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        國產(chǎn)600 MW 抽汽凝汽式機組凝結(jié)水溶氧超標(biāo)治理

        2013-02-18 01:56:24鐘閣順
        電力科學(xué)與工程 2013年2期
        關(guān)鍵詞:凝汽器汽輪機系統(tǒng)

        鐘閣順

        (神華國華電力公司 檢修維護管理部,北京100025)

        1 設(shè)備簡介與問題概述

        (1)設(shè)備簡介

        神華河北國華滄東發(fā)電有限責(zé)任公司(簡稱“國華滄電”)1 號機為國產(chǎn)600 MW 亞臨界抽汽凝汽式燃煤發(fā)電機組,鍋爐為一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、強制循環(huán)單汽包Π 型鍋爐,汽輪機為單軸、四缸四排汽、抽汽凝汽式汽輪機,發(fā)電機為水氫氫冷卻方式。因廠址位于淡水資源極度匱乏的渤海灣黃驊港,機組配備了2 ×1 萬t/日的低溫多效(MED)海水淡化裝置,為全廠及當(dāng)?shù)靥峁┥a(chǎn)和生活用水,裝置所用蒸汽汽源取自汽輪機四段抽汽。凝汽器為雙進雙出雙背壓海水直接冷卻表面式凝汽器。機組主要設(shè)計參數(shù):主汽壓力為16.7 MPa;主汽溫度為538 ℃;再熱汽壓力為3.24 MPa;再熱汽溫度為538 ℃;凝汽器絕對壓力為0.004 9 MPa;制水抽汽壓力為0.75 MPa;單機額定制水抽汽量為250 t/h (最大抽汽量為400 t/h)。

        (2)問題概述

        國華滄電1 號機組于2006 年6 月投產(chǎn),投產(chǎn)試運時凝結(jié)水溶氧指標(biāo)曾一度高達500 μg/L,真空系統(tǒng)嚴密性試驗結(jié)果高達600 ~800 Pa/min。2006 年9 月機組檢修時對真空系統(tǒng)采用高位注水方法查漏,檢查并消除了10 余處滲漏點(較大滲漏點有兩處,見圖1),處理效果明顯,真空嚴密性為300 Pa/min (仍不能滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護導(dǎo)則DL/T932-2005》規(guī)定的≤270 Pa/min 要求),凝結(jié)水溶氧指標(biāo)雖大幅下降至45 ~140 μg/L 范圍內(nèi)(見圖2),但仍遠高于國家標(biāo)準(zhǔn)《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB/T12145-2008》規(guī)定的≤30 μg/L 水平。

        圖1 真空系統(tǒng)較大滲漏點示意圖Fig.1 Photos of larger leaking points in vacuum system

        圖2 凝結(jié)水溶氧指標(biāo)曲線圖Fig.2 Index curve of the oxygen dissolved in condensate water

        (3)課題研究的意義

        凝結(jié)水溶氧是發(fā)電廠化學(xué)監(jiān)督的重要指標(biāo)之一,該指標(biāo)長期超標(biāo)將對設(shè)備安全性和系統(tǒng)經(jīng)濟性造成嚴重危害,主要包括以下幾方面:

        ①腐蝕設(shè)備。富含氧的凝結(jié)水通過金屬部件時會產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,從而損傷設(shè)備,給機組的安全性帶來威脅;另外凝結(jié)水除了作為熱力系統(tǒng)工質(zhì)外還是發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)的補水水源,溶氧超標(biāo)也必然帶來發(fā)電機定子線圈的腐蝕,表現(xiàn)特征為定冷水中Cu2+超標(biāo)。

        ②對鍋爐防磨防爆產(chǎn)生負面影響。凝結(jié)水溶氧腐蝕熱力系統(tǒng)設(shè)備所產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物(氧化皮)會降低汽水系統(tǒng)的清潔度,當(dāng)這些雜質(zhì)附著在爐管表面或聚集在某一死區(qū)會使換熱面局部熱阻增大,引發(fā)管壁局部超溫和熱應(yīng)力突增現(xiàn)象,直至引發(fā)鍋爐爆管。

