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        600 MW機組配置旋轉(zhuǎn)分離器的中速磨碟機碟粉細(xì)度調(diào)整試臉

        2013-02-13 09:25:40謝衛(wèi)國
        電力建設(shè) 2013年2期
        關(guān)鍵詞:煤量制粉磨煤機

        謝衛(wèi)國

        (山西興能發(fā)電有限責(zé)任公司,太原市030206)

        0 引言

        山西興能發(fā)電有限責(zé)任公司二期工程安裝2臺600 MW 機組,配套 HG—2000/25.4-YM12型、一次中間再熱、超臨界壓力變壓運行、帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動系統(tǒng)、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型布置的本生直流鍋爐。30只低NOx軸向旋流燃燒器前后墻布置,采用對沖燃燒方式。配置正壓直吹制粉系統(tǒng),6臺HP1003/Dyn型中速磨煤機前后墻布置,前墻從上至下布置B、D、F磨煤機,后墻從上至下布置A、C、E磨煤機。每1臺磨煤機帶1層燃燒器,任何5臺磨煤機能長期帶額定負(fù)荷運行。煤粉細(xì)度(設(shè)計煤種)R90=17%,磨煤機采用彈簧加載方式,并選用電機驅(qū)動旋轉(zhuǎn)分離器。

        機組投入商業(yè)運行后,未進行系統(tǒng)、全面的鍋爐制粉及燃燒系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗,存在干渣機落紅渣、渣溫高、碎渣機常被卡停運等問題。爐底渣為炙熱的紅渣,渣溫最高時為300℃左右,干渣機本體溫度達70~90℃(鋼帶爬坡處),導(dǎo)致干渣機輸送帶發(fā)生高溫變形,干渣機停運。同時,由于渣量大、渣溫高,易產(chǎn)生大渣塊,經(jīng)常發(fā)生碎渣機被渣塊卡住而停運的情況。干渣機和碎渣機故障嚴(yán)重影響機組安全、穩(wěn)定運行。經(jīng)分析,認(rèn)為磨煤機分離器電機轉(zhuǎn)速(試驗前在任何出力下轉(zhuǎn)速均為35% ~40%)和煤粉細(xì)度控制是問題的關(guān)鍵。鍋爐燃用煤粉越細(xì),對煤的著火和燃盡越有利,煤粉細(xì)度直接影響飛灰和爐渣可燃物的含量[1]。為此,必須進行煤粉細(xì)度調(diào)整試驗,以掌握二期工程鍋爐制粉系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)運行特性,為鍋爐及制粉系統(tǒng)日常運行操作提供科學(xué)依據(jù);通過試驗發(fā)現(xiàn)設(shè)備或設(shè)計方面存在的問題[2],并給出解決方案。

        1 磨煤機原始運行狀態(tài)測試

        分別對4號爐的4B、4E和4F磨煤機進行原始運行狀態(tài)測試,為制粉和燃燒系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整提供依據(jù)[3]。各磨煤機均在給煤機出力為55 t/h、風(fēng)量為110~130 t/h、煤粉分離器電機轉(zhuǎn)速約為40%的條件下進行測試。測試結(jié)果如表1所示。

        表1 4B、4E和4F磨煤機原始運行狀態(tài)測試Tab.1 Tests of 4B,4E and 4F mills under original operating condition

        從表1可以看出,各磨煤機原始運行狀態(tài)下,煤粉細(xì)度均很大,R200達到了10.44% ~14.60%,煤粉中大顆粒很多,R90為33.48% ~39.92%,遠遠超出設(shè)計值(17%);煤粉均勻性指數(shù)很差,為0.85~0.94,遠低于旋轉(zhuǎn)分離器均勻性指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)(大于1.2),未能體現(xiàn)旋轉(zhuǎn)分離器的優(yōu)勢。

        煤粉細(xì)度大對鍋爐運行會產(chǎn)生以下影響[4]:

        (1)飛灰、爐渣可燃物含量高,不完全燃燒熱損失高,鍋爐熱效率低;

        (2)爐渣排放量增大,不利于干渣機內(nèi)的爐渣冷卻[5];

        (3)不利于燃燒。

        2 煤粉細(xì)度試驗

        試驗前將每臺磨煤機5個出口粉管的一次風(fēng)速調(diào)至基本一致(偏差為±5%)[6]。在制粉系統(tǒng)熱態(tài)試驗中選擇4E磨煤機進行全特性試驗,將得出的相關(guān)特性應(yīng)用于其他磨煤機,分別對4A~4D和4F磨煤機進行校核。

