栗小寬
摘 要:舊機(jī)床自動(dòng)化改造的提升,非常有助于提高生產(chǎn)效率,而對(duì)現(xiàn)有傳統(tǒng)機(jī)床進(jìn)行自動(dòng)化改造,不但帶來(lái)效率提升,而且節(jié)約了新機(jī)床的采購(gòu)成本,達(dá)到了現(xiàn)有裝備的最大利用率,一般可以節(jié)省60%~80%的費(fèi)用,改造費(fèi)用低。
關(guān)鍵詞:PLC 攻絲機(jī) 機(jī)床改造
中圖分類(lèi)號(hào):TM571.61 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2013)03(a)-00-01
1 機(jī)床改造情況介紹
1.1 原攻絲機(jī)介紹
原攻絲機(jī)是幾年前的產(chǎn)品,有一套比較成熟的控制系統(tǒng),性能和加工的產(chǎn)品都不錯(cuò),但所要加工的工件都要手動(dòng)安裝上和卸下,一般每一臺(tái)設(shè)備需要一個(gè)人操作,如果一個(gè)人操作兩臺(tái)會(huì)非常忙,而且非常勞累,原有八臺(tái)設(shè)備,最少需要3個(gè)操作工,而且產(chǎn)品多樣性,主要是產(chǎn)品的高度不同,本想采用新的自動(dòng)設(shè)備,但調(diào)研的結(jié)果是由于產(chǎn)品的多樣性,很難找到取代設(shè)備,加上資金問(wèn)題,最后決定自己改造。
1.2 改造的初步設(shè)想
原攻絲機(jī)的電氣和機(jī)械系統(tǒng)比較完備,每加工一個(gè)工件需要5個(gè)步驟。
松開(kāi)夾具、放上工件、夾緊夾具、啟動(dòng)設(shè)備、氣吹工件。每一部都有手工完成。
2 控制方案介紹
2.1 原控制系統(tǒng)和新控制系統(tǒng)的信號(hào)連接
原控制系統(tǒng)向新控制系統(tǒng)提供的信號(hào)有攻絲機(jī)主軸的上下位信號(hào),緊急停止信號(hào)。新控制系統(tǒng)向原控制系統(tǒng)提供機(jī)器啟動(dòng)信號(hào)。
2.2控制系統(tǒng)輸入/輸出點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
(1)開(kāi)關(guān)量輸入信號(hào):自動(dòng)、手動(dòng)、單循環(huán)、啟動(dòng)、停止、油泵過(guò)流信號(hào)、送料油缸進(jìn)、送料油缸退、夾緊油缸進(jìn)、夾緊油缸退、緊急停止、主軸上限位信號(hào)、主軸下限位信號(hào)13點(diǎn)。
(2)開(kāi)關(guān)量輸出信號(hào):送料油缸進(jìn)、送料油缸退、夾緊油缸進(jìn)、夾緊油缸退、油泵、吹氣、計(jì)數(shù)等11點(diǎn)。
3 硬件構(gòu)成
3.2 PLC的選型
4 軟件介紹
5 結(jié)語(yǔ)
原來(lái)一臺(tái)機(jī)床需要一個(gè)人控制,改造后一個(gè)工人可以操控多臺(tái)機(jī)床。機(jī)床經(jīng)改造后加工精度大幅提高,人為失誤造成的廢品率顯著降低。同時(shí)降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省了勞動(dòng)力,給企業(yè)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
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科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào)2013年7期