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        BOPP塑瓶大輸液瓶胚冷卻方式的改進(jìn)

        2013-03-06 07:10:50秦玉超
        機(jī)電信息 2013年11期
        關(guān)鍵詞:往復(fù)式烘箱注塑機(jī)

        秦玉超 周 奇

        (上海華源安徽錦輝制藥有限公司,安徽阜陽236018)

        0 引言

        BOPP(Biaxially Oriented Polypropylene,雙向拉伸聚丙烯)塑瓶大輸液生產(chǎn)中塑瓶的生產(chǎn)工藝分“一步法”和“兩步法”2種?!皟刹椒ā笔侵赶扔勺⑺軝C(jī)將BOPP粒子料注塑成瓶胚,再由吹瓶機(jī)加熱烘箱將瓶胚加熱并經(jīng)潔凈空氣吹塑成型。“一步法”則是將“兩步法”的第1步“瓶胚注塑”和第2步“吹瓶”通過一個轉(zhuǎn)臺連續(xù)執(zhí)行,并在同一臺設(shè)備上實現(xiàn)注塑和吹瓶。由于“兩步法”吹瓶工藝具有生產(chǎn)速度快、設(shè)備簡單、模具費用低、投資少的優(yōu)點,同時,吹制出的塑瓶重量輕、瓶壁薄厚均勻、透明度好、制造成本低,被國內(nèi)大多數(shù)塑瓶大輸液生產(chǎn)廠家所采用。

        1 問題的提出

        1.1 “兩步法”BOPP塑瓶制瓶工藝

        “兩步法”的工藝流程為:制胚注塑機(jī)將BOPP粒子料制成瓶胚,制成的瓶胚冷卻至室溫后加入吹瓶機(jī)料斗,經(jīng)上胚及理胚裝置進(jìn)入吹瓶機(jī)加熱烘箱均勻加熱,將加熱好的瓶胚再送入吹瓶機(jī)吹瓶。

        該工藝中,瓶胚的冷卻方式有間歇冷卻和在線冷卻2種。2011年以前,國內(nèi)BOPP塑瓶大輸液生產(chǎn)廠家采用的瓶胚冷卻方式均為間歇冷卻,即由瓶胚注塑機(jī)制成的瓶胚通過人工裝入潔凈袋裝箱運至瓶胚冷卻間集中堆放冷卻10~12 h至室溫,再由人工運送至吹瓶機(jī)加熱,經(jīng)均勻加熱后吹瓶。我公司2009年投產(chǎn)的2條塑瓶大輸液生產(chǎn)線,采用的就是這種間歇冷卻方式。

        隨著科技的不斷進(jìn)步,2011年后,國內(nèi)市場上開始出現(xiàn)瓶胚在線冷卻方式,因該種冷卻方式具有自動化程度高、生產(chǎn)成本低、節(jié)約勞動力等優(yōu)點,正逐漸替代間歇冷卻方式,被廣泛應(yīng)用。

        1.2 瓶胚冷卻的目的

        由于BOPP粒子料吹瓶時對瓶胚溫度均勻性要求較高,若吹瓶時瓶胚個體溫差較大或同一瓶胚內(nèi)外溫差較大,吹出的塑瓶會出現(xiàn)褶皺、破瓶,底部聚料、不正,瓶身薄厚不勻、發(fā)白等現(xiàn)象,大大降低吹瓶合格率。為避免以上現(xiàn)象發(fā)生,除保證瓶胚在吹瓶機(jī)加熱烘箱中均勻加熱外,還要保證進(jìn)入吹瓶機(jī)加熱烘箱的瓶胚溫度均勻。

        一般情況下,由于同一注塑機(jī)同時脫模制出的瓶胚溫度在45~55℃左右,溫差較大,不能滿足進(jìn)入吹瓶機(jī)加熱烘箱直接加熱吹瓶的要求。為使送入加熱烘箱的瓶胚溫度均勻,國內(nèi)BOPP塑瓶大輸液生產(chǎn)廠家均采用將瓶胚冷卻到室溫后再送入吹瓶機(jī)加熱烘箱進(jìn)行加熱吹瓶的方式。

        1.3 瓶胚間歇冷卻的缺點和不足

        瓶胚間歇冷卻需由人工運送至瓶胚冷卻間冷卻一段時間(10~12 h)至室溫后再由人工運送去吹瓶。在實際生產(chǎn)中,這種瓶胚冷卻方式存在以下問題:

        (1)由于瓶胚需要人工裝袋、裝箱、運輸、碼放、冷卻后再次轉(zhuǎn)運,生產(chǎn)中易引起碰撞、污染或差錯,從而影響吹瓶質(zhì)量,降低吹瓶及成品合格率;

        (2)自動化程度低,整個生產(chǎn)流程由于瓶胚冷卻工序的影響,間歇式生產(chǎn)往往因為人為因素造成停機(jī);

