劉曉兵 石琳芳
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軟水泵房軟水閉路循環(huán)系統(tǒng)是高爐生產(chǎn)的重要設備,主要用于高爐爐體及熱風爐高溫設備的冷卻降溫,以保證高溫設備的可靠運行,在煉鐵生產(chǎn)設備中有著非常重要的地位,其運行的可靠性對高爐的正常生產(chǎn)起著決定性作用。該系統(tǒng)一旦出現(xiàn)故障,將直接影響高溫設備的冷卻降溫,輕則造成使用壽命的縮短,重則損壞設備,進一步造成高爐慢風或休風,影響高爐生產(chǎn)。
軟水泵房軟水閉路循環(huán)系統(tǒng)必須保持穩(wěn)定的水壓,才不致高溫設備得不到正常冷卻或閉路循環(huán)管網(wǎng)超壓損壞導致系統(tǒng)癱瘓。然而,3#高爐軟水泵房熱風爐自動補水系統(tǒng)已不能正常工作,原設計的ABB變頻器已損壞,不能很好地穩(wěn)定系統(tǒng)水壓,這不僅給工作人員增加了勞動強度,而且影響了高爐的正常生產(chǎn)。由于備件短缺,后來曾更換過一臺不同類型的變頻器,但由于該變頻器功能簡單,不具備PID閉環(huán)控制功能,不能穩(wěn)定系統(tǒng)水壓,仍實現(xiàn)不了自動補水。
筆者認真分析研究軟水泵房軟水閉路循環(huán)自動補水系統(tǒng)控制原理后,認為要保證其正常工作,必須做到以下2點:(1)將補水系統(tǒng)控制裝置改用具有PID閉環(huán)控制功能的變頻器,從而將系統(tǒng)水壓穩(wěn)定在工藝要求范圍內,確保高溫設備穩(wěn)定運行。(2)必須保證變頻器PID運行性能的決定性參數(shù)——熱風爐自動補水系統(tǒng)水壓反饋值的準確性。
原設計安裝的自動補水系統(tǒng)控制器件ABB變頻器已損壞,目前無相同型號的備件可利用?,F(xiàn)有的備件SA MCO-i系列變頻器具有PID閉環(huán)控制功能,可通過操作面板設置合適的頻率給定值,反饋元件遠傳壓力表所反映的系統(tǒng)水壓作為反饋值輸入變頻器,在變頻器內部進行疊加,利用其PID閉環(huán)控制功能進行系統(tǒng)水壓閉環(huán)控制。這樣就能穩(wěn)定系統(tǒng)水壓,實現(xiàn)自動補水。SA MCO-i系列變頻器具有控制功能靈活、調用參數(shù)簡捷、調試容易、性能穩(wěn)定、備件充足、實用性強等優(yōu)點,可有效提高設備運行的可靠性。
SA MCO-i系列變頻器要求反饋元件的阻值在5 kΩ以上,而實際反饋元件遠傳壓力表的阻值只有380Ω,這會使變頻器反饋輸入端輸入電流超過允許值,對變頻器造成損害。這種情況可通過改用阻值大于5 kΩ的遠傳壓力表、利用電接點壓力表作為反饋元件(將模擬控制改為數(shù)字控制,使系統(tǒng)水壓穩(wěn)定在工藝允許范圍內)等方法來解決。后來只找到電接點壓力表,故采用以電接點壓力表作為反饋元件的方法。
由于使用了不同的控制裝置,鑒于各自控制功能及控制方式不同,需對原電氣控制線路進行改造。在分析研究了SA MCO-i系列變頻器的控制功能、控制方式及接線方式后,筆者根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,對原控制線路圖進行了相應增減,自行設計出了由SA MCO-i系列變頻器控制的自動補水系統(tǒng)。改造后的電氣控制原理如圖1所示。
圖1 改造后的電氣控制原理圖
變頻器正常時水泵由變頻器驅動運行,當變頻器發(fā)生故障時,自動切換為工頻運行。具體2臺水泵哪臺運行哪臺備用,通過選擇控制柜門上水泵開關決定。
