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(中交一航局第二工程有限公司,山東青島 266071)
東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)防潮堤工程位于東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi),東靠渤海灣,西鄰東港高速,北連東營港,南接?xùn)|營市中心漁港。該工程總長為7.21 km,建成后可連接孤北防潮堤和孤東防潮堤,形成封閉的防護(hù)體系,是東營市重要的堤防工程。
本工程為拋石斜坡堤結(jié)構(gòu),部分里程設(shè)有親水平臺等景觀結(jié)構(gòu)。拋石堤頂高程5.0m,頂寬7.0m,堤心采用1~300 kg塊石,在高程+1.5m處設(shè)置3m寬戧臺(兼做親水平臺),并在K3+650~K5+800m段堤前間隔布置33處半圓形親海觀景平臺,直徑為15m,采用花崗巖及蘑菇石砌石護(hù)面結(jié)構(gòu);分不同里程段交替采用柵欄板及四腳空心塊兩種護(hù)面形式,堤頂設(shè)反弧型混凝土擋浪墻,混凝土強(qiáng)度等級為C35,抗凍等級為F300,防潮堤效果圖及堤頂擋浪墻結(jié)構(gòu)斷面分別見圖1及圖2。
圖1 防潮堤效果圖
I標(biāo)段擋浪墻設(shè)計(jì)總長度3.25 km,總方量6288m3,鋼筋綁扎309 t,根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙每10m設(shè)一道伸縮縫,共計(jì)325段。
建設(shè)方于7月中旬提供擋浪墻設(shè)計(jì)圖紙,要求擋浪墻施工于當(dāng)年11月30日前完成。
年內(nèi)月平均氣溫:1月份最低,平均-2.9℃;7月份最高,平均27.1℃。年極端最低氣溫-16.9℃。初霜期一般在10月下旬。東營港海域通常每年的12月上旬由岸邊開始結(jié)冰,翌年3月上旬終冰,冰期90 d左右。
本工程因系景觀護(hù)岸,對觀感質(zhì)量要求高。堤身軟基處理后,需在堤壩的堆載沉降穩(wěn)定后進(jìn)行上部施工。根據(jù)7月份工程整體開展情況,堤身及路面尚未形成,施工中需密切關(guān)注沉降與位移變化,直至趨于穩(wěn)定后方可進(jìn)行堤頂擋浪墻施工。
擋浪墻采用反弧結(jié)構(gòu),現(xiàn)澆施工弧面及斜面處氣泡難以排出,會有較多的氣泡及水線砂線,觀感質(zhì)量難控制。拌和站距施工現(xiàn)場較遠(yuǎn)(10 km以上),且路況差,現(xiàn)澆混凝土質(zhì)量較難保證。
擋浪墻單片模板重量達(dá)4 t,模板支拆需使用吊機(jī),堤頂?shù)缆穼挾扔邢?,一旦進(jìn)行模板支拆和現(xiàn)澆施工,道路會被封堵,對其他工序交叉作業(yè)制約影響大。
根據(jù)工程進(jìn)展情況,堤身沉降最早于10月下旬方可穩(wěn)定,此后開始擋浪墻現(xiàn)澆施工,11月底即進(jìn)入冬季施工,12月上旬最低氣溫降至-10℃左右,無法再進(jìn)行混凝土施工,工期無法保證。
通過認(rèn)真分析工程進(jìn)展情況,對不同的施工工藝方案進(jìn)行分析研究,積極與設(shè)計(jì)單位溝通,綜合考慮各方案的優(yōu)缺點(diǎn),以選擇有利于整個(gè)工程施工組織的方案。
按設(shè)計(jì)圖紙,擋浪墻采用現(xiàn)澆施工工藝,單段長度10m,施工中每隔10m設(shè)置一道20mm伸縮縫。優(yōu)缺點(diǎn)分析如下:
2.1.1 優(yōu)點(diǎn)
1)擋浪墻一次性澆注成型,結(jié)構(gòu)整體性強(qiáng)。
2)對擋浪墻底部C15混凝土墊層的平整度要求不高,適應(yīng)性強(qiáng)。
2.1.2 缺點(diǎn)
1)最早于10月下旬方可進(jìn)行擋浪墻現(xiàn)澆施工,計(jì)算日平均完成量需達(dá)10段,工作面開展多、施工強(qiáng)度高,模板、人、機(jī)等投入非常大。
2)堤頂?shù)缆穼挾扔邢蓿┕そ徊娓蓴_多,總體施工效率低下。
3)擋浪墻采用反弧結(jié)構(gòu),觀感質(zhì)量難以保證。
4)受冬季氣溫影響大,投入的冬季施工措施費(fèi)較大。
