準(zhǔn)確的鉆頭工作效率評估對預(yù)測鉆速、鉆頭選型和分析鉆井事故具有重要意義。目前獲取鉆頭工作效率大都采用鄰井?dāng)?shù)據(jù)對比分析或通過機械比能理論計算,存在一定的盲目性和不確定性。李昌盛等提出了一種利用機械比能、巖石有側(cè)限抗壓強度、機械效率等鉆頭工作評估參數(shù),結(jié)合巖石力學(xué)參數(shù)和測井?dāng)?shù)據(jù),綜合評估鉆頭性能的方法,并采用現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行了驗證。
元壩氣田是國內(nèi)埋藏最深的海相氣田,主力儲層長興組埋深超過7 000 m,面臨高溫、高壓、高含硫、超深層、氣水關(guān)系復(fù)雜、工程地質(zhì)條件復(fù)雜等多項技術(shù)難題。元壩103H 井是元壩地區(qū)第1 口勘探開發(fā)一體化評價井,完鉆井深7 729.8 m,水平段長為682.8 m。該井采用氣體鉆井、液體欠平衡鉆井、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井、抗高溫鉆井液體系、防磨接頭和減磨劑雙效防磨等先進技術(shù),確保了鉆探工作的成功實施。本期優(yōu)選的元壩103H 井鉆井及鉆井液技術(shù)的論文為您全面解讀該井鉆探施工采用的工藝技術(shù)。
微流量控制鉆井技術(shù)的核心部件是地面自動節(jié)流管匯,其節(jié)流敏感度和準(zhǔn)確度直接關(guān)系到能否實現(xiàn)微流量控制和其控制精度。張奎林等設(shè)計了一套適用于微流量控制鉆井的地面自動節(jié)流管匯,現(xiàn)場試驗證實其具有較好的自動節(jié)流控制功能,能在30 s 內(nèi)實現(xiàn)井筒微流量控制,地面檢測壓力誤差低于0.1 MPa。該節(jié)流管匯的設(shè)計與現(xiàn)場成功應(yīng)用為微流量控制鉆井技術(shù)在我國的推廣和設(shè)備的國產(chǎn)化進行了積極探索。
系統(tǒng)效率是評價抽油機井系統(tǒng)能耗狀況的重要參數(shù)。王芳等提出了以參數(shù)敏感性分析為基礎(chǔ)的仿真優(yōu)化設(shè)計方法與系統(tǒng)效率評價方法組合應(yīng)用的優(yōu)化模式,即先對油井進行系統(tǒng)效率潛力分析確定優(yōu)化對象,然后進行參數(shù)敏感性分析確定優(yōu)化方向、進行針對性的優(yōu)化設(shè)計。該技術(shù)在華北油田進行了2 616 口井的現(xiàn)場應(yīng)用,取得了較好的效果。
周福建等為了提高碳酸鹽巖的酸壓改造效果,研發(fā)了一種超低密度耐高溫高承壓的特殊上浮轉(zhuǎn)向劑,利用上浮轉(zhuǎn)向劑形成人工高阻隔層,迫使酸壓裂縫在縱向上向下延伸,使裂縫盡可能溝通下部儲集體。在塔里木盆地碳酸鹽巖油氣藏進行了4 口井酸壓試驗,取得了很好的效果。
馬宏偉等開展了注水井層間自動輪換分注工藝研究,研制出了井下自動循環(huán)開關(guān)器,利用程序自動控制和液壓編碼控制方法,控制一口井內(nèi)2 層或3 層交替循環(huán)注水;還可以根據(jù)需要,通過地面特定時間打3 位的液壓編碼,控制井下自動循環(huán)開關(guān)器臨時改變井下注水層?,F(xiàn)場試驗11 口井,自動循環(huán)開關(guān)器工作正常,達到了預(yù)期的目的。
常規(guī)膨脹管技術(shù)是治理套損井的重要手段,但該技術(shù)無法對補貼段以下?lián)p傷套管進行修復(fù)。李益良等提出的過套管補貼技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對補貼后套管以下套損部分進行精確定位與補貼,現(xiàn)場應(yīng)用取得了良好的補貼效果。