項飛
(中國昆侖工程公司,北京100037)
聚酯裝置的工藝廢水主要來源包括:酯化反應產(chǎn)生的工藝水,主要有害雜質(zhì)由乙二醇、乙醛、二惡烷等有機物組成;縮聚反應尾氣在尾氣洗滌塔中經(jīng)工藝水淋洗后產(chǎn)生的廢水。聚酯裝置的廢氣來源亦包括兩部分:酯化工藝塔塔頂尾氣;縮聚真空系統(tǒng)產(chǎn)生的尾氣。
由于國內(nèi)各地對環(huán)保的要求越來越嚴格,有毒、有害的廢水、廢氣不可隨意排放至自然環(huán)境中?;诃h(huán)保的要求,中國昆侖工程公司在自主研發(fā)的聚酯工藝包中增加了一個流程用于處理其裝置中產(chǎn)生的廢水、廢氣,即工藝水汽提裝置,并且經(jīng)工藝水汽提裝置處理后的氣相物質(zhì)還可送入熱媒爐內(nèi)作為燃料燃燒,進一步實現(xiàn)了節(jié)能優(yōu)化的目的。
在尾氣處理及燃燒的流程中,需要設置相關的邏輯聯(lián)鎖,以保證整個過程的安全可靠。盡管工藝水汽提裝置在聚酯裝置上的應用已有數(shù)十套,然而由于業(yè)主的操作習慣、要求以及各設計人員認知的不同,上述的邏輯聯(lián)鎖的設置亦不盡相同,甚至有個別項目未設置相關聯(lián)鎖保護,操作均由操作人員手動完成。筆者將近些年所參與的項目中設置的相關聯(lián)鎖進行闡述,提供一種較為優(yōu)化的方案,以供同行參考。
工藝水汽提裝置的基本流程如圖1所示。來自聚酯裝置的廢水收集在工藝廢水收集槽(47-T01)中,再通過廢水輸送泵(47-P01)把聚酯廢水送入汽提塔(47-C01)頂部向下噴淋,聚酯廢氣經(jīng)蒸汽噴射泵(47-J01)引入汽提塔中上段,0.3 MPa蒸汽從汽提塔底部引入,當廢水與蒸汽充分接觸后,廢水中低沸點的有機物如乙醛、二惡烷等雜質(zhì)從廢水中脫除并進入氣相,氣相尾氣從汽提塔塔頂排出,經(jīng)三通閥排放至大氣或送入熱媒站熱媒爐內(nèi)焚燒,進一步實現(xiàn)節(jié)能的目的。汽提塔塔底的凝液經(jīng)此流程處理后,幾乎不含乙醛、二惡烷等有機物,其廢水COD值大幅下降。處理后的凝液經(jīng)廢水出料泵(47-P02)及工藝廢水換熱器(47-E02)冷卻換熱后送至污水處理系統(tǒng)做最終處理。另外流程中增設工藝廢水換熱器(47-E01)用于聚酯工藝廢水同塔底凝液的熱交換,從而提高了處理效果,節(jié)省了能源消耗。
圖1 工藝水汽提裝置基本流程示意
上述流程中,經(jīng)汽提處理后的氣相尾氣由于有可燃氣體存在,具有危險性,且其最終處理后的尾氣可送入熱媒爐內(nèi)燃燒,該控制燃燒的過程,需要設置一定的相關邏輯聯(lián)鎖,才能保證其整個過程的安全可靠。因此,在工藝流程的設置上,增設一條氮氣管線,連接在三通閥與去各路熱媒爐爐前開關閥之間的管線上。當尾氣燃燒操作啟動前及停止后,必須向該段管道中充入一定量的氮氣,保證管道內(nèi)的可燃氣體排凈或者維持爆炸下限以及保持一定的正壓,以避免下次啟動燃燒操作過程時,發(fā)生熱媒爐回火事故。除工藝流程的安全措施外,尾氣燃燒的相關安全操作需要靠儀表的設置以及相應的聯(lián)鎖進行保護。
1)汽提塔塔頂尾氣壓力。汽提塔塔頂尾氣出口管線上設置了壓力變送器(PIA-47005),其信號引入PLC,并且在PLC系統(tǒng)內(nèi)設置高報警及低報警。如果出口壓力過高,會對熱媒爐內(nèi)的燃燒火焰產(chǎn)生沖擊,壓力過低又易引起回火,因而只有此處壓力未發(fā)生高、低報警的情況下才可進行尾氣燃燒過程。
2)熱媒爐允許燃燒信號。該信號來自于熱媒爐隨機控制柜,是熱媒爐控制系統(tǒng)根據(jù)熱媒爐運行情況進行綜合判斷而送出的信號。該信號可以是PLC自動送出的,亦可為操作人員通過判斷熱媒爐運行情況,通過熱媒爐隨機控制系統(tǒng)手動送出的允許燃燒信號。
3)尾氣燃燒操作前進行的充氮過程。充氮操作可有限避免熱媒爐回火以及爆炸情況的發(fā)生。進行尾氣燃燒操作需保證充氮過程在15 min內(nèi)完成,15 min后,禁止手動尾氣燃燒操作,需重新進行充氮過程后方可操作。
汽提塔尾氣燃燒或排放,即熱媒爐(50 H01A,50H01B,50H01C,50H01D)爐前尾氣進氣閥(XV-47031~47034)的開或關,均受控于熱媒爐隨機控制柜給出的允許燃燒信號。4臺熱媒爐中有1臺或2臺送出允許燃燒信號即可燃燒尾氣。打開爐前進氣閥的操作需手動完成:當操作站顯示收到熱媒爐允許燃燒的信號時,操作人員在操作站上采用手動控制方式,先打開充氮氣閥(XV-47017),吹掃管道5 min后,自動關閉XV-47017。然后可手動打開允許燃燒尾氣熱媒爐的爐前進氣閥(在XV-47031~47034中選擇)及汽提塔尾氣控制閥(XV-47016)。若允許燃燒的信號消失,自動關閉相應熱媒爐的爐前進氣閥(XV-47031~47034)。當允許燃燒信號全部消失時,自動切換汽提塔XV-47016閥至放空狀態(tài)。工藝廢水汽提塔尾氣出口壓力(PI-47015)設置高報警和低報警,供操作人員判斷尾氣壓力狀況,并參與相關尾氣燃燒聯(lián)鎖。另在尾氣燃燒之前的充氮過程結束后,若15 min內(nèi)未打開任何爐前進氣閥,則需重新進行充氮過程,才可實施手動燃燒尾氣操作。當汽提塔XV-47016閥由“送氣”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“放空”狀態(tài)時,亦自動進行5 min的充氮操作。
