摘 要:某染色廢水處理工程采用AB法工藝,已穩(wěn)定運(yùn)行十年。設(shè)施出水水質(zhì)達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-92)中Ⅰ級標(biāo)準(zhǔn),其中 CODcr在50mg/L以下,出水部分回用。實(shí)踐表明,在染色廢水處理上,AB法工藝具有設(shè)計(jì)合理、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:AB法;染色廢水;出水回用
1 工程概述
江蘇歐橋精紡有限公司于二○○二年三月建成一套日處理800噸廢水的環(huán)保設(shè)施,廢水主要包括:產(chǎn)生于條染工序的染色廢水,排放量為250噸/天,CODcr≤1000 mg/l;來源于后整理工序的洗滌廢水,排放量為450噸/天,CODcr≤250mg/L;另有廠區(qū)部分生活污水接入,約100噸/天,CODcr≤400mg/L。本工程設(shè)計(jì)參數(shù):Q≤800噸/天,CODcr≤500mg/L,色度≤200倍。出水標(biāo)準(zhǔn)為《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-92表3中Ⅰ級標(biāo)準(zhǔn)): CODcr≤100mg/l,BOD5≤25mg/l,色度≤50倍,SS≤70mg/l,pH=6~9[1]。該工程于二○○二年三月上旬開始調(diào)試運(yùn)行,同年五月出水已能達(dá)到排放要求,九月通過環(huán)保局監(jiān)測驗(yàn)收。該套設(shè)施運(yùn)行非常穩(wěn)定,出水CODcr基本保持在50mg/L以下,因此該項(xiàng)目被列入二○○四年度江蘇省印染廢水一級達(dá)標(biāo)排放示范工程,同年還獲評“江蘇省優(yōu)秀環(huán)保工程”稱號。
2 工藝流程
我公司在文獻(xiàn)調(diào)研及工程經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,首先確立了廢水先生化處理、再物化處理的總體思路,針對染色廢水水質(zhì)水量變化大的特點(diǎn),通過方案篩選,最終選用了AB法工藝。該工程設(shè)計(jì)工藝流程如圖。
3 AB法生化系統(tǒng)設(shè)計(jì)及運(yùn)行
3.1 生化系統(tǒng)設(shè)計(jì)
廢水在調(diào)節(jié)池中混合后,預(yù)期正常生產(chǎn)情況下COD的處理效果如下:A級進(jìn)水350~500mg/l,A級沉淀池的出水約200~300mg/l,B級沉淀池出水90~120mg/l,后續(xù)氣浮設(shè)施出水在70 mg/l左右。
A級曝氣池有效水深為4.7米,總有效容積75立方,設(shè)計(jì)停留時間1.8小時,內(nèi)置組合填料10立方;設(shè)計(jì)MLSS=4000mg/l,污泥回流比50%~100%,容積負(fù)荷2.5KgCOD/m3.d,在兼氧情況下運(yùn)行。
B級曝氣池有效水深為4.5米,總有效容積540立方,設(shè)計(jì)停留時間13.5小時,無填料;設(shè)計(jì)MLSS=3000mg/l,污泥回流比50%~100%,容積負(fù)荷0.32 KgCOD/m3.d。
A級、B級沉淀池均為豎流式,平面尺寸6.0m×6.0m,總高度(包括泥斗)7.9m;表面負(fù)荷0.92m3/m2.h,出水采用三角堰,堰口負(fù)荷0.55l/(s.m)。污泥回流井A、B各一座,采用高位形式,與沉淀池合建,池頂同高,每座有效容積4.0立方,污泥回流各采用采用氣提系統(tǒng)一套,回流管DN150,空氣管DN32,省去污泥回流泵。
生化池曝氣采用軟管,供氣用羅茨風(fēng)機(jī)SSR150型兩臺,風(fēng)壓均為4900Kpa,一臺風(fēng)機(jī)功率為15kW,風(fēng)量為10.85m3/min,另一臺風(fēng)機(jī)功率為22kW,風(fēng)量為15.85m3/min。兩臺風(fēng)機(jī)交替使用,可根據(jù)每日廢水量調(diào)節(jié)使用時間,一般生產(chǎn)淡季功率小的風(fēng)機(jī)使用時間長,旺季功率大的風(fēng)機(jī)使用時間長,用于節(jié)約動力費(fèi)用。
3.2 生化系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行
3.2.1 調(diào)試方案
①接種培菌,生化池中注滿污水,每格生化池中均勻加入同類染色廢水處理設(shè)施的生化污泥接種,接種后悶曝24小時,后打開污泥回流井中氣提閥門,使生化池與同級沉淀池中廢水內(nèi)循環(huán)。
