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        超超臨界機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)調(diào)試探析

        2013-03-16 08:29:06張家虎
        機電信息 2013年9期
        關(guān)鍵詞:試運混床凝結(jié)水

        張家虎

        (廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,廣東 廣州510080)

        0 引言

        超臨界和超超臨界參數(shù)機組與常規(guī)亞臨界參數(shù)機組相比,不僅具有更高的熱效率,而且具有良好的運行靈活性和負荷適應(yīng)性,顯示出顯著節(jié)能和改善環(huán)境的雙重功效,作為世界上先進的潔凈煤發(fā)電技術(shù)主導(dǎo)著電力行業(yè)的發(fā)展方向。為確保高參數(shù)機組的安全經(jīng)濟運行,必須設(shè)置凝結(jié)水精處理系統(tǒng),而調(diào)試是其投運前必不可少的環(huán)節(jié)。本文就某電廠一期4號機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的調(diào)試過程及試運期間發(fā)現(xiàn)的問題進行了分析和探討。

        1 凝結(jié)水精處理系統(tǒng)概述

        某電廠一期4號(2×1 036 MW)超超臨界燃煤機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用帶2×50%前置過濾器的高速混床系統(tǒng),高速混床串于凝結(jié)水泵和軸封加熱器之間,每臺機組設(shè)置4×33.3%凝結(jié)水量的高速混床,每臺混床出口均設(shè)有一臺樹脂捕捉器,正常情況下,3臺混床連續(xù)運行,1臺備用,前置過濾器和高速混床均設(shè)置100%旁路系統(tǒng)。每套混床系統(tǒng)設(shè)置1臺再循環(huán)泵。2臺機組共用1套體外再生系統(tǒng)(高塔分離再生系統(tǒng))。每臺前置過濾器的最大出力為1 140 m3/h,每臺高速混床的最大出力為760 m3/h。

        2 精處理系統(tǒng)調(diào)試

        2.1 罐體內(nèi)部檢查

        打開各罐體的人孔門,進行內(nèi)部檢查,檢查的主要項目有:(1)電火花試驗以確認(rèn)襯膠設(shè)備的完整性,檢查后未發(fā)現(xiàn)有漏電處。(2)檢查各罐體的進水(布水)裝置和排水裝置(水帽),確認(rèn)配水裝置是否均勻、部件是否完好和材料是否得當(dāng)。檢查發(fā)現(xiàn)1、4號混床內(nèi)部分水帽松動,由安裝單位作緊固處理。

        2.2 水壓試驗

        水壓試驗的壓力一般為工作壓力的1.25倍,超超臨界機組高速混床水壓試驗要求≥4.0 MPa,并至少保持30 min。用凝結(jié)水泵對前置過濾器和混床升壓,進行水壓試驗,最高壓力為4.0 MPa,前置過濾器和高速混床均有漏點,于是聯(lián)系安裝單位消缺。

        2.3 聯(lián)鎖保護試驗及問題分析

        前置過濾器系統(tǒng)聯(lián)鎖保護:(1)凝結(jié)水溫度>50℃或壓力<1.00 MPa或壓力>3.60 MPa或旁路壓差>0.35 MPa,并延時2 s,前置過濾器旁路100%開,前置過濾器解列。(2)前置過濾器進出口壓差>0.25 MPa,延時2 s,前置過濾器旁路開到50%,相應(yīng)前置過濾器解列。

        高速混床系統(tǒng)聯(lián)鎖保護:(1)凝結(jié)水溫度>50℃或壓力<1.00 MPa或壓力>3.60 MPa或旁路壓差>0.35 MPa,并延時2 s,混床旁路100%開,混床解列。(2)樹脂捕捉器進出口壓差>0.10 MPa,延時2 s,混床旁路開到相應(yīng)開度,相應(yīng)混床解列。

        精處理系統(tǒng)聯(lián)鎖保護對精處理系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行起著重要的作用,一定要保證其聯(lián)鎖保護的有效性。另外,筆者認(rèn)為,前置過濾器可以增加流量聯(lián)鎖保護,混床可以增加流量聯(lián)鎖保護和出水水質(zhì)聯(lián)鎖保護。

