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        ?;嘶饳C(jī)組電氣自動(dòng)化軟件系統(tǒng)定位控制方案設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)

        2013-04-27 14:39:47高穎
        企業(yè)導(dǎo)報(bào) 2013年6期
        關(guān)鍵詞:活套自動(dòng)定位

        高穎

        【摘 要】針對(duì)?;嘶饳C(jī)組生產(chǎn)工藝要求,對(duì)其電氣自動(dòng)化軟件系統(tǒng)進(jìn)行控制方案設(shè)計(jì);選用西門子S7-400PLC進(jìn)行系統(tǒng)控制,選用西門子PCS7系統(tǒng)作為軟件平臺(tái),系統(tǒng)控制中需要很多精確的帶頭帶尾定位,針對(duì)這種情況,在本文詳細(xì)闡述了定位控制系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案。

        【關(guān)鍵詞】開卷機(jī);活套;卷取機(jī);PLC;定位;自動(dòng);軟件

        一、機(jī)組生產(chǎn)工藝過程描述

        1.機(jī)組入口段。在鋼卷上到開卷機(jī)上后,開卷機(jī)的外支撐擺上,卷筒脹緊后,開卷機(jī)的二個(gè)壓輥擺下,同時(shí)小車下降返回等待位(1#鞍座),人工點(diǎn)動(dòng)開卷機(jī),將帶頭旋轉(zhuǎn)到適合上開卷的位置,入口穿帶臺(tái)導(dǎo)板擺上并伸出到合適的位置,聯(lián)合點(diǎn)動(dòng)開卷機(jī)、及其2#壓輥,在帶鋼頭部穿過夾送輥矯直機(jī)1#側(cè)導(dǎo)輥后停止聯(lián)合點(diǎn)動(dòng),1#側(cè)導(dǎo)輥的1#輥對(duì)帶頭進(jìn)行對(duì)中,壓下夾送輥矯直機(jī),入口穿帶臺(tái)導(dǎo)板擺下并縮回。至此上卷操作完成。上卷操作完成后,進(jìn)行“帶頭到切頭剪”穿帶自動(dòng),其依據(jù)夾送輥矯直機(jī)的夾送輥的編碼器和切頭剪前光電管進(jìn)行帶鋼跟蹤;帶頭達(dá)到切頭剪入口夾送輥與剪刃之間后,帶鋼停止,進(jìn)行1#側(cè)導(dǎo)輥的2#輥對(duì)中,至此該自動(dòng)完成。“帶頭到切頭剪”自動(dòng)完成后,且?guī)布羟凶詣?dòng)完成后,就進(jìn)行帶頭剪切自動(dòng)。在帶頭剪切自動(dòng)完成后,進(jìn)行帶頭到焊機(jī)的穿帶自動(dòng)。在開卷機(jī)上剩余鋼卷直徑~Φ780mm時(shí),入口段降速進(jìn)行甩尾操作,當(dāng)達(dá)到甩尾速度(25m/min)時(shí),夾送輥矯直機(jī)的夾送輥和矯直輥壓下,同時(shí)No.1張力輥的二個(gè)壓輥也壓下。帶尾自動(dòng)剪切過程中,檢查臺(tái)與切頭剪之間的光電管檢測(cè)到帶鋼尾部時(shí),需要重新計(jì)算剩下部分帶鋼的每刀的剪切長(zhǎng)度,保證最后一塊帶鋼的長(zhǎng)度不小于300mm,否則它不能落入廢料箱內(nèi)。在進(jìn)行帶尾自動(dòng)剪切過程中,同時(shí)進(jìn)行帶尾自動(dòng)定位到焊機(jī),還同時(shí)進(jìn)行入口的上卷操作。焊接完成后,啟動(dòng)“焊縫退火定位自動(dòng)”,進(jìn)行焊縫退火處理。在焊縫退火完成后,啟動(dòng)“焊縫到月牙剪定位自動(dòng)”,進(jìn)行焊縫處挖邊處理。在完成焊縫挖邊動(dòng)作后,入口段就可以最大速度90m/min運(yùn)行,進(jìn)行充套操作,充套至入口活套的套量達(dá)到滿套量的~95%,以保證下入口段下一次的停車時(shí)間內(nèi)工藝段的速度要保持恒定。在入口活套充套完成后,入口段的速度降低,保持與工藝段速度一致。

