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        煤氣鼓風(fēng)機(jī)液力耦合器循環(huán)油冷卻器的改進(jìn)

        2013-04-29 00:00:00王慶朝
        科技資訊 2013年6期

        摘 要:在煤氣鼓風(fēng)機(jī)設(shè)備內(nèi)部,液力耦合器起到了控制循環(huán)油溫度,并保證鼓風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的作用。然而,在實(shí)際運(yùn)行過程中,煤氣鼓風(fēng)機(jī)液力耦合器經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備故障、機(jī)器跳閘等問題,給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成障礙。為了完善煤氣鼓風(fēng)機(jī)的系統(tǒng)功能,控制循環(huán)油的冷卻溫度,本文著重探討煤氣鼓風(fēng)機(jī)液力耦合器循環(huán)油冷卻器的改進(jìn)方案。

        關(guān)鍵詞:煤氣鼓風(fēng)機(jī)液力耦合器 循環(huán)油冷卻器 改進(jìn)方案

        中圖分類號(hào):TQ547.8 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2013)02(c)-0102-01

        1 煤氣鼓風(fēng)機(jī)的工作流程

        煉焦設(shè)備產(chǎn)生出的混合物成分為煤氣與氨水。這種混合物首先進(jìn)入氣體與液體的分離裝置,在這個(gè)裝置中,煤氣與液態(tài)的氨水、油等物質(zhì)相分離;經(jīng)過了分離裝置之后,純度較高的煤氣再進(jìn)入橫向的初步冷卻裝置,在這里,煤氣被降溫,自身純度進(jìn)一步提高;然后,經(jīng)過冷卻處理的煤氣進(jìn)入電動(dòng)的焦油裝置,析出焦油液體,這種液體呈現(xiàn)出水滴的形狀;經(jīng)過析出處理的煤氣被送進(jìn)煤氣鼓風(fēng)機(jī),在這里,煤氣的壓強(qiáng)不斷變大,當(dāng)煤氣自身的壓強(qiáng)達(dá)到一定數(shù)值時(shí),煤氣就會(huì)與摻在其中的硫等固態(tài)物質(zhì)相分離,純度再次提高[1]。經(jīng)過以上這些凈化環(huán)節(jié)之后,煤氣就變得比較純凈,可以直接被應(yīng)用于化工生產(chǎn)中。使用凈化后的煤氣的企業(yè)主要包括焦?fàn)t單位、鍋爐房和甲醇過濾單位等。由此可見,煤氣鼓風(fēng)機(jī)在煤氣過濾的整個(gè)流程中占有十分重要的位置。

        2 煤氣鼓風(fēng)機(jī)的內(nèi)部構(gòu)造

        煤氣鼓風(fēng)機(jī)不是一臺(tái)單獨(dú)的機(jī)器,而是由多臺(tái)機(jī)器設(shè)備組成的機(jī)器群體。各種設(shè)備通過互相作用來實(shí)現(xiàn)煤氣鼓風(fēng)機(jī)的整體功能。這些相互關(guān)聯(lián)的設(shè)備主要包括:大中型電機(jī)、液力耦合器、變速設(shè)備、油回收設(shè)備、煤氣鼓風(fēng)設(shè)備、循環(huán)設(shè)備、冷卻器、出水管道、進(jìn)水管道等等。在這些設(shè)備之中,大中型電機(jī)、液力耦合器和循環(huán)油冷卻裝置是幾種最重要的設(shè)備。這些彼此聯(lián)系緊密的設(shè)備工作方式如下。

        電機(jī)產(chǎn)生電能,并通過特定傳輸設(shè)備將功率傳遞給液力耦合裝置,液力耦合裝置再將收到的電能傳遞給變速裝置,變速裝置對(duì)電能進(jìn)行處理后,再傳遞給鼓風(fēng)機(jī)。油站裝置負(fù)責(zé)給變速裝置、鼓風(fēng)裝置等提供潤滑原料,如機(jī)油等;同時(shí)也負(fù)責(zé)冷卻相關(guān)的零部件,如機(jī)器軸承。液力耦合器的功能種類更多,例如:它內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)部件可以傳輸電機(jī)產(chǎn)生的功率;齒輪可以充當(dāng)油泵,等等。液力耦合器內(nèi)部還包括油箱和外殼等設(shè)備。齒輪給循環(huán)流動(dòng)的油增加壓力,增加壓力的數(shù)值最大可以達(dá)到1.5 mPa;經(jīng)過加壓處理之后的油被送入冷卻裝置,溫度降至30°左右[2]。這種溫度較低的油原料能起到潤滑作用,可以用來潤滑液力耦合器的零部件或者經(jīng)過冷卻處理的軸承。

        3 液力耦合器循環(huán)油冷卻器常見問題

        從產(chǎn)出裝置中產(chǎn)生的煤氣必須經(jīng)過冷卻和過濾等處理,才能用在生產(chǎn)實(shí)踐中。這些前置性的工序并不是多余的,它們?cè)诖_保煤氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)方面起著不可替代的作用。然而,許多企業(yè)的液力耦合器循環(huán)油冷卻器自投入使用以來,就基本處于閑置狀態(tài):各種電力設(shè)備沒有滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),鼓風(fēng)機(jī)的工作效率也不高。鼓風(fēng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度為每分鐘2000多次,風(fēng)機(jī)出口處的壓力為9 kPa左右,風(fēng)機(jī)內(nèi)部的各種零件正常運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)過技術(shù)改進(jìn),風(fēng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度提高至每分鐘4000多次,電動(dòng)設(shè)備、變速設(shè)備和油站設(shè)備都處于正常工作狀態(tài)。

