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        長距離頂管隧道主管穿越同步安裝及水浮發(fā)送技術(shù)

        2012-12-23 04:40:18肖峰謝濤
        石油化工建設(shè) 2012年3期
        關(guān)鍵詞:滾輪水泥砂漿頂管

        肖峰 謝濤

        中國石油天然氣管道第二工程公司 江蘇徐州 221008

        長距離頂管隧道主管穿越同步安裝及水浮發(fā)送技術(shù)

        肖峰 謝濤

        中國石油天然氣管道第二工程公司 江蘇徐州 221008

        中油管道二公司在西氣東輸二線灄水河頂管隧道穿越工程中,在全線首次采用穿越主管分段預(yù)制、水泥砂漿灌注輸送管道、光纜硅管套管與穿越管道同步安裝的水浮發(fā)送新工藝,大大提高了頂管隧道內(nèi)管道安裝就位的施工工效,規(guī)避了工期風(fēng)險,為西氣東輸二線黃陂以南按時投產(chǎn)提供了關(guān)鍵的技術(shù)保障。

        頂管隧道 分段預(yù)制 同步安裝 水浮發(fā)送

        1 工程概況

        西氣東輸二線東段第23標段灄水河頂管隧道穿越工程,是武漢黃陂站至廣州末站2011年6月20日開始注氮投產(chǎn)的關(guān)鍵性工程,能否按時完工直接影響到黃陂以南段按期投產(chǎn)。灄水河頂管隧道穿越位置位于湖北省武漢市黃陂區(qū)境內(nèi),地質(zhì)分層依次為粉質(zhì)粘土、礫巖及片巖等,設(shè)計穿越段水平長539.9m,其中頂管隧道水平長度483.0m,豎井深28m。由于巖石硬度太高,最終完成隧道長度388m,未完成部分采取大開挖方式銜接。隧道處于地表以下28.18m至28.58m之間,采用內(nèi)徑2.2m的鋼筋混凝土管內(nèi)襯。

        由于灄水河頂管隧道所處地層為巖石地質(zhì),隧道成型過程中產(chǎn)生的石粉加大了鋼筋混凝土管頂進的阻力,加之鋼筋混凝土管承載負荷超出其抗壓強度,以致在346m處鋼筋混凝土管無法繼續(xù)頂進。而且頂管段中出現(xiàn)套管接口破碎、溝槽、每節(jié)套管不在同一水平面上以及在42m長的石方段無混凝土套管內(nèi)襯等缺陷,且距離穿越主管完成時間僅有14天。如果仍采取傳統(tǒng)的滾輪支架發(fā)送工藝,極易出現(xiàn)管道卡阻、滾輪支架脫落等問題,造成主管無法安裝就位。同時,如穿越主管就位前,在隧道內(nèi)預(yù)先焊接水泥砂漿灌注輸送管道和光纜硅管鋼套管,人員在隧道內(nèi)作業(yè)功效低、風(fēng)險高、耗時長,技術(shù)、工期和安全風(fēng)險極大。中油管道二公司針對上述問題,采用分段水浮發(fā)送技術(shù)進行頂管隧道內(nèi)多條管道的同步安裝就位,有效解決了滾輪支架卡阻、脫落問題,規(guī)避了施工風(fēng)險和安全風(fēng)險,同時,施工工效達到目前同等條件下頂管隧道內(nèi)管道安裝就位的3~4倍;大大節(jié)省了隧道內(nèi)管道安裝人力、設(shè)備等資源投入,經(jīng)濟效益顯著。

        2 頂管隧道內(nèi)穿越主管水浮發(fā)送創(chuàng)新工藝

        2.1 施工工藝流程

        2.2 水浮同步安裝工藝創(chuàng)新點

        2.2.1 溝上預(yù)制、溝下組裝同步發(fā)送

        (1)根據(jù)發(fā)送溝長度,在預(yù)制場地將穿越主管分段進行“三接一”預(yù)制,檢測、補口、補傷,同時安裝滾輪支架,封堵管口。

        (2)“三接一”溝上預(yù)制完成后,利用2臺90t吊管機將第一段“三接一”管段運至發(fā)送溝內(nèi),并安裝水泥砂漿輸送管道和光纜硅管套管(見圖2)。

        (3)利用吊管機借助滾輪支架將第一段管道送入隧道內(nèi),并使管道露出隧道口2m的長度,便于和下一段“三接一”管段的焊接。

        (4)將第二段“三接一”管段運至發(fā)送溝,并在發(fā)送溝內(nèi)與第一段“三接一”管段焊接,焊道檢測合格后補口、補傷,并對其后端管口進行封堵,同時安裝水泥砂漿輸送管道和光纜硅管套管(見圖 3)。

