摘 要:針對近年來我公司收到的煙箱缺條反饋次數(shù)的不斷上升,對當(dāng)前使用的裝箱設(shè)備的使用情況進(jìn)行了調(diào)查,詳細(xì)分析了產(chǎn)生煙箱缺條的原因,通過設(shè)備日常點(diǎn)檢、軟、硬件改進(jìn)等措施,有效地減少了煙箱缺條的情況,在保證公司及品牌在消費(fèi)者心目中的地位的同時,也保障了消費(fèi)者的權(quán)益。
關(guān)鍵詞:煙箱缺條;傳感器點(diǎn)檢;程序自檢;橫煙
1 引言
裝封箱機(jī)進(jìn)行條煙裝箱是卷煙制品的最后工序,我公司自1992年裝備使用YP11型裝封箱機(jī)以來,每年收到相關(guān)煙箱缺條的消費(fèi)者反饋數(shù)量在5條左右。隨著我公司產(chǎn)量增加、設(shè)備老化、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)意識提高等因素,自2008年以來,煙箱缺條的市場反饋數(shù)量出現(xiàn)明顯上升,且還有持續(xù)提升的趨勢:2008年接到市場反饋10次,共計缺12條,2009年接到市場反饋9次,共計缺11條;2010年接到反饋12次,共計缺21條??上攵?,這些缺條煙箱流入市場,對公司和品牌造成了極其惡劣的影響。因此,研究和改進(jìn)裝封箱機(jī)缺條檢測性能,杜絕煙箱缺條現(xiàn)象的重要性不言而喻。
2 YP11型裝封箱機(jī)缺條檢測工作原理
YP11型裝封箱機(jī)的缺條檢測主要由底部的4個電容式接近開關(guān)、安全門上的2個電容式接近開關(guān)(如圖1所示)及輸送皮帶末端,堆垛機(jī)入口處的1組反射式紅外光電傳感器(如圖2所示)組成。煙條經(jīng)由輸送帶進(jìn)入堆垛機(jī)構(gòu),當(dāng)上述七個(組)傳感器同時檢測到煙條到位時,堆垛電機(jī)動作以實(shí)現(xiàn)堆垛功能,堆垛滿5次,則設(shè)備進(jìn)行推煙入箱動作。
3 煙箱缺條產(chǎn)生的原因分析
YP11型裝封箱機(jī)產(chǎn)生煙箱缺條的原因分為兩類:
一是由于在長時間的使用及保養(yǎng)中,傳感器普遍老化并有部分磨損,使傳感器的靈敏度降低,給技術(shù)人員的調(diào)整帶來一定的難度,影響了檢測的精確性,出現(xiàn)誤檢。
二是原有的煙箱缺條檢測方法及程序設(shè)計上存在不足,通過對設(shè)備的長期跟蹤及實(shí)物模擬實(shí)驗得出,在出現(xiàn)下列以下情況時,缺條檢測系統(tǒng)未能檢測出煙箱缺條,出現(xiàn)漏檢:
(1)當(dāng)上述缺條傳感器全部或部分失靈時,未檢測到煙條,而向PLC輸送的卻是檢測到煙條的信號,會產(chǎn)生缺條;
(2)當(dāng)一條煙同時擋住兩個傳感器時,會觸發(fā)堆垛動作,產(chǎn)生缺條;
(3)當(dāng)發(fā)生橫煙的情況下,橫煙可能擋住多個傳感器,使得傳感器誤以為符合堆垛條件,進(jìn)而堆垛產(chǎn)生缺條;
(4)當(dāng)最底層在不足五條煙時,設(shè)備因其他故障停機(jī),操作工再啟動時,有時會發(fā)生自動堆垛動作,使得出現(xiàn)少煙現(xiàn)象;
4 煙箱缺條產(chǎn)生的對策研究
根據(jù)對產(chǎn)生煙箱缺條的原因進(jìn)行分析,從以下方面進(jìn)行改進(jìn):
