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        鎂錠切削機(jī)自動(dòng)化改造技術(shù)研究

        2013-03-17 01:16:26劉勇軍余愛(ài)香李鑫
        機(jī)床與液壓 2013年16期
        關(guān)鍵詞:鎂粉編碼器主軸

        劉勇軍,余愛(ài)香,李鑫

        (鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,河南鶴壁458030)

        由于鎂合金具有密度小、比強(qiáng)度高、彈性模量大、承受沖擊載荷能力大等特點(diǎn)而廣泛應(yīng)用于航空、航天、汽車等工業(yè)部門。在金屬冶煉的過(guò)程中添加鎂粉便可加工出鎂合金。鎂粉的加工方法有:銑削法、噴霧法、球磨法等[1]。國(guó)內(nèi)鎂粉生產(chǎn)過(guò)程主要是先將鎂礦冶煉成鎂錠,然后由鎂錠切削機(jī)切成顆粒再磨制而成的。鎂粉顆粒的均勻度和尺寸大小對(duì)合金的性能有較大的影響,所以控制鎂粉顆粒的質(zhì)量非常重要。而鎂粉顆粒質(zhì)量與鎂錠切削機(jī)有直接關(guān)系,所以研究鎂錠切削機(jī)對(duì)提高鎂粉加工產(chǎn)品的成品率具有重要意義。

        由于金屬鎂的產(chǎn)量較小,對(duì)鎂產(chǎn)品加工裝備的研究較少[2],目前使用的鎂錠切削機(jī)大多為手動(dòng)控制,鎂顆粒尺寸無(wú)法自動(dòng)調(diào)節(jié),廢品率較高。作者針對(duì)這一問(wèn)題,提出利用PLC 和PID 技術(shù)對(duì)現(xiàn)有鎂錠切削機(jī)進(jìn)行改造升級(jí),從而提高鎂粒加工的成品率。

        1 鎂錠切削機(jī)簡(jiǎn)介

        1.1 鎂錠切削機(jī)工作原理

        鎂錠切削機(jī)是把鎂錠切削成鎂顆粒的設(shè)備,目前廣泛使用的鎂錠切削機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖1所示。切削機(jī)主軸上裝有刀輥1,主軸在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),刀輥上沿螺旋線方向安裝有刀片。正常運(yùn)行時(shí),將鎂錠3 放在進(jìn)給缸6 前,按下啟動(dòng)按鈕,進(jìn)給缸推動(dòng)鎂錠進(jìn)給,當(dāng)鎂錠到達(dá)壓緊缸2 下面時(shí),壓緊缸壓緊鎂錠,此時(shí)鎂錠繼續(xù)進(jìn)給,直至與刀輥接觸開(kāi)始切削。由于鎂錠無(wú)法全部被切削,在鎂錠進(jìn)給到位后,進(jìn)給缸開(kāi)始縮回,卸料缸5 縮回,壓緊缸上升,余料落下,一個(gè)循環(huán)結(jié)束。由于進(jìn)給液壓缸回程和上料需要時(shí)間,為了提高工作效率,通常采用兩個(gè)進(jìn)給缸輪流工作。傳統(tǒng)的鎂錠切削機(jī)上沒(méi)有推料缸4,為了自動(dòng)化改造重新設(shè)計(jì)了自動(dòng)上料機(jī)構(gòu)。鎂錠切削顆粒大小的調(diào)節(jié)是通過(guò)人工調(diào)節(jié)進(jìn)給缸液壓回路中的節(jié)流閥來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

        由此可以看出,傳統(tǒng)的鎂錠切削機(jī)存在著自動(dòng)化程度低、需有人值守、效率低、顆粒尺寸波動(dòng)大且不易控制等缺點(diǎn),為此需要對(duì)其進(jìn)行改造。改造的思路是保持進(jìn)給速度不變,利用PLC、光電編碼器、變頻器對(duì)主軸轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制[3-5],從而做到主軸恒轉(zhuǎn)速運(yùn)行。顆粒尺寸設(shè)定可以通過(guò)觸摸屏來(lái)完成。

