王巧峰(陜西化建工程有限責(zé)任公司第三公司)
2萬噸/年硫磺精制裝置采用國產(chǎn)化融硫法技術(shù)于2011年在延安石油化工廠建成,2012年1月進(jìn)入投產(chǎn)試車階段。此裝置生產(chǎn)出的硫磺產(chǎn)品質(zhì)量純度將達(dá)99.5%,達(dá)到進(jìn)口同類產(chǎn)品水平。該套裝置的建成投產(chǎn),減少了二氧化硫的排放量,提高了硫磺產(chǎn)品的純度和產(chǎn)品質(zhì)量,增加了產(chǎn)品附加值。
由于石化廠裝置產(chǎn)生的硫磺原料產(chǎn)量有限,不足以使整個硫磺精制裝置循環(huán)運轉(zhuǎn),而是間歇性運行,這就要求介質(zhì)在運行前后夾套管道無堵塞。硫磺熔點為119℃,不溶于水。設(shè)計方考慮到硫磺的物理性質(zhì),設(shè)計流程為配成料漿的硫磺餅進(jìn)入熔硫釜后,從上部分離出水,下部分硫磺通過管道進(jìn)入液硫池內(nèi)。若在裝置運行過程中溫度控制不合適,硫磺易結(jié)塊凝固在夾套內(nèi)部,增加操作工的工作量,也增加了硫磺精制成品的產(chǎn)出時間。對此,我結(jié)合原設(shè)計圖紙與變更及在開車后實際過程中的操作,對工藝管線改造做一總結(jié)。
2.1.1 工藝設(shè)計原理
將粗硫磺與水配成料漿,再將料漿加熱,使得硫磺達(dá)到熔融狀態(tài),并沉淀下來,而不溶于硫磺的酸與鹽等雜質(zhì)則保留在水相中,然后將水相和熔融狀態(tài)的硫磺進(jìn)行分離。
2.1.2 工藝設(shè)計流程
石化廠柴油加氫裝置產(chǎn)生的含硫廢水和液化氣脫硫、液化氣脫硫醇裝置產(chǎn)生的硫化氫氣體,通過溶劑再生及污水汽提裝置進(jìn)入硫磺回收裝置生成純度為65.05%的單質(zhì)硫,除去除酸、鹽等不溶于硫磺的雜質(zhì)來提純硫磺,制成純度為99.5%的精制硫磺。硫磺造粒單元和包裝碼垛單元對精制單元產(chǎn)生的硫磺再經(jīng)過造粒和包裝,再制成質(zhì)量合格的成品硫磺。
2.1.3 工藝設(shè)計在實際中出現(xiàn)的問題
(1)閥組整體離地面低,不便于排放液硫與蒸汽;
(2)閥組緊湊,管件多,硫磺在流動過程中易形成死角,堵塞管道,且蒸汽流動性差;
(3)儀表元件多,增加了露在環(huán)境中的管件,降低蒸汽溫度;
(4)如果管線泄漏,夾套管內(nèi)的漏點不易查尋。
根據(jù)實際中發(fā)現(xiàn)的問題及現(xiàn)場變更,操作工與現(xiàn)場技術(shù)員在實踐中不斷對工藝進(jìn)行改進(jìn)與研究,現(xiàn)對工藝管線改進(jìn)總結(jié)如下:
2.2.1 管道、管件的選擇
本套硫磺精制裝置在設(shè)計時考慮到原料流量較小,故采用夾套管中較小的夾套尺寸即:外套碳鋼DN50 Sch40、內(nèi)套不銹鋼DN25 Sch80和外套碳鋼DN80 Sch40、內(nèi)套不銹鋼DN50 Sch40,管道采用ASTM A312M/ASTM A106標(biāo)準(zhǔn),管件采用ASME B16.9/ASME B16.11標(biāo)準(zhǔn),彎頭規(guī)格為1.5DN。
如果參考上述標(biāo)準(zhǔn)購買管件,則小于DN40的管件均為承插式,若與外套管件連接視圖如下:
如圖所示,外套管與內(nèi)套管之間的距離僅有2~3mm,如果按照理論,套管之間流動的蒸汽可以通過。但是由于外套的材質(zhì)為碳鋼,在蒸汽介質(zhì)間歇性的流動與停止,碳鋼管內(nèi)壁容易堆積鐵銹,且隨著蒸汽流動堆積在死角處,堵塞介質(zhì)流動與蒸汽排凝,降低了蒸汽在工藝管線中的作用。所以在現(xiàn)場,施工人員利用測溫器測量閥組的兩端,發(fā)現(xiàn)溫差有的高達(dá)20℃,致使部分硫磺漿料未熔堆積在管道內(nèi)。
經(jīng)過現(xiàn)場技改與研究,解決上述問題的方法總結(jié)如下:
(1)選擇管道時,盡量使外套管內(nèi)壁與內(nèi)套管外壁的間隙>10mm;若間隙過小,就會容易產(chǎn)生雜質(zhì)堆積的死角;
(2)考慮到硫磺的腐蝕性,內(nèi)不銹鋼管壁厚大于等于5mm;若壁厚過小,管道經(jīng)過硫磺長時間的腐蝕容易出現(xiàn)裂紋,且操作工日常工作中,常用木錘敲打管道檢查介質(zhì)的流動,這也對管道造成一定的損壞;
