【摘要】新強(qiáng)煤礦5煤層煤體松散,強(qiáng)度低,屬于松散煤層。該煤層在沿空掘巷時(shí)礦壓顯現(xiàn)十分強(qiáng)烈,采用工字鋼梯形支架支護(hù)時(shí),由于煤體松散,棚架背后大多處于空松狀態(tài),支架被動(dòng)等勁,初期圍巖受約束力很小,軟弱煤體松動(dòng)范圍大,受壓后支架承載較低,粱腿變形急劇加大,彎曲、折斷較多,巷道有效斷面迅速減小,支架變形嚴(yán)重,穩(wěn)定性差,極易發(fā)生垮棚冒頂堵人事故,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,巷道推進(jìn)緩慢,管理較為復(fù)雜。普通錨打支護(hù)巷道兩幫移近量可達(dá)1000-1500mm以上,并伴有嚴(yán)重底鼓和大量位移,需要維修,同時(shí)過大的變形使支護(hù)系統(tǒng)的整體安全性得不到根本保障,而II515雙沿空掘巷進(jìn)一步增加了維護(hù)難度,受頂板10m處3煤層開采的影響和部分地段受采空區(qū)積水影響,使維護(hù)條件更趨惡化。
【關(guān)鍵詞】概括;選擇
0.前言
因此,采空區(qū)下松散煤層雙沿空大斷面掘巷又成為嚴(yán)重制約煤礦綜采整體效益的瓶頸,丌發(fā)研究松散煤層沿空掘巷錨桿支護(hù)問題己迫在眉睫。只有采用新型的更高性能的支護(hù)技術(shù)才能控制沿空巷道的圍巖變形,做到一次成巷,滿足安全生產(chǎn)要求,以最大限度地發(fā)軍錨桿支護(hù)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)越性。為此,我們選取11515機(jī)巷進(jìn)行了新型高性能預(yù)拉力錨桿支護(hù)的試驗(yàn)和以下幾個(gè)方面的研究:(1)錨桿桿體體質(zhì)及表面結(jié)構(gòu)的選擇;(2)提高功桿預(yù)拉力的措施。
1.巷道概況
II515工作面設(shè)計(jì)為綜采工作面,該面上鄰II513工作面,下接II517工作面(已回采),左為西一采區(qū)上山及II518工作面(已回采),右為W538工作面(己回采),形成孤島煤柱;該面煤層厚度2.9-3.5m,平均3.44m,煤層傾角3-13度,平均7度,硬度f-0.6。其直接頂為深灰色致密塊狀泥巖,平均厚度2.33m,裂隙較發(fā)育;老頂為淺灰色細(xì)粒砂巖,平均厚度5.11m,直接底為深灰色塊狀泥巖,平均厚度1.39m。II515機(jī)巷走向長(zhǎng)1250m,埋深250m,沿II513工作面采空區(qū)掘進(jìn)。
2.支護(hù)參數(shù)的選擇
根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)需要,II515機(jī)巷采用新型高性能預(yù)拉力錨桿支護(hù),護(hù)巷煤柱4m,巷道斷面為斜矩形,凈寬×中高=3.8m×2.4m,選用20MnSi材質(zhì)的高性能等強(qiáng)度無縱筋左旋螺紋鋼錨桿,布置為353型,即頂板使用5根?20×L2000mm錨桿,每根錨桿用1卷K2350、2卷222335型樹脂藥卷錨固,同時(shí)鋪設(shè)菱形金屬網(wǎng)及L3600mm的“w”型鋼帶;兩幫采用3根?20×L2000mm錨桿,每根錨桿用2卷K2350型樹脂藥卷加長(zhǎng)錨固,同時(shí)鋪設(shè)菱形金屬網(wǎng)及L2000mm的“W”型鋼帶。頂錨桿的株距為850mm,幫錨桿的株距為900mm,排距皆為800mm。另外,為加強(qiáng)巷道頂板支護(hù),每3m安裝一根錨索,錨索布置在巷道頂板中部,規(guī)格為?15.24×L5400mm鋼絞線,錨固深度為5m。
3.現(xiàn)場(chǎng)施工管理
機(jī)巷采用鉆爆法施工,兩幫預(yù)留400mm,通過人工刷幫至設(shè)計(jì)尺寸,“三·八”工作制,邊掘邊錨的作業(yè)方式,錨桿緊跟迎頭,小班多循環(huán)作業(yè)。
對(duì)于施工中的特殊地段,我們采取了特殊的處理措施:頂板破碎帶及巷道最凹點(diǎn):在施工中,由于項(xiàng)板破碎或者老塘水浸泡煤幫,我們把錨桿排距從800mm縮小到600mm,確保錨桿的錨固質(zhì)量,加強(qiáng)金屬網(wǎng)的聯(lián)接,同時(shí)在進(jìn)行錨桿支護(hù)后,及時(shí)加補(bǔ)大棚檔工字鋼棚。
過斷層:11515機(jī)巷施工到750m時(shí)遇到F9斷層。我們采取錨桿錨固在老頂,煤層詐常后再下落錨固在直接頂上,兩幫加補(bǔ)橫向的鋼帶聯(lián)結(jié),最后通過臥底保證巷道高度,這樣過斷層既快又安全。在施工過程中,每個(gè)小班均設(shè)有驗(yàn)收員,利用扭力扳手隨時(shí)監(jiān)測(cè)錨桿的初錨力:要求幫錨桿螺母擰緊力矩≥100N·m,達(dá)不到要求的及時(shí)加扭或補(bǔ)打錨桿:礦壓監(jiān)測(cè)人員定期對(duì)錨桿進(jìn)行拉拔力測(cè)試,確保拔力符合要求。
