劉國華 崔巍 蔣團(tuán)輝 張照輝 杜冬(中國石油塔里木油田公司天然氣事業(yè)部)
油田開發(fā)過程中,油水井的關(guān)井不僅造成大量資產(chǎn)閑置,而且使油田注采對應(yīng)狀況變差,儲量動用不均衡,直接影響油田生產(chǎn)和提高采收率。隨著油田進(jìn)入高含水開發(fā)后期,由于注采關(guān)系的調(diào)整、油價上漲,部分長關(guān)油井已具備再利用潛力[1]。從各油田目前的生產(chǎn)開發(fā)情況來看,隨著油田含水的不斷上升,部分已經(jīng)關(guān)掉的老井又突顯出開井價值。2010年4月,英買作業(yè)區(qū)結(jié)合油氣生產(chǎn)中遇到的實(shí)際問題,經(jīng)過反復(fù)研究和討論,在YM21-1井進(jìn)行了長關(guān)井不放噴開井技術(shù)試驗(yàn),試驗(yàn)取得了初步的成功,解決了傳統(tǒng)開井放噴對環(huán)境污染的問題,降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本,符合油田倡導(dǎo)的安全環(huán)保和“低碳油田”的發(fā)展趨勢。
英買力凝析氣田群作為我國最大的凝析氣田群,主要包括英買7、羊塔克、玉東2三個凝析氣田,具有流體物性差等特點(diǎn),凝析油凝固點(diǎn)最高為18.5℃,因此管道內(nèi)流體溫度不得小于20℃,以免凝析油的凝固。
隨著油田開發(fā)的逐步深入,管桿老化,套管損壞等現(xiàn)象較為嚴(yán)重,在實(shí)際生產(chǎn)中經(jīng)常會有一定數(shù)量的油氣井停產(chǎn)關(guān)閉。油田生產(chǎn)中(現(xiàn)場上)常把幾個月停產(chǎn)的井稱為長關(guān)井。通常情況下,每次開、關(guān)井地層溫度變化不大,但也有部分單井在開、關(guān)井期間溫度差異比較大,此類井具有多層、層間跨距大、差異不同等特點(diǎn)【2】。英買7凝析氣田的YM21-1井于2009年12月9日因油壓低不出液而關(guān)井,當(dāng)年10月30日此井含水已達(dá)53.3%,2010年2月23日完成堵水作業(yè)。YM21-1井口溫度顯示,開井期間溫度在35℃左右,關(guān)井后一度達(dá)到11℃,溫差如此大的長關(guān)井,再次開井時需要通過放噴提高井筒溫度來滿足生產(chǎn)系統(tǒng)的需求,從而進(jìn)一步防止凝析油的凝固。放噴,勢必會浪費(fèi)原油、天然氣,并且將有害物質(zhì)直接排放到環(huán)境中,這與國家提出的“綠色GDP”、油田打造的“低碳油田”的理念主流相違背[3]。
基于以往單井放噴使井筒升溫效果的基礎(chǔ)上,2010年4月26日在作業(yè)區(qū)進(jìn)行了針對藥劑與反應(yīng)產(chǎn)物的檢驗(yàn)試驗(yàn)。分別在封閉和敞開體系下檢驗(yàn)反應(yīng)產(chǎn)生的熱量及氣體試驗(yàn)。試驗(yàn)證明,藥劑反應(yīng)可以產(chǎn)生足夠的熱量加熱井筒,不產(chǎn)生可燃?xì)怏w,試驗(yàn)過程安全。
利用化學(xué)反應(yīng)生成熱可快速提高井筒溫度,進(jìn)而達(dá)到縮短放噴時間或不放噴,節(jié)約天然氣,減少有害氣體的排放。
這個試驗(yàn)要面對高壓、井筒深反應(yīng)不可控、溫度確認(rèn)較困難、藥劑投放控制難度大等諸多難題,由于反應(yīng)屬于放熱反應(yīng),因而也會有燙傷皮膚、口腔、眼睛的危險。
1)系無機(jī)儲能材料,熱值高,使用時需通過催化劑作用將藥劑所含熱量釋放出來。
2)在反應(yīng)過程中不產(chǎn)生含有對油井危害的物質(zhì),且產(chǎn)生的氮?dú)馔瑯泳哂邢淳?、助排蠟作用?/p>
3)在反應(yīng)過程中化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的熱量大,易操作,可人工控制化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的熱,不會因使用本品而發(fā)生燃燒甚至爆炸的危險。
4)化學(xué)反應(yīng)相對比較穩(wěn)定,且可人工控制,其主要反應(yīng)如下:
5)產(chǎn)生的熱量大,不產(chǎn)生可燃?xì)怏w,有極少量的水,尤其是在非水環(huán)境下的油井清蠟過程中,只需投入將藥棒浸潤濕透與催化劑溶解的水量即可進(jìn)行清蠟反應(yīng)作業(yè);采用的藥劑A、藥劑B及催化劑接觸原油、天然氣、空氣、鐵、碳、破乳劑、緩蝕劑等物質(zhì)的均不發(fā)生任何化學(xué)反應(yīng)。
2.3.1 在封閉體系下檢驗(yàn)反應(yīng)產(chǎn)生的熱量及氣體
取藥劑278.93g、催化劑約30g,置入一端封閉的管線內(nèi),并加入約200mL水,開始反應(yīng)計時,并用紅外溫度測定儀測定管外壁表面溫度(表1)。
表1 在封閉體系下反應(yīng)時間與溫度關(guān)系