由于工藝水汽提的控制、顯示、報警、邏輯的實現(xiàn)會由于項目的不同而不同,有的是單獨采用一套PLC控制,有的裝置是信號引入聚酯DCS,并且不同項目PLC或DCS的品牌亦不盡相同。為了使文中所述邏輯聯(lián)鎖具有通用性,下面將以符合ANSI/ISA-5.2—1976標準的邏輯圖的形式對其進行表述,其操作系統(tǒng)擬采用PLC控制系統(tǒng)。
在PLC控制系統(tǒng)操作界面上設置手動開關HS-47017O及HS-47017C,分別用于開關XV-47017閥,當點擊HS-47017O時打開XV-47017閥,5 min后自動關閉。另當尾氣燃燒過程時,XV-47016閥由“燃燒”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“排放”狀態(tài)時,XV-47017閥亦進行相同動作,邏輯功能見表1所列。
表1 充氮操作邏輯功能
在PLC控制系統(tǒng)操作界面上設置手動開關HS-47031O及HS-47031C,分別用于開關熱媒爐爐前尾氣進氣閥(XV-47031),只有保證工藝廢水汽提塔尾氣出口壓力(PI-47015)未有高報警和低報警,進氣閥對應熱媒爐送出尾氣燃燒允許信號,且充氮過程在15 min之內(nèi)完成,即可手動打開XV-47031閥。若上述條件有任一因素未滿足,則XV-47031閥無法打開,且尾氣燃燒過程中若發(fā)生PI-47015異?;蛟试S燃燒信號消失,則自動關閉XV-47031閥,邏輯功能見表2所列。
表2 熱媒爐前尾氣進氣閥開/關邏輯功能
PLC控制系統(tǒng)操作界面上設置緊急排放按鈕開關(HS-VENT),用于當發(fā)生緊急狀態(tài)時,操作人員手動切斷所有尾氣燃燒管線。同時,此邏輯還應實現(xiàn)當進行尾氣燃燒時,有任一爐前尾氣進氣閥打開時,XV-47016閥自動切換為“燃燒”閥位狀態(tài),而所有爐前尾氣進氣閥關閉時,XV-47016閥自動切換為“排放”閥位狀態(tài)。邏輯功能見表3所列。
表3 三通閥排放/燃燒邏輯功能
文中關于汽提塔尾氣燃燒邏輯聯(lián)鎖的設置可作為此類項目的參考,然而在邏輯聯(lián)鎖實現(xiàn)的過程中,由于受用戶的實際操作水平、操作習慣等因素的影響,最終方案亦有所不同。例如筆者所參與的項目中,有的用戶就取消了汽提塔尾氣出口壓力(PI-47015)高、低報警的聯(lián)鎖條件,而僅作為操作人員判斷尾氣狀況的提示報警,防止由于汽提塔操作的波動而引起的尾氣燃燒過程的時常中斷,而同時也失去了相應的安全級別,需要操作人員有很高的經(jīng)驗水平;也有用戶取消了熱媒爐爐前進氣閥在PLC上設置的對應手動開關,如HS-47031O和HS-47031C等,取而代之的是當熱媒爐尾氣允許燃燒信號為“1”時,自動打開XV-47031閥。因此,在實現(xiàn)邏輯聯(lián)鎖的過程中,在完成功能測試之前,應與最終用戶協(xié)商,結合用戶的意見和建議,選取最優(yōu)的方案。
[1] ISA.ANSI/ISA-5.2—1976(R1992)Binary Logic Diagrams for Process Operations[S].North Carolina:Instrument Society of America,1992.
[2] 曾文兵,許賢文,李利軍.PET裝置廢氣處理工藝比較和改進[J].聚酯工業(yè),2012(02):5-7.
[3] 陸德民,張振基,黃步余.石油化工自動控制設計手冊[M].3版.北京:化學工業(yè)出版社,2000.
[4] 黃步余,王建民,王玉華.SH/T 3018—2003石油化工安全儀表系統(tǒng)設計規(guī)范[S].北京:中國石化出版社,2004.
[5] IEC.IEC61508—1998 Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related System[S].IEC,1998.
[6] IEC.IEC61511-2—2003 Functional Safety——Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector[S].IEC,2003.
[7] 蔣慰孫,俞金壽.過程控制工程[M].2版.北京:中國石化出版社,1999.
[8] 劉超明.石油及石油化工裝置安全相關系統(tǒng)的工程設計[J].石油化工自動化,2008,44(01):19-22.
[9] 李旭.世界聚酯纖維產(chǎn)業(yè)化新產(chǎn)品和發(fā)展趨勢[J].合成纖維,2012(01):5.
[10] 謝竹青.我國差別化滌綸長絲業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].聚酯工業(yè),2011(05):11-16.