        2.機(jī)組工藝段。常化退火爐主要由下列爐段組成:進(jìn)口密封室ESCS、預(yù)熱爐PH、無氧化爐NOF、爐喉、均熱爐SF、水套冷卻裝置WJCS、出口密封室(DSCS)、空氣噴射冷卻段AJCS、水噴淋冷卻段WSCS。在水噴淋冷卻段出口有一對(duì)擠干輥,將帶鋼表面殘余水份擠干。No1熱風(fēng)干燥器將帶鋼表面烘干后,經(jīng)過No.6糾偏輥,使帶鋼對(duì)中運(yùn)行,帶鋼經(jīng)No.2轉(zhuǎn)向輥、No.3張力輥進(jìn)拋丸機(jī)拋丸處理以去除帶鋼表表面氧化鐵皮。拋丸后的帶鋼經(jīng)過拋丸后,經(jīng)過No.1轉(zhuǎn)向夾送輥,進(jìn)入清洗裝置,對(duì)帶鋼表面進(jìn)行清洗,在清洗裝置的出口設(shè)有一對(duì)擠干輥,將帶鋼表面水分?jǐn)D干,再經(jīng)過No.2熱風(fēng)干燥器將帶鋼表面烘干。在No.2熱風(fēng)干燥器后有No.4張力輥,其與No.3張力輥一起控制拋丸段的張力。然后帶鋼經(jīng)過No.7糾偏輥,保證帶鋼對(duì)中進(jìn)入出口活套,同上其將帶鋼轉(zhuǎn)向鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)下方運(yùn)行。再經(jīng)過No.

        3轉(zhuǎn)向輥后帶鋼就進(jìn)入出口活套。出口活套內(nèi)設(shè)No.8糾偏輥用于保證活套內(nèi)帶鋼在機(jī)組中心線運(yùn)行?;钐壮隹谠O(shè)No.9糾偏輥,保證活套出口帶鋼對(duì)中,并將帶鋼轉(zhuǎn)向地面運(yùn)行。再經(jīng)過No.4轉(zhuǎn)向輥后帶鋼就轉(zhuǎn)入地面上的出口段運(yùn)行了。

        3.機(jī)組出口段。帶鋼從No.4轉(zhuǎn)向輥出來后,經(jīng)檢查鏡進(jìn)行帶鋼上下表面的缺陷人工檢測(cè)。然后進(jìn)入No.5張力輥,No.5張力輥與卷取機(jī)一起形成出口段的張力控制。帶鋼經(jīng)過No.5張力輥后,就進(jìn)入分切剪。在進(jìn)行上述自動(dòng)的過程中,同上進(jìn)行“帶尾卷取自動(dòng)”,將帶尾準(zhǔn)確定位在~4點(diǎn)鐘方向。在帶尾卷取自動(dòng)完成后,執(zhí)行“卸卷自動(dòng)”,將鋼卷從卷筒上卸下并輸送到卸卷鞍座。在鋼卷離開卷筒區(qū)域后,立即執(zhí)行卷“取機(jī)鉗口定位自動(dòng)”,將鉗口定位到與水平成~18°的位置,以利于帶頭的咬入。在“鉗口定位自動(dòng)”完成后,立即執(zhí)行“帶頭卷取準(zhǔn)備自動(dòng)”,將出口穿帶導(dǎo)板臺(tái)擺上,在該自動(dòng)完成后,執(zhí)行“帶頭卷取自動(dòng)”,將帶鋼在卷取機(jī)上卷取3~5圈。然后出口段就可以最大速度55m/min運(yùn)行,對(duì)出口活套進(jìn)行抽套操作,經(jīng)活套抽空,以準(zhǔn)備進(jìn)行出口段下一次的停車操作。

        二、定位系統(tǒng)

        定位的主要功能如下:將定位設(shè)置值諸如卷徑、重量、角度、圈數(shù)等轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)度;計(jì)算帶鋼實(shí)際位置;計(jì)算制動(dòng)距離;輸出切換點(diǎn)。

        3.多個(gè)定位同時(shí)啟動(dòng)。在一個(gè)速度定位器上可同時(shí)啟動(dòng)多個(gè)定位。在這種情況下,帶鋼定位控制器總是首先完成實(shí)際行程距離與定位設(shè)置值最接近的那個(gè)定位器。定位參數(shù):定位設(shè)置值、實(shí)際行程距離、定位結(jié)束速度以及定位設(shè)置值與實(shí)際行程距離的差一同作為定位器的輸入值。

        4.計(jì)算剩余定位長(zhǎng)度。當(dāng)定位結(jié)束速度為0時(shí),剩余定位長(zhǎng)度為定位設(shè)置值與實(shí)際行程距離的差。定位控制器總是認(rèn)為定位結(jié)束速度為0。如果定位結(jié)束速度不為0,定位設(shè)置點(diǎn)將會(huì)更快到達(dá)。定位器這時(shí)會(huì)在定位剩余長(zhǎng)度上加一個(gè)修正值,以補(bǔ)償該定位結(jié)束速度。

        6.切換點(diǎn)定位。帶鋼定位切換點(diǎn)不是一個(gè)真正的帶鋼定位點(diǎn)。因此,當(dāng)線協(xié)調(diào)控制激活交換點(diǎn)定位時(shí),MRG并不控制帶鋼的速度,而是計(jì)算帶鋼行程。當(dāng)帶鋼行程到達(dá)定位設(shè)置點(diǎn)時(shí),MRG發(fā)出定位完成信號(hào),帶鋼的速度不受任何影響。

