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        220 t/h鍋爐結(jié)焦原因分析及治理

        2013-03-25 06:38:48趙洪躍李海濤高繼錄張家維宋大勇
        東北電力技術(shù) 2013年2期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)溫制粉噴口

        趙洪躍,李海濤,陳 曦,高繼錄,張家維,宋大勇

        (1.國電達州發(fā)電有限公司,四川 達州 635066;2.元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 赤峰 024070:3.遼寧省送變電工程公司,遼寧 沈陽 110021;4.遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006)

        煤粉鍋爐結(jié)焦問題不僅影響到鍋爐的安全運行,而且會導(dǎo)致受熱面?zhèn)鳠岵痪?,降低鍋爐效率,增加NOx排放[1-3]。大連開發(fā)區(qū)熱電廠5號鍋爐為杭州鍋爐廠制造的NG-220/9.8-M15型自然循環(huán)煤粉鍋爐。由于煤炭市場供應(yīng)緊張,近年來電廠開始大比例摻燒褐煤,并且煤種較雜。5號鍋爐燃燒器噴口及附近區(qū)域水冷壁出現(xiàn)嚴重結(jié)焦現(xiàn)象,影響鍋爐的正常運行。由于結(jié)焦嚴重曾被迫停爐打焦,給開發(fā)區(qū)的冬季供熱造成嚴重影響。因此分析鍋爐結(jié)焦原因,治理鍋爐結(jié)焦問題,對于保障開發(fā)區(qū)冬季供熱具有重要意義。

        1 設(shè)備概述

        大連開發(fā)區(qū)熱電廠5號鍋爐為杭州鍋爐廠制造的NG-220/9.8-M15型單汽包、自然循環(huán)、鋼制構(gòu)架、倒U型布置煤粉鍋爐。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)如表1所示,設(shè)計燃料特性如表2所示。采用鋼球磨煤機中間儲倉式制粉系統(tǒng),送粉方式為熱風(fēng)送粉。制粉系統(tǒng)配備2臺DTM290/410型磨煤機、2臺給煤機、2臺排粉風(fēng)機。

        采用直流式煤粉燃燒器,四角切圓燃燒方式,設(shè)計為單切圓,直徑為600 mm。一次風(fēng)燃燒器共8支,分2層布置,每套制粉系統(tǒng)對應(yīng)1層4個角的4支燃燒器。燃燒器采用一、二次風(fēng)相間布置,一次風(fēng)噴口共有2層,1、3號角下一次風(fēng)為等離子點火噴口,2、4號角下一次風(fēng)為雙通道噴口,上一次風(fēng)燃燒器為水平濃淡燃燒器。二次風(fēng)噴口共有4層,最上面布置1層三次風(fēng)噴口。燃燒器布置如圖1所示。

        表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)

        表2 鍋爐設(shè)計燃料特性

        圖1 燃燒器布置圖

        2 結(jié)焦原因分析

        2.1 煤質(zhì)特性

        試驗期間燃燒煤種為撫順煤摻燒40%海拉爾煤,煤質(zhì)分析結(jié)果如表3所示。弱還原性氣氛下的灰軟化溫度ST是作為煤種結(jié)渣性判別的主要指標之一,ST>1 390℃為輕微結(jié)渣煤;ST在1 260~1 390℃為中等結(jié)渣煤;ST<1 260℃為嚴重結(jié)渣煤。由表3可見,煤灰的軟化溫度ST=1 240℃,屬于強結(jié)焦性煤種[4-5]。

        表3 試驗期間煤質(zhì)特性

        2.2 煤粉偏細

        煤粉細度測試結(jié)果如表4所示,煤粉細度R90平均值為24.9%,R200平均值為4.3%。對于當前燃燒煤種,煤粉明顯偏細。當其它條件相同時,煤粉越細,燃燒反應(yīng)的表面積越大,溫升越快,著火越迅速。一般煤粉氣流著火點距噴口約0.5 m處最佳,著火過早將可能導(dǎo)致燃燒器周圍形成嚴重結(jié)渣,甚至燒損燃燒器[6-8]。

