摘 要:O-Sepa選粉機(jī)冬季生產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)向葉片結(jié)露和蝸殼堵料現(xiàn)象,通過(guò)引入排風(fēng)機(jī)廢氣中的熱風(fēng)代替環(huán)境風(fēng),連接到一、二次風(fēng)風(fēng)道進(jìn)入選粉機(jī),可解決此項(xiàng)問(wèn)題,徹底杜絕因結(jié)露和堵料造成的系統(tǒng)故障。
關(guān)鍵詞:O-Sepa選粉機(jī);冬季生產(chǎn);結(jié)露
概況
我公司有一套由φ4m×13m磨機(jī)和O-SepaN2000選粉機(jī)組成的閉路水泥粉磨系統(tǒng),中控室集中操作控制,年生產(chǎn)能力50萬(wàn)噸。根據(jù)年銷(xiāo)售計(jì)劃的安排,冬季生產(chǎn)時(shí)間在80天左右。冬季生產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)和北方冬季寒冷,給生產(chǎn)增加了許多困難。最為突出的是冬季生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)選粉機(jī)導(dǎo)向葉片掛料現(xiàn)象,粉磨的系統(tǒng)通風(fēng)和成品收集都受到很大影響,使工藝系統(tǒng)無(wú)法連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),需要每8個(gè)小時(shí)就得停車(chē)一次進(jìn)行選粉機(jī)內(nèi)部清理,不僅影響正常生產(chǎn),還給工人造成極大的勞動(dòng)強(qiáng)度,給公司造成極大損失。
1 故障現(xiàn)象
我公司完成冬季檢修任務(wù)后,按照生產(chǎn)計(jì)劃安排12月份開(kāi)始生產(chǎn)。剛開(kāi)機(jī)投料生產(chǎn)時(shí)系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)均顯示正常,產(chǎn)質(zhì)量比較平穩(wěn)。但運(yùn)行五小時(shí)后系統(tǒng)參數(shù)開(kāi)始發(fā)生變化,表現(xiàn)為出磨提升機(jī)電流逐漸增大,從60A上升到95A達(dá)到額定電流值;磨機(jī)通風(fēng)負(fù)壓值下降,由900pa下降到400pa;選粉機(jī)出口負(fù)壓上升,由2600pa上升到4500pa;各參數(shù)都出現(xiàn)異常現(xiàn)象,操作員采取降低產(chǎn)量、調(diào)整選粉機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)和加大系統(tǒng)通風(fēng)等措施均無(wú)效果。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)回粉斜槽內(nèi)回粉量明顯增大,系統(tǒng)收塵器及各處溜子并無(wú)堵塞現(xiàn)象,綜合操作參數(shù)判斷為選粉機(jī)故障,隨后立即下令停機(jī)檢查選粉機(jī)。打開(kāi)檢修門(mén)后發(fā)現(xiàn)蝸殼內(nèi)部堆滿(mǎn)50mm的物料,導(dǎo)向葉片縫隙全部被水泥粉掛滿(mǎn),已形成封閉桶狀,一、二次風(fēng)無(wú)法進(jìn)入選粉區(qū),風(fēng)道積料嚴(yán)重,系統(tǒng)只能靠三次風(fēng)的微弱風(fēng)量進(jìn)行選粉,選粉效率大大下降,回粉量增大,系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2 原因分析
2.1 原材料水分大
