郭劍
【摘要】變頻調(diào)速具有效率高、調(diào)速范圍寬、精度高、調(diào)速平穩(wěn)、無級(jí)變速等優(yōu)點(diǎn),因此采用變頻調(diào)速技術(shù)是解決上述問題的好辦法,近年來已在發(fā)電廠中得到了廣泛應(yīng)用。
【關(guān)鍵詞】變頻調(diào)速
1風(fēng)機(jī)在發(fā)電廠中的應(yīng)用介紹
隨著電力市場改革的深化和燃料價(jià)格的不斷上漲,煤電價(jià)格倒掛現(xiàn)象日趨嚴(yán)重,火電企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)日趨嚴(yán)峻的外部環(huán)境下,提高機(jī)組自動(dòng)化水平,降低廠用電率,降低發(fā)電成本,已成為各火電廠努力追求的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。受設(shè)計(jì)和制造技術(shù)條件的影響,電廠主要用電設(shè)備如送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)等高耗能設(shè)備。長期以來,火電廠鍋爐離心式風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中存在著以下幾個(gè)問題:電機(jī)按定速方式運(yùn)行,采用擋板來調(diào)節(jié)風(fēng)量,造成功率損耗大,浪費(fèi)電能;擋板調(diào)節(jié)品質(zhì)差,執(zhí)行機(jī)構(gòu)易出故障,自動(dòng)投入率低;電機(jī)啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)電流大,對(duì)電機(jī)沖擊大,嚴(yán)重影響電機(jī)的絕緣性能和使用壽命。而變頻調(diào)速具有效率高、調(diào)速范圍寬、精度高、調(diào)速平穩(wěn)、無級(jí)變速等優(yōu)點(diǎn),因此采用變頻調(diào)速技術(shù)是解決上述問題的好辦法,近年來已在發(fā)電廠中得到了廣泛應(yīng)用。
火力發(fā)電廠風(fēng)機(jī)設(shè)備主要用于鍋爐一、二次風(fēng)的燃燒系統(tǒng)、引風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)等場合,根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)爐膛壓力、風(fēng)速、風(fēng)量、溫度等指標(biāo)進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)以適應(yīng)工藝要求和運(yùn)行工況。而最常用的控制手段則是利用調(diào)節(jié)風(fēng)門擋板的開度大小來調(diào)整風(fēng)量的大小。這樣,不論生產(chǎn)的需求風(fēng)量多少,風(fēng)機(jī)都要全速運(yùn)轉(zhuǎn),而運(yùn)行工況的變化則使得能量以風(fēng)門、擋板的節(jié)流損耗消失掉了。
2風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備變頻調(diào)速節(jié)能原理
風(fēng)機(jī)是流體機(jī)械,由流體動(dòng)力學(xué)可知,流量Q與轉(zhuǎn)速n成正比,揚(yáng)程H與轉(zhuǎn)速n2成正比,電機(jī)功耗P與轉(zhuǎn)速n3成正比。當(dāng)轉(zhuǎn)速由額定轉(zhuǎn)速ne降為時(shí)n,流量由額定值Qe降至Q,與額定功耗Pe相比較,采用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時(shí)電機(jī)的功耗為:
如果流量Qe由100%降到50%,則轉(zhuǎn)速ne由100%降到50%,而電機(jī)的功耗降到12.5%Pe,即節(jié)約電能87.5%。即使扣除擋板調(diào)節(jié)時(shí)的功耗與額定功耗的差、轉(zhuǎn)速下降可能會(huì)引起電機(jī)的效率下降等因素,節(jié)電效果也是非常顯著的。例如:火電廠風(fēng)機(jī)常用擋板來進(jìn)行節(jié)流調(diào)節(jié)。若用出口擋板來調(diào)節(jié)風(fēng)量,當(dāng)減小出口擋板開度時(shí),阻力增大,不適宜大范圍調(diào)節(jié)風(fēng)量,在低速區(qū)域軸功率減少不多,節(jié)能效果不明顯;若采用入口擋板來控制風(fēng)量,雖然調(diào)節(jié)范圍廣,減少擋板開度時(shí)軸功率大體隨風(fēng)量下降而下降,但節(jié)能效果仍不及變頻調(diào)速。采用擋板控制風(fēng)量,雖然滿足了運(yùn)行要求,但嚴(yán)重浪費(fèi)了電能,而且設(shè)備磨損嚴(yán)重。