        圖1 鎂錠切削機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

        1.2 自動(dòng)上料機(jī)構(gòu)改造

        傳統(tǒng)的鎂錠切削機(jī)是手工送料,即操作人員一直守在機(jī)器旁,當(dāng)一根鎂錠切削完畢且進(jìn)給缸縮回到位處于等待狀態(tài)時(shí),人工放入一根鎂錠,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。為了對(duì)設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化改造,必須設(shè)計(jì)自動(dòng)上料機(jī)構(gòu),根據(jù)現(xiàn)有的鎂錠切削機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn),設(shè)計(jì)的自動(dòng)上料機(jī)構(gòu)如圖2所示。料倉(cāng)1 內(nèi)可以一次裝多塊鎂錠,當(dāng)進(jìn)給缸縮回到位后,提放缸10 通過(guò)鋼絲繩9、掛鉤3 將料倉(cāng)內(nèi)的鎂錠提起(導(dǎo)向輪8 保證掛鉤能夠鉤住鎂錠),推料缸7 推動(dòng)最下面的鎂錠至鎂錠導(dǎo)槽4 中,推料缸縮回后,提放缸伸出,鎂錠下降。在料倉(cāng)底部裝有緩沖器5,當(dāng)鎂錠接觸緩沖器后,掛鉤會(huì)碰到導(dǎo)向輪6 而與鎂錠脫開(kāi),提拉缸帶動(dòng)掛鉤上升,完成一個(gè)循環(huán)。

        圖2 自動(dòng)上料機(jī)構(gòu)

        2 鎂錠顆粒大小調(diào)節(jié)與控制方式

        2.1 手動(dòng)、自動(dòng)控制方式比較

        目前鎂錠切削機(jī)切削顆粒大小的調(diào)整方法普遍采用的是靠進(jìn)給缸的節(jié)流閥來(lái)人工調(diào)節(jié),這種調(diào)節(jié)方式無(wú)法做到精確控制顆粒大小,完全靠經(jīng)驗(yàn)來(lái)完成,控制精度低,導(dǎo)致產(chǎn)品的廢品率比較高。而且人工調(diào)整還存在以下缺陷:(1)如果不慎調(diào)整進(jìn)給量過(guò)大則會(huì)導(dǎo)致電機(jī)過(guò)載停機(jī);(2)若進(jìn)給過(guò)小則有可能導(dǎo)致鎂粒太小,在篩分時(shí)作為次品處理;(3)手動(dòng)調(diào)節(jié)方式假設(shè)主軸轉(zhuǎn)速是恒定的,實(shí)際上在鎂錠與刀輥接觸時(shí),負(fù)載突然增加,電機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)略有降低,此時(shí)切削的鎂粒尺寸會(huì)變大。所以嚴(yán)格控制鎂粒大小對(duì)提高鎂粉生產(chǎn)的合格率尤為重要。

        針對(duì)手動(dòng)控制存在的缺點(diǎn),作者提出了利用PID技術(shù)調(diào)節(jié)主軸的轉(zhuǎn)速、而進(jìn)給缸保持恒定進(jìn)給速度的改造方案。主軸電動(dòng)機(jī)由變頻器驅(qū)動(dòng),編碼器將主軸的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速值傳給可編程控制器(PLC),PLC 通過(guò)將主軸電機(jī)的轉(zhuǎn)速同設(shè)置轉(zhuǎn)速進(jìn)行PID 計(jì)算,將計(jì)算值反饋給變頻器實(shí)現(xiàn)對(duì)主軸轉(zhuǎn)速的閉環(huán)控制。改造前后的技術(shù)方案與優(yōu)缺點(diǎn)如表1所示。

        表1 控制方式比較

        2.2 自動(dòng)化改造電氣原理圖

        鎂錠切削機(jī)自動(dòng)化改造PID 閉環(huán)控制的電氣原理圖如圖3所示,3 相電源經(jīng)變頻器MM440 接至主軸電機(jī),主軸電機(jī)上聯(lián)接有編碼器PG,編碼器將主軸電機(jī)的旋轉(zhuǎn)角度轉(zhuǎn)化為脈沖傳給可編程控制器CPU224XP,PLC 通過(guò)高速計(jì)數(shù)器將脈沖信號(hào)計(jì)數(shù)并計(jì)算主軸電機(jī)的轉(zhuǎn)速,并將轉(zhuǎn)速值與設(shè)定值進(jìn)行PID運(yùn)算,運(yùn)算后的結(jié)果通過(guò)模擬量通道反饋給變頻器,構(gòu)成閉環(huán)控制,使主軸電機(jī)的轉(zhuǎn)速維持一個(gè)恒定的值,從而保證切削鎂粒尺寸的穩(wěn)定,提高產(chǎn)品的成品率。

        圖3 PID 閉環(huán)控制原理圖

        3 PID 控制算法

        PID 控制是工業(yè)過(guò)程中最常用的一種控制方法,它由比例控制、積分控制、微分控制3 個(gè)部分共同控制控制器的輸出,達(dá)到穩(wěn)定的無(wú)差控制。