        7.故障處理。系統(tǒng)故障:在每個(gè)系統(tǒng)故障OB中,一個(gè)故障信息被置位。如果產(chǎn)生一個(gè)系統(tǒng)故障,MRG內(nèi)部產(chǎn)生快停。故障信息通過系統(tǒng)故障接口傳送給主令并通過主令傳送給HMI。

        三、帶鋼定位在?;嘶饳C(jī)組中的應(yīng)用

        由于帶頭、帶尾需要處理,因此必須定位。LCO傳送定位觸發(fā)信號(hào)和定位長(zhǎng)度給MRG,它能初始化32個(gè)定位,每個(gè)定位歸屬于指定的速度線:定位1~11,速度線1;定位12~21,速度線2;定位22~32,速度線3。定位過程:首先要設(shè)定定位號(hào),通過輸入信號(hào)ANST初始化定位(包括定位開始和定位長(zhǎng)度);通過輸入信號(hào)LOE復(fù)位定位信號(hào)。如果觸發(fā)了一個(gè)定位,LCO拷貝數(shù)據(jù)(設(shè)定點(diǎn)和控制字)到MRG,MRG根據(jù)數(shù)據(jù)信息完成定位,并發(fā)送相應(yīng)的狀態(tài)信號(hào)給LCO。

        1.入口段自動(dòng)部分。自動(dòng)功能在如下的區(qū)域里實(shí)現(xiàn):

        功能描述:帶頭穿帶到切頭剪——帶頭從夾送矯直機(jī)以穿帶速度輸送到切頭剪;帶頭剪切——帶頭定位、分切剪入口夾送輥壓下、剪切、廢鋼輸出,重復(fù)以上動(dòng)作,直到達(dá)到預(yù)先選擇的剪切次數(shù)為止;帶頭到焊機(jī)——帶頭從切頭剪通過剪前夾送輥以穿帶速度輸送到焊機(jī),定位到焊機(jī)后停止;帶尾剪切——按照廢鋼設(shè)定長(zhǎng)度定位到分切剪,切完第一刀,然后帶尾到焊機(jī)定位動(dòng)作,把帶尾輸送到焊機(jī)的出口段,接著,帶尾碎片定位、分切剪入口廢鋼夾送輥壓下、剪切、廢鋼輸出,重復(fù)以上動(dòng)作,直到達(dá)到預(yù)先選擇的剪切次數(shù)為止;帶尾到焊機(jī)——帶尾第一刀剪完后帶尾被送到焊機(jī)并定位;焊縫退火定位自動(dòng)——帶鋼沖孔后,將焊縫定位到退火位置,觸發(fā)信號(hào)為焊縫檢測(cè)儀信號(hào);焊縫自動(dòng)到月牙剪——焊接完成后,將焊縫自動(dòng)定位到月牙剪,以便月牙剪進(jìn)行自動(dòng)沖切月牙;焊縫自動(dòng)挖邊——當(dāng)焊縫準(zhǔn)確定位到月牙剪之后,月牙剪自動(dòng)動(dòng)作,準(zhǔn)確定位后進(jìn)行沖切動(dòng)作。

        2.入口段帶鋼定位。

        1#線定位

        2#線定位

        備注:對(duì)每一個(gè)定位來說定位距離至少應(yīng)為:距離>(v2-v02)/2a,其中v=定位開始時(shí)的速度,v0=定位末了的速度,a=定位期間加速度。

        3.出口段自動(dòng)部分。

        功能概述:焊縫到分切剪——根據(jù)TRACK跟蹤信號(hào),焊縫到分切剪附近停車,剪切;焊縫剪切——在需要鋼板取樣和廢板剪切,或是焊縫檢測(cè)儀檢測(cè)出焊縫時(shí),機(jī)組降速以進(jìn)行分卷,剪切的動(dòng)作;帶尾到卷取機(jī)——完成機(jī)組出口焊縫剪切,取樣,后帶尾自動(dòng)運(yùn)行到卷取機(jī)4點(diǎn)鐘的位置,為卸卷做準(zhǔn)備。

        4.出口段帶鋼定位。定位2~11,速度線1;定位12~21,速度線2;定位22~32速度線3。

        1#線定位

        2#線定位

        備注:對(duì)每一個(gè)定位來說定位距離至少應(yīng)為:距離>(v2-v02)/2a,其中v=定位開始時(shí)的速度,v0=定位末了的速度,a=定位期間加速度。

        四、總結(jié)

        帶鋼定位系統(tǒng)的精確性決定了冷軋生產(chǎn)線的連續(xù)性,在實(shí)際運(yùn)行生產(chǎn)過程中,軟件運(yùn)行良好,定位精度高,尤其是帶尾,帶頭到焊機(jī)的定位精度高,保證了?;嘶饳C(jī)組的連續(xù)運(yùn)行。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]西門子工廠自動(dòng)化產(chǎn)品系列技術(shù)手冊(cè)

        [2]SIMATIC PCS7系統(tǒng)應(yīng)用及說明

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