山東中煙工業(yè)有限責任公司青州卷煙廠 劉愛平 潘 玲
隨著計算機技術、網(wǎng)絡技術、通訊技術、自動控制技術的發(fā)展,國內(nèi)煙草行業(yè)的制絲生產(chǎn)線大都已成功的實現(xiàn)了管控一體化,實現(xiàn)了制絲線的網(wǎng)絡化、數(shù)字化。
當前,企業(yè)為了提高自身的市場競爭力,不斷的優(yōu)化工藝流程,提高產(chǎn)品質量,提出了工藝流程再造工程。針對工程研究新的控制,開發(fā)新的控制程序,節(jié)約能源消耗,將是各行各業(yè)經(jīng)濟新的增長點。
我廠制絲分為葉片工藝線ZS1、葉絲工藝線ZS2、梗工藝線zs3、摻配加香工藝線zs4四條工藝線,采用分組柔性化加工生產(chǎn)工藝,延長了各工藝線的工藝流程。底層采用S7-400PLC(可編程序控制器)程序控制,上層采用集中控制。各工藝線設備從最前端一臺順序啟動,整線運行。整線運行模式、中間緩存柜、計量管的使用及跨廠房送料加工,延長了設備空轉待料時間,延長了設備磨損時間、增大了能源的消耗。PLC的應用,使得控制能力增強,優(yōu)化制絲線控制方式,創(chuàng)新控制程序,實現(xiàn)制絲線節(jié)能控制。
3.1.1 葉片工藝線ZS1的運行控制
葉片工藝線ZS1自動完成開包、切片、回潮、除雜、攙兌、一次加料、二次加料等加工過程。
3.1.2 葉絲工藝線ZS2的運行控制
葉絲工藝線ZS2自動完成回潮、切絲、烘絲、攙兌等加工過程。
3.1.3 梗工藝線zs3的運行控制
梗工藝線zs3自動完成洗梗、潤梗、壓梗、切絲、加料、烘絲、分選、加香等加工過程。
圖2.1 制絲各工藝線過程控制框圖
圖3.2.1 設計連鎖數(shù)據(jù)通訊的電路示意圖
圖3.2.2 連鎖數(shù)據(jù)通訊的硬件組態(tài)圖
圖3.3.1 確定技術路線
圖3.3.2 數(shù)據(jù)傳遞方向
3.1.4 摻配加香工藝線zs4的運行控制
摻配加香工藝線ZS4自動完成摻配、加香等加工過程。
生產(chǎn)過程中,設備運行有兩種狀態(tài),一是組合啟動,整線運行狀態(tài);二是組合停止狀態(tài)。
為了實現(xiàn)節(jié)能控制,我們提出了多種方案。并對提出的方案,采用模擬實驗或現(xiàn)場調查,從自動化程度、節(jié)能效果、可靠性、安全性、預計有效性、經(jīng)濟性等方面確定了最佳方案。
4.1.1 最佳的控制模式—單元控制
單元控制模式把各個工藝線劃分為若個控制單元,根據(jù)物料的走向,逐個單元自動啟動運行。
4.1.2 最佳輸料模式—變頻調速輸料
采用變頻調速輸料:縮短了料頭、料尾送料時間,能最大限度的減少設備空轉,提高工藝線流量的穩(wěn)定性。
4.1.3 最佳的硬件配置—采用西門子CPU416-3可編程控制器
西門子6ES7416-3XL04-OABO CPU416-3可編程控制器具有MPI、PROFIBUS、PROFINET三中接口,程序內(nèi)存大(2.8M),執(zhí)行速度相對快,能滿足節(jié)能控制需要。
4.1.4 選擇最佳的連鎖方式—同一PLC內(nèi)采用軟件連鎖方式,PLC間硬件+軟件連鎖方式
同一PLC內(nèi)采用軟件連鎖方式,PLC間硬件+軟件連鎖方式優(yōu)點:充分發(fā)揮軟件連鎖和硬件連鎖方式的優(yōu)點,最大限度的減少連鎖失真。
4.1.5 選擇最佳的控制程序結構—標準功能塊,分態(tài)調用
在生產(chǎn)過程中,制絲線自動啟動運行有兩種狀態(tài),一是空車啟動運行,二是載料啟動運行??哲噯舆\行,按控制單元啟動。載料啟動運行,設備必須從前到后順序啟動,整線運行,次運行模式適用標準功能塊,分態(tài)調用。
4.2.1 設計連鎖數(shù)據(jù)通訊的電路示意圖(見圖3.2.1)
4.2.2 連鎖數(shù)據(jù)通訊的硬件組態(tài)圖(見圖3.2.2)
4.3.1 確定技術路線(見圖3.3.1)
4.3.2 數(shù)據(jù)處理
數(shù)據(jù)傳遞方向見圖3.3.2
4.3.3 編寫控制程序
根據(jù)設計的電路圖,確定具體的輸入、輸出地址。使用S7程序控制語言,根據(jù)確定的技術路線和具體的節(jié)能控制方法,編寫葉片線ZS1、葉絲線ZS2、梗線ZS3、摻配加香線ZS4節(jié)能控制程序。
4.3.4 模擬調試
為了保證本次項目活動的成功,編寫好節(jié)能控制程序后,首先在監(jiān)控計算機上,模擬調試節(jié)能控制程序。
4.3.5 在線使用
根據(jù)設計的電路圖,在各個子站中安裝線路,通過工業(yè)以態(tài)網(wǎng),下載控制程序到PLC中,現(xiàn)場調試控制程序,并在線使用。
制絲投料生產(chǎn)時,各條工藝線設備按單元啟動運行,即后單元設備啟動運行,前一單元設備處于啟動待機狀態(tài),當物料到達,前單元設備自動啟動運行。
制絲線節(jié)能控制的應用,減少了設備空轉時間及設備磨損,提高了設備有效作業(yè)率,更加穩(wěn)定了產(chǎn)品質量。
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