        3 程序調(diào)試

        3.1 混床系統(tǒng)樹脂輸送程序

        3.1.1 失效樹脂送至分離塔

        樹脂在混床內(nèi)失效后,分2步(即氣力輸送和氣/水力輸送)將混床內(nèi)的失效樹脂送至分離塔,壓縮空氣壓力為0.3 MPa,水流量為30 m3/h,輸送時間為24.5 min。氣/水力輸送后,對混床進行排水,保證混床內(nèi)水放凈,再對輸送管道進行雙向沖洗,沖洗水流量為10 m3/h。

        3.1.2 貯存罐樹脂送至混床

        貯存罐樹脂輸送至混床分3步,即氣力輸送、氣/水力輸送和淋洗輸送。壓縮空氣壓力為0.3 MPa,上部進水流量為30 m3/h,下部進水流量為10 m3/h,輸送時間為21.2 min。輸送完成后,對輸送管道進行雙向沖洗,再對混床注水到排氣管溢出為止。

        混床樹脂輸送至貯存罐步序與失效樹脂輸送至分離塔類似,陽罐樹脂輸送至混床步序與貯存罐樹脂輸送至混床亦類似,這里不再一一贅述。

        3.2 樹脂分離并輸送至陰陽罐

        3.2.1 分離塔失效樹脂的擦洗

        首先對分離塔充水,滿水后注入壓縮空氣(0.3 MPa)進行壓力排水,排水至樹脂面150~200 mm處,卸壓。啟動羅茨風(fēng)機進行空氣(0.08 MPa)擦洗,解決樹脂抱球問題,除去部分渣漬。擦洗完成后,反洗進水到頂部視鏡底沿后注入壓縮空氣,同時打開底部排水門,將擦洗后污水排走,排水到樹脂面時,停止排污。重復(fù)擦洗直到出水基本干凈為止。

        3.2.2 失效樹脂的分離及送出

        失效樹脂采用水力分離,進水由反洗流量調(diào)節(jié)閥和高速沖洗水閥控制。失效樹脂擦洗后,打開反洗流量調(diào)節(jié)閥和高速沖洗水閥進行大流量反洗,總流量為61 m3/h,此流量下陰陽樹脂被升到錐體部分,通過流量調(diào)節(jié)閥逐漸減小反洗流量至陽樹脂臨界沉降速度以下,最后將流量降至陰樹脂臨界沉降速度以下,使陰陽樹脂徹底分層。反洗沉降后,將分離塔中完全分離的陰樹脂從分離塔的側(cè)面輸送到陰罐中,然后輸送陽樹脂至陽罐,其終點由光電開關(guān)控制。

        3.3 樹脂再生

        陰陽樹脂分離送至陰陽罐后,分別在陰陽罐內(nèi)進行空氣(0.08 MPa)擦洗,擦洗完成后進行水力反洗,然后通壓縮空氣(0.3 MPa)進行氣力沖洗。沖洗完成后分別進酸、堿再生,酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%~4%,堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%~6%。樹脂再生完擦洗至出水完全清澈,漂洗至出水電導(dǎo)率小于10μS/c m,再生結(jié)束。

        3.4 陰樹脂至陽罐

        陰陽樹脂再生完后,分2步即水/氣輸送和淋洗輸送,將陰罐中的樹脂送至陽罐。輸送時壓縮空氣壓力為0.3 MPa,陰罐上部進水流量為20 m3/h,下部進水流量為10 m3/h。陰罐樹脂送完后,將輸送管道從2個方向沖洗,沖洗水仍注入陽罐。

        3.5 樹脂、空氣混合并漂洗備用

        陰樹脂送至陽罐后充水,充水后重力排水至陽罐樹脂面上200 mm處,開啟羅茨風(fēng)機通空氣(0.08 MPa)混合10 min,然后邊進氣邊中部排水進行混合,至樹脂基本不再被攪動為止。混合漂洗至電導(dǎo)率小于0.1μS/c m時,備用。若在設(shè)定時間內(nèi)最終漂洗不合格,并經(jīng)人工確認(rèn)為樹脂分層不好或進酸堿再生效果不好所引起,則將混脂從陽罐送回分離塔重新分離再生。

        4 精處理系統(tǒng)的投運

        機組啟動初期,凝結(jié)水中含有大量的雜質(zhì)、油類等,如含有這些物質(zhì)的凝結(jié)水進入前置過濾器,將會給過濾器內(nèi)的濾元造成不可恢復(fù)的破壞,使得濾元再也無法清洗干凈,故此時的凝結(jié)水經(jīng)過濾器旁路。當(dāng)前置過濾器入口凝結(jié)水濁度及總鐵含量均<1 000μg/L時,才允許進入過濾器。

