黃凱
摘 要:大型堆場面積巨大,施工中如何保證高強聯(lián)鎖塊頂面平整度直接關(guān)系到聯(lián)鎖塊面層的使用效果和壽命,也直接影響其外觀質(zhì)量,面層橫坡度、拱度及排水要求,因此成為施工中的重點和難點。本文結(jié)合舟山老塘山港區(qū)五期工程陸域堆場工程對此進行分析,探討影響高強聯(lián)鎖塊頂面平整度的主要原因及控制措施。
關(guān)鍵詞:大型堆場 高強聯(lián)鎖塊面層 平整度控制措施
中圖分類號:U655.5 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)03(b)-0076-02
1 工程概況
舟山老塘山港區(qū)五期工程陸域堆場工程占地26.5萬m2,其中礦石堆場生產(chǎn)區(qū)面積20.2萬m2。堆場裝卸作業(yè)采用堆取合一的工藝流程,本工程配置2臺堆取料機和3條堆場。堆場容量初期按堆高4 m考慮為45萬噸,最終容量按堆高8 m可達90萬噸。堆場面層結(jié)構(gòu)由底向上依次為預(yù)拱面宕碴、級配碎石墊層、聯(lián)鎖塊面層、粗砂墊層、高強聯(lián)鎖塊。其中聯(lián)鎖塊面層約占面積10萬m2,共需鋪砌4141800塊聯(lián)鎖塊,工程節(jié)點工期緊且工程量大(如圖1)。
聯(lián)鎖塊面層采用汽車運輸,人工找平鋪砌,施工中如何保證高強聯(lián)鎖塊頂面平整度直接關(guān)系到聯(lián)鎖塊面層的使用效果和壽命,也直接影響其外觀質(zhì)量,面層橫坡度、拱度及排水要求,因此成為施工中的重點和難點。
2 影響聯(lián)鎖塊面層鋪設(shè)平整度的主要原因
施工過程首先對C2區(qū)場地聯(lián)鎖塊面層進行典型施工鋪設(shè),完成后進行了平整度檢測,共檢測300個點,其中合格257個,合格率僅為85.6%。這個結(jié)果與項目部預(yù)期的平整度合格率達到90%以上的目標(biāo)有差距,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)主要原因如下。
(1)工程工期緊,放樣點多,測量人員操作失誤,未進行復(fù)核,造成誤差較大。
(2)基層級配碎石、水穩(wěn)層厚度,壓實度,標(biāo)高控制不到位。
(3)碾壓搭接長度過小,壓路機隨意調(diào)頭或急剎車。
3 根據(jù)原因分析后采取的措施
措施一:針對放樣點多,測量人員操作失誤,未進行復(fù)核,造成誤差較大的問題,采取了以下措施。
3.1 增加現(xiàn)場測量人員人數(shù)
由于放樣數(shù)據(jù)點多,測量人員相對較少,測量內(nèi)業(yè)計算工作較為繁瑣,現(xiàn)場測量放樣進度工作緩慢并難以保證復(fù)核到位,因此增加測量人員人數(shù),由原來的3名測量人員增加至6人。
3.2 現(xiàn)場測量邊測量邊核準(zhǔn)
為保證測量放樣點高程的準(zhǔn)確合格及為滿足測量進度要求,測量人員在現(xiàn)場測量放樣完成后,隨之便進行核準(zhǔn)。
3.3 對測量結(jié)果派專人復(fù)查確認(rèn)
対鋪砌完成的聯(lián)鎖塊,為確保避免因儀器誤差而使放樣數(shù)據(jù)失真,測量放樣結(jié)果再派專人用另外一臺儀器復(fù)查無誤后方可采用。
實施效果:通過對測量人數(shù)的增加、測量放樣點的核準(zhǔn)與復(fù)查,設(shè)計高程與放樣點高程誤差問題得到了解決,具體調(diào)查數(shù)據(jù)如表1。
措施二:對基層級配碎石、水穩(wěn)層厚度,壓實度,標(biāo)高控制不到位的問題,采取了以下方案。
(1)熟悉并掌握基層具體施工工序及工藝流程,做好技術(shù)交底。
