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        聯(lián)堿補(bǔ)充精鹽水制堿

        2012-12-23 01:37:46高志興
        純堿工業(yè) 2012年6期
        關(guān)鍵詞:聯(lián)堿原鹽純堿

        高志興

        (大化集團(tuán)大連化工股份有限公司,遼寧大連 116308)

        聯(lián)堿補(bǔ)充精鹽水制堿

        高志興

        (大化集團(tuán)大連化工股份有限公司,遼寧大連 116308)

        介紹了利用原鹽洗滌膨脹的精制鹽水作為聯(lián)堿母液的補(bǔ)充,實(shí)現(xiàn)兩次加鹽的獨(dú)特的聯(lián)堿工藝,形成了一種節(jié)能減排、增加產(chǎn)量和提高產(chǎn)品質(zhì)量的聯(lián)堿新技術(shù)。

        聯(lián)堿;鹵水;補(bǔ)充;氨母液;母液平衡

        1 概 述

        大化集團(tuán)大連化工股份有限公司聯(lián)堿裝置洗鹽工序采用的是石灰——純堿法分步鹽水精制工藝流程,洗滌鹵水在洗鹽工序內(nèi)循環(huán)使用,封閉循環(huán)使洗滌鹵水呈膨脹趨勢(shì)。重堿過濾采用的是水平帶式過濾機(jī),洗滌效率高,濾過洗水當(dāng)量大大降低,系統(tǒng)母液呈收縮狀態(tài)。經(jīng)過長期探索,我們將精制鹽水補(bǔ)充到AⅡ母液中,既減少洗鹽工序鹵水的損失,又保證了大系統(tǒng)在制品的平衡,形成了一次碳化、兩次吸氨、兩次加鹽的先進(jìn)工藝路線。從而提高了純堿和工業(yè)氯化銨產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化了碳酸化的工藝條件,保證我廠以粗制原鹽為原料鹽的純堿生產(chǎn)過程,減少了以膨脹鹵水再制鹽的能源消耗。

        2 問題的提出

        聯(lián)堿裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為60萬t/a,按年作業(yè)8 000h計(jì),平均日產(chǎn)1 800t雙噸產(chǎn)品,日用原鹽量在2 400t左右。原鹽在進(jìn)入大系統(tǒng)使用前,必須經(jīng)過洗滌精制,除去大部分其含有的鈣、鎂及水不溶物等雜質(zhì),保證合格洗鹽加入Ⅱ過程鹽析結(jié)晶器。大化搬遷之前,其純堿生產(chǎn)既有聯(lián)堿裝置,又有氨堿裝置,洗鹽洗滌臟鹵水直接送至氨堿裝置進(jìn)行精制處理,根本不用考慮洗滌鹵水的膨脹及浪費(fèi)問題。換言之,聯(lián)堿洗鹽依托于氨堿裝置,基本無浪費(fèi)。而在大化搬遷后,只有60萬t/a的聯(lián)堿裝置,取消了氨堿生產(chǎn)裝置,聯(lián)堿的臟鹵水處置的依托——氨堿無從存在,使得洗鹽膨脹鹵水的處理變成了難題。在大化搬遷初步設(shè)計(jì)過程中,曾經(jīng)考慮過上10萬t真空制鹽裝置解決這一難題,因資金、成本等各方面問題沒有上馬,后來又增設(shè)一條管線將膨脹出的鹵水外送鹽場(chǎng)處置。

        由于碳化工藝條件的改善、新式異徑碳化塔的應(yīng)用及水平帶式過濾機(jī)應(yīng)用于重堿過濾,使得重堿質(zhì)量得到提高,濾過洗水當(dāng)量大大降低。

        經(jīng)過工藝計(jì)算及實(shí)際運(yùn)行驗(yàn)證,聯(lián)堿Ⅰ、Ⅱ過程母液呈收縮狀態(tài)。據(jù)此,我們考慮能否將洗鹽膨脹出的鹵水補(bǔ)充至系統(tǒng)中使用,既減少了損失,又解決了聯(lián)堿系統(tǒng)母液收縮問題。我們對(duì)整個(gè)聯(lián)堿系統(tǒng)的水平衡收支情況進(jìn)行了測(cè)算。

        3 水平衡計(jì)算

        3.1 聯(lián)堿水平衡估算

        按日產(chǎn)1 800t雙噸產(chǎn)品計(jì);純堿生產(chǎn)能力75 t/h,工業(yè)氯化銨生產(chǎn)能力12.5t/h,農(nóng)業(yè)氯化銨生產(chǎn)能力62.5t/h。結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)相關(guān)工藝條件、參數(shù),經(jīng)計(jì)算,聯(lián)堿水平衡收支如表1。

        3.2 洗鹽工序水平衡計(jì)算

        按日使用原鹽2 400t,按平均水分5.04%計(jì),洗鹽工序水平衡如表2 。

        表1 聯(lián)堿水平衡收支表

        表2 洗鹽工序水平衡表

        根據(jù)上述水平衡計(jì)算,洗鹽工序每天膨脹出的精制鹽水完全可補(bǔ)充至系統(tǒng)當(dāng)中,既減少了鹽的浪費(fèi),又解決了系統(tǒng)母液收縮問題,可謂一舉雙得,不足部分,可通過大粒鹽桶化鹽或補(bǔ)充凝水解決。

        4 精制鹽水的補(bǔ)充方法討論

        如何將精制鹽水補(bǔ)充至系統(tǒng)中,我們?cè)囼?yàn)了多種方案。改造初期,將精制鹽水輸送至Ⅱ過程農(nóng)銨濾液桶,鹵水和濾液混合后利用濾液