        ③降低回?zé)嵩O(shè)備的換熱效率。溶氧引發(fā)的熱力設(shè)備腐蝕產(chǎn)物會在高加、低加和爐管等換熱面上形成疏松附著層,條件適合時多余的氧也能在換熱元件表面形成一層氣體薄膜,這些都將會導(dǎo)致熱阻增大,影響換熱效果,同時也會造成回?zé)嵯到y(tǒng)抽汽量增大,導(dǎo)致系統(tǒng)整體循環(huán)熱效率降低。

        無論是從機組的安全性還是經(jīng)濟性方面考慮,都必須對凝結(jié)水溶氧問題進行深入研究,找到徹底根治的辦法;且該問題在大型火電機組中普遍存在,徹底解決將會產(chǎn)生很好的示范效應(yīng)。

        (4)課題研究現(xiàn)狀

        國華滄電1 號機于2006 年9 月對真空系統(tǒng)采用高位注水方法查漏,真空嚴密性和凝結(jié)水溶氧指標(biāo)均有大幅改善,但都不能滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2006 年9 月至2007 年3 月專業(yè)組對該問題進行了系統(tǒng)研究,并制定了有針對性的措施,2007 年5月利用機組檢修機會實施了治理工作,通過5 月到11 月的半年觀察,該項研究和治理工作取得了成功。

        2 凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的原因分析

        (1)凝汽器的作用和功能

        凝汽器是凝汽式汽輪機的重要輔助設(shè)備,它的作用:一是在凝汽器排汽口建立和保持規(guī)定的真空,使蒸汽在汽輪機中膨脹到最低壓力,以獲得更多的可用焓降,提高汽輪機熱效率;二是將汽輪機排汽凝結(jié)成潔凈的凝結(jié)水,并進行初步真空除氧;三是匯集熱力系統(tǒng)疏水,減少汽水和熱能損失。評判凝汽器性能的主要指標(biāo)包括:能否保持最佳真空、凝結(jié)水過冷度是否最小以及凝結(jié)水品質(zhì)是否合格,其工作性能直接影響整個發(fā)電機組的熱經(jīng)濟性和安全性。凝汽器是機組凝結(jié)水的“形成地”和“出發(fā)地”,所以要分析清楚機組凝結(jié)水溶氧超標(biāo)問題,必須圍繞凝汽器這一中心區(qū)域和相關(guān)系統(tǒng)進行檢查梳理。

        (2)確定問題排查的方向

        根據(jù)熱力學(xué)原理并結(jié)合電廠的初步設(shè)計、現(xiàn)場設(shè)備安裝和運行方式等實際狀況,技術(shù)專業(yè)組鎖定了以下幾方面原因:第一,機組真空系統(tǒng)嚴密性差,造成外部空氣直接進入系統(tǒng)并被凝結(jié)水吸收溶合。第二,富含氧的空氣隨補水、疏水等工質(zhì)進入凝結(jié)水系統(tǒng),這種“攜帶”造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。第三,真空抽氣系統(tǒng)出力不足,凝汽器內(nèi)不凝結(jié)氣體(主要是空氣)無法及時抽出,最終溶解到凝結(jié)水中。第四,凝結(jié)水過冷度過大,造成凝汽器熱井中凝結(jié)水溶氧倍增。

        (3)問題排查結(jié)果

        在對凝結(jié)水溶氧超標(biāo)問題致因排查中,通過投退真空泵臺數(shù)影響試驗排除了真空抽氣系統(tǒng)故障問題,經(jīng)過反復(fù)檢查和確認,最終確認造成本機組凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的主要問題為:

        ①凝汽器喉部軟連接處泄漏。本機組凝汽器采用雙背壓形式,分為高、低壓兩個凝汽器,汽輪機的兩個低壓排汽缸與凝汽器喉部連接部位為軟連接,結(jié)構(gòu)設(shè)計上是采用整圈“犬骨形”橡膠節(jié)來吸收膨脹和密封,橡膠節(jié)總長度為2 ×24 m。檢查發(fā)現(xiàn)在機組實際運行中常常因為橡膠節(jié)受熱產(chǎn)生塑性變形、壓板螺栓緊固不到位以及密封部位機加工平整度差等原因造成橡膠節(jié)密封失效,外部空氣在真空作用下隨即被吸入凝汽器,并與凝結(jié)水溶合(見圖3)。

        圖3 凝汽器喉部軟連接漏空氣示意圖Fig.3 Schematic diagram of air leaking across the condenser soft connection

        ②與凝汽器相連接的兩個多級水封裝置泄漏。軸封加熱器汽側(cè)凝結(jié)水、汽泵密封水回水均被回收到凝汽器汽側(cè),回收水在進入凝汽器之前分別經(jīng)過一個多級水封裝置(見圖4、圖5),因無任何監(jiān)視和控制措施,這兩個多級水封裝置內(nèi)的水經(jīng)常被凝汽器抽空,而軸加汽側(cè)和汽泵密封水均直接對大氣,因此,水封裝置無水時就會有大量的空氣被抽吸進凝汽器。另外這兩種回收水工作過程中均與大氣接觸并富含氧氣,在回收時未采取任何除氧措施,就被混進凝結(jié)水,這也是凝結(jié)水溶氧指標(biāo)升高的又一致因。

        ③凝補水箱來水管路設(shè)計不合理。機組補水取自化學(xué)除鹽水,化學(xué)來水首先被緩存進機側(cè)300 m3凝補水箱,再經(jīng)過凝補水泵或者利用凝汽器真空的抽吸力向凝汽器補水。問題排查時發(fā)現(xiàn)凝補水箱內(nèi)的除鹽水溶氧竟然高達3 000 μg/L,進一步檢查發(fā)現(xiàn)問題出在化學(xué)來除鹽水管路安裝位置上,按照設(shè)計其安裝位置為凝補水箱上部,這樣就造成化學(xué)除鹽水正好沖在凝補水箱浮頂上,導(dǎo)致浮頂多處嚴重破損,使除鹽水暴露在大氣中(見圖6)。

        ④凝汽器補水量大,且未采取任何除氧措施。國華滄電地處淡水資源極度匱乏的渤海灣黃驊港,機組配套建設(shè)了2 ×1 萬t/日低溫多效海水淡化裝置,該裝置采用汽輪機的四段抽汽作為熱源加熱海水,機組投產(chǎn)后實際制水抽汽量平均為100 t/h 左右,機組的總補水量平均為130 t/h 左右,遠遠超過同類型機組,加之凝補水富含氧,由此帶入凝結(jié)水系統(tǒng)的氧量隨之劇增,這是造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo)一個非常重要的因素。按照原設(shè)計凝補水管路從凝汽器底部進入凝汽器并直接與凝結(jié)水混合(見圖6),該處在整個凝汽器內(nèi)溫度最低,不利于對補水的熱力除氧,這是設(shè)計上的一個致命缺陷。

        ⑤凝結(jié)水過冷度超標(biāo),凝結(jié)水溶氧量隨之增加。凝結(jié)水過冷度表征了凝汽器熱井中凝結(jié)水的過度冷卻程度,其大小為凝汽器熱井出口凝結(jié)水溫度與凝汽器在排汽壓力下對應(yīng)的飽和溫度之差,表達式如下:

        式中:tn為凝結(jié)水過冷度;ts為凝汽器絕對壓力下的飽和溫度;tc為凝汽器熱井中凝結(jié)水溫度。

        凝結(jié)水過冷度直接影響發(fā)電機組的經(jīng)濟性,過冷度越大機組被冷卻水額外帶走的熱量就越多,從而導(dǎo)致系統(tǒng)熱經(jīng)濟性的降低,試驗證明,過冷度每增加1 ℃,機組熱耗率就上升0.02% 。另外發(fā)電運行實踐證明過冷度越大,凝結(jié)水的含氧量也會越多,從而加速相關(guān)管道、設(shè)備的腐蝕速度,威脅機組設(shè)備可靠性。

        本機組循環(huán)水采用海水直流供水系統(tǒng),換熱管采用鈦管,循環(huán)水設(shè)計流量為17 m3/s,循環(huán)水設(shè)計水溫為20 ℃,設(shè)計最高水溫為33 ℃,黃驊地區(qū)冬季海水評價最低水溫為-0.62 ℃,海水最高溫度為(夏季3 個月出現(xiàn)頻率為10%的日平均水溫)28.8 ℃。機組投產(chǎn)后實際冬季海水最低溫度曾達到-2.1 ℃,換熱量非常大,致使凝結(jié)水被過度的冷卻,溶氧增加。統(tǒng)計結(jié)果表明,本機組凝結(jié)水冬季工況平均過冷度為13 ±5 ℃。

        (4)小結(jié)

        綜上所述,本機組凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的致因非常典型,既有真空嚴密性方面的問題,也有工質(zhì)攜帶方面的問題,還有運行方式的問題,要徹底根治還應(yīng)從現(xiàn)場實際出發(fā),針對以上原因采取切實可行的手段加以解決。

        3 凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的治理措施

        (1)凝汽器喉部軟連接增設(shè)密封冷卻水系統(tǒng),改善機組真空嚴密性。

        由于本機組配置高壓、低壓兩個凝汽器,凝汽器與低壓缸連接部位即凝汽器喉部設(shè)計上采用軟連接結(jié)構(gòu),總長度近50 m,因橡膠節(jié)老化變形、金屬部件膨脹不均、加工制造和安裝工藝不良、基礎(chǔ)沉降等問題常常會導(dǎo)致凝汽器喉部密封不良,使空氣得以進入。

        經(jīng)過現(xiàn)場勘查并結(jié)合設(shè)備運行實際情況,專業(yè)組決定利用凝汽器殼體原有結(jié)構(gòu)為“犬骨密封”設(shè)計制作密封冷卻水槽(結(jié)構(gòu)形式見圖7),為水槽增加注水系統(tǒng)(見圖8),水源取自凝結(jié)水系統(tǒng),機組運行時定期為密封冷卻水槽注水,見到溢流水即停止注水,確保滿水。

        凝汽器喉部水封槽內(nèi)注滿水有兩個方面的作用:一是密封作用,防止外部空氣由此進入凝汽器汽側(cè);二是冷卻作用,對起密封和吸收膨脹作用的橡膠節(jié)進行冷卻以降低老化速度和避免塑性變形。

        (2)完善軸封加熱器汽側(cè)凝結(jié)水、汽泵密封水回水多級水封裝置,改善機組真空嚴密性。

        從前面凝結(jié)水溶氧超標(biāo)原因分析中知道,軸封加熱器汽側(cè)凝結(jié)水、汽泵密封水回水的兩個多級水封裝置,因無監(jiān)視和控制手段而經(jīng)常出現(xiàn)被“抽空”的問題,造成大量的空氣被吸入凝汽器,影響真空嚴密性并造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo),對此采取了如下改進措施(見圖9)。

        ①在多級水封裝置和凝汽器之間的管道上加裝了一個回水門用以調(diào)節(jié)控制流入凝汽器的密封水回水流量,避免水封裝置被過快抽空。

        ②為多級水封裝置加裝排空氣管,用于水封裝置注水時排出空氣。

        ③多級水封裝置加裝水位計,可隨時觀察水位變化,便于運行中及時調(diào)整和保持多級水封裝置水位不低于水位計高度的3/4。

        ④將汽泵密封水回水管改到了高壓凝汽器熱井的兩個淋水盤上,利用道爾頓分壓定律對回收的汽泵密封水和軸封加熱器汽側(cè)凝結(jié)水進行真空除氧,析出的氣體會隨時被真空泵抽出,從而減少進入凝結(jié)水的氧氣量。