擋浪墻采用預(yù)制與現(xiàn)澆相結(jié)合的施工工藝。將單元段長度10m劃分為3段,采用弧面向下預(yù)制工藝(見圖3),中間預(yù)留50 cm的后澆帶,優(yōu)缺點(diǎn)分析如下。
圖3 弧面向下翻轉(zhuǎn)預(yù)制示意圖
2.2.1 優(yōu)點(diǎn)
1)采用預(yù)制與現(xiàn)澆相結(jié)合的施工工藝,將大量的鋼筋混凝土施工集中到預(yù)制場進(jìn)行,減少現(xiàn)場鋼筋混凝土施工工作量。自8月開始預(yù)制,確保在現(xiàn)場安裝前完成所有擋浪墻的預(yù)制,降低人、材、機(jī)的投入,降低總成本。
2)改為預(yù)制安裝工藝后,擋浪墻安裝可在10月底進(jìn)行,此時(shí)堤頂?shù)缆芬殉尚?,其他分?xiàng)施工所需施工機(jī)械陸續(xù)減少,安裝施工對其他分項(xiàng)作業(yè)影響小。
3)進(jìn)入冬季施工前,已基本完成擋浪墻施工,保證了混凝土的施工質(zhì)量,減小冬季施工措施費(fèi)的投入。
4)擋浪墻采用反弧向下預(yù)制,利于氣泡的排出,保證反弧及斜面處的觀感質(zhì)量。
5)因下伸部分預(yù)留為現(xiàn)澆,與底部護(hù)面塊體等其他結(jié)構(gòu)的結(jié)合性可以得到保證。2.2.2 缺點(diǎn)
1)對擋浪墻底部C15混凝土墊層的平整度要求高。
2)預(yù)制擋浪墻的翻轉(zhuǎn)、存放及出運(yùn)增加了工序,成品保護(hù)要求相對較高。
云南中行黨委高度重視首屆進(jìn)博會的前期準(zhǔn)備和服務(wù)工作。早在今年初,就成立了以行長周洪源為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,先后召開多次專題會議研究做好進(jìn)博會的工作部署,制定了客戶邀約、現(xiàn)場服務(wù)保障、金融產(chǎn)品定制等一系列工作方案。
3)預(yù)制安裝工藝,需增設(shè)出運(yùn)存放及運(yùn)輸和后澆帶斷面處理費(fèi)用。
方案造價(jià)見表1。
表1 方案造價(jià)分析表
方案一:受堤身沉降、堤頂?shù)缆芳肮ぷ髅嫦拗?,?0月21日開始完成325段擋浪墻施工。綜合現(xiàn)場實(shí)際情況,每天可完成8段施工。按照有效作業(yè)天計(jì)算,工期需68 d,至12月27日完成。
方案二:預(yù)制至10月31日完成。安裝自10月底開始,按照兩個(gè)工作面,考慮其他因素影響,則需工期20 d。此時(shí)同步推進(jìn)后澆帶施工,至12月上旬基本完成。
經(jīng)過施工方案比選,綜合考慮施工進(jìn)度、質(zhì)量、效益、安全、環(huán)保等因素,最終確定采用方案二的部分?jǐn)嗝骖A(yù)制與現(xiàn)澆相結(jié)合施工工藝。
將擋浪墻原單段長度為10m的現(xiàn)澆擋浪墻更改為內(nèi)含3塊3m長預(yù)制塊的10m單元段,預(yù)制塊安裝后其間設(shè)置2處0.5m的后澆帶,下伸部分以10m為單段長度進(jìn)行現(xiàn)澆,從而實(shí)現(xiàn)擋浪墻全斷面施工。預(yù)制施工中,采用弧面向下翻轉(zhuǎn)預(yù)制的工藝,出運(yùn)時(shí)通過吊架進(jìn)行翻轉(zhuǎn)調(diào)正,減小了擋浪墻的混凝土質(zhì)量通病,確保了混凝土觀感質(zhì)量。
3.2.1 模板加工及支拆
本工程預(yù)制塊體工程量較大,模板周轉(zhuǎn)次數(shù)多,因此選用剛度較大的鋼模板。翻轉(zhuǎn)預(yù)制時(shí),底部弧形底板為工程外露面,須防止因周轉(zhuǎn)次數(shù)多而產(chǎn)生變形。重點(diǎn)做好模板安裝及鋼筋綁扎時(shí)底模上細(xì)小雜物顆粒的清理,同時(shí)控制好模板油的質(zhì)量和用量,以免造成混凝土污染。模板結(jié)構(gòu)形式如圖4所示。
圖4 胸墻塊體模板圖(側(cè)視)
因擋浪墻預(yù)制臺座為下凹式(較路面低50cm),且預(yù)制塊體高度為1.5m,使用混凝土攪拌車到達(dá)澆筑點(diǎn)時(shí),放低并橫移卸料斗,直接澆筑,澆筑工藝如圖5。
圖5 混凝土澆筑工藝示意圖