在反應(yīng)約2min后,已有大量氣體產(chǎn)生,此時用氧割焰開始對反應(yīng)釋放出的氣體進(jìn)行點(diǎn)火試驗(yàn),結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有可燃性氣體產(chǎn)生,火苗長度、亮度等沒有變化。
2.3.2 在敞開體系下檢驗(yàn)反應(yīng)產(chǎn)生的熱量
取藥劑169g、催化劑約15g,置入一端可封閉的法蘭下,并加入約100mL水,開始反應(yīng)計時,并用紅外溫度測定儀測定管外壁表面溫度(表2)。
表2 在敞開體系下反應(yīng)時間與溫度關(guān)系
2.4.1 準(zhǔn)備
首先將藥劑A和藥劑B各稱取12.5kg,并混合均勻,然后分為10組,每組各2.5kg;稱量催化劑2.5kg,溶于25L水,平均分成10組。
2.4.2 步驟
首先將混合藥劑加入管線中,關(guān)閉閘板閥,并安裝防噴管,再加入5L水、2.5L催化劑溶液,并用水將空氣從防噴管中排出,打開測試閥門,開始引發(fā)反應(yīng)。達(dá)到控制溫度時,打開生產(chǎn)閥門,向井下排出仍在持續(xù)反應(yīng)的熱流體。當(dāng)?shù)谝唤M藥劑投入井中后,關(guān)閉生產(chǎn)閥門,并將生產(chǎn)閥門上端的管線中殘余壓力放空,卸下防噴管,準(zhǔn)備投入第二組藥劑。10組藥劑投放均按此流程。
本次試驗(yàn)設(shè)定了6個測溫點(diǎn)(圖1),用來監(jiān)測管線升溫情況,監(jiān)測結(jié)果見圖2~圖4。
由圖2~圖4可知,測溫點(diǎn)6即生產(chǎn)閥門下端與井筒始終保持相連通部分的溫度隨著加藥量的投入,井口溫度、反應(yīng)速率呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢,這表明即使打開了生產(chǎn)閥,反應(yīng)物雖落入井筒,但其反應(yīng)產(chǎn)生的生成熱并未快速隨其落入井筒而降低;同時也表明其反應(yīng)生成熱主要被生成的氣體氮?dú)馑鶖y帶出,這樣更有利于完成與低溫天然氣的熱交換過程。待其上升趨勢的斜率再次出現(xiàn)拐點(diǎn),呈現(xiàn)出新的快速增長階段時,則應(yīng)停止加藥。
2.4.3 開井試投產(chǎn)井口溫度變化結(jié)果
投藥結(jié)束后,于2010年4月29日準(zhǔn)備YM21-1井試投產(chǎn)運(yùn)行。
由圖5可知,試投產(chǎn)后井口溫度處于平緩下降過程,60min時出現(xiàn)第一個溫度下降的拐點(diǎn),拐點(diǎn)的形成說明了此刻存在著大量熱交換過程。當(dāng)時間達(dá)到85min時,井口溫度仍能達(dá)到30℃,而與此對比相應(yīng)條件下的井口溫度僅為11℃,溫度相對提高172.7%。由圖6可知,試投產(chǎn)初期節(jié)流后溫度為20℃左右,投產(chǎn)40~80min,節(jié)流溫度仍在11~12℃,明顯高于未加藥時的4~6℃。這說明化學(xué)生熱法在不放噴開井中的應(yīng)用方案是可行的。從目前溫度變化上分析可知,整體上溫度仍處于較為明顯的下降趨勢,這與目前采用的一次性投藥方式密不可分,早期產(chǎn)生的大量高熱值化學(xué)生成熱被井下天然氣氣流快速交換并帶走,導(dǎo)致后續(xù)井下低溫天然氣體無法獲得連續(xù)穩(wěn)定的熱源,從而致使后期井口溫度急劇下降,這也同時為下一階段提出連續(xù)性進(jìn)藥提供了依據(jù)。因此,在YM21-1井上進(jìn)行不放噴開井實(shí)踐是成功的。
以YM21-1井為例的不放噴開井技術(shù)具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,其日產(chǎn)氣60000m3,日產(chǎn)油6t。一次開井將會放噴原油0.75t、天然氣7500 m3,若按油價4000元/t、天然氣0.98元/m3計算,放噴3h將會損失費(fèi)用10350元。采用熱化學(xué)不放噴開井技術(shù),藥劑費(fèi)用約為750元,可減少損失9600元,并且向環(huán)境中少排放二氧化碳約計39345kg。若單井產(chǎn)量高,那么經(jīng)濟(jì)和社會效益顯然更高,如以英買力氣田群為例,每年可獲得經(jīng)濟(jì)效益300余萬元,減少二氧化碳排放1500t以上。
長關(guān)井不放噴開井技術(shù)減少了原油和天然氣的浪費(fèi),控制了二氧化碳等氣體排放量,符合國家提倡節(jié)能減排、綠色GDP的發(fā)展方向,為解決今后油氣田長關(guān)井開井放噴問題提供了一個行之有效的方法。
[1]張春濤,王強(qiáng)軍.氣田積液停產(chǎn)井復(fù)產(chǎn)工藝現(xiàn)狀及后續(xù)工藝探討[J].石油化工應(yīng)用,2009,28(9):54-58.
[2]王慶峰,陳永達(dá).長關(guān)井治理效果研究[J].油氣田地面工程,2009,28(8):22-24.
[3]王立軍,李小馮,常熔,等.長關(guān)油井再利用潛力預(yù)測[J].石油勘探與開發(fā),2008,35(5):613-618.