        圖9 多級水封裝置改善示意圖Fig.9 Schematic diagram of the improvements in multi-stage water seal

        (3)改進完善凝汽器補水系統(tǒng),消除補水“攜帶”氧氣問題。

        本機組海水淡化制水抽汽量在100 t/h 以上,機組需要大量補水,來自化學(xué)除鹽水的補水水源溶氧指標(biāo)高達3 000 μg/L,這些補水進入凝汽器熱井后直接與凝結(jié)水混合,使凝結(jié)水溶氧水平大幅度升高。

        為了驗證凝結(jié)水補水對溶氧指標(biāo)的影響,分別在凝汽器補水100 t/h 和不補水時測試機組凝結(jié)水溶氧指標(biāo),結(jié)果顯示補水時凝結(jié)水溶氧指標(biāo)明顯升高,并且機組負荷越低,溶氧升高越明顯,在機組負荷300 MW 時,二者相差約60 μg/L (見圖10)。所以凝結(jié)水溶氧指標(biāo)很大程度上受到凝汽器補水的影響。

        圖10 凝結(jié)水溶氧指標(biāo)對比曲線圖Fig.10 Comparison graph of the oxygen dissolved in condensate water

        對凝結(jié)水補水系統(tǒng)的改進措施為:

        ①將化學(xué)除鹽水至凝補水箱補水管路移位,從凝補水箱上部改為直接與凝補水泵入口管相連(見圖11)。一方面避免除鹽水對凝補水箱浮頂?shù)臎_擊,另一方面可將30 ~45℃的除鹽水直接補到凝汽器內(nèi),減少熱能損失。

        ②將凝補水箱破損的浮頂進行更換,避免凝補水與大氣直接接觸(見圖11)。

        圖11 凝汽器補水系統(tǒng)改善示意圖Fig.11 Schematic diagram of the improvements in condensate replenishment system

        ③凝汽器補水方式改進。增加一路至凝汽器喉部的補水管路,并在補水管路后分別為高、低壓凝汽器加裝一套設(shè)計流量為200 t/h 的霧化噴嘴裝置(見圖12、圖13)。機組的正常補水均經(jīng)過霧化噴嘴裝置,原有至熱井補水管路作為機組啟動補水用仍然保留。

        運行中機組補水流經(jīng)凝汽器喉部霧化噴嘴裝置,在低壓缸末端和凝汽器冷卻水管束之間形成一個“霧化帶”,霧化后的凝補水在此與汽輪機乏汽充分混合熱交換,這就為機組帶來以下幾方面的好處:

        第一,對凝補水充分除氧。一方面補水在與汽輪機排汽充分混合熱交換過程中實現(xiàn)熱力除氧,另一方面凝補水通過噴嘴霧化作用,最大限度地增加了表面積,據(jù)根據(jù)Fick 第一擴散定律可知這樣做可利用真空快速除氧。Fick 第一擴散定律表達式:

        式中:dm/dt 為水中溶解氧擴散到無氧氣體中速度;D 為氧的擴散系數(shù);A 為水與無氧氣體接觸的面積;dc/dx 為氧的濃度梯度;負號為氧從高濃度向低濃度擴散。

        由Fick 第一擴散定律可知,要提高除氧速度dm/dt,一是增加凝汽器汽水接觸面積A,把進入凝汽器的凝補水霧化成小水珠,增大水與蒸汽的接觸面積;二是增加氧的濃度梯度dc/dx,這就必須迅速除去從水中擴散到無氧蒸汽區(qū)域的氧,要求真空系統(tǒng)嚴密性良好且真空泵運行正常,同時凝汽器真空在規(guī)定范圍內(nèi)。

