摘 要:礦熱爐短網(wǎng)節(jié)能技改,減少短網(wǎng)長度改造短網(wǎng)的結(jié)構(gòu)降阻抗和感抗,提高功率因數(shù)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:短網(wǎng);節(jié)能;改造
武夷山市電化廠籌建于1988年有HSSP-2400/10△/△-12五級手動無載調(diào)壓變壓器一臺,及1800KVA電爐一座,過去由于短網(wǎng)結(jié)構(gòu)不合理,存在著工業(yè)硅物能耗高、產(chǎn)量低、事故發(fā)生多等問題。針對上述問題,查閱有關(guān)鐵合金生產(chǎn)資料針對短網(wǎng)不合理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了技術(shù)改造。取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,現(xiàn)將改造實踐情況介紹如下:
1 存在以下問題長期不能解決
1.1 電爐功率因數(shù)滯后只達(dá)0.75,影響電爐變生產(chǎn)能力發(fā)揮。
1.2 短網(wǎng)阻抗和感抗大導(dǎo)致入爐有功功率減少,對有功電流輸送影響較大。
1.3 短網(wǎng)電壓損失大,無功耗電多,電效率低。
1.4 短網(wǎng)事故發(fā)生多,熱停爐時間長。
2 短網(wǎng)結(jié)構(gòu)與節(jié)電的探討
短網(wǎng)是礦熱爐供電系統(tǒng)的主要組成部分,用來輸送二次側(cè)大電流的重要組件(1800KVA爐電流高達(dá)12250A),在輸送電能過程中,自身要消耗相當(dāng)一部分電能,電能損失的大小與短網(wǎng)的結(jié)構(gòu),布置密切關(guān)系,不同的短網(wǎng)結(jié)構(gòu),其中心阻抗也就不同。這就引起了礦熱爐的視在功率,有功功率,功率因素,有效電壓,電極電流等諸多因數(shù)的變化。也就是說不同的短網(wǎng)結(jié)構(gòu)就有不同的電氣特性。所有這一切都影響到電耗及原材料的消耗。
短網(wǎng)主要是銅排、銅母線、通水銅管、石墨瓦組成,這些設(shè)備結(jié)構(gòu)是否合理,關(guān)系到整個礦熱爐的電氣特性,因此短網(wǎng)應(yīng)盡可能滿足如下幾點基本要求:
2.1 必須有足夠的斷面截流能力,還應(yīng)有一定的短期過截能力。
2.2 短網(wǎng)電阻值必須很小,因為導(dǎo)體內(nèi)功率損耗與其電流的平方及其電阻乘積成正比。電阻稍有增加導(dǎo)體的損耗功率將顯著增大,入爐有功功率大大減少。
2.3 短網(wǎng)感抗值必須足夠小,因為導(dǎo)體內(nèi)無功電壓分量是電流與感抗的乘積,感抗稍有變化,對功率因數(shù)、無功電壓分量將產(chǎn)生較大變化。
2.4 短網(wǎng)必須對地有可靠的絕緣及良好的機(jī)械強(qiáng)度。
3 因果分析
4 改造實踐
4.1 將過去短網(wǎng)單布線過墻改為雙布線過墻,非對稱三角結(jié)法,相電流分兩路進(jìn)入爐內(nèi),每相3540A提高了短網(wǎng)的載流能力。因而降低短網(wǎng)電阻,使短網(wǎng)電感抗下降,提高機(jī)械強(qiáng)度。
4.2 對母線的接點進(jìn)行銅焊處理,這樣大大減少了接觸電阻,降低了非生產(chǎn)電耗,同時減少了事故發(fā)生。
4.3 將電爐變往礦熱爐方向前移62cm,在滿足電極升降的要求下,將爐變鋼體支架降低26厘米,軟銅母線(TRJ-500)縮短86厘米,共縮短24條,節(jié)約銅母線20.64米。
根據(jù):R=P■
式中:L:為導(dǎo)線長度(米)
S:為導(dǎo)體橫載面積(毫米m2)
P:為電阻率(歐姆·毫米m2/米)
R:為導(dǎo)體電阻值(歐姆)
由于短網(wǎng)長度共減少31.48米,因此改造后的短網(wǎng)電阻也將減少,減少了短網(wǎng)的電壓降。
4.4 短網(wǎng)支撐架,連接、吊掛系統(tǒng)采用非導(dǎo)磁材料,減少了短網(wǎng)感抗及渦流損耗。增加了短網(wǎng)絕緣及機(jī)械強(qiáng)度。
4.5 短網(wǎng)母排凈距,由2厘米改為1厘米。
根據(jù):Xl=πfL
L=■(a+■)×10-11(享)
式中:L母線束長度 n束片總數(shù) h導(dǎo)體高度 a導(dǎo)體間凈距離 b導(dǎo)體厚度
將上式中L減少,a值減少5%,加大n值,所以改造后的短網(wǎng)L值將大為降低,將大大減少無功損失,提高功率因數(shù)。
上述五項改造歷時15天,費用4300元,經(jīng)改造后的電能平衡測試數(shù)據(jù)分析,短網(wǎng)阻抗減少2.02×10-3歐姆,電能損失減少7.24%,熱效率提高5.14%,我廠節(jié)約原料材料11萬元。
具體電氣數(shù)值及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)詳見下表:
說明:①硅石、木炭消耗按加工后凈料入爐;②等外硅、硅粉、碎硅不計產(chǎn)量
參考文獻(xiàn)
[1]何允平.硅冶煉.
[2]《電工基礎(chǔ)》人民教育出社.