摘 要:對干熄焦環(huán)境除塵系統(tǒng)存在的問題、隱患進行了分析,并對系統(tǒng)從設(shè)備、參數(shù)、控制界面、和電氣方面進行了優(yōu)化設(shè)計, 實踐表明,優(yōu)化后的系統(tǒng)能明顯提高除塵效果。
關(guān)鍵詞:干熄焦;除塵系統(tǒng);參數(shù)優(yōu)化;節(jié)能環(huán)保
1 概述
干熄焦(Coke Dry Quenching,CDQ) [1]目前已成為我國焦化企業(yè)廣泛應(yīng)用的一項節(jié)能與環(huán)保技術(shù),其利用冷的惰性氣體在干熄爐中與赤熱紅焦換熱從而冷卻紅焦,吸收了紅焦熱量的惰性氣體將熱量傳給干熄焦鍋爐,產(chǎn)生蒸汽用于汽輪機發(fā)電,其經(jīng)濟和節(jié)能效益十分可觀。同時,它利用的工藝與環(huán)境除塵系統(tǒng)能大量的減少了外排氣體中的含塵量,減少了對環(huán)境的污染。重慶鋼鐵股份有限公司的干熄焦項目由3套干熄焦組成,它的干熄率達到了97%,在國內(nèi)同行業(yè)中屬于領(lǐng)先水平。
本文主要介紹干熄焦環(huán)境除塵系統(tǒng)的原理和實際應(yīng)用中的缺陷,對出現(xiàn)的問題進行了優(yōu)化和改進,使之達到操作簡單、維護方便,更節(jié)能、更環(huán)保的目的。
2 環(huán)境除塵系統(tǒng)的工藝原理
干熄焦環(huán)境除塵系統(tǒng)[1,3]主要由管道系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、動力系統(tǒng)和輸灰系統(tǒng)構(gòu)成,其工藝流程如圖1。由圖1可以看出裝焦、排焦、皮帶運輸中產(chǎn)生的粉塵氣體,在功率為450KW高壓除塵風(fēng)機吸力作用下,經(jīng)過儲熱式冷卻器進行第一級重力除塵,除塵產(chǎn)生的焦粉進入冷卻器對應(yīng)的灰倉,而含粉塵氣體進入布袋除塵器,進行第二級布袋除塵;除塵后的粉塵進入對應(yīng)的布袋系統(tǒng)灰倉,而除塵后的氣體要達到國家要求的排放氣體標(biāo)準(zhǔn),才能排向大氣;之后,所有收集的焦粉經(jīng)加濕攪拌后,由汽車外運。
3 存在的問題
系統(tǒng)投產(chǎn)運行初期,由于設(shè)計、安裝、選型、制造、環(huán)境等方面存在的問題及操作、管理方面的不足,加重了整個環(huán)境除塵系統(tǒng)的負(fù)荷,致使整個環(huán)境除塵系統(tǒng)運行的效果不理想,常常出現(xiàn)煙囪冒黑煙、現(xiàn)場污染嚴(yán)重,主要問題如下:
3.1 除塵管網(wǎng)的積灰嚴(yán)重:由于投產(chǎn)初期操作經(jīng)驗的不足,造成大量含水汽的除塵氣體進入管網(wǎng)中。從而使管網(wǎng)中有大量的濕灰累積,以及造成布袋粘接,嚴(yán)重影響除塵效果。
3.2 排焦除塵的管道口徑過?。河捎谂沤箙^(qū)域的除塵管道口徑過小,常常造成振動給料器底部積灰及除塵管道焦粉堵塞,影響除塵效果甚至損害設(shè)備,影響干熄焦的正常生產(chǎn)。
3.3 灰倉卸灰閥的啟停時間設(shè)置不合理:環(huán)境除塵系統(tǒng)總共有6個布袋儲灰倉,3組卸灰閥,每一次只啟動的一組卸灰閥進行排灰。由于中間間隔時間過長,造成灰倉內(nèi)積灰,振打器振動效果不佳,造成灰倉堵灰嚴(yán)重,影響除塵效果。
3.4 儀表用氣管網(wǎng)的選材不合理:儀表用氣的管網(wǎng)在設(shè)計安裝時,大量使用膠皮軟管,不符合現(xiàn)場的工藝環(huán)境,在使用一段時間后,膠皮軟管出現(xiàn)了老化,管道出現(xiàn)穿洞漏氣的現(xiàn)象,從而使儀表動作壓力不足。造成提升閥無動作,裝焦及排焦區(qū)域的除塵效果差。
3.5 低壓電氣柜的設(shè)計不合理:低壓電氣柜的負(fù)荷開關(guān)設(shè)計的是理想化狀態(tài),負(fù)荷開關(guān)只能同時滿足兩個卸灰閥同時動作,而未將幾個卸灰閥同時動作的情況考慮在內(nèi),常常造成手動情況下系統(tǒng)跳閘,影響除塵系統(tǒng)的正常運行。