②間歇進(jìn)水,風(fēng)機(jī)24小時開,以小風(fēng)機(jī)為主。污泥回流井中氣提閥門常開。每日進(jìn)水約100噸,每班進(jìn)水一次,小流量進(jìn)入,A、B級同時進(jìn)原水,出水超越氣浮池,直接進(jìn)入脫色池或排污口。投加營養(yǎng)加入時間與進(jìn)水時間錯開,以免營養(yǎng)流失。持續(xù)時間:6~10天。
③小量連續(xù)進(jìn)水,風(fēng)機(jī)24小時開,以小風(fēng)機(jī)為主。污泥回流井中氣提閥門常開。24小時小流量連續(xù)進(jìn)水,A級進(jìn)原水,B級出水超越氣浮池,直接進(jìn)入脫色池或排污口。小時進(jìn)水量根據(jù)培菌時間增加,從10噸~20噸。營養(yǎng)投加分三次加入,時間間隔8小時,三次加入量相等。持續(xù)時間:30~40天。
④正常水量連續(xù)進(jìn)水,氣浮系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn),污泥系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)。風(fēng)機(jī)24小時開,大小風(fēng)機(jī)交替使用。污泥回流井中氣提閥門常開。24小時連續(xù)進(jìn)水,A級進(jìn)原水,B級出水進(jìn)入氣浮池,后進(jìn)入脫色池或排污口。每小時進(jìn)水量根據(jù)培菌時間增加,從20噸~35噸。嚴(yán)禁大流量沖擊。污泥系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)。營養(yǎng)投加分三次加入,時間間隔8小時,三次加入量相等。持續(xù)時間:30~40天。
⑤生化池正常水量連續(xù)進(jìn)水,氣浮系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),污泥系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。處理設(shè)施出水達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),調(diào)試階段結(jié)束。
監(jiān)測手段:SV,COD,pH,MLSS,SVI,DO,填料掛摸情況,污泥外觀目測。
3.2.2 調(diào)試運(yùn)行過程
①培菌過程基本順利。春節(jié)后即開始調(diào)試工作,包括單機(jī)設(shè)備調(diào)試和系統(tǒng)調(diào)試,并于2002年2月28日進(jìn)水試機(jī),3月1日拖污泥,在生化池中均勻加入印染廠干化污泥10噸后,培菌開始。4月上旬開始24小時連續(xù)進(jìn)水排放,生物菌生長良好,出水水質(zhì)明顯改善。至5月上旬,設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常,出水水質(zhì)良好,后設(shè)施持續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行一個月,出水水質(zhì)一直穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。2002年6月底由廠方申請,市環(huán)境監(jiān)測站對該項(xiàng)工程于2002年8月21日、22日、23日連續(xù)三天跟蹤監(jiān)測,各項(xiàng)指標(biāo)良好,數(shù)據(jù)見監(jiān)測報(bào)告。
②SV值作為反映曝氣池活性污泥量的直觀指標(biāo),每天A級、B級曝氣池中各測一次,另每周各測一次MLSS,計(jì)算SVI。培菌三個月,A級SV值一段時間低于10,后迅速穩(wěn)步上升至65%,排泥后穩(wěn)定控制在35~60%之間,MLSS約3000~4500mg/l ,SVI在90~120之間。而B級SV值上升極其緩慢,前二個月在3~10%之間,第三個月一直在15%左右徘徊,MLSS約1500mg/l ,SVI在70~100之間。B級曝氣池中活性污泥生長緩慢,但監(jiān)測A級、B級沉淀池出水,水質(zhì)良好,COD分別為200ml/g、90ml/g。第四個月,B級SV逐漸值達(dá)到25%,MLSS達(dá)到2000mg/l,SVI在100~120之間,沉降性能良好。第五個月, B級SV值達(dá)到40%, MLSS達(dá)到3000mg/l 左右,SVI在90~120ml/g,其間排泥一次,后SV值在25~30%左右,MLSS值達(dá)到設(shè)計(jì)值。目前A級每半月排泥一次;B級自試運(yùn)轉(zhuǎn)始五個月排泥一次,正常運(yùn)轉(zhuǎn)至今約半年排一次剩余污泥,SV值一直穩(wěn)定在35%左右。