混凝土分3層澆筑到頂,每層厚度約50 cm。為了避免頂層振搗時(shí)其下突出部分處出現(xiàn)翻漿,在此處設(shè)25 cm寬模板壓漿,壓漿板以外部分為工程外露面,此部分需壓面抹光。壓漿模板及外漏處抹面分別見圖6及圖7。
圖6 壓漿板示意圖
圖7 外露處混凝土抹面
3.2.3 翻轉(zhuǎn)出運(yùn)
由于預(yù)制采用弧面向下施工工藝,出運(yùn)時(shí)需采用預(yù)制塊端頭設(shè)置吊裝孔進(jìn)行90°翻轉(zhuǎn)。在每塊預(yù)制塊3m長方向的兩端分別設(shè)置3個(gè)吊裝孔,孔徑55mm,孔深50 cm,模板安裝時(shí)使用鋼管插銷,拔出后形成預(yù)留吊裝孔,見圖6中鋼管。
根據(jù)塊體重量12 t、塊體重心位置、翻轉(zhuǎn)后吊點(diǎn)需在重心向下20 cm以上、50 t汽車吊小鉤承受重量5 t等設(shè)備能力,設(shè)置吊裝孔點(diǎn)位。吊裝孔布設(shè)圖及吊具見圖8。
圖8 吊裝孔布設(shè)圖及吊具示意圖
為使小鉤盡量承受小的力量,僅起輔助翻轉(zhuǎn)作用,設(shè)置構(gòu)件臺座上起重狀態(tài)時(shí),小鉤吊點(diǎn)距離重心60 cm,大鉤吊點(diǎn)距離重心20 cm,小鉤吊點(diǎn)與大鉤吊點(diǎn)至重心距離比為3∶1,使小鉤承受重量在3 t以內(nèi)。因塊體長度3m,考慮每邊富裕20cm,使用3.4m長10 cm×10 cm角鋼 (壁厚5mm)組合焊接制作撐桿,以便吊裝時(shí)將鋼絲繩撐開,防止吊裝時(shí)鋼絲繩勒壓,造成邊棱殘缺(撐桿及受力計(jì)算簡圖見圖9)。撐桿端頭吊耳板與型鋼連接方式為焊接,撐桿不僅受軸向力,同時(shí)因吊耳板吊點(diǎn)不在軸線上,跨中截面受彎矩內(nèi)力,軸向力可視為二力桿,進(jìn)行跨中彎矩計(jì)算,從而驗(yàn)算拉應(yīng)力與材料容許應(yīng)力的關(guān)系。
圖9 撐桿及受力計(jì)算簡圖
因每邊大鉤設(shè)置兩個(gè)吊裝點(diǎn),構(gòu)件臺座上狀態(tài)時(shí)為上下布置,翻轉(zhuǎn)后為水平布置,因此兩吊點(diǎn)使用同一根鋼絲繩,以便通過滑輪自行調(diào)整兩邊長度,繞過滑輪連接起吊。
大小鉤同時(shí)起吊將塊體調(diào)離臺座,離地60 cm后,即可收小鉤進(jìn)行翻轉(zhuǎn),同時(shí)大鉤可適當(dāng)進(jìn)行落鉤,緩緩將塊體翻轉(zhuǎn),待塊體基本翻轉(zhuǎn)完成后,即可裝車出運(yùn)存放。安裝時(shí),使用出運(yùn)吊裝孔即可進(jìn)行安裝。
將擋浪墻現(xiàn)澆混凝土施工改為部分?jǐn)嗝鎵K體預(yù)制與兩次后澆相結(jié)合,預(yù)制塊弧面向下翻轉(zhuǎn)預(yù)制的施工工藝,減小了擋浪墻的混凝土質(zhì)量通病,確保了混凝土觀感質(zhì)量(見圖10)。同時(shí)便于施工組織,與現(xiàn)澆施工相比縮短了堤上施工工期,合理調(diào)配使用了現(xiàn)場的人、材、機(jī),降低了工程投入。安裝任務(wù)于11月底完成,有效保證了施工工期,為堤上其他工序工作面開展、作業(yè)效率的提高起到了關(guān)鍵作用。
圖10 擋浪墻弧面觀感質(zhì)量
通過本工程的施工方案選擇,綜合分析各施工方案的利弊,不僅自身的施工能力和經(jīng)驗(yàn)得到提高,積累了預(yù)制質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn),提高了預(yù)制場生產(chǎn)技術(shù)管理水平,工程能夠按時(shí)保質(zhì)保量的完成,同時(shí)得到業(yè)主的信任,開拓了市場。此次探索可為類似受干擾因素多、上部結(jié)構(gòu)相對較小的混凝土現(xiàn)澆工程施工提供一條新的思路。
[1] JTS 257—2008,水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)[S].
[2] JTS 202—2011,水運(yùn)工程混凝土施工規(guī)范[S].
[3] JTS 202-2—2011,水運(yùn)工程混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)[S].
[4] 中交第一航務(wù)工程局有限公司.港口工程施工手冊[M].北京:人民交通出版社,1994.