我公司所在地區(qū)混合材資源匱乏,考慮運(yùn)輸及生產(chǎn)成本問(wèn)題,周邊可用混合材只有爐渣、火山灰和頁(yè)巖三種。其中爐渣供應(yīng)量嚴(yán)重不足,用量?jī)H占混合材比例的1/4;火山灰由于對(duì)水泥的顏色外觀影響較大,故摻加比例也控制在1/4以下;其余2/4比例的混合材由頁(yè)巖來(lái)補(bǔ)充?;鹕交液晚?yè)巖都為露天采礦和露天堆存,其平均含水量分別為7.2%和4.3%。冬季90%以上銷(xiāo)售量為PC32.5品種,這就要求冬季以生產(chǎn)PC32.5品種為主,該品種混合材摻加指標(biāo)為36%±2,大量高水分混合材的摻入,使系統(tǒng)內(nèi)含水量偏大,工藝流程設(shè)計(jì)及磨機(jī)溫度的升高使水蒸氣隨著磨尾通風(fēng)進(jìn)入選粉機(jī),與環(huán)境冷風(fēng)混合后進(jìn)入選粉機(jī),為選粉機(jī)結(jié)露創(chuàng)造了條件。
2.2 工藝設(shè)置不合理
我公司O-Sepa選粉機(jī)的選粉風(fēng)量主要以磨內(nèi)的通風(fēng)作為一次風(fēng),環(huán)境風(fēng)作為二次、三次風(fēng),一次風(fēng)管道上還開(kāi)設(shè)一個(gè)環(huán)境補(bǔ)風(fēng)口用來(lái)控制磨內(nèi)通風(fēng)量調(diào)整。
建廠設(shè)計(jì)的一次風(fēng)進(jìn)入選粉機(jī)的管道彎角連接處較短,選粉風(fēng)進(jìn)入蝸殼時(shí)由于風(fēng)速產(chǎn)生的慣性,大部分風(fēng)從上部進(jìn)入導(dǎo)向葉片,使物料在一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口下部產(chǎn)生沉積現(xiàn)象,夏季厚度在200mm左右,冬季達(dá)到300mm左右,造成截面積減小,風(fēng)量分布向上且不均,使導(dǎo)向葉片下部產(chǎn)生堵掛現(xiàn)象,并逐漸向上部發(fā)展。
2.3 冬季溫差大
充足的風(fēng)量是滿(mǎn)足O-Sepa選粉機(jī)選粉效率的必要條件。該系統(tǒng)選粉風(fēng)主要部分是磨內(nèi)通風(fēng)所產(chǎn)生的熱風(fēng),溫度在60℃以上,其中包含大量生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的水蒸氣,其余部分風(fēng)量則由二、三次風(fēng)口補(bǔ)入環(huán)境風(fēng)滿(mǎn)足選粉風(fēng)量的需求,以增加選粉效率。但北方冬季室外溫度最低能達(dá)到30℃,經(jīng)過(guò)選粉機(jī)補(bǔ)入環(huán)境冷風(fēng)后,入收塵器的含塵氣體溫度下降到20-25℃,這樣就會(huì)產(chǎn)生冷熱風(fēng)交叉混合,造成水蒸汽冷凝,使磨尾氣體中的微細(xì)粉塵形成結(jié)露現(xiàn)象,層層結(jié)掛,最終將選粉機(jī)的導(dǎo)向葉片縫隙全部堵住,使選粉機(jī)無(wú)法正常工作,只能采取被動(dòng)停機(jī)進(jìn)行人工清理。
3 解決方法
3.1 改造思路
3.1.1 根據(jù)情況首選建議考慮增設(shè)物料烘干設(shè)備,降低冬季物料水分,同時(shí)也能達(dá)到降低雨季物料水分偏高的問(wèn)題,但根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況,由于場(chǎng)地有限,無(wú)法滿(mǎn)足設(shè)備所需用地,所以該方案不可行。
3.1.2 經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)細(xì)致的研究,考慮結(jié)露形成的主要原因是冷熱空氣的相遇引起結(jié)露造成,考慮可以將部分熱風(fēng)引入選粉機(jī)取代冷空氣進(jìn)行選粉,達(dá)到提升系統(tǒng)的溫度,改善選粉機(jī)內(nèi)部溫度情況,消除溫差大所帶來(lái)的結(jié)露問(wèn)題。
3.2 改造方案