③抗沖擊負(fù)荷。在調(diào)試運(yùn)行過程中,出現(xiàn)兩次污泥異?,F(xiàn)象。第一次表現(xiàn)為:A級SV一日之間突然從60%降至5%,B級SV從35%升至70%,B級曝氣池中測SV時,污泥泥面在下降過程中出現(xiàn)局部凹陷現(xiàn)象,但B級沉淀池出水水質(zhì)正常。第二次表現(xiàn)為:A級活性污泥由正常的黃褐色轉(zhuǎn)為淡奶黃色,SV逐漸增高,從60%至90%,后污泥大量流失,A級SV降至約10%;B級活性污泥顏色稍有轉(zhuǎn)淡,SV從35%升至80%,出水夾帶大量浮泥,氣浮池負(fù)荷增大,出水COD在90mg/l,但水顏色為褐色,需加脫色劑。兩次污泥異常,根據(jù)事后調(diào)查,都是因?yàn)閺S方使用了硫化染料,第一次是一次性大劑量使用,第二次是少劑量連續(xù)使用,兩次都采用在A級加硫酸亞鐵及B級污泥回流到A級的方法,在三日內(nèi)得到有效控制,一般在一周內(nèi)能基本恢復(fù)正常。這證明了當(dāng)初采用AB法的設(shè)計(jì)思路是正確的,AB法抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),在最不利情況下,A級系統(tǒng)崩潰,但保護(hù)了B級系統(tǒng),通過采取措施,將B級污泥及時增補(bǔ)到A級,一般都能很快恢復(fù)。針對廠方兩次出現(xiàn)的污泥異常問題,向廠方相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)建議督促操作人員與染色車間加強(qiáng)聯(lián)系,使污水處理設(shè)施人員及早知曉生產(chǎn)計(jì)劃,防患于未然,同時對生產(chǎn)計(jì)劃中可能出現(xiàn)明顯影響廢水處理效果的地方,及時提出建議及要求。
3.3 運(yùn)行結(jié)果
3.3.1 監(jiān)測數(shù)據(jù)
整個污水處理系統(tǒng)經(jīng)過數(shù)月調(diào)試及運(yùn)行后,取得了良好的效果。連續(xù)三日監(jiān)測期間,平均每日污水處理量約850噸,雖然A級進(jìn)水COD變化范圍較大,B級出水穩(wěn)定。運(yùn)行表明整個污水處理系統(tǒng)耐沖擊負(fù)荷能力較高,出水完全達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),整個工程處理率達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。監(jiān)測數(shù)據(jù)如下:
3.3.2 長期運(yùn)行情況
本項(xiàng)目中調(diào)節(jié)池的總?cè)莘e約1800 立方,水量調(diào)節(jié)能力強(qiáng),設(shè)施長期正常運(yùn)行,基本采用24小時連續(xù)進(jìn)水方式運(yùn)行,只是在春節(jié)期間因停產(chǎn)會間斷進(jìn)水,控制進(jìn)水流量約35立方/小時(以進(jìn)水管流量計(jì)計(jì)量)。該設(shè)施建設(shè)后,除2004年省示范工程建設(shè)有部分改造外,沒有大的檢修,對設(shè)施的運(yùn)行經(jīng)受了時間考驗(yàn)。尤其2004年省示范工程建設(shè)改造后現(xiàn)場CODcr、DO、污泥指標(biāo)監(jiān)測數(shù)據(jù)(單位:mg/l)
4 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
4.1 工程占地及投資等
本污水處理站除調(diào)節(jié)池為先建設(shè)施外,占地面積約805平方米,工程投資125萬元,為該廠自籌資金。該套設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定,每年可減少CODcr約70多萬噸,大大減少了對華妙塘、周邊水環(huán)境及居民的危害,取得了很好的社會效益。
4.2 工程運(yùn)行費(fèi)用
該設(shè)施設(shè)計(jì)比較合理,運(yùn)行效果穩(wěn)定,在日常運(yùn)行維護(hù)上,減少很多人力物力,操作人員由原來6人調(diào)整為5人,且由于B級沉淀池出水較好,氣浮池加藥量降低,藥劑費(fèi)下降,使得污水處理成本下降,由原來1.70元/噸廢水調(diào)整為1.46元/噸廢水(包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)、人工費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi))。
4.3 出水回用