變頻器正常時,變頻器內部觸點:FA—FC閉合、FB—FC分斷,繼電器1 KA吸合,水泵由變頻器驅動運行。當系統(tǒng)水壓降低至保護低限時,繼電器C低吸合C高釋放,變頻器以給定頻率驅動水泵工作,系統(tǒng)水壓慢慢上升;當系統(tǒng)水壓升高至保護高限時,繼電器C高吸合C低釋放,變頻器以第二速度(0 Hz)運行,水泵停止工作,系統(tǒng)水壓慢慢降低;當系統(tǒng)水壓又降低至保護低限時,繼電器C低又吸合……如此循環(huán)往復,使系統(tǒng)水壓穩(wěn)定在工藝允許范圍內,實現(xiàn)了自動補水。
當變頻器發(fā)生故障時,變頻器內部觸點:FA—FC分斷、FB—FC閉合,繼電器2 KA吸合,水泵按工頻運行。當系統(tǒng)水壓降低至保護低限時,繼電器C低吸合,水泵以工頻50 Hz運行,系統(tǒng)水壓慢慢上升;當系統(tǒng)水壓升高至保護高限時,繼電器C高吸合C低釋放,水泵停止工作,系統(tǒng)水壓慢慢降低;當系統(tǒng)水壓又降低至保護低限時,繼電器C低又吸合……如此循環(huán)往復,使系統(tǒng)水壓穩(wěn)定在工藝允許范圍內,也實現(xiàn)了自動補水。
原來接于變頻器反饋輸入端的遠傳壓力表改為電接點壓力表后,其電接點用來驅動兩繼電器C高、C低的吸合、釋放,進一步控制水泵啟動、停止。
由于SA MCO-i系列變頻器緊急停止功能運行時變頻器會發(fā)出報警信號,需復位才能繼續(xù)工作,因此,不能使用緊急停止端子ES作為系統(tǒng)水壓升高至保護高限時的水泵停止控制方式。我們利用變頻器的多速控制功能,通過多功能端子——第二速選擇端2DF,來實現(xiàn)水泵停止控制。工作原理為:當系統(tǒng)水壓升高至保護高限時,繼電器C高吸合,第二速選擇端2DF端子閉合,變頻器以第二速度運行。通過變頻器功能參數(shù),我們將第二速的頻率值設置為0 Hz,這樣,當系統(tǒng)水壓升高至保護高限時,變頻器以0 Hz運行,水泵也就會停止工作。
改造后的軟水熱風爐自動補水系統(tǒng)控制裝置為具有PID閉環(huán)控制功能的SA MCO-i系列變頻器,它能將系統(tǒng)水壓穩(wěn)定在工藝要求范圍內,從而確保了高溫設備的穩(wěn)定運行,保證了高爐正常生產(chǎn)。
由于作為反饋元件的遠傳壓力表的控制參數(shù)與新控制系統(tǒng)不匹配,因此反饋值不能精確反映實際系統(tǒng)水壓,使新系統(tǒng)控制性能變差,達不到生產(chǎn)工藝要求。經(jīng)分析研究,將反饋元件更換為壓力范圍合適的電接點壓力表,按工藝要求調整壓力上、下極限,確保系統(tǒng)水壓穩(wěn)定在工藝允許范圍內,從而保證了高溫設備的正常遠行。
該改造項目自實施并投運以來,未發(fā)生過一次因系統(tǒng)水壓異常造成高溫設備損壞及影響高爐生產(chǎn)的現(xiàn)象,大大降低了維修強度和維修成本,實現(xiàn)了降本增效,提高了軟水泵房自動補水系統(tǒng)的可靠性。
由于時間倉促,未能找到阻值合適的反饋元件——遠傳壓力表,故使用了電接點壓力表作為反饋元件,因此系統(tǒng)水壓只能穩(wěn)定在工藝允許的一個范圍內而不能穩(wěn)定在某一壓力點上,這樣就導致系統(tǒng)水壓稍微有所波動。如果更換阻值合適的遠傳壓力表作為反饋元件,系統(tǒng)水壓穩(wěn)定效果將更加理想。
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