        3.1 PID 數(shù)學(xué)模型

        PID 因具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、工作可靠、調(diào)整方便等優(yōu)點(diǎn),是目前工業(yè)生產(chǎn)中最常用的一種控制方式,PID 控制的數(shù)學(xué)模型為:

        式中:M(t)是PID 的輸出,KC、TI、TD分別是PID回路的增益、積分時(shí)間和微分時(shí)間,MI是回路的初始值。

        3.2 PID 模型的數(shù)字化

        PID 數(shù)學(xué)模型中的數(shù)值是連續(xù)變化的,要想在控制器中實(shí)現(xiàn),就必須數(shù)字化,也即將采樣值進(jìn)行離散。數(shù)字化后的數(shù)學(xué)模型為:

        式中:Mn是PID 的輸出,KC、KI、KD分別是PID 回路的增益、積分常數(shù)和微分常數(shù),MX 是上次的積分項(xiàng)。這樣每次計(jì)算只需保存上次計(jì)算的誤差值en-1和積分項(xiàng)MX 即可完成對(duì)PID 輸出值的計(jì)算,只要誤差存在,PID 就會(huì)一直計(jì)算,直至消除誤差。

        4 控制程序

        西門子S7-200 型PLC 提供了8 個(gè)回路的PID 功能,用以實(shí)現(xiàn)需要按照PID 控制規(guī)律進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)的控制任務(wù)[6]。PID 功能的核心是PID 指令,PID 功能是通過(guò)PID 指令功能塊實(shí)現(xiàn)。通過(guò)定時(shí)(按照采樣時(shí)間)執(zhí)行PID 功能塊,按照PID 運(yùn)算規(guī)律,根據(jù)當(dāng)時(shí)的給定、反饋、比例-積分-微分?jǐn)?shù)據(jù),計(jì)算出控制量。PID 的輸入值是主軸轉(zhuǎn)速設(shè)定值,反饋值是編碼器測(cè)量的主軸轉(zhuǎn)速值,PID 運(yùn)算是在PLC 中完成的,為此作者重點(diǎn)編寫(xiě)了轉(zhuǎn)速測(cè)量程序和PID 運(yùn)算程序。

        4.1 主程序

        Network1

        LD SM0.1

        CALL SBR_0:SBR0 /調(diào)用子程序0

        CALL SBR_1:SBR1 /調(diào)用子程序1

        Network2

        LDN T32 /采樣時(shí)間

        TON T32,1000

        4.2 轉(zhuǎn)速測(cè)量子程序

        轉(zhuǎn)速測(cè)量是靠光電編碼器來(lái)完成,PLC 通過(guò)讀取光電編碼器單位時(shí)間發(fā)出的脈沖數(shù)來(lái)計(jì)算轉(zhuǎn)速值[7],并將其歸一化。光電編碼器的線數(shù)為1 000,變頻器的輸出頻率30 Hz,最大頻率50 Hz,接收模擬量為0 ~10 V。

        SBR_0 /子程序

        Network1 /高速計(jì)數(shù)器初始化

        LD SM0.1

        MOVB 16JHJF8,SMB37

        HDEF 0,0 /使用高速計(jì)數(shù)器0,模式0

        MOVB 0,SMB38

        HSC 0

        ATCH INT_0:INT0,21/中斷連接

        ENI /開(kāi)全局中斷

        INT_0 /中斷程序

        Network1

        LD SM0.0

        MOVD HC0,VD200 /讀取脈沖數(shù)

        DTR VD200,VD200 /轉(zhuǎn)換為實(shí)數(shù)

        /R 25000.0,VD200 /歸一化

        * R 32000.0,VD200 /轉(zhuǎn)為數(shù)字量

        ROUND VD200,VD200 /取整作為PID 輸入

        Network2

        LD SM0.0

        MOVD 0,SMD38 /重新計(jì)數(shù)

        HSC 0 /啟動(dòng)高速計(jì)數(shù)器

        4.3 PID 控制程序

        PID 控制程序主要完成PID 參數(shù)的設(shè)定、PID 的運(yùn)算及把運(yùn)算結(jié)果轉(zhuǎn)化為模擬量值輸出等內(nèi)容。

        SBR_1 /PID 初始化

        Network 1

        LD SM0.0

        MOVR 0.75,VD104 //裝入設(shè)定值75%

        MOVR 0.25,VD112 //裝入增益0.25

        MOVR 0.10,VD116 //采樣時(shí)間0.1s

        MOVR 30.0,VD120 //積分時(shí)間30min

        MOVR 0.0,VD124 //關(guān)閉微分作用

        MOVR 0.0,VD128 //積分項(xiàng)前項(xiàng)