4.1 對各封箱機(jī)臺進(jìn)行責(zé)任電工的劃分。要求責(zé)任電工每天對責(zé)任機(jī)臺進(jìn)行傳感器的自檢,并在MIS系統(tǒng)中及時填寫自檢記錄表,有效的避免了傳感器帶病運(yùn)行,及時對故障、老化的傳感器進(jìn)行更換。車間由專人對責(zé)任電工的點(diǎn)檢進(jìn)行檢查,每月由車間對各封箱機(jī)臺進(jìn)行實(shí)物檢測,若不能達(dá)標(biāo),將對責(zé)任電工進(jìn)行考核。由于將封箱機(jī)傳感器點(diǎn)檢納入了卷包車間設(shè)備責(zé)任制,使得封箱機(jī)的傳感器點(diǎn)檢能夠得到較為專業(yè)的保養(yǎng)及跟蹤,能夠及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備中老化、不穩(wěn)定的傳感器,并進(jìn)行調(diào)整、更換,減少箱裝缺條的產(chǎn)生;
4.2 硬件改進(jìn):
4.2.1 加強(qiáng)對橫煙、斜煙的檢測功能。在原有的傳感器的條件下(圖3所示),在檢測位置上的4個傳感器的間隙中加裝1個電容式傳感器,縮小傳感器之間的距離,增強(qiáng)對缺條斜煙、橫煙的檢測能力;
4.2.2 加強(qiáng)對缺條誤檢、誤動作的檢測功能。在底部傳感器另一側(cè)的倒數(shù)第二層加裝8個反射式的光電傳感器(如圖4所示),因為封箱機(jī)屬于\"上入式\"的堆垛方式,每次堆垛的煙條都必須從這倒數(shù)第二排經(jīng)過,因此,即使是底層發(fā)生有漏檢、誤檢而造成的缺條情況,在這個部位能對條煙進(jìn)行再次檢測,識別出缺條情況,設(shè)備報警停機(jī),避免造成箱裝缺條。
4.3 軟件改進(jìn):
4.3.1 增加傳感器自檢程序。在每個檢測周期開始之前,對檢測缺條的傳感器進(jìn)行自檢,以確認(rèn)各傳感器的工作狀態(tài)是否正常,若出現(xiàn)傳感器失靈或工作狀態(tài)不穩(wěn)定,設(shè)備報警,由電工進(jìn)行更換或調(diào)整,避免出現(xiàn)由于傳感器失靈等現(xiàn)象造成的煙箱缺條;
4.3.2 增加橫煙判別程序。正常情況下,條煙在進(jìn)入堆垛機(jī)前,先經(jīng)過外觀檢測,相鄰的條煙被間隔形成間隙,在堆垛入口的反射式紅外光電傳感器接收到的是規(guī)則的短脈沖信號,而當(dāng)有橫煙經(jīng)過時,會有一個比較寬的信號。對比兩種脈沖信號的長度,從中取出臨界值作為上限,通過PLC對接收到的脈沖信號進(jìn)行判定,當(dāng)脈沖信號長度超過臨界值時,系統(tǒng)認(rèn)為有橫煙產(chǎn)生,設(shè)備報警停機(jī)。 操作工進(jìn)行檢查。
5 使用效果
通過以上措施的實(shí)施,我們對結(jié)果進(jìn)行了檢查,首先在設(shè)備上分別對出現(xiàn)次數(shù)較多的傳感器失靈或工作狀態(tài)不穩(wěn)定、誤檢、斜煙、橫煙等情況進(jìn)行實(shí)物模擬檢測實(shí)驗,設(shè)備能準(zhǔn)確報警停機(jī),再則從公司質(zhì)管部統(tǒng)計的煙箱缺條消費(fèi)者反饋數(shù)量上了解到,2011年自改造實(shí)施完以來生產(chǎn)的產(chǎn)品,暫未收到有煙箱缺條的反饋。改進(jìn)效果良好。
參考文獻(xiàn)
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