        (3)儲存瓶胚需要在潔凈區(qū)占用較大的空間,從而增加空調(diào)系統(tǒng)的送風(fēng)量,使空調(diào)凈化系統(tǒng)設(shè)備投資及運行成本增大;

        (4)增加了勞動力成本。

        2 冷卻效果分析與改進(jìn)方案

        筆者通過多次對塑瓶生產(chǎn)線進(jìn)行改造,改進(jìn)了塑瓶瓶胚的冷卻方式,使其實現(xiàn)在線冷卻,將“兩步法”生產(chǎn)工藝中的間歇生產(chǎn)方式變?yōu)槁?lián)動生產(chǎn)方式,并成功應(yīng)用于生產(chǎn)。

        2.1 瓶胚聚集冷卻與個體冷卻效果分析

        實際生產(chǎn)中,使用激光測溫儀對裝箱碼放冷卻的瓶胚進(jìn)行分時段抽檢測溫發(fā)現(xiàn):瓶胚均勻冷卻到室溫的時間大約為10~12 h。經(jīng)分析,造成瓶胚冷卻時間較長的原因是由于瓶胚在潔凈袋內(nèi)和外界冷空氣接觸面積不均勻造成的,外圍的瓶胚冷卻較快,而內(nèi)部的瓶胚冷卻較慢。根據(jù)分析,為使冷卻時瓶胚能充分與空氣接觸,考慮將瓶胚單層均勻擺放在潔凈區(qū)內(nèi)冷卻,并且每隔一段時間對冷卻的瓶胚翻轉(zhuǎn)1次,多次實驗發(fā)現(xiàn)該種方式使瓶胚均勻冷卻到室溫的時間大約在30~40m in。

        2.2 改進(jìn)方案

        將瓶胚間歇冷卻方式改為在線冷卻,改進(jìn)后的生產(chǎn)線布局如圖1所示。

        注塑機(jī)制出的瓶胚通過在線多層往復(fù)式冷胚傳送裝置邊傳送邊冷卻瓶胚,在傳送過程中實現(xiàn)瓶胚的有效冷卻,取代老工藝的人工裝箱儲存冷卻。該工藝使“兩步法”塑瓶大輸液生產(chǎn)從制胚到吹瓶結(jié)束整個工序完全聯(lián)動起來,實現(xiàn)了自動化操作,有效降低了瓶胚在運輸及儲存冷卻過程中被可見異物、微粒等污染的風(fēng)險,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,減少了能耗及工人勞動強度,從而達(dá)到了降低生產(chǎn)成本的目的。

        3 改造要點

        3.1 瓶胚在線多層往復(fù)式冷胚傳送裝置的確定

        通過瓶胚聚集冷卻與個體冷卻效果分析,設(shè)計出一種高效率的瓶胚在線輸送冷卻的裝置,該裝置必須滿足以下要求:

        (1)瓶胚在冷卻輸送過程中單層均勻排列;

        (2)瓶胚在冷卻輸送過程中最好每隔一段時間進(jìn)行1次翻轉(zhuǎn);

        (3)冷卻時間可在30~40min范圍內(nèi)調(diào)整;

        (4)輸送裝置必須能夠儲存40 m in內(nèi)注塑機(jī)的瓶胚產(chǎn)量;

        (5)結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場,盡可能少地改動潔凈區(qū)房間布置。

        根據(jù)以上要求,選定多層往復(fù)式冷胚傳送裝置來完成瓶胚的在線冷卻和輸送,如圖2所示。

        注塑機(jī)制出的瓶胚通過提升機(jī)輸送至多層往復(fù)式冷胚傳送裝置頂層(1段)呈單層均勻排放向前輸送,輸送至頂層行程末端后翻轉(zhuǎn)進(jìn)入第2層(2段)冷卻,以此類推,翻轉(zhuǎn)3次后,進(jìn)入第4段,均勻冷卻至室溫的瓶胚經(jīng)第4段進(jìn)入吹瓶機(jī)加熱烘箱料斗加熱吹瓶。整個行程通過輸送帶的無極調(diào)速,實現(xiàn)冷卻時間在30~40m in內(nèi)可控。

        3.2 多層往復(fù)式冷胚傳送裝置的設(shè)計計算

        多層往復(fù)式冷胚傳送裝置的寬度、長度、線速度及層數(shù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)線的實際要求確定,計算方法如下:

        (1)瓶胚的尺寸:22mm×76mm。

        (2)在線往復(fù)冷胚傳送裝置總面積計算(按生產(chǎn)線250m L規(guī)格、150瓶/m in、瓶胚在線冷卻時間最大40m in,并取1.3的保險系數(shù)計算):面積=0.022×0.076×40×150×1.3=13.04m2。

        (3)考慮到瓶胚提升裝置的提升速度及選用的提升皮帶的寬度,若將瓶胚冷卻裝置的寬度定為560mm,那么,瓶胚冷卻裝置的長度=13.04÷0.56=23.3m。

        根據(jù)瓶胚在冷卻過程中需翻轉(zhuǎn)及潔凈區(qū)布局和設(shè)備布置的情況,將傳送裝置設(shè)計為3層4段,每段長度6m左右,線速度為0.5~0.9m/min可調(diào)。