4.支護(hù)效果分析
由于錨桿巷道軒巖離層變化比較隱蔽,圍巖的破壞失穩(wěn)一般沒有明顯預(yù)兆,不易被人察覺,破壞時(shí)往往具有突發(fā)性,巷道一旦發(fā)生冒頂,范圍較大,危害嚴(yán)重。為了便于作業(yè)人員觀察圍巖變化情況,發(fā)現(xiàn)異常情況能及時(shí)采取處理措施,保證安全生產(chǎn),同時(shí)通過監(jiān)測(cè)獲得信息,為修改、完善方案設(shè)計(jì)提供依據(jù),我們?cè)跈C(jī)巷內(nèi)共設(shè)測(cè)站22個(gè),同時(shí)安裝了離層指示儀、測(cè)釘、液壓枕等,分別監(jiān)測(cè)頂板離層值、圍巖表面位移量和錨桿的受力情況。施工過程中,兩幫相對(duì)位移量最大為600mm,平均430mm,巷道寬度能滿足生產(chǎn)需要。
根據(jù)煤層上覆頂板的特點(diǎn)及錨桿(2.2m),錨索(5.0m)的錨固深度,現(xiàn)場(chǎng)選用雙高度頂板寓層指示儀觀測(cè)頂板:深部基點(diǎn)5m,固定在老頂上,同錨索的錨固深度相同,淺部基點(diǎn)深2.2m,固定在直接頂泥巖中,監(jiān)控頂板錨桿區(qū)范圍內(nèi)的離層情況。通過觀測(cè),錨桿錨固區(qū)內(nèi)頂板離層較小,最大只有5mm,大部分測(cè)點(diǎn)無離層顯示,錨桿錨固區(qū)外,項(xiàng)板離層量最大只有10mm。
這些數(shù)據(jù)表明,錨桿及錨索的錨固效果明顯,支護(hù)效果較好,能有效地控制頂板變形,保證掘進(jìn)工作面的安全生產(chǎn)。
5.效益分析
II515機(jī)巷全長(zhǎng)1200m,從2001年5月中/日旬開始掘進(jìn)施工,至2003年5月底回采結(jié)束,滿足了生產(chǎn)需要,實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
滿足了支護(hù)斷面要求:沿空巷道采用架工字鋼棚支護(hù),由于壓力大,巷道變形嚴(yán)重,前掘后改,需多次維修,回采時(shí)仍要超前改棚、臥底,巷道斷面仍不能滿足生產(chǎn)需要,嚴(yán)重制約綜采能力的發(fā)揮,同時(shí)增大工人勞動(dòng)強(qiáng)度和巷修材料投入。在回采期間,甚道兩幫移近量均在預(yù)計(jì)范圍之內(nèi),頂板通過離層指示儀觀測(cè),變形量極小,僅需簡(jiǎn)單處理即能滿足生產(chǎn)需要,為設(shè)備的運(yùn)輸、工作面的安裝和回采創(chuàng)造了良好的條件。
提高了單進(jìn)水平,確保了綜采工作面的接替:采用新型高性能錨桿支護(hù)后,平均月進(jìn)210m,比架棚支護(hù)提高了40%,大大地緩解了綜采工作面的接替,為煤礦的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)打下了峰實(shí)的基礎(chǔ)。
降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了安全生產(chǎn):由于架棚支護(hù)不能有效抵抗巷道的壓力,巷道變表嚴(yán)重,且易發(fā)生片幫、冒頂現(xiàn)象,為保證巷道斷面,需經(jīng)常維修,極易發(fā)生冒頂事故,既浪費(fèi)人力、物力,安全又無保證。
簡(jiǎn)化了綜采工作面兩巷超前管理,提高單產(chǎn):綜采工作面兩巷采用架棚支護(hù)時(shí),必須提前進(jìn)行替棚,用工多,速度慢,嚴(yán)重制約了工作面的推進(jìn)速度,而新型高性能預(yù)接力錨桿支護(hù)的應(yīng)用有效減少了回采超前壓力對(duì)巷道的破壞,省掉了替棚工序,保證了通肛1斷面,加快了工作面的推進(jìn)度,提高了單產(chǎn)。
試驗(yàn)結(jié)果表明,在采空區(qū)下松散煤層進(jìn)行雙沿空掘巷采用新型高性能預(yù)拉力錨桿支護(hù),在技術(shù)上是可行的,在實(shí)踐上是成功的。煤礦II515機(jī)巷成功進(jìn)行高性能預(yù)拉力錨樸支護(hù),即給企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,同時(shí)也積累了一定的經(jīng)驗(yàn),為今后推廣應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。 [科]