        液力耦合器循環(huán)油冷卻器裝置的最大問題是:液力耦合裝置中循環(huán)油的油溫上升速度快。即便工作人員打開全部的冷卻閥門,還是難以阻止油的溫度繼續(xù)上升。結(jié)果,在短短的一個(gè)小時(shí)之內(nèi),油的溫度從50多攝氏度上升到了90 ℃,相關(guān)的處理設(shè)備被迫停止運(yùn)轉(zhuǎn),整個(gè)生產(chǎn)線也隨之陷入癱瘓。這種狀態(tài)持續(xù)了將近半個(gè)小時(shí),導(dǎo)致大量經(jīng)過處理的煤氣泄漏,污染了工廠周圍的空氣,也給工作人員和附近居民帶來了安全隱患。設(shè)備的檢修人員立即采取措施,關(guān)掉進(jìn)水管道的閥門,打開了生活用水的閥門,將溫度約為20 ℃的生活用水放進(jìn)裝置中,并同時(shí)啟動(dòng)鼓風(fēng)設(shè)備。經(jīng)過處理,油溫恢復(fù)了正常,達(dá)到了生產(chǎn)所需要的標(biāo)準(zhǔn)。但是,這個(gè)處理過程浪費(fèi)了很多清潔的水資源,也給附近居民的日常生活帶來了不便。

        4 液力耦合器循環(huán)油冷卻器問題成因

        液力耦合器循環(huán)油冷卻器在運(yùn)行過程中存在很多問題,這些問題的成因比較復(fù)雜,其中最主要的成因是冷卻裝置中進(jìn)水管道與出水管道的直徑?jīng)]有達(dá)到固定要求。

        設(shè)備的檢修人員認(rèn)真分析了各種設(shè)備裝置的內(nèi)部結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)液力耦合裝置的振動(dòng)頻率數(shù)值正常,內(nèi)部的配件和軸承都沒有損毀,整臺(tái)機(jī)器也沒有發(fā)出異常的聲音;循環(huán)油冷卻裝置的進(jìn)口處油溫為90 ℃,進(jìn)口處水溫為30 ℃,進(jìn)出口處的壓強(qiáng)數(shù)值都在正常數(shù)值范圍內(nèi)[3]。因此,檢修人員斷定,整個(gè)設(shè)備體系中只有管道進(jìn)出口處存在問題:由于冷卻裝置的放水管道與進(jìn)水管道接口處的小孔直徑偏小,導(dǎo)致液力耦合器中的油溫度迅速上升,引發(fā)聯(lián)鎖的電閘斷開現(xiàn)象,并進(jìn)而造成停產(chǎn)事故。在找到了問題成因之后,檢修人員決定重點(diǎn)對(duì)油冷卻設(shè)備的進(jìn)出水管道接口處進(jìn)行檢修。

        5 液力耦合器循環(huán)油冷卻器的改進(jìn)

        在認(rèn)真分析了液力耦合器循環(huán)油冷卻器出現(xiàn)問題的原因之后,技術(shù)人員就可以研究這種設(shè)備的改進(jìn)方案了。針對(duì)設(shè)備裝置的特點(diǎn),技術(shù)人員設(shè)計(jì)出四種技術(shù)改進(jìn)方案。

        第一種方案是:將設(shè)備的混凝土地基挖開,修建一個(gè)坑槽,在坑槽中另加一個(gè)進(jìn)水管道。這種解決方法比較徹底,但是在通常情況下,工廠并不具備停產(chǎn)的條件,因此也就沒有施工的時(shí)間;第二種方案是:用比較純凈的生活用水代替專門的冷卻用水,作為冷卻油的主要原料。這樣做可以有效防止油溫迅速上升,但是這種方案在實(shí)施過程中,會(huì)浪費(fèi)清潔的水資源,也不利于保護(hù)工廠周邊的生態(tài)環(huán)境;第三種方案是:加大水壓,降低水溫。這種方案不具備可操作性,況且在停產(chǎn)事故發(fā)生時(shí),冷卻用水的壓強(qiáng)和溫度都達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值,沒有必要再進(jìn)行調(diào)整;第四種方案是:增加油冷卻裝置的受熱面積,并加大投入力度,安裝性能更好的新裝置。這樣做雖然會(huì)消耗一部分資源,但是改造后的設(shè)備裝置運(yùn)轉(zhuǎn)效率高,且便于保養(yǎng)和維護(hù)。因此,技術(shù)人員最終選擇了這種改進(jìn)方案。

        6 結(jié)語

        煤氣鼓風(fēng)機(jī)液力耦合器循環(huán)油冷卻器,是一種應(yīng)用范圍廣泛的冷卻裝置。這種裝置的內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在使用過程中也比較容易出現(xiàn)問題。其中最常見的問題就是冷卻裝置中油的溫度上升過快,導(dǎo)致關(guān)聯(lián)設(shè)備不能正常工作。我們應(yīng)當(dāng)注意生產(chǎn)過程中存在的安全隱患,研制出預(yù)防事故的可行性措施,降低停產(chǎn)等事故的發(fā)生率,確保煤氣生產(chǎn)安全。

        參考文獻(xiàn)

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