3高壓變頻器的選型
3.1高-低-高型方案
該方案通過低壓變頻器為核心,即在低壓變頻器的輸入側(cè)加一臺(tái)降壓變壓器,將6kV降至低壓變頻器的適配輸入電壓,在低壓變頻器的輸出側(cè)加一臺(tái)升壓變壓器,使輸出電壓與電動(dòng)機(jī)的額定電壓相匹配。
這種方案適用于改造項(xiàng)目其優(yōu)點(diǎn):(1)方案成熟目前國內(nèi)應(yīng)用較多;(2)原有電機(jī)電纜無須改動(dòng);(3)便于實(shí)現(xiàn)切換功能;(4)投資較低。缺點(diǎn):(1)由于兩次電壓轉(zhuǎn)換,增加了損耗,降低了效率;(2)產(chǎn)生大量的高次諧波,需加濾波裝置;(3)升壓變壓器存在諧波發(fā)熱;(4)長期運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較高。
3.2高-高方案
用額定電壓為6kV的高壓變頻器直接驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速,此種方式整體效率高,技術(shù)先進(jìn),結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高,適用于大容量電動(dòng)機(jī),對(duì)電動(dòng)機(jī)沒有特殊的要求,可用于任何普通的異步電動(dòng)機(jī),不存在諧波引起的電動(dòng)附加發(fā)熱、轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)和噪聲,缺點(diǎn)是初期投資大。但這種方案效率較高,節(jié)能優(yōu)勢(shì)明顯,長期運(yùn)行相對(duì)上一個(gè)方案費(fèi)用低很多,長期使用經(jīng)濟(jì)效益很高,推薦使用方案。
4給水泵變頻調(diào)速改造后的優(yōu)點(diǎn)
(1)高壓變頻器特點(diǎn):1)可以從0到50Hz無級(jí)調(diào)速,調(diào)節(jié)精度0.01Hz;2)輸入功率因數(shù)高(大于0.96),不需要無功補(bǔ)償;3)電流諧波少(小于2%),無須諧波抑制裝置;4)輸出電壓波形為正弦波,無須加裝濾波裝置,可直接驅(qū)動(dòng)普通電機(jī),對(duì)電纜、電機(jī)絕緣無損害;5)幾乎完美無諧波的輸出,從而不存在由諧波引起的電動(dòng)機(jī)附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)(軸承、葉片的機(jī)械振動(dòng))等問題,并抑制浪涌電壓,輸出電纜長度不受限制;6)功率電路模塊化設(shè)計(jì),每個(gè)功率單元結(jié)構(gòu)上完全一致,可以互換,維護(hù)簡單;7)功率單元與控制器之間為光纖連接,安全可靠;8)具有完整的故障監(jiān)測(cè)電路和可靠的保護(hù)功能,包括單元缺相、欠壓、過流、過熱、變壓器過熱、柜門連鎖報(bào)警和UPS電源失電報(bào)警等;9)內(nèi)置PLC,易于改變控制邏輯關(guān)系,適應(yīng)多變的現(xiàn)場需求;10)具有完整的通用變頻器參數(shù)設(shè)定功能,全中文視窗界面,參數(shù)設(shè)定、調(diào)試簡便。
(2)給水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)改造后的優(yōu)點(diǎn):1)電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)電流從零開始平滑上升,避免了改造前工頻啟動(dòng)時(shí)大電流對(duì)電動(dòng)機(jī)、電纜及開關(guān)等設(shè)備的不利沖擊,延長電動(dòng)機(jī)等設(shè)備的使用壽命,減少電機(jī)的維護(hù)工作量,節(jié)約檢修維護(hù)費(fèi)用;2)運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠。