□李際剛 □付吉臣 □王磊
濟南柴油機股份有限公司 濟南 250306
油底殼部件是潤滑油容器,安裝在柴油機的下方,以保證各運動副的潤滑。本文介紹的是一種中大功率柴油機的油底殼,殼體采用厚3 mm的低碳鋼板沖壓成形,中間隔板采用厚6 mm的低碳鋼板與殼體焊接為一體。由于殼體太大,中間設(shè)4道隔板,對殼體起到剛度加強作用。隔板下方開口,其作用是既防止了油底殼內(nèi)的機油整體晃動太過劇烈,又保證了隔板之間的機油在下部相互聯(lián)通為一體。結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。
▲圖1 油底殼隔板結(jié)構(gòu)
柴油機試驗之初沒有問題,問題出現(xiàn)在耐久試驗到第40多個小時之時,油底殼出現(xiàn)裂紋,機油泄露。經(jīng)過拆檢,發(fā)現(xiàn)裂紋出現(xiàn)在油底殼隔板與殼體底部焊接處(如圖2所示),裂縫以隔板焊縫內(nèi)側(cè)端點“B”和“C”為切點,沿殼體縱向(與隔板焊縫方向垂直)在殼底母材上擴展形成裂縫。
▲圖2 油底殼裂縫示意
這種裂縫發(fā)生的特點是:一旦出現(xiàn)微裂紋,就會迅速擴展為大裂縫,而且在幾道隔板的B、C點處相繼出現(xiàn)。問題出現(xiàn)之初,設(shè)計者分析是焊接工藝方面的原因。更換了電焊工,采用更加規(guī)范的焊接工藝和更加嚴格的檢驗標準,結(jié)果油底殼經(jīng)過試驗之后,問題依舊沒有改善。
由于中大功率柴油機的振動較大,油底殼內(nèi)裝的機油量也大,機油隨機器振動,呈上下顫動趨勢,施加在殼體底面上的作用力也就很大。如圖2所示的隔板,較短的A-B段和C-D段分別與殼底焊接,而很長的B-C段懸空,未與殼底焊接,成為殼底剛度最薄弱部位。這個薄弱部位隨機油上下振動,形成了以B、C為支點,類似重槌敲擊鼓面般的顫動。柴油機曲軸的轉(zhuǎn)速為1 000~1 500 r/m in,殼底鋼板也會依此頻率顫動,且以B、C為支點作微量的交變彎曲,使鋼板首先在此處疲勞變脆,從而出現(xiàn)裂紋,裂紋擴展,最終導致殼底鋼板破裂。筆者認為,這種破壞主要與殼體的剛度和隔板的設(shè)計結(jié)構(gòu)有關(guān),與焊接工藝、焊接質(zhì)量以及焊接應(yīng)力的去除等因素關(guān)系不大。
經(jīng)過以上分析,解決問題思路應(yīng)從提高油底殼殼底剛度方面考慮,有以下3種方案可供選擇:
1)增加殼體材料厚度;
2)在殼體底面壓制起伏筋,以增加殼底剛度;
3)合理改進油底殼隔板形狀。
增加殼體材料厚度法,會使工件重量和成本大大增加;底面壓制起伏筋法,對小批量多品種產(chǎn)品,設(shè)備和模具投入費用較大。鑒于前兩種不理想方案,筆者采用了第3種方案,設(shè)計了如圖3所示的隔板。將原來的一個大開口分成四個小開口,隔板與殼底的5個接觸點均采用焊接。隔板作改進后,不但增強了油底殼底面的剛度,而且工件重量和成本增加很小,是一種既經(jīng)濟又實用的解決辦法。試驗證明,如此改進油底殼隔板結(jié)構(gòu)后,徹底解決了油底殼破裂問題,這種方案在產(chǎn)品的設(shè)計中沿用至今。
▲圖3 改進后的油底殼隔板結(jié)構(gòu)
隔板的設(shè)計在整個油底殼的設(shè)計乃至整個發(fā)動機的設(shè)計上看似很簡單,可能不會引起設(shè)計者足夠的重視,而往往是在這些小地方會出現(xiàn)大故障。筆者認為,此問題應(yīng)引起廣大機械設(shè)計和制造者認真地思考。