3.6 高壓柜的控制設(shè)計不合理:在除塵系統(tǒng)由于正?;蛘吖收隙鴶喔邏汉?,啟動時常常出現(xiàn)高壓投不上,或者中控?zé)o高壓投上的顯示,往往要重復(fù)幾次后才能正常啟動,嚴(yán)重的影響了生產(chǎn)的正常運行。
4 除塵系統(tǒng)的優(yōu)化
4.1 設(shè)備系統(tǒng)的優(yōu)化
(1)利用大修時間,將除塵管網(wǎng)的積灰進行清理。并重新在除塵管網(wǎng)上設(shè)計了人孔,便于管網(wǎng)的清潔和維護。
(2)對各除塵點及沿途管道檢查與修復(fù),視管道磨損情況部分更換,并在轉(zhuǎn)角等受焦粉沖刷嚴(yán)重的部位加裝保護外套。
(3)除塵系統(tǒng)各膨脹節(jié)因長時間運行,對各個部位進行定期檢查和補漏。
(4)將環(huán)境除塵系統(tǒng)的提升及脈沖控制柜裝放在頂層,改變了原有的兩人操作模式(一人在控制柜操作,一人在頂層觀看運行情況),節(jié)約了人力成本。
(5)在振動給料器底部的除塵管道上由原來的一根DN100的管道再增加一根DN200的管道,避免了管道的堵塞。
(6)在儀表用管道上加裝Φ6的鋼管,直到每個提升閥的底部,然后用20mm長的軟管進行連接。避免了軟管過長及老化而帶來的后續(xù)影響。在總管上加裝一個空氣過濾器(雙杯式油水分離杯),同時在每個支管上加裝一塊壓力表,解決了儀表用氣的含水量過高,可及時解決壓力的不足。在每個提升閥及附帶的電磁閥上加裝一個遮雨棚,防止雨水對提升閥的銹蝕和影響。
(7)因布袋除塵系統(tǒng)的內(nèi)部為負(fù)壓,原來的倉蓋直接放置在倉上,未做其它處理。當(dāng)下雨的時候,溝壑中的雨水因吸力作用進入布袋除塵內(nèi),致使布袋因雨水粘接,穿洞,影響除塵效果。因而在倉蓋的周邊加油氈或者膠皮進行密封,可有效解決雨水的進入和加強整個系統(tǒng)的密封性。
4.2 參數(shù)與界面優(yōu)化
4.2.1 電機參數(shù)的優(yōu)化
通過長時間的運行和試驗,將除塵風(fēng)機的轉(zhuǎn)速進行調(diào)整,高速設(shè)置在750r/min,風(fēng)量大約為120000m3/h,低速設(shè)置為600r/min,風(fēng)量大約為85000m3/h.。實踐表明,尋優(yōu)后的參數(shù)具有更佳的除塵效果。
4.2.2 時間參數(shù)優(yōu)化
針對卸灰閥頻繁堵灰的情況,修改卸灰閥的運行時間。將卸灰的間隔時間有原來的180s改為96s,這樣避免了因等待時間過長,造成灰倉內(nèi)的粉塵積壓而不下灰的問題。
4.2.3 控制界面優(yōu)化
在上位機的控制界面上增加入口風(fēng)量的顯示,便于觀察布袋的損毀情況,增加進出口風(fēng)壓差的參數(shù)顯示窗口,便于觀察布袋除塵系統(tǒng)的除塵效果。
4.3 電氣的優(yōu)化設(shè)計
4.3.1 在低壓電氣室的控制箱內(nèi),將原來同時控制幾個動作的接觸器和負(fù)荷開關(guān)分開安裝,解決了空開頻繁跳閘的現(xiàn)象。
4.3.2 針對除塵風(fēng)機啟動慢的問題,我們做了以下幾個方面的改進:a、將除塵風(fēng)機的高壓柜與控制柜分開,避免高壓啟動的時,瞬間啟動沖擊電流對控制回路的干擾;b、對高壓柜的電纜進行單獨放線,減少動力電纜對控制電纜的信號干擾;c、對PLC控制系統(tǒng)接地線采用串聯(lián)一點接地方式,減少外部信號的干擾。
5 結(jié)論
從表1可以看出,本文通過對CDQ環(huán)境除塵系統(tǒng)進行技術(shù)改造和參數(shù)優(yōu)化,使其系統(tǒng)的環(huán)保效果發(fā)生了明顯的改變,排放到大氣中的粉塵含量得到了明顯降低,節(jié)能、經(jīng)濟效益大大提高,達到了預(yù)期的效果。
參考文獻
[1]潘立慧,魏松波.干熄焦技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.
[2]鄧?yán)?Control logix系統(tǒng)實用手冊[M].北京:北京機械工業(yè)出版社,2008.