摘 要:汽輪機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中由于結(jié)垢會(huì)造成安全問(wèn)題,我公司的分公司產(chǎn)品由于脫鹽水的質(zhì)量問(wèn)題,導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程中部件出現(xiàn)結(jié)構(gòu)現(xiàn)象,從而造成壓力不穩(wěn)定,機(jī)器的安全穩(wěn)定運(yùn)行受到了不安全因素的影響。通過(guò)實(shí)際的操作和工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié),為了保證機(jī)組可以運(yùn)行正常并保證生產(chǎn)的安全性,可以通過(guò)手工或者是飽和蒸汽等手段對(duì)結(jié)垢進(jìn)行清理。
關(guān)鍵詞:結(jié)垢;安全;汽輪機(jī);措施
浩良河化肥公司分公司在空分車間的生產(chǎn)中所使用的汽輪機(jī)是由杭州汽輪機(jī)股份有限公司制造的,型號(hào)為:NKS40/56/0。在2004年的五月份該機(jī)器開(kāi)始投入使用,運(yùn)行到此,除去檢修以及大修所停車的時(shí)間約合兩萬(wàn)多小時(shí)。并且主蒸汽的流量在運(yùn)行過(guò)程中需要保持 42~46t/h,機(jī)械轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速需達(dá)到6665rpm。自2010年的十二月份始,機(jī)械運(yùn)行開(kāi)始出現(xiàn)問(wèn)題,蒸汽的流量開(kāi)始減少,壓力在輪室內(nèi)開(kāi)始升高,適用方無(wú)奈,只能通過(guò)提高機(jī)械主蒸汽的內(nèi)部壓力用以彌補(bǔ)壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速下降而造成的壓力不足狀況,維持機(jī)械運(yùn)作。但是畢竟這只是一時(shí)的,機(jī)械故障在嚴(yán)重時(shí)內(nèi)部壓力會(huì)達(dá)到3.9Mpa,并且輪室內(nèi)壓也會(huì)達(dá)到3.6Mpa,并且蒸汽流量也無(wú)法保持正常流量水平,打氣用的空壓機(jī)明顯打氣不足,后部的空分裝置需要空壓機(jī)提供足夠的打氣量,由于空壓機(jī)的運(yùn)作不正常而無(wú)法正常運(yùn)行。通過(guò)與廠家進(jìn)行確認(rèn)并綜合分析后,我廠判斷應(yīng)該是由于脫鹽水的水質(zhì)問(wèn)題,而造成了機(jī)械輪機(jī)的轉(zhuǎn)子和定子處產(chǎn)生了結(jié)垢所致。因此建議利用停機(jī)的機(jī)會(huì)對(duì)系統(tǒng)的汽輪機(jī)進(jìn)行蒸煮除垢。
1 汽輪機(jī)參數(shù)
耗 汽 量: 50.2T/h;
額定功率: 14475KW;
正常功率: 12462KW
額定轉(zhuǎn)速: 6765r/min;
跳閘轉(zhuǎn)速: 7814r/min
轉(zhuǎn)速范圍: 5750~7105r/min;
進(jìn)氣壓力:(正常/最大)3.5/3.7MPa(A);
進(jìn)氣溫度:(正常/最大)420/440℃;
排氣壓力:(正常)0.010MPa(A);
2 汽輪機(jī)的蒸煮作業(yè)
2.1 蒸煮的方案
2.1.1 對(duì)汽輪機(jī)的機(jī)組進(jìn)行停機(jī)處理,并且停車操作需要按照進(jìn)行正常程序進(jìn)行。
2.1.2 盤車降溫作業(yè)。在機(jī)組的轉(zhuǎn)速歸零之后應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)盤車,通過(guò)電動(dòng)盤車進(jìn)行降溫作業(yè)處理。
2.1.3 停止盤車裝置。通過(guò)盤車的降溫將機(jī)組的溫度降至一百度以下。
2.1.4 通過(guò)飽和蒸汽對(duì)機(jī)組汽輪機(jī)的葉片結(jié)垢進(jìn)行蒸煮去除。
2.1.5 準(zhǔn)備工作