        (5)向發(fā)送溝及隧道內(nèi)注水,使得管道處于懸浮狀態(tài)。

        (6)利用吊管機行走的力量將第二段管道緩慢發(fā)送至隧道內(nèi),并調(diào)整管道與隧道處于同一中心鉛垂面上。同樣留2m管道外露于隧道口外。

        (7)排放發(fā)送溝及隧道內(nèi)的水,使第一、第二段管道在受控情況下緩慢下沉至隧道底部。

        (8)同樣將第三段“三接一”管道水浮發(fā)送至隧道內(nèi),依此循環(huán)直至所有主穿越管道就位至隧道內(nèi)。

        2.2.2 豎井管段安裝就位

        豎井管段由4個彎頭連接組成,為了加快作業(yè)效率,降低井內(nèi)作業(yè)風(fēng)險,采取井上預(yù)制,整體吊裝工藝一次就位安裝,同時減省了作業(yè)腳手架的搭建,節(jié)省了時間和資源。

        2.2.3 豎井管段安裝完成后,將其與一般線路段管道連接,之后進行整體壓力試驗。

        2.2.4 水泥砂漿灌注

        (1)確定配比

        原設(shè)計隧道空腔內(nèi)灌注M7.5水泥砂漿,經(jīng)現(xiàn)場試驗,該標號水泥砂漿在澆筑過程中流動性較差,且在澆筑過程中因長距離管內(nèi)輸送而離析,極易造成輸送管道堵塞形成“灌腸”。為此,將M7.5水泥砂漿變更為1:2水泥砂漿。

        (2)灌注

        水泥砂漿輸送管道采用DN150卡箍式鋼管連接而成,每間隔20m左右開一個Φ100的出漿孔。灌注前將兩端隧道口封堵嚴實,采用砂漿泵由管道的一端向另一端連續(xù)輸送,尾端隧道口加設(shè)排氣管。當(dāng)水泥砂漿在壓力下沿輸送管道流淌,流至開孔位置即流入隧道空腔。當(dāng)一段隧道空腔灌滿砂漿后,砂漿會繼續(xù)流向下一開孔位置,直至灌滿整個隧道空腔時,水泥砂漿從排氣管溢出。

        2.2.5 注漿完成后,及時排出穿越主管內(nèi)存水,進行管道連頭,施工工藝同長輸管道一般段施工工藝。

        2.3 該施工工藝優(yōu)勢

        2.3.1 分段水浮發(fā)送技術(shù)具有以下優(yōu)點:

        (1)溝上預(yù)制和溝下安裝發(fā)送同步進行,提高了施工工效;

        (2)減少了頂進及牽引設(shè)備,如頂進千斤頂、卷揚機、滑輪組及鋼絲繩等設(shè)備機具資源;

        (3)在較小外力作用下對穿越主管相對自由地行進、調(diào)整及就位,避免了滾輪法頂進牽引時穿越主管受外力時的翻轉(zhuǎn)現(xiàn)象及無法調(diào)整管位的嚴重后果;

        (4)將滾輪支架上部的導(dǎo)向支座割除0.1m,使隧道成型后的缺陷對穿越主管就位的影響降到最低,避免了卡阻及不可預(yù)見等現(xiàn)象的發(fā)生,規(guī)避了施工風(fēng)險。

        2.3.2 水泥砂漿輸送管道及光纜硅管套管的同步安裝、發(fā)送

        (1)在不占用主穿越管道和隧道之間有限空間的同時,無需提前在隧道內(nèi)進行水泥砂漿輸送管道和光纜硅管套管的安裝,不但提高了施工工效還規(guī)避了人員進入隧道內(nèi)焊接安裝的安全風(fēng)險;

        (2)減少了隧道內(nèi)通風(fēng)、照明設(shè)備的安裝,既縮減了前期準備時間,還節(jié)省了施工資源。

        3 應(yīng)用效果

        通過創(chuàng)新同步安裝、水浮發(fā)送技術(shù),西氣東輸二線東段第23標段灄水河頂管隧道自2011年5月26日21點開始,到6月2日22點40分結(jié)束,有效工期僅用7天時間便完成了灄水河頂管隧道長388m的穿越主管安裝就位,比同等條件下采用滾輪頂進牽引就位的施工工期縮短了60%-70%,創(chuàng)造國內(nèi)大口徑隧道頂管穿越最快施工記錄,高效地保證了西氣東輸二線投產(chǎn)工期要求。同時也解決了頂管隧道成型質(zhì)量缺陷對穿越主管安裝的不利的影響,人員無需進入隧道內(nèi)安裝輸漿管道和光纜硅管套管,規(guī)避了不安全作業(yè)風(fēng)險;同時無需頂進千斤頂、卷揚機等頂進、牽引設(shè)備機具等資源,降低了施工成本,具有明顯的經(jīng)濟效益。隨著大口徑、長距離頂管隧道在長輸管道工程中的應(yīng)用,水浮發(fā)送技術(shù)將在今后的施工中得到越來越廣泛的應(yīng)用。

        TE832

        B

        1672-9323(2012)03-0074-02

        2012-03-06)

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