;密封水壓力過小時封不住泵體內(nèi)部的高壓水,高壓水進入軸套密封的回水腔室,加之水溫很高導(dǎo)致迅速氣化升壓,汽水混合物在高壓作用下迅速沖入軸承室導(dǎo)致油中再次進水,表現(xiàn)形式就是呼吸孔向外噴水;密封水調(diào)節(jié)閥性能差,不能及時進行跟蹤差壓變化;密封水回水量大時存在回水不及時的現(xiàn)象,密封水回水管只有一路回凝汽器,少一路排地溝的設(shè)計(因為施工時沒有廠家圖紙,只有設(shè)計院圖紙,而設(shè)計院圖紙將此項設(shè)計漏掉了)。

        3 對電動給水泵密封水系統(tǒng)的改造及改造后的效果

        停泵后我們進行了對電泵組密封水系統(tǒng)進行了以下的改造:首先對密封水回水管進行了改造,加一路直排地溝并加兩道截止閥進行控制,如圖2所示;對密封水調(diào)節(jié)閥進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)閥門存在內(nèi)漏,更換新的調(diào)節(jié)閥回裝;對密封水回凝汽器管路U形水封管進行檢查,確認(rèn)注水正常;檢查密封水回水至電前泵入口卸荷閥,確認(rèn)正常。

        圖1 密封水系統(tǒng)示意圖

        鑒于前兩次啟動發(fā)生的問題,我們針對易發(fā)生問題的關(guān)鍵點進行了分析,同時也是為了驗證我們做出改造的效果,我們制定了嚴(yán)格的防范措施。先投入由凝結(jié)水輸送泵供給的密封水再對泵體進行注水,注水期間嚴(yán)格監(jiān)視密封水漏流情況;啟動電動給水泵前置泵前,打開密封水回水至前置泵入口的卸荷閥,同時監(jiān)視給水泵兩端不冒水;泵初啟動階段,將密封水回水切換至排地溝,凝汽器投真空后再切換至排凝汽器,以消除回水不暢;電動給水泵組運行正常后,將密封水回水由地溝切換凝汽器,令試運人員就地監(jiān)視給水泵兩端不冒汽水。

        圖2 改造后的密封水系統(tǒng)示意圖

        圖3 自制噴射器示意圖

        機組真空狀態(tài)發(fā)生改變時或凝結(jié)水泵工作狀態(tài)發(fā)生改變時注意對密封水供水和排水的切換,同時監(jiān)視漏流情況。經(jīng)過上述的一系列改造和嚴(yán)格按照措施執(zhí)行后,電動給水泵密封水系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常,也徹底消除了油系統(tǒng)中進水的現(xiàn)象。在解決完油系統(tǒng)進水的問題后,將外置真空濾油機去掉,并且用盲法蘭將在偶合器頂部后開孔接管頭的端部封死。

        在三次啟泵試運過程中,造成偶合器坑內(nèi)幾次滿水,并且水中帶油。由于設(shè)備布置緊湊,空間狹小,給清理帶來很多不便,而且耗費人力。為此,我們借鑒主油箱射油器原理自制一套利用壓縮空氣排水的裝置,如圖3所示。

        此噴射器用現(xiàn)場不銹鋼管廢料頭焊制,使用方法為:

        a口用膠皮管與現(xiàn)場壓縮空氣雜用管道相接綁牢,c口與現(xiàn)場用于濾油的塑料管廢管相接綁牢引入地溝,b口綁扎一層或兩層鋼絲網(wǎng),將整個噴射裝置放置于偶合器坑底,開啟壓縮空氣,利用噴射原理將坑內(nèi)存水帶出。此噴射器可以在幾個小時內(nèi)就將滿坑水排干凈,有效的克服的清理過程中的不利條件,減少了人力的投入,并且可以隨時方便的使用。并且可以將此裝置應(yīng)用于其它現(xiàn)場的電動給水泵組耦合器坑、凝汽器坑等類似位置的排水工作中,起到了良好的效果。

        結(jié)語

        通過此次對電動給水泵組密封水系統(tǒng)的改造,在得到了一個較好的結(jié)果的同時,也使我們在精神方面收獲到了更多的啟示:

        (1)安裝過程中一定不要被進度壓力打亂思路,認(rèn)真進行圖紙會審,施工時將各種因素考慮周全,力爭一次成優(yōu)。(2)機組的各個系統(tǒng)試運前一定要按照廠家圖紙和設(shè)計院圖紙進行認(rèn)真核對,發(fā)現(xiàn)問題立即整改,避免犯一些低級錯誤;(3)不要過于迷信權(quán)威,對圖紙上不完善、不科學(xué)的地方要勇于創(chuàng)新,發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題;(4)試運過程中發(fā)生問題時分析要有深度,避免治標(biāo)不治本;(5)時刻保持清醒的頭腦不忘創(chuàng)新。

        [1]上海電力修造廠.600MW給水泵說明書及圖紙[Z].

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