雖然B級沉淀池的出水水質(zhì)在正常情況下各項(xiàng)指標(biāo)已達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),氣浮可超越,但是廠方希望出水水質(zhì)進(jìn)一步優(yōu)化,以滿足部分回用的要求,故氣浮設(shè)施一直未停用。廢水處理設(shè)施出水回用本不在規(guī)劃中,因設(shè)施運(yùn)行四個月后,發(fā)現(xiàn)出水很穩(wěn)定,且各項(xiàng)指標(biāo)較低,精紡公司為進(jìn)一步減少污染物的排放及充分利用水資源,開始分步嘗試回用。
第一步——試驗(yàn),在氣浮池清水箱中設(shè)泵(啟閉由管道壓力控制器控制),另鋪設(shè)管道,供應(yīng)附近2只廁所沖洗水, 禁止與人體直接接觸,使用約一個月,各方面都正常。
第二步——增加設(shè)施。第一步都正常后,再開始第二步。因廢水設(shè)施最后一級脫色池很少用,將它作為中間池,設(shè)水泵在此取水,加藥后進(jìn)入廠方原凈水處理設(shè)施,出水進(jìn)入單獨(dú)設(shè)置的氣壓水罐,供應(yīng)廠內(nèi)廁所沖洗、煤石門、空壓機(jī)、發(fā)電機(jī)組、綠化用水?;赜盟恳悦啃r15噸計(jì),每年可節(jié)約用水12.6萬噸,同時節(jié)約水資源費(fèi)用22.05萬元,在水資源日益緊缺的今天,這一費(fèi)用額度將不斷增加。
第三步——回用到生產(chǎn)。精紡公司對廢水回用的最終目標(biāo)是在質(zhì)上實(shí)現(xiàn)能回用到生產(chǎn)設(shè)施,盡量實(shí)現(xiàn)全部回用無排放。為此,廠方對凈水處理設(shè)施出水送市防疫站化驗(yàn),各項(xiàng)指標(biāo)較好,包括細(xì)菌指標(biāo)。后又用凈水處理設(shè)施出水做初步生產(chǎn)小試,沒有發(fā)現(xiàn)異常。后將生產(chǎn)回用水與自來水按照一定比例做為生產(chǎn)用水,產(chǎn)品送檢后合格。
5 結(jié)論及建議
5.1 該套設(shè)施出水水質(zhì)穩(wěn)定,選用的AB法處理工藝,在原水水質(zhì)出現(xiàn)明顯變化及有毒物質(zhì)時,耐沖擊負(fù)荷強(qiáng),能保證最終出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
5.2 本工程三處采用氣提方式,一為集水井提升污水至旋轉(zhuǎn)格網(wǎng)的撈毛方法,對該廢水是有效的,同時對同類型廢水有借鑒意義。二為A、B污泥回流井提升污泥回流。氣提設(shè)施使用的氣量,經(jīng)計(jì)算后驗(yàn)證較少,可不增加鼓風(fēng)機(jī)功率,又省卻提升泵,降低造價(jià),減少日常維修工作,且安全可靠,對小型污水處理站是適用的。
5.3 廠方對本工程出水進(jìn)一步的處理,降低廢水中各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)值,目前用于沖洗廁所、綠化等的水量約為處理量的35%,用于空調(diào)冷卻水的水量計(jì)劃增加為處理量的50%。后又將處理水進(jìn)一步應(yīng)用到生產(chǎn)上,約15%。這一將處理出水量的100%用于回用的舉措,將大大節(jié)省廠方在用水方面的費(fèi)用,同時提高了生產(chǎn)廠家處理污水的積極性,使生產(chǎn)經(jīng)營者將廢水處理站當(dāng)作生產(chǎn)車間一樣嚴(yán)格管理。目前,水費(fèi)的日益上漲,深井水的禁止開采,已使在長三角的生產(chǎn)經(jīng)營者也不得不將目光放長、放遠(yuǎn),開始考慮如何節(jié)約水費(fèi),降低生產(chǎn)成本。本工程出水回用即屬此列,在水資源日益緊缺的現(xiàn)狀下,具有積極意義,無疑也會成為一種趨勢。
5.4 二〇〇八年,本地區(qū)要求達(dá)到新的廢水排放標(biāo)準(zhǔn),即《太湖流域工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[2],回用水率需達(dá)到50%。因設(shè)施本來能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),不需改造,但因考慮原有設(shè)施設(shè)計(jì)水量在800噸/天,現(xiàn)有水量已經(jīng)增長到900噸,為進(jìn)一步穩(wěn)定出水水質(zhì),在氣浮池之前增加了一級接觸氧化池,容積540立方。投運(yùn)后,該套系統(tǒng)一直正常運(yùn)轉(zhuǎn)至今。
參考文獻(xiàn)
[1]中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn):GB4287-92 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》.
[2]《太湖流域工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》