3.2.1 將原有的一次風(fēng)補(bǔ)風(fēng)口閥門(mén)關(guān)閉,并做好封堵防止冷空氣漏入系統(tǒng)中。首先將選粉機(jī)一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口對(duì)應(yīng)處開(kāi)設(shè)一個(gè)400mm×1500mm的補(bǔ)風(fēng)口,外接同等規(guī)格的調(diào)整閥門(mén)用于調(diào)節(jié)磨內(nèi)通風(fēng)。改造后要求管道滿(mǎn)足選粉風(fēng)量需求,同時(shí)保證水平進(jìn)風(fēng),補(bǔ)入風(fēng)能夠直吹進(jìn)入選粉機(jī),實(shí)現(xiàn)均勻分布,消除進(jìn)風(fēng)口積料現(xiàn)象。
3.2.2 根據(jù)選粉機(jī)結(jié)露的原理,考慮引入熱風(fēng),改善選粉機(jī)內(nèi)部溫度,消除結(jié)露現(xiàn)象?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量排風(fēng)機(jī)出口管道和選粉機(jī)的水平直線距離為8米,從管道與選粉機(jī)水平處開(kāi)800mm圓口,接800mm管道實(shí)現(xiàn)使二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口與主排風(fēng)機(jī)出口風(fēng)管道相連,引主排風(fēng)機(jī)排出的部分熱風(fēng)進(jìn)入選粉機(jī)充當(dāng)選粉風(fēng)量,提高選粉機(jī)內(nèi)部溫度。在800mm管道的中間接出600mm支路管道連接到改造后的一次風(fēng)補(bǔ)風(fēng)口,滿(mǎn)足補(bǔ)充風(fēng)量。并通過(guò)安裝在一、二次風(fēng)口的閥門(mén)進(jìn)行風(fēng)量調(diào)整。
3.2.3 由于考慮到選粉機(jī)夏季使用時(shí)還起到降低水泥溫度的作用,所以在管道與選粉機(jī)入風(fēng)口附近設(shè)計(jì)安裝600mm寬活動(dòng)短接,用法蘭固定,便于拆卸和封堵。氣溫轉(zhuǎn)暖后將此部分拆除,并將排風(fēng)機(jī)一側(cè)封堵,恢復(fù)一、二次風(fēng)的環(huán)境風(fēng)補(bǔ)入,實(shí)現(xiàn)不影響夏季正常生產(chǎn)的需要。
3.3 改造前后工藝流程圖
4 改造效果
經(jīng)過(guò)上述改進(jìn)后,連續(xù)生產(chǎn)72小時(shí)后各項(xiàng)參數(shù)均顯示正常。其中出磨氣體溫度保持60℃左右,選粉機(jī)出口含塵氣體溫度在50℃左右,選粉機(jī)內(nèi)部溫度大大改善。收塵器的壓差保持在1900pa上下,入庫(kù)水泥的水分檢驗(yàn)為<1.0,排除熱風(fēng)含有水分會(huì)影響系統(tǒng)運(yùn)行的可能,各項(xiàng)控制指標(biāo)都在規(guī)定范圍內(nèi)。停車(chē)后開(kāi)門(mén)檢查選粉機(jī),發(fā)現(xiàn)內(nèi)部殼體側(cè)壁表層有10mm厚掛料,底部無(wú)存料,導(dǎo)向葉片表面薄薄一層水泥灰,用手觸碰即脫落,檢查結(jié)果符合選粉機(jī)工作要求。
5 結(jié)論
5.1 通過(guò)生產(chǎn)使用證明此項(xiàng)改造不僅消除了物料沉積現(xiàn)象,解決了物料結(jié)露堵掛現(xiàn)象,徹底杜絕了因選粉機(jī)結(jié)露造成的停機(jī)故障,而且使o-sepa高效選粉機(jī)冬季生產(chǎn)的選粉效率和運(yùn)轉(zhuǎn)率大大提高,達(dá)到了預(yù)期改造目的。
5.2 與傳統(tǒng)的技術(shù)相比,新技術(shù)新設(shè)備給水泥的生產(chǎn)的效益帶來(lái)很大的提高,但根據(jù)各個(gè)工廠的特殊情況不同,使用條件也有所區(qū)別,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況發(fā)揮技術(shù)人員的力量,適當(dāng)做出合理改進(jìn),發(fā)揮技術(shù)的先進(jìn)性和優(yōu)越性,滿(mǎn)足實(shí)際生產(chǎn)需要的同時(shí)發(fā)揮技術(shù)服務(wù)生產(chǎn)的最大作用。