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        粉煤灰混磨系統(tǒng)產(chǎn)能優(yōu)化

        2013-03-12 00:54:28蔣建明
        中國(guó)科技縱橫 2013年1期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        蔣建明

        【摘要】在粉煤灰加工產(chǎn)業(yè)中,經(jīng)常用到球磨機(jī)。這種老式球磨設(shè)備能耗較高、而產(chǎn)能卻很有限。為了改善這種高能耗低產(chǎn)出的局面,筆者以吳涇電廠一套粉煤灰混磨系統(tǒng)為例,探討了粉煤灰混磨系統(tǒng)的產(chǎn)能優(yōu)化方法。

        【關(guān)鍵詞】球磨機(jī)混磨系統(tǒng)產(chǎn)能提高

        1工況分析

        我公司有一套混磨系統(tǒng),主要用來(lái)生產(chǎn)復(fù)合磨細(xì)灰。但由于設(shè)備自身原因,設(shè)備的產(chǎn)能一直不高,故準(zhǔn)備對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)?;炷ハ到y(tǒng)主要由配料庫(kù)、輸送絞龍,磨機(jī),提升機(jī)和成品庫(kù)組成。

        混磨系統(tǒng)主機(jī)的主要參數(shù)如下:

        型號(hào):1830×7000

        筒體長(zhǎng)度:7133mm

        筒體直徑:1830mm

        筒體有效容積:16.44M3

        磨機(jī)轉(zhuǎn)速:23.9r/min

        裝球量:21T

        生產(chǎn)能力:8~11T/H(粉磨原料)

        入料粒度:不大于25mm

        細(xì)度:8~10%(在4900目/cm2篩余)

        電動(dòng)機(jī)型號(hào):JR138—8

        功率:245KW

        轉(zhuǎn)速:735r/min

        電壓:380V

        電流:464A

        生產(chǎn)廠家:濟(jì)南生建電機(jī)廠

        系統(tǒng)原理圖如圖1。

        2問(wèn)題分析

        混磨系統(tǒng)目前主要存在的問(wèn)題主要有以下兩點(diǎn):(1)主要問(wèn)題是產(chǎn)能太低,每小時(shí)產(chǎn)量不超過(guò)12噸。(2)經(jīng)常產(chǎn)生提升機(jī)部位噴灰現(xiàn)象,不僅污染了環(huán)境,也給工人增加了操作難度和工作量。

        3改進(jìn)方案分析

        3.1提高混磨系統(tǒng)產(chǎn)量的方法

        混磨系統(tǒng)主要由球磨機(jī)和進(jìn)料、出料及筒倉(cāng)等設(shè)備組成。作為一個(gè)完整的系統(tǒng),提高其產(chǎn)能的方法有兩種思路,一種是提高制約系統(tǒng)產(chǎn)能的關(guān)鍵設(shè)備的出力,即消除瓶頸。另一種是提高整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度或工作效率。在本系統(tǒng)種,喂料系統(tǒng)的輸送絞龍負(fù)載率一般不超過(guò)70%,還有較大的潛能,不是系統(tǒng)的瓶頸。球磨機(jī)主機(jī)的出力受物料可磨性和進(jìn)出料速度的影響,有一定的可調(diào)性,目前來(lái)看不是系統(tǒng)產(chǎn)能的瓶頸,但其研磨效率決定了整套系統(tǒng)的效率,因此是關(guān)鍵因素。出料系統(tǒng)中的提升機(jī)負(fù)載率已經(jīng)接近100%,而且經(jīng)常有灰從其底部噴出。說(shuō)明其出力已經(jīng)飽和,是這套混磨系統(tǒng)的瓶頸設(shè)備。因此,提高整個(gè)混磨系統(tǒng)的產(chǎn)能有以下兩種方法:

        (1)提高磨機(jī)對(duì)物料研磨效率

        (2)消除物料在系統(tǒng)中流動(dòng)的瓶頸。

        3.2防止提升機(jī)進(jìn)口部位噴灰的方法

        在實(shí)際從生產(chǎn)中,經(jīng)常發(fā)生提升機(jī)底部進(jìn)口部位噴灰現(xiàn)象,這一方面說(shuō)明提升機(jī)的出力不足,另一方面說(shuō)明系統(tǒng)內(nèi)部沒(méi)有足夠的負(fù)壓來(lái)防止灰塵飛揚(yáng)到設(shè)備外部。因此要防止噴灰現(xiàn)象,可從以下兩個(gè)方面著手:

        (1)提高提升機(jī)的最大提升能力;

        (2)提高系統(tǒng)內(nèi)部的負(fù)壓。

        4研究主要改進(jìn)方法

        通過(guò)上面的方案分析,可以看出混磨系統(tǒng)存在的兩個(gè)問(wèn)題可以很容易地找到共同的解決方案。根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況和成本控制的要求,經(jīng)研究確定如下幾條改造方案:

        (1)增加系統(tǒng)負(fù)壓,即可減少揚(yáng)塵,又有利于物料從高壓處向低壓處流動(dòng)。同時(shí)流動(dòng)的氣流對(duì)磨機(jī)內(nèi)的物料產(chǎn)生分選作用,使磨細(xì)的物料加速流動(dòng),提高磨機(jī)的工作效率。