        2.1 磨煤機變風(fēng)量試驗結(jié)果

        4E磨煤機的變風(fēng)量試驗在給煤量為55 t/h、分離器電機轉(zhuǎn)速為55.5%左右的條件下進行,風(fēng)量分別調(diào)整至118、99.1和91.5 t/h,風(fēng)量和煤粉細(xì)度R90的關(guān)系如圖1所示。

        圖1 磨煤機風(fēng)量和煤粉細(xì)度R90的關(guān)系Fig.1 Relationship between air volume of mill and fineness R90of pulverized coal

        2.2 分離器電機轉(zhuǎn)速和煤量關(guān)系曲線

        根據(jù)在不同出力下變分離器電機轉(zhuǎn)速試驗可以得出分離器電機轉(zhuǎn)速和煤量關(guān)系曲線,如圖2所示(4E磨煤機)。當(dāng)磨煤機出力大于65 t/h后,在設(shè)備能夠滿足的條件下,分離器電機轉(zhuǎn)速和煤量曲線可以線性延伸。

        圖2 磨煤機分離器電機轉(zhuǎn)速和煤量關(guān)系曲線Fig.2 Relationship curve between separator motor speed of mill and amount of coal

        4C磨煤機煤粉細(xì)度較小,分離器電機轉(zhuǎn)速在現(xiàn)有分離器電機轉(zhuǎn)速和煤量關(guān)系曲線的基礎(chǔ)上降5%運行;4D磨煤機煤粉細(xì)度較大,分離器電機轉(zhuǎn)速在現(xiàn)有分離器電機轉(zhuǎn)速和煤量關(guān)系曲線的基礎(chǔ)上升5%運行,但需要考慮分離器電機電流。

        2.3 各磨煤機校核試驗

        各磨煤機校核試驗結(jié)果如表2所示。

        表2 各磨煤機校核試驗結(jié)果Tab.2 Checking test results of mills

        3 變煤粉細(xì)度試驗

        當(dāng)機組負(fù)荷為600 MW時,將各磨煤機分離器電機轉(zhuǎn)速從55%降至47%左右,煤粉細(xì)度由17%改變至25%左右,進行變煤粉細(xì)度試驗[7],試驗結(jié)果如表3所示。

        從表3可知,煤粉細(xì)度變大后,主蒸汽減溫水量維持為0 t/h,主蒸汽溫度從557.6/570.0℃變?yōu)?68.4/563.1℃;再熱蒸汽減溫水量從10.1 t/h變?yōu)?2.3 t/h,再熱蒸汽溫度從 561.0/568.6℃變?yōu)?67.4/568.3℃;鍋爐效率從92.49%降為91.96%,降低0.53%[8]。未進行煤粉細(xì)度調(diào)整前,磨煤機煤粉細(xì)度均為32%~40%,根據(jù)變煤粉細(xì)度試驗結(jié)果,未調(diào)整前,鍋爐效率應(yīng)比調(diào)整后低1.47%左右。煤粉變粗后渣溫從51.2℃上升至74.5℃[8-10]。

        4 結(jié)論

        (1)將磨煤機煤粉細(xì)度控制在R90=17%左右,煤粉均勻性指數(shù)達到1.20,煤粉中粗顆粒大量減少,有利于煤粉燃盡。

        表3 變煤粉細(xì)度試驗結(jié)果Tab.3 Results of pulverized coal fineness changing tests

        (2)煤粉細(xì)度調(diào)整后落到干渣機輸送帶上的紅渣少了,干渣機本體溫度為30~40℃(鋼帶爬坡處),沒有出現(xiàn)較大渣塊,保證了干渣機和碎渣機運行的可靠性。

        (3)煤粉細(xì)度調(diào)整后渣溫、渣量下降,提高了機組的安全性和經(jīng)濟性。

        [1]袁鎮(zhèn)福,田子平.電站鍋爐原理[M].北京:中國電力出版社,2002.

        [2]湯曉舒,彭紅文,談琪英.引進型煤粉鍋爐爐膛防內(nèi)爆設(shè)計壓力研究[J].電力建設(shè),2010,31(2):81-85.

        [3]DL/T 467—2004電站磨煤機及制粉系統(tǒng)性能試驗[S].

        [4]岑可法.鍋爐燃燒試驗研究方法及測量技術(shù)[M].北京:水利電力出版社,1987.

        [5]張光純.大型電站鍋爐事故分析及預(yù)防措施[M].北京:機械工業(yè)出版社,1990.

        [6]徐通模.鍋爐燃燒設(shè)備[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1990.

        [7]岑可法,周昊,池作和.大型電站鍋爐安全及優(yōu)化運行技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2002.

        [8]范從振.鍋爐原理[M].北京:水利電力出版社,1986.

        [9]GB 10184—88電站鍋爐性能試驗規(guī)程[S].

        [10]韓才元.煤粉燃燒[M].北京:科學(xué)出版社,2001.

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