(3)內(nèi)不銹鋼管件(三通、彎頭等)宜采用對接焊形式而不是承插焊式;內(nèi)不銹鋼彎頭若為DN≤40mm,也可考慮機(jī)械煨彎,其尺寸參照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范《GB50235-2010》。
2.2.2 工藝的選擇
2.2.2.1 流程
硫磺精制具體流程圖見下圖:
本套裝置原料的主要來源是三聯(lián)合硫磺回收裝置的產(chǎn)品,經(jīng)由叉車運輸至造粒包裝廠房,經(jīng)過硫磺儲罐利用提升泵將原料輸送至熔硫釜。6臺硫漿提升泵基礎(chǔ)標(biāo)高為0.4m,輸送硫漿至標(biāo)高為9.5m處的設(shè)備法蘭入口,之間須經(jīng)過近20米的管道及20多個管件。如果室外溫度偏低,介質(zhì)中有大顆粒雜質(zhì)或者上次殘留在管道中的硫磺沒有清理干凈,極易造成管道的堵塞,且管件處死角的殘留介質(zhì)很難清洗徹底。這樣不僅加大施工人員的工作量,也對設(shè)備運行不利。經(jīng)過現(xiàn)場技改與研究,施工人員提出以下解決問題的方法:
(1)每次硫漿管道停止運行時,及時疏通清洗管道。雖然此方法保證了管道每次流動的通暢性,但需要大量的人工和水源。
(2)硫漿管道的標(biāo)高高于設(shè)備法蘭入口,取消硫漿泵。此方法未實踐,這是利用自重的原理,減少硫磺漿料輸送的路徑。
2.2.2.2 夾套閥組
本套裝置熔硫的技術(shù)主要工藝集中在夾套閥組中,精制后的硫磺經(jīng)過閥組進(jìn)入擠壓程序。夾套閥組詳圖如下:
其中:PT壓力控制元件;TE溫度測量元件;FT流量變送器;
FV流量調(diào)節(jié)閥;閥門為不銹鋼閘閥。
液硫自熔硫釜出,閥組設(shè)計緊湊,總寬度不超過1.5m,高度也不超過0.8m,所以閥組在預(yù)制安裝時需要大量的管件。由圖示中的閥組知,閥組底部的彎頭處易形成死角,導(dǎo)淋閥安裝的位置偏低,不利于及時排液;管件、儀表儀器過多,導(dǎo)致蒸汽流動性降低、硫磺堆積在管道內(nèi)的可能性加大,易結(jié)成固體快硫磺。針對此問題,經(jīng)過現(xiàn)場技改與實踐,閥組改進(jìn)方法如下:
(1)取消流量變送器(FT)閥組,進(jìn)行現(xiàn)場控制流量;流量遠(yuǎn)程控制往往由于管道內(nèi)硫磺的堵塞而無法實現(xiàn);
(2)提高閥組高度0.2米,使導(dǎo)淋閥正常工作;
(3)儀表儀器制安保溫防護(hù)罩,減少硫磺經(jīng)過儀表后的溫差;且防護(hù)罩也要做好保溫措施。
2.2.2.3 夾套間蒸汽的連接方式
夾套閥組在設(shè)計時采用的蒸汽聯(lián)絡(luò)管連接方式如下圖所示:
蒸汽聯(lián)絡(luò)管為DN15的無縫碳鋼管,在閥門或斷開的夾套管道前后的外套管上挖眼,直接與DN15的管道焊接。此連接方式缺點是極大的降低了蒸汽的作用,且不利于閥門的拆卸與蒸汽管道的更換。在之后的變更中,將原設(shè)計的不銹鋼閘閥全部更換為不銹鋼夾套球閥,蒸汽聯(lián)絡(luò)管之間采用法蘭連接,示意圖如下:
蒸汽由管道的底部進(jìn)入夾套閥門,不僅對經(jīng)過閥門的硫磺溫度有保證,也減少蒸汽經(jīng)過外部環(huán)境的熱量損耗。夾套球閥與管道之間的蒸汽通過法蘭連接,方便夾套閥門的檢修與蒸汽連接管的更換,且夾套管道如果出現(xiàn)泄露,通過法蘭拆卸管節(jié)也極易找出漏點。
2萬噸硫磺精制裝置是國內(nèi)首套裝置,所以在設(shè)計與操作中的技術(shù)經(jīng)驗不夠。但隨著裝置的長時間運行,操作工已大概了解其工作原理,并能根據(jù)十實際需要對現(xiàn)有的工藝流程進(jìn)行改進(jìn)。由于硫磺特殊的物理性能,其對溫度的要求特別高,所以在之后的工藝變更中主要考慮硫磺原料的多少決定管道的直徑,且根據(jù)陜北冬天寒冷的特點加強(qiáng)套管伴熱措施,保證液硫的溫度達(dá)到105℃~120℃,裝置就能平穩(wěn)運行。
1、中油遼河工程有限公司設(shè)計的相關(guān)圖紙及文件;
2、《石油化工管道伴管和夾套管設(shè)計規(guī)范》SHT3040-2002;
3、裝置在生產(chǎn)改進(jìn)過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件。