        (2)增加提升機(jī)的出力。提升機(jī)的出力是整個(gè)混磨系統(tǒng)中物料輸送的瓶頸,提高提升機(jī)的出力,有利于整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)能的提高和運(yùn)行工況的改善。

        5方案實(shí)施

        5.1改進(jìn)成品庫(kù)排風(fēng)系統(tǒng),增加成品庫(kù)負(fù)壓,減少系統(tǒng)揚(yáng)塵

        原先的混磨系統(tǒng)中,成品庫(kù)上僅裝有一套排風(fēng)除塵設(shè)備,用以排出成品庫(kù)內(nèi)的乏氣,使成品庫(kù)內(nèi)保持一定的負(fù)壓,防止灰?guī)彀踩T(mén)噴灰?,F(xiàn)為提高整個(gè)混磨系統(tǒng)的負(fù)壓,在成品庫(kù)的庫(kù)頂再增加2套相同的除塵排氣設(shè)備,使灰?guī)臁⑻嵘龣C(jī)、輸送絞龍、球磨機(jī)乃至磨機(jī)進(jìn)口端輸送絞龍內(nèi)部都呈負(fù)壓狀態(tài),一方面減少了整個(gè)系統(tǒng)往外噴灰的可能性,大大改善了工作環(huán)境。同時(shí)也有助于磨內(nèi)物料在壓力差的驅(qū)動(dòng)下,由進(jìn)口端更快地向出口端流動(dòng),使磨機(jī)內(nèi)部的工作負(fù)荷發(fā)布更加均勻合理,也改善了磨機(jī)進(jìn)口端的研磨工況。

        5.2增加一路磨機(jī)出口端排氣管道,加速磨內(nèi)細(xì)灰的流動(dòng)

        為了進(jìn)一步加強(qiáng)磨機(jī)內(nèi)部的物料流動(dòng),提高磨機(jī)的工效,我們?cè)谀C(jī)的出口管上方加接一根排氣管,直接與成品庫(kù)連通,排氣管上安裝一直用于調(diào)節(jié)空氣流量的手操蝶閥。安裝這一排氣管后,使磨內(nèi)空氣流速進(jìn)一步加強(qiáng),當(dāng)磨機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),翻轉(zhuǎn)的粉煤灰與流動(dòng)的空氣產(chǎn)生擾動(dòng),使較細(xì)較輕的粉煤灰被分離出來(lái)被流動(dòng)的空氣帶走,直接通過(guò)排風(fēng)管被抽到成品庫(kù),而較粗較重的粉煤灰則依然留在磨機(jī)內(nèi),通過(guò)研磨粉碎后逐步被空氣帶走或排入出口管由絞龍輸送到提升機(jī)再送入成品庫(kù)。在這里,排風(fēng)管起到了磨內(nèi)分選的作用,有助于提高磨機(jī)的效率,減少物料過(guò)粉磨現(xiàn)象。

        5.3增加提升機(jī)提升能力,消除整個(gè)系統(tǒng)的輸送瓶徑

        通過(guò)上述措施提高磨機(jī)效率后,系統(tǒng)仍存在著一處瓶頸:提升機(jī)出力不足。這是整個(gè)系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié)。經(jīng)分析,提升機(jī)電動(dòng)機(jī)的工作電流還不到額定工作電流的70%,說(shuō)明系統(tǒng)功率有較大的富余。最方便的加提升機(jī)工作效率的方法一是提高提升機(jī)皮帶的轉(zhuǎn)速,二是增加提升機(jī)每只提斗的容量。鑒于增加系統(tǒng)轉(zhuǎn)速需要更換電動(dòng)機(jī)和減速箱,投資較大,我們最終采用的將提升機(jī)每個(gè)提斗的容量加大20%的方法,使提升機(jī)的整體輸送能力提高。

        6評(píng)價(jià)

        通過(guò)優(yōu)化改造以后,磨機(jī)的最大產(chǎn)量由原來(lái)的每小時(shí)12噸提升到了18噸,增加了近50%。而且由于系統(tǒng)負(fù)壓的增強(qiáng),生產(chǎn)環(huán)境中揚(yáng)塵大大減少。改造方案取得了較為滿(mǎn)意的效果。

        7后續(xù)鞏固措施和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

        通過(guò)磨內(nèi)氣流幫助物料流動(dòng),同時(shí)也起到了磨內(nèi)分選的作用,不僅可以提高磨機(jī)產(chǎn)量,還降低了磨機(jī)平均電耗,減少了研磨體和磨機(jī)襯板的磨損,值得在相關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)域推廣。而提升機(jī)作為磨機(jī)的出料輸送設(shè)備,其極限輸送能力應(yīng)大于磨機(jī)的極限產(chǎn)量。本次改進(jìn)的混磨系統(tǒng)就是在設(shè)計(jì)選型時(shí)配置不合理,使提升機(jī)成了物料輸送瓶頸,不得不通過(guò)改造以提高整個(gè)系統(tǒng)的產(chǎn)能。

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