        表4 煤粉細度測試結(jié)果 %

        2.3 三次風(fēng)速偏高

        三次風(fēng)速測試結(jié)果如表5所示,額定負荷下?lián)綗置汉?,入爐燃料量增加20%,磨煤機出力由設(shè)計出力14 t/h增至17.6 t/h。由于磨煤機超出力運行,所以磨煤機通風(fēng)量增加較多,設(shè)計三次風(fēng)速為48.3 m/s,而實際運行時三次風(fēng)速為67.5 m/s,可見三次風(fēng)速偏高。三次風(fēng)剛性太強,容易導(dǎo)致射流沖刷水冷壁,致使水冷壁結(jié)焦;較高的三次風(fēng)速使得三次風(fēng)射流卷吸較多高溫?zé)煔猓敾胰埸c較低時,三次風(fēng)射流過多卷吸高溫?zé)煔鈺?dǎo)致噴口周圍結(jié)焦;三次風(fēng)噴口下傾15°,會導(dǎo)致燃燒器區(qū)域熱負荷過于集中,該區(qū)域溫度較高,容易結(jié)焦;在鍋爐負荷和氧量不變時,三次風(fēng)率偏大使得一、二次風(fēng)率偏小,一、二次風(fēng)速偏低,直接導(dǎo)致煤粉氣流著火點提前,燃燒器噴口及附近區(qū)域水冷壁結(jié)焦。

        表5 三次風(fēng)速測試結(jié)果

        2.4 一次風(fēng)溫偏高

        一次風(fēng)溫測試結(jié)果如表6所示,左側(cè)一次風(fēng)溫為211.2℃,右側(cè)一次風(fēng)溫為220.5℃。鍋爐設(shè)計煤種為煙煤,設(shè)計一次風(fēng)溫為155℃,實際運行時一次風(fēng)溫在220℃左右。一般燃用無煙煤、貧煤和劣質(zhì)煙煤時,為了使著火和燃燒穩(wěn)定,常用從空預(yù)器過來的熱空氣作為一次風(fēng)來輸送煤粉。目前,燃燒煤種中摻燒一定比例的褐煤,干燥無灰基揮發(fā)分較高,煤粉著火點較低,同時較高的一次風(fēng)溫導(dǎo)致煤粉著火熱進一點降低,因此煤粉著火點離噴口較近,一出噴口就開始著火,導(dǎo)致噴口周圍結(jié)焦。

        表6 一次風(fēng)溫測試結(jié)果

        2.5 燃燒器區(qū)域熱負荷較高

        試驗期間燃燒器區(qū)域爐膛溫度如表7所示,燃燒器區(qū)域爐膛溫度較高,火焰中心溫度在1 500℃以上,該區(qū)域熱負荷過于集中,導(dǎo)致爐膛容易結(jié)焦。

        表7 燃燒器區(qū)域爐膛溫度 ℃

        3 鍋爐結(jié)焦的治理

        3.1 煤粉細度調(diào)整

        煤粉細度調(diào)整結(jié)果如表8所示,調(diào)整后煤粉細度R90平均值為37.4%,R200平均值為11.3%。對當前燃燒煤種,調(diào)整后的煤粉細度比較合適。

        表8 煤粉細度調(diào)整結(jié)果 %

        3.2 三次風(fēng)速調(diào)整

        3.2.1 燃燒器改造

        為解決三次風(fēng)速偏高的問題,需要對燃燒器進行改造,原設(shè)計三次風(fēng)噴口尺寸如圖2所示,噴口面積為0.078 m2。改造后的噴口尺寸如圖3所示,噴口面積為0.117 m2,通過增大噴口面積來降低三次風(fēng)速。三次風(fēng)速降低后能有效避免由于射流剛度太強沖刷水冷壁,致使水冷壁結(jié)焦。同時也能減少三次風(fēng)射流卷吸高溫?zé)煔?,減輕三次風(fēng)噴口周圍結(jié)焦。同時,將三次風(fēng)噴口由下傾15°改為水平方向,能改善由于燃燒器區(qū)域熱負荷過于集中而導(dǎo)致的結(jié)焦問題。