        按常規(guī)凝結(jié)水混床投運方式,待凝結(jié)水含鐵<1 000μg/L,機組負荷達10 MW以上時再投運,此時有較多雜質(zhì)帶入鍋爐。為充分發(fā)揮凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的作用,鍋爐點火前,就投入了凝結(jié)水精處理系統(tǒng)??紤]到投運初期精處理系統(tǒng)主要發(fā)揮著除硅、吸附和過濾懸浮細小固體雜質(zhì)顆粒的作用,在整套啟動初期,應(yīng)結(jié)合水質(zhì)實際狀況,在保證蒸汽品質(zhì)合格的前提下將混床出水指標(biāo)適當(dāng)放寬,避免頻繁再生。主要控制指標(biāo)為:Fe≤20μg/L、SC≤0.50μS/c m。當(dāng)水汽逐步正常后,混床各指標(biāo)按正常狀態(tài)進行控制。

        5 精處理系統(tǒng)投運后水汽品質(zhì)分析

        某電廠4號機組于2012年8月8日點火,點火前投運精處理系統(tǒng),投運一天內(nèi)凝結(jié)水Fe濃度變化趨勢如圖1所示。

        圖1 精處理投運后對凝結(jié)水的影響

        由圖1可知,投運后凝結(jié)水Fe含量雖有波動,但下降趨勢明顯。凝結(jié)水經(jīng)前置過濾器后,F(xiàn)e濃度有明顯下降,再經(jīng)混床后,F(xiàn)e濃度降到更低。

        表1為168 h試運期間精處理混床出水水質(zhì)。

        表1 168 h試運期間精處理混床出水水質(zhì)

        由表1可知,精處理系統(tǒng)各混床出水水質(zhì)優(yōu)良,電導(dǎo)率均<0.20μS/c m,基 本 都 在 0.10μS/c m 以 下;總 鐵 基 本都<5μg/L;硅均<10μg/L;鈉均<3μg/L,基本都保持在1μg/L以下,滿足超超臨界機組水汽品質(zhì)的要求。

        表2為168 h試運期間精處理系統(tǒng)除鐵和除硅效率。

        表2 168 h試運期間精處理系統(tǒng)除鐵和除硅效率

        由表2可知,精處理系統(tǒng)除硅效率在40%~70%,除鐵效率則達到84%~99%,除鐵效率明顯高于除硅效率。精處理系統(tǒng)中設(shè)置有前置過濾器,前置過濾器有很好的除鐵作用,同時混床也能夠除掉一部分鐵,而硅主要依靠混床去除,所以精處理系統(tǒng)的除鐵效率高于除硅效率。

        6 調(diào)試及試運期間遇到的問題及解決方法

        (1)試運期間,1號、2號前置過濾器曾因閥門內(nèi)漏而無法卸壓,將閥門反復(fù)開關(guān)沖洗幾次后,恢復(fù)正常。可能是啟動初期水質(zhì)較差,有雜質(zhì)卡在了閥門處,導(dǎo)致閥門無法關(guān)嚴(yán)所致。(2)前置過濾器反洗時,水花容易飛濺到地面設(shè)備上。建議對前置過濾器反洗排水管道排水口進行彎管改造,避免反洗時水花飛濺。(3)試運期間,凝結(jié)水總流量曾達到3 200 m3/h,遠遠超過精處理系統(tǒng)最大流量2 280 m3/h,不得不人工開啟旁路。建議增加前置過濾器及混床流量聯(lián)鎖保護。(4)2號混床投運后,出水水質(zhì)較其他混床差,從觀察窗發(fā)現(xiàn)2號混床內(nèi)樹脂出現(xiàn)分層,混床樹脂混合不好導(dǎo)致效果不好。要求將2號混床重新進行二次混脂。(5)凝補水取樣管有異味。經(jīng)分析,給水加氨有一路加在凝補水管道上,而凝補水取樣管正好位于加氨點下側(cè),加藥管中氨漏入凝補水管中導(dǎo)致凝補水污染。將凝補水加氨手動門關(guān)緊后,恢復(fù)正常。

        7 結(jié)語

        超超臨界機組是近年來我國火電機組的主要發(fā)展方向。經(jīng)過以上諸多調(diào)試后,運行實踐表明該電廠4號機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)計合理,設(shè)備性能優(yōu)良,出水水質(zhì)良好,能夠滿足機組各種運行工況的需求。

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