        第二,提高了機組熱效率。利用機組補水回收汽輪機乏汽熱量,減少了循環(huán)水的使用量和循環(huán)水泵廠用電消耗,降低了機組的冷源損失,改善了機組真空,對整機效率的提高有益。

        第三,補水在凝汽器喉部吸收汽輪機排汽熱量,強化了熱交換,降低了排汽缸溫度,提高了汽輪機的安全性。

        (4)改進循環(huán)水系統(tǒng)運行方式,最大限度降低凝結(jié)水過冷度。

        ①冬季工況下循環(huán)水泵采用“兩機三泵”運行方式。每年11 月10 日至次年3 月1 日,在保證機組真空不降低的前提下,開啟兩臺機組之間的循環(huán)水系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)門,停備一臺循環(huán)水泵,即采用“兩機三泵”運行方式,大幅度降低循環(huán)冷卻海水流量,單機循環(huán)水流量由原來的17 m3/s 降低到12 m3/s 左右。

        ②適當(dāng)利用系統(tǒng)閥門動態(tài)微調(diào)循環(huán)冷卻水流量。冬季運行時,在兩機三泵運行條件下,如果循環(huán)水量仍然過多,可根據(jù)凝汽器真空實際情況適當(dāng)減小循環(huán)水系統(tǒng)凝汽器出口電動門開度,對凝汽器循環(huán)冷卻水流量微調(diào)。

        通過采取以上措施,冬季運行時凝結(jié)水過冷度控制到3 ℃以內(nèi),滿足了廠家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

        4 凝結(jié)水溶氧治理效果對比

        專業(yè)技術(shù)人員對凝結(jié)水溶氧超標(biāo)問題系統(tǒng)分析、徹查根源,利用機組停機檢修機會完成了治理工作,數(shù)據(jù)顯示治理后凝結(jié)水溶氧指標(biāo)達到了國家標(biāo)準(zhǔn)《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB12145-2008》規(guī)定的不高于30 μg/L 要求,平均在10 ~20 μg/L 范圍內(nèi),并且數(shù)值隨機組負荷等工況變化不大,較治理前有了根本性的改善,具體指標(biāo)對比情況見圖14。

        另外經(jīng)過治理,機組的真空嚴密性也大為改善,僅為94 Pa/min,遠遠低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護導(dǎo)則DL/T932-2005》規(guī)定的不高于270 Pa/min 要求。

        圖14 凝結(jié)水溶氧指標(biāo)對比Fig.14 Comparison graph of the oxygen dissolved in condensate water

        5 結(jié)論

        國華滄電通過對與凝結(jié)水溶氧指標(biāo)相關(guān)設(shè)備的綜合治理,較好地完善了設(shè)備,優(yōu)化了系統(tǒng)。治理后機組凝結(jié)水溶氧指標(biāo)、真空嚴密性、汽輪機排汽缸溫度等指標(biāo)均有明顯改善,尤其是在凝汽器喉部增設(shè)霧化噴淋裝置,在機組補水充分被除氧的同時又盡可能多地回收了汽輪機排汽的汽化潛熱,對節(jié)能工作也具有一定的現(xiàn)實意義,故本次對凝結(jié)水溶氧超標(biāo)隱患的治理是成功的,方法是行之有效的。

        [1]GB/T12145 -2008,火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[S].

        [2]DL/T932-2005,凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護導(dǎo)則[S].

        [3]付文鋒,白中華,李富云.凝汽器內(nèi)空氣積聚對真空的影響[J].電力科學(xué)與工程,2008,24 (3):67-69.Fu Wenfeng,Bai Zhonghua,Li Fuyun.Influence of air accumulation on condenser vacuum [J].Electric Power Science and Engineering ,2008,24 (3):67-69.

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