摘 要:近幾年原料煤價格大幅上漲,使得各煤化工企業(yè)成本大幅增加,利潤微薄,為此我分公司為了降低成本決定利用幾種低價褐煤與目前生產(chǎn)正在使用的原料煤進(jìn)行摻燒。主要敘述了摻燒前對各煤種進(jìn)行配比試驗(yàn),通過試驗(yàn)選擇合適的配煤比例,為企業(yè)摻燒提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞:德士古;水煤漿;配煤;試驗(yàn)
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司浩良河化肥分公司是Texaco水煤漿加壓氣化技術(shù),年生產(chǎn)合成氨18萬t,尿素30萬t的中型氮肥企業(yè),每年大約需氣化用煤30萬t左右。近幾年,受到煤炭漲價的影響,公司尿素成本持續(xù)增加,為此浩良河化肥分公司選擇了2個不同品種的低價褐煤與正在使用的原料煤進(jìn)行配比試驗(yàn),以求達(dá)到在保證生產(chǎn)穩(wěn)定的前提下降低成本的目的。本文主要敘述了摻燒前試驗(yàn)室的配比試驗(yàn),通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)為企業(yè)摻燒提供理論依據(jù),以下是實(shí)驗(yàn)過程小結(jié),供大家參考交流。
1 試驗(yàn)原則
1.1 濃度:按現(xiàn)有工藝濃度要求控制在63%~65%。
1.2 粘度:按現(xiàn)有工藝粘度要求控制在600~1000mPa.s。
1.3 析水率及穩(wěn)定性:較低的析水率和較好穩(wěn)定性有利于減少短停時水煤漿沉淀, 避免淤積堵塞煤漿泵和煤漿輸送管線。
1.4 灰熔點(diǎn):低灰熔點(diǎn)可保證排渣的順利及生產(chǎn)的連續(xù)性。
1.5 成本核算:在保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,增加低價煤種比例而降低成本。
1.6 配煤比例:先以低價格的褐煤進(jìn)行試驗(yàn),然后逐漸增加生產(chǎn)上正在使用的原料煤比例,通過不同比例的低價煤與原料煤進(jìn)行配比,不改變水煤漿濃度和添加劑的加入量條件下,確定最佳配煤比例。
2 試驗(yàn)過程
2.1 煤樣制備
選取生產(chǎn)中正在使用的原料煤H及預(yù)配比的褐煤N1、褐煤N2,用破碎機(jī)破碎至粒徑5mm以下的煤粒,按GB/T211-2007《煤中全水份的測定方法》中的方法烘去外水,然后用小型球磨機(jī)制備煤粉;用篩分法分析煤粉的粒度分布,使其粒度分布符合現(xiàn)工藝煤粉要求。
2.2 煤漿制備
2.2.1 配置過程
每個試樣制備200g煤漿,根據(jù)煤漿各成分含量分別計(jì)算出煤粉、水、煤漿添加劑各組分質(zhì)量,用分析天平稱取各組分質(zhì)量,依次加入到250ml燒杯中,緩慢攪拌均勻后繼續(xù)攪拌3min,從開始加入到攪拌結(jié)束控制在5min之內(nèi)完成。
2.2.2 結(jié)果測試方式
2.2.2.1 粘度:用NDJ-1型旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)測定。
2.2.2.2 析水率及穩(wěn)定性:靜止24h后,用直尺測量上層水層高度及總高度,用上層水層高度除以總高度計(jì)算析水率;用同一玻璃棒在相同高度自然下落測其穩(wěn)定性,用“落棒到底”“落棒緩慢到底”“落棒不到底”“無(有)沉降”、“稍有沉降”表示(見表1)。
3 小結(jié)
3.1 褐煤N1不能單獨(dú)制漿:通過表1數(shù)據(jù)可看出在使用褐煤N1進(jìn)行單獨(dú)制漿時,水煤漿濃度只能達(dá)到60%,且流動性差,析水率較高,因此放棄單獨(dú)使用褐煤N1制漿。
3.2 選擇褐煤N1繼續(xù)試驗(yàn):通過表1數(shù)據(jù)可知,相同比例條件下,與原料煤H進(jìn)行配比時,褐煤N1的粘度和流動性等都好于褐煤N2,成本也具優(yōu)勢,因此進(jìn)行灰熔點(diǎn)等試驗(yàn)時放棄褐煤N2與原料煤H的配煤試驗(yàn)。
3.3 通過表1數(shù)據(jù)可知,原料煤H與褐煤N1或N2進(jìn)行配比試驗(yàn)時,原料煤H的比例越高,煤漿的粘度、流動性和穩(wěn)定性越好。
3.4 確定配煤的最佳比例為4+6和3+7:當(dāng)比例為7+3和1+1,濃度在65%時,通過實(shí)驗(yàn)得出的數(shù)據(jù)可知其流動性較差,有沉降,落棒試驗(yàn)效果不理想。將配比比例為1+1的濃度從65%降到63%時,各項(xiàng)指標(biāo)均有大幅度改善,即比例為1+1,濃度63%的水煤漿各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了工藝要求,但濃度略低,因此繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn)。通過表1數(shù)據(jù)可知當(dāng)比例為4+6、3+7,濃度在65%時,添加劑用量、粘度、流動性、析水率及穩(wěn)定性均達(dá)到試驗(yàn)預(yù)期效果,因此初步確定最佳配煤比例為4+6、3+7。
3.5 通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)原料煤H的比例越高,灰熔點(diǎn)越高,但其不同配比的煤種均都低于原料煤H的灰熔點(diǎn),且都能夠保證氣化爐工藝要求,由此說明摻燒褐煤能在一定程度上降低灰熔點(diǎn)。
3.6 另外通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,褐煤的內(nèi)水、全水、灰分等都高于原料煤H,褐煤的固定碳、發(fā)熱量等低于原料煤H,這些都是影響氣化爐原料氣組份和氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行的因素,因此在進(jìn)行褐煤與原料進(jìn)行配比時這幾方面因素也應(yīng)考慮。
3.7 通過以上試驗(yàn)可知,當(dāng)配煤比例為4+6、3+7,煤漿濃度在65%時能夠保證工藝的相關(guān)要求,依據(jù)本次試驗(yàn)數(shù)據(jù),綜合考慮褐煤發(fā)熱量、工業(yè)分析數(shù)據(jù)、成本等因素,認(rèn)為選擇最低配煤比3+7的比例最為合適,即在工業(yè)生產(chǎn)時選用褐煤N1同現(xiàn)有原料煤以3+7的比例摻混生產(chǎn),添加劑量為0.05%,煤漿濃度能夠控制在65%左右,粘度在800~1000mPa·s。
4 結(jié)論
通過氣化爐一段時間運(yùn)行反饋,生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn),能夠滿足德士古工藝的各項(xiàng)要求。通過褐煤摻燒有效降低了灰熔點(diǎn)減少了石灰石用量,更主要的是價格低廉的褐煤有效降低了生產(chǎn)成本,達(dá)到了節(jié)本增效的預(yù)期目的。