(1)將儀表空氣通入到增壓氣缸中,測(cè)定壓力保持在0.3MPa以上,同時(shí)通過(guò)空壓機(jī)側(cè)對(duì)氣封通入儀表空氣。(2)油泵會(huì)因停車后導(dǎo)致油壓升高,因此需要使用回流閥對(duì)油壓進(jìn)行控制。(3)對(duì)速關(guān)閥電動(dòng)閥以及甲乙閥排空閥和密封閥等閥門進(jìn)行檢查關(guān)閉情況,此外調(diào)速汽門和凝汽器上的回水閥進(jìn)行檢測(cè)。并且各個(gè)結(jié)構(gòu)刪的疏水閥也需要進(jìn)行關(guān)閉處理,凝結(jié)水泵也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行關(guān)閉處理,因此應(yīng)當(dāng)在作業(yè)前對(duì)其入口閥進(jìn)行關(guān)閉。(4)蒸煮所用的蒸煮罐是經(jīng)過(guò)特制的,選用不銹鋼的元氮壓機(jī)緩沖器經(jīng)過(guò)鈍化后制得。且管路選用高壓橡膠管,以此確保輪機(jī)內(nèi)不會(huì)進(jìn)入雜質(zhì)。(5)蒸汽通入的膠皮管是通過(guò)拆下的三個(gè)閥門處接入輪機(jī)內(nèi)部的,分別是高壓缸的疏水閥和輪室的疏水閥還有主汽管的甲閥。通過(guò)這三處將蒸煮用的飽和蒸汽通入輪機(jī)。(6)將低壓缸疏水閥后法蘭拆開(kāi),疏水膨脹箱側(cè)加法蘭、盲板把緊,疏水閥后接膠皮管引入地溝,做為蒸煮時(shí)排水口。(7)蒸煮需要保證無(wú)雜質(zhì),因此在作業(yè)前需要將膠皮管進(jìn)行吹掃保證清潔,蒸煮罐也需要處理干凈。并且還需要對(duì)蒸汽入口增加上過(guò)濾器,不只是器械要保證清潔,蒸汽也應(yīng)當(dāng)保持清潔。(8)蒸煮蒸汽氣源取自現(xiàn)場(chǎng)采暖總管上,接DN50管線至蒸煮罐。(9)蒸煮罐內(nèi)通入脫鹽水,直至溢流口有水流出,然后通入蒸汽,制取飽和蒸汽。
2.1.6 汽輪機(jī)蒸煮
(1) 打開(kāi)速關(guān)閥、調(diào)速氣門。(2) 打開(kāi)三路蒸汽閥,開(kāi)始蒸煮,每20分鐘盤車一次,每次盤車90度。(3) 將疏水膨脹箱低壓缸疏水閥閥后接膠皮管通入地溝內(nèi),做為蒸煮時(shí)排水口。(4) 每小時(shí)做充水和排水電導(dǎo)率,認(rèn)真做好記錄。
2.2 電導(dǎo)率分析
2.3 汽輪機(jī)蒸煮總結(jié)
3 手工除垢
但是,通過(guò)汽輪機(jī)蒸煮后,一段時(shí)間的觀察運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)結(jié)垢問(wèn)題沒(méi)有根本解決,結(jié)垢現(xiàn)象依然存在根據(jù)汽輪機(jī)蒸煮后的運(yùn)行情況情況,與生產(chǎn)廠家進(jìn)行協(xié)商,利用2011年全廠停車大檢修機(jī)會(huì)對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行拆蓋檢查,并對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子及靜葉柵進(jìn)行手工除垢。 表3 2011年8月21日汽輪機(jī)結(jié)垢物質(zhì)分析(陽(yáng)離子)
4 結(jié)束語(yǔ)
浩良河化肥分公司空分車間NKS40/56/0型汽輪機(jī),由于供水脫鹽水質(zhì)量問(wèn)題自2010年5月轉(zhuǎn)子及靜葉柵結(jié)垢,造成空壓機(jī)打氣量下降,管道壓力忽高忽低,影響正常安全生產(chǎn)進(jìn)行,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,共經(jīng)過(guò)三次飽和蒸氣蒸煮及一次手工除垢,能夠短時(shí)間維持汽輪機(jī)正常安全運(yùn)行。同時(shí),在對(duì)汽輪機(jī)的觀察運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象沒(méi)有根本解決,在運(yùn)行一段時(shí)間后,上述結(jié)構(gòu)情況重復(fù)出現(xiàn),在2011年大檢修汽輪機(jī)揭蓋手工除垢以后,運(yùn)行1個(gè)月又出現(xiàn)了汽輪機(jī)結(jié)垢、轉(zhuǎn)速下降、打氣量降低的情況,存在嚴(yán)重安全隱患,根本問(wèn)題沒(méi)有解決,脫鹽水質(zhì)量問(wèn)題成為制約我車間產(chǎn)能的主要因素,并間接影響全廠生產(chǎn)系統(tǒng)。無(wú)論是“蒸煮法”還是手工除垢,都只能保持一段時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)行,要想徹底解決問(wèn)題,還要從源頭著手,解決脫鹽水的質(zhì)量問(wèn)題。