摘 要:本文針對某化工廠壓縮機因防喘振控制系統(tǒng)故障導致壓縮機不能正常啟動的問題做了詳細的研究,闡述了防喘振控制的原理,分析防喘振回路故障的原因,提出排除故障的方法和日后維護應該注意的問題。
關鍵詞:防喘振控制系統(tǒng);故障;壓縮機
引言
壓縮機在工作過程中,當入葉輪的氣體流量小于機組該工況下的最小流量(即喘振流量)限時,管網(wǎng)氣體會倒流至壓縮機,當壓縮機的出口壓力大于管網(wǎng)壓力時,壓縮機又開始排出氣體,氣流會在系統(tǒng)中產(chǎn)生周期性的振蕩,具體體現(xiàn)在機組連同它的外圍管道一起會作周期性大幅度的振動。消除喘振的方法有好幾種,甲醇廠主要采用給壓縮入口增加流量的方法,保證壓縮機入口流量大于最小流量值。在日常運行過程中,往往存在喘振控制回路故障導致壓縮無法正常啟動的現(xiàn)象。本文將闡述防喘振控制回路的原理,從而提出控制系統(tǒng)故障導致壓縮機無法啟動的原因及解決辦法,對日后壓縮系統(tǒng)的正常運行有著重大意義。
1 故障現(xiàn)象
在發(fā)生閃停電時,壓縮機由于聯(lián)鎖導致停車。當供電正常準備重新啟動壓縮機時,壓縮機因為條件不具備而不能啟動。在GUS機上打開流程畫面,“啟動許可”對話框里顯示“第一循環(huán)凡爾位置信號故障”,如圖1所示。
2 原因分析
2.1 防喘震回路介紹
主循環(huán)凡爾主要指的是一區(qū)喘振閥的閥位反饋信號,在正常啟動壓縮前,喘振閥一般要求全開。每次開車前,都要求閥位反饋信號的偏差值不能超過10%,檢查反饋信號,發(fā)現(xiàn)在17%左右,到現(xiàn)場檢查閥,閥位正常。檢查各控制回路儀表和PLC狀態(tài),也都正常,調(diào)整閥門反饋儀表的零點,重新標定,啟動許可正常。判斷故障原因,確認為這次壓縮不能正常啟動,主要由于系統(tǒng)通過送入PLC的ZT901的信號進行邏輯判斷,判斷閥門只有73%開度,發(fā)出信號導致啟動許可信號失敗。
ZT901主要用的是4201的閥門反饋儀表,儀表里有一個10千歐的可變電阻,當閥位置發(fā)生變化時,可變電阻跟隨變化,反饋到GUS上顯示閥位信號。通過檢測,發(fā)現(xiàn)該電阻線性變差,這也是導致反饋儀表零點漂移的主要原因。
2.2 故障原因分析
通過以上處理,故障現(xiàn)象基本排除,但喘振控制閥的反饋是否參與了后面的喘振控制,閥反饋不準對整個控制系統(tǒng)是否有影響,下面分析如下:
(1)防喘振控制回路的簡介
防喘振控制主要分為一級喘振和二級喘振,一級喘振主要由儀表PT900B、 FT900、PT902、FY901、ZT901 和FC901組成。其中信號源主要為PT900B、PT902、FT900,F(xiàn)C為PC組態(tài)的調(diào)節(jié)器,F(xiàn)Y為現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥,ZT為閥位反饋。喘振控制回路包括手動/自動,當調(diào)節(jié)器處于手動時,信號源不起作用,閥開度由手動輸入控制;當處于自動時,閥門開度可以通過FC的設定值自動調(diào)整閥門開度。
由于一、二級防喘振回路的原理相似,下面以一級防喘振控制為例介紹控制流程。PT900B、PT902、FT900作為主要的信號源輸入到PLC模塊中,經(jīng)過調(diào)節(jié)器的PID分析運算,將控制信號輸出到一區(qū)喘振閥FY901的閥門定位器,從而驅(qū)動閥做相應的動作。一區(qū)防喘振控制回路的示意圖如圖2所示。
一區(qū)防喘振控制回路的模塊、儀表連接的具體原理如圖3所示,二區(qū)防喘振控制回路與一區(qū)的相似。
其中,喘振控制回路由PT-900B、FT900、PT-902組成,ZT-901為現(xiàn)場閥FY-901的閥位反饋信號。FC901為邏輯調(diào)節(jié)器,由PLC內(nèi)部的梯形邏輯圖構成。SC-2801在這里有兩個作用,一是將0-5V的電壓信號轉換為4-20mA的電流信號,二是起到軟件冗余的作用,一旦PLCA失去作用,則可以切換到PLCB工作。DI-04模塊在這里為SC-2801提供一個PLCA/B的狀態(tài)信號,通過控制2821繼電器輸入信號到SC-2801的數(shù)字量輸入端,DO-02模塊在這里從SC-2801獲得一個PLCA/B的狀態(tài)信號,通過控制923繼電器的常閉觸點輸入信號到DO-02模塊。這兩個模塊和SC-2801組成了PLCA/B對FY-901冗余的基本回路。PLCA與PLCB的模擬量輸出信號(AO-301/AO-302)的作用相同,都是用來控制同一臺調(diào)節(jié)閥,這時它們都送到MDS。然后MDS根據(jù)PLCA/B送來信號控制現(xiàn)場的調(diào)節(jié)閥,同時將狀態(tài)信號送往PLCA/BD的DI(的DO(DO-02)信號,通過內(nèi)部的邏輯運算和判斷,送出模擬量DI-04)模塊。這樣就實現(xiàn)了信號的冗余輸出。具體線路圖如圖4:
當PLCA/PLCB狀態(tài)正常時,PLC發(fā)出1信號,923線圈帶電,2821線圈帶電,2821觸點閉合,DI-04輸入1信號,PLCA工作,PLCB備用,現(xiàn)場由兩臺PLC控制;
當PLCA正常,PLCB故障時,回路和兩臺完好一樣,PLC發(fā)出1信號;經(jīng)SC-2801運算后,返回1信號,由PLCA控制(即選用AO-301輸出的閥信號)。
當PLCA故障,PLCB正常時,PLC發(fā)出1信號,923線圈失電,923常閉觸點斷開,2821線圈失電,2821常閉觸點斷開,經(jīng)SC-2801運算后,返回0信號,由PLCA控制(即選用AO-302輸出的閥信號)。
(3)分析結論
通過對整個喘振控制回路的分析,發(fā)現(xiàn)閥反饋信號不參與后續(xù)喘振控制,但在整個壓縮啟動過程中,為保證開機前壓縮入口流量大于設定的最小流量,一般都會要求喘振閥的開度不能小于某個開度,從某種意義上來說,也從而保證了壓縮的入口流量。
3 解決方法
原因分析中得知位置反饋器的零點有所偏移,不能準確地反映閥位,可靠性下降,但由于壓縮機各控制回路性能之前一直比較穩(wěn)定,目前位置反饋器和可變電阻沒有備料而不能更換,作為應急措施壓縮機此次不能啟動的時候我們調(diào)整了位置反饋器的零點,并且標定,配合開機。以后報料再做更換。為了避免故障再次出現(xiàn),檢修期間我們會更重視控制回路、PLC的調(diào)試校驗工作,保證控制系統(tǒng)的可靠運行。
4 總結
總結這次壓縮不能啟機的故障,雖然問題很小,但從中我們認識到檢修過程中對各測量儀表標定校驗,對整個控制系統(tǒng)測試的的重要性,也為我們以后的儀表維護工作積累了經(jīng)驗。
參考文獻
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