        3.3 多層往復(fù)式冷胚傳送裝置材料的選用

        該裝置安裝在潔凈區(qū)內(nèi),和瓶胚接觸的冷卻傳送部分選用能滿足GMP要求的橡膠或尼龍材料傳送帶,全部外圍支架包括緊固螺釘選用不銹鋼制作。

        3.4 多層往復(fù)式冷胚傳送裝置運行速度的調(diào)節(jié)與控制

        為方便操作,降低改造成本,該裝置輸送帶的動力裝置為配套電機(jī)與減速器,單獨使用變頻器控制,可實現(xiàn)無極調(diào)速,以滿足調(diào)節(jié)不同冷卻時間的需要。制胚注塑機(jī)及吹瓶機(jī)瓶胚加熱烘箱無需做任何改動。

        3.5 瓶胚從制胚注塑機(jī)輸送到多層往復(fù)式冷胚傳送裝置的設(shè)備

        將原制胚注塑機(jī)儲胚料斗稍作改造后,加裝瓶胚提升輸送機(jī),可使注塑機(jī)注塑出的瓶胚不間斷地運送至多層往復(fù)式冷胚傳送裝置。

        4 改造效果分析

        我公司年產(chǎn)6000萬瓶塑瓶輸液的2條生產(chǎn)線于2011年7月進(jìn)行了加裝在線多層往復(fù)式冷胚傳送裝置的改造,改造后已連續(xù)運行了18個月,運行效果分析如下:

        (1)減少了操作人員,節(jié)約了人員費用。2條塑瓶輸液生產(chǎn)線原采用人工裝箱儲存冷卻方式,每條線需4名操作人員從制胚間將瓶胚裝袋、搬運、碼放到瓶胚儲存冷卻間,冷卻好的瓶胚再由儲存冷卻間搬運至吹瓶間,每天2班,2條線需操作人員16名。改造后每臺吹瓶機(jī)配置1套在線往復(fù)冷卻傳送裝置,由1人操作,2條生產(chǎn)線2班共需4人,減少12人,按照每人每年3萬元工資計算,每年節(jié)約工資支出36萬元。

        (2)降低了瓶胚在運輸儲存過程中被污染及混淆的風(fēng)險,提高了吹瓶合格率及產(chǎn)品質(zhì)量,改進(jìn)后隨機(jī)抽查了3批吹瓶崗位記錄,吹瓶合格率比較如表1所示。

        表1 吹瓶合格率比較

        從表1可知,改進(jìn)前250m L吹瓶合格率97.5%左右,改進(jìn)后,吹瓶合格率可達(dá)98.7%,若按合格率提高1.2%,年產(chǎn)6000萬瓶的生產(chǎn)量計算,每年可節(jié)約成本10.8萬元左右(按每只塑瓶成本0.15元計)。改進(jìn)后,由于降低了瓶胚在運輸儲存過程中被污染及混淆的風(fēng)險,更有利于產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

        (3)設(shè)備的自動化程度大大提高,整個生產(chǎn)流程由間歇式生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槁?lián)動生產(chǎn),減少了由于人為因素停機(jī)的時間,提高了生產(chǎn)效率。經(jīng)改進(jìn)前后實際對比,生產(chǎn)同批量產(chǎn)品,平均每天每條生產(chǎn)線可節(jié)約生產(chǎn)時間0.5 h左右(按每條生產(chǎn)線日產(chǎn)10萬瓶,工作12 h左右計算)。

        (4)改造不改變吹瓶機(jī)及注塑機(jī)的結(jié)構(gòu)及控制部分,潔凈區(qū)布局也未變化,用時短,費用低。2條生產(chǎn)線的改造只需4個工作日,在線往復(fù)冷卻傳送帶、支架、變頻器、電機(jī)、減速器及瓶胚提升機(jī)等每套裝置加工改造費用約8萬元左右。

        5 結(jié)語

        運行實踐證明,將BOPP輸液塑瓶生產(chǎn)線瓶胚冷卻方式由人工裝箱儲存冷卻改進(jìn)為在線冷卻方式,技術(shù)成熟、工藝簡單可行、改造時間短、費用低,改造后提高了產(chǎn)品質(zhì)量及吹瓶合格率,減少了操作人員,節(jié)約了勞動力,可為公司年降低生產(chǎn)成本50萬元左右,效益顯著,并可向同行業(yè)推廣,具有較好的社會效益。

        [1]張友根.中國創(chuàng)造的BOPP拉伸吹瓶設(shè)備[J].湖南包裝,2010(4)

        [2]張旭,孫金蓮.塑料輸液瓶大容量注射劑生產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展過程及設(shè)備技術(shù)介紹[J].醫(yī)藥工程設(shè)計,2010(1)

        [3]洪定一主編.聚丙烯—原理、工藝與技術(shù)[M].北京:中國石化出版社,2002

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