        MOVR VD200,VD132 //過(guò)程變量前值

        SBR_1 /PID 處理程序

        Network 2

        LD SM0.0 //執(zhí)行PID 控制

        PID VB100,0

        Network 3

        LD SM0.0

        MOVR VD108,AC0 /輸出值傳送累加器

        * R 32000.0,AC0 /累加器中為刻度值

        ROUND AC0,AC0 /轉(zhuǎn)換成32 位整數(shù)

        DTI AC0,AQW0 /寫(xiě)到模擬輸出

        5 試驗(yàn)及結(jié)果分析

        為了驗(yàn)證PID 控制技術(shù)對(duì)鎂粒尺寸質(zhì)量控制的優(yōu)越性,分別使用傳統(tǒng)的鎂錠切削機(jī)和改造后的鎂錠切削機(jī)切削20 塊鎂錠,并經(jīng)研磨機(jī)研磨后隨機(jī)抽取100 粒在放大鏡下進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果如表2所示。

        表2 改造前后鎂粒尺寸比較

        5.1 樣本合格率

        鎂粒尺寸在300 ~380 μm 之間的為合格品,不在此范圍內(nèi)的鎂粒將被振動(dòng)篩篩分掉。從抽樣的100 粒鎂粒數(shù)據(jù)可以簡(jiǎn)單計(jì)算出傳統(tǒng)鎂錠切削機(jī)的加工合格率為89%,而改造后的鎂錠切削機(jī)的加工合格率為95%,改造后的合格率比改造前提高了6%。

        5.2 均值與標(biāo)準(zhǔn)差分析

        根據(jù)測(cè)量結(jié)果,求出改造前后加工鎂粒尺寸的均值分別為:345.6 和339.7。從均值可以看出改造前的均值要略大于理想值340,這是由于傳統(tǒng)切削機(jī)在鎂錠與切刀接觸的短時(shí)間內(nèi),電機(jī)負(fù)載增加,主軸轉(zhuǎn)速略有降低,從而導(dǎo)致切削進(jìn)給量增大而造成的,而改造后的切削機(jī)由于使用了PID 閉環(huán)控制,能夠維持主軸電機(jī)恒轉(zhuǎn)速運(yùn)行,改造后的均值非常接近理想值。改造前后的標(biāo)準(zhǔn)差分別為:22.4 和17.2,可以看出,改造后的顆粒尺寸更加靠近均值,優(yōu)良產(chǎn)品的比例更高。

        5.3 總體估計(jì)

        為了能從樣本信息中考察整體情況,需要對(duì)改造前后鎂錠切削機(jī)加工顆粒尺寸的總體進(jìn)行估計(jì),根據(jù)樣本數(shù)據(jù)繪制的顆粒尺寸概率密度曲線如圖4所示,可以看出:顆粒尺寸服從正態(tài)分布。設(shè)X1為改造前的鎂粒尺寸隨機(jī)變量,X2為改造后的鎂粒尺寸隨機(jī)變量,則:

        圖4 改造前后鎂粒尺寸概率密度圖

        由式(3)和式(4)可以計(jì)算出改造前后鎂粒尺寸在區(qū)間[300 380]的概率分別為:

        P1{300 <X <380}= Φ1(380)- Φ1(300)=0.917

        P2{300 <X <380}= Φ2(380)- Φ2(300)=0.980

        從計(jì)算結(jié)果可以看出:經(jīng)過(guò)PID 改造后的鎂錠切削機(jī)加工鎂粒合格率比改造前提高了6%,改造效果明顯。

        6 結(jié)論

        鎂錠切削顆粒尺寸的大小和均勻度對(duì)鎂制品后續(xù)加工的質(zhì)量影響很大,作者所提出的利用PLC 作為主控元件、利用變頻器來(lái)控制主軸電機(jī)的轉(zhuǎn)速并把轉(zhuǎn)速信號(hào)通過(guò)PLC 中的PID 計(jì)算反饋給變頻器的技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)了對(duì)主軸轉(zhuǎn)速的閉環(huán)控制,從而可以精確控制鎂粒的尺寸。該技術(shù)方案已經(jīng)在ZMJ-700 型鎂錠切削機(jī)上應(yīng)用,改造后的鎂錠切削機(jī)加工產(chǎn)品的合格率比改造前提高了6%,效果明顯。

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