變頻器具有免維護(hù)的特點(diǎn),只需定期清理柜門上的通風(fēng)濾網(wǎng),不用停機(jī),保證了生產(chǎn)的連續(xù)性;消除了喘振現(xiàn)象,減輕了給水泵葉輪及軸承等部件的磨損;3)節(jié)能效果較為顯著,大大降低了電;4)對(duì)于容量大的電動(dòng)機(jī),節(jié)省了啟動(dòng)裝置的費(fèi)用,可以通過變頻驅(qū)動(dòng)直接起動(dòng);5)由于功率因數(shù)得以提高,電流減小,可以省去功率因數(shù)補(bǔ)償裝置,充分利用變壓器系統(tǒng)的容量;6)設(shè)備適應(yīng)電網(wǎng)電壓波動(dòng)能力強(qiáng),當(dāng)電網(wǎng)電壓高達(dá)6.6kV,或者電壓低至5.4kV變頻器仍能正常運(yùn)行;7)在加速期間大大減小了噪聲,削弱了噪聲污染。由于不用定期拆換軸承或者進(jìn)行維修,避免了機(jī)油對(duì)環(huán)境的污染,使給水泵房的現(xiàn)場環(huán)境有了極大改善;8)由于電機(jī)降低速度運(yùn)行以及工作在高效率區(qū),因此電機(jī)和軸承的溫升都很低,這樣可以延長給水泵系統(tǒng)的使用壽命。
5針對(duì)風(fēng)機(jī)變頻改造的效益進(jìn)行分析
黃陵煤矸石發(fā)電公司1#、2#爐一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)如表1所示(改造前)。
黃陵煤矸石發(fā)電公司1#、2#爐一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)如表2所示(改造后)。
由表1知,1#爐一次風(fēng)機(jī)擋板平均開度為49.2%,2#爐一次風(fēng)機(jī)擋板平均開度為66.7%,風(fēng)機(jī)拖動(dòng)電機(jī)全速運(yùn)行,能耗大。
采用變頻調(diào)速后,擋板開度為100%,通過調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,節(jié)電潛力較大。一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)如表2所示(改造后)。
利用變頻器根據(jù)鍋爐實(shí)際需要對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速控制,滿足了負(fù)荷調(diào)整需要,既保證和改善了工藝,又達(dá)到節(jié)能降耗的目的。以1#爐一次風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,電動(dòng)機(jī)的效率=98%;
變頻器的效率=96%(含變壓器);額定風(fēng)量時(shí)的風(fēng)機(jī)軸動(dòng)力:500kW。
未采用變頻調(diào)速系統(tǒng)前耗電量:
(KW)
采用變頻調(diào)速后,電機(jī)輸出頻率為35Hz時(shí),轉(zhuǎn)速1000rpm風(fēng)機(jī)能夠達(dá)到相同負(fù)荷的需風(fēng)量,電機(jī)軸功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比,則:
(KW)
按照年運(yùn)行時(shí)間為7000小時(shí)計(jì)算,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)變頻改造后每年節(jié)電366.8萬度電,以合同基本電量電價(jià)0.315元/度計(jì)算,一年可節(jié)約費(fèi)用115.5萬元,同時(shí)廠用電率下降1.3%,一次風(fēng)機(jī)變頻改造的經(jīng)濟(jì)性是十分明顯的。
6結(jié)語
實(shí)踐證明,變頻器用于風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備驅(qū)動(dòng)控制場合取得了顯著的節(jié)電效果,是一種理想的調(diào)速控制方式。既提高了設(shè)備效率,又滿足了生產(chǎn)工藝要求,并且因此而大大減少了設(shè)備維護(hù)、維修費(fèi)用,還降低了停產(chǎn)周期。直接和間接經(jīng)濟(jì)效益十分明顯,設(shè)備初期投資在短期內(nèi)可以收回。