        燃燒器改造前后試驗數(shù)據(jù)對比如表9所示,改造后,三次風(fēng)速由67.5 m/s降至53.5 m/s。過熱器減溫水量由11.3 t/h減小至3.9 t/h,鍋爐結(jié)焦情況明顯改善。

        表9 燃燒器改造前后試驗數(shù)據(jù)

        3.2.2 排粉機入口擋板開度調(diào)整

        排粉機入口擋板開度調(diào)整試驗結(jié)果如表10所示,調(diào)整前排粉機入口擋板全關(guān),調(diào)整后甲排粉機入口擋板開度為50%,乙排粉機開度為65%。調(diào)整后三次風(fēng)速由53.1 m/s降至49.6 m/s,排粉機電流平均下降1.5 A。

        表10 排粉機入口擋板開度調(diào)整結(jié)果

        3.2.3 制粉系統(tǒng)再循環(huán)門開度調(diào)整

        制粉系統(tǒng)再循環(huán)風(fēng)門開度調(diào)整試驗結(jié)果如表11所示,調(diào)整前制粉系統(tǒng)再循環(huán)門全關(guān),調(diào)整后甲制粉系統(tǒng)再循環(huán)門開度為60%,乙制粉系統(tǒng)再循環(huán)門開度為50%。調(diào)整后三次風(fēng)速由49.6 m/s降至44.8 m/s。

        表11 制粉系統(tǒng)再循環(huán)門開度調(diào)整試驗結(jié)果

        3.3 一次風(fēng)溫調(diào)整

        一次風(fēng)溫調(diào)整試驗結(jié)果如表12所示,調(diào)整前兩側(cè)調(diào)溫風(fēng)門全關(guān),左側(cè)一次風(fēng)溫為198.1℃,右側(cè)一次風(fēng)溫為210.3℃。兩側(cè)調(diào)溫風(fēng)門全開后,左側(cè)一次風(fēng)溫降至177.3℃,右側(cè)一次風(fēng)溫降至178.6℃。一次風(fēng)溫平均降低了26.3℃,排煙溫度升高了0.3℃,過熱器減溫水量增加了0.3 t/h。

        表12 一次風(fēng)溫調(diào)整試驗結(jié)果

        3.4 氧量調(diào)整

        增大爐內(nèi)送風(fēng)量時,爐內(nèi)富氧燃燒,可抑制還原性氣氛,因此有利于防止爐膛結(jié)焦。當一次風(fēng)速和三次風(fēng)速不變時,增加爐膛氧量可使二次風(fēng)動量增大,有利于燃燒切圓的形成,防止貼壁結(jié)焦。該項試驗進行了2個工況,分別控制鍋爐氧量為4.5%和5.5%,試驗結(jié)果如表13所示。隨著氧量增加,燃燒器噴口結(jié)焦狀況得到明顯改善,但過熱器減溫水量增加了0.5 t/h,平均排煙溫度升高了0.4℃。

        表13 氧量調(diào)整試驗結(jié)果

        4 結(jié)束語

        三次風(fēng)速偏高及噴口下傾是爐膛結(jié)焦的主要原因之一。利用鍋爐停爐機會對燃燒器三次風(fēng)噴口進行了改造。燃燒器改造后,通過對排粉機入口擋板開度、制粉系統(tǒng)再循環(huán)風(fēng)門開度、煤粉細度、一次風(fēng)溫和氧量的調(diào)整與優(yōu)化,目前鍋爐運行穩(wěn)定,鍋爐結(jié)焦問題得到解決。

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