技術(shù)負(fù)責(zé)人對項目部施工管理人員及各班組組長做好技術(shù)交底,明確具體施工順序及施工流程,明確基層級配碎石層、水穩(wěn)層平整度及標(biāo)高要求,不能出現(xiàn)水穩(wěn)層粗細(xì)集料離析的現(xiàn)象,不能出現(xiàn)標(biāo)高放錯的現(xiàn)象;另外要求各班組組長向工人做好交底,以上問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須返工,現(xiàn)場管理人員作好現(xiàn)場指導(dǎo)、控制、檢查,一旦發(fā)現(xiàn)上述情況,馬上責(zé)令其返工。
(2)用固定基層的鋼絲線嚴(yán)格控制基層碾壓前后的厚度及標(biāo)高。
利用土的松鋪系數(shù)來確定碾壓前的實際基層攤鋪厚度,采用插入基層深處的鋼釬對基層所控制標(biāo)高、厚度處予以標(biāo)記,并用鋼絲線相連接,進而完成對基層碾壓前后厚度及標(biāo)高的控制。
(3)采用20 t振動壓路機在最佳含水量條件下,進行試驗段碾壓施工,經(jīng)檢測壓實度合格后,確定最終碾壓遍數(shù)。
通過試驗確定基層混合料的配合比及最大干密度,確保壓路機在最佳含水量條件下進行碾壓施工,并在初壓采用靜壓,復(fù)壓與終壓采用振壓條件下,進行初壓、復(fù)壓、終壓,進而進行壓實度檢測,直至合格為止,最終確定采用初壓2遍,復(fù)壓3遍,終壓2遍方式進行碾壓施工。
實施效果:通過對上述措施的落實,使得基層厚度誤差控在了±10 mm內(nèi),壓實度達到了96%以上,標(biāo)高誤差也控制在了±5 mm內(nèi),經(jīng)對某一區(qū)域基層厚度、壓實度、標(biāo)高進行抽查得到如下數(shù)據(jù)(如表2)。
措施三:對碾壓搭接長度過小,壓路機隨意調(diào)頭或急剎車的問題,采取以下措施。
(1)組織專人進行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查,嚴(yán)格落實50cm搭接長度要求。
為保證聯(lián)鎖塊碾壓搭接長度嚴(yán)格控制在50cm以上,組織了相關(guān)施工管理人員進行現(xiàn)場碾壓搭接長度測量、監(jiān)督、檢查,進而有效地解決了聯(lián)鎖塊面層因碾壓不到位而出現(xiàn)平整度的問題。
(2)保持現(xiàn)場通視及臨時路面通暢要求,以防壓路機急剎車及隨意調(diào)頭的現(xiàn)象。
壓路機在某一區(qū)域聯(lián)鎖塊面層碾壓過程中出現(xiàn)急剎車或隨意調(diào)頭現(xiàn)象時,會對該區(qū)域聯(lián)鎖塊產(chǎn)生一個很大的且不均勻的推力,進而直接對聯(lián)鎖塊面層平整度產(chǎn)生不利的影響。為避免這一現(xiàn)象的發(fā)生,必須保持現(xiàn)場通視及臨時路面通暢要求。
實施效果:聯(lián)鎖塊碾壓搭接長度全部在50 cm以上,現(xiàn)場沒有隨意調(diào)頭、急剎車現(xiàn)象。
通過對隨機抽取部分聯(lián)鎖塊碾壓搭接長度的測量統(tǒng)計調(diào)查,得到如下數(shù)據(jù)(如表3)。
4 實施效果
嚴(yán)格執(zhí)行以上措施后,后續(xù)施工的11幅堆場的聯(lián)鎖塊面層平整度得到了明顯的提高。在后續(xù)施工的11幅堆場場地,共檢測了1200個點,其中合格1123個,點合格率達93.6%。由圖可以看出聯(lián)鎖塊面層頂面的平整度以及聯(lián)鎖塊面層頂面質(zhì)量得到了較大的提高(如圖2)。
5 結(jié)語
通過采用以上措施,聯(lián)鎖塊面層頂面平整度得到了很大提高,也增強了聯(lián)鎖塊的使用效果,也進一步保障了后續(xù)聯(lián)鎖塊的使用壽命。同時也摸索、整理出了一套提高聯(lián)鎖塊面層頂面平整度的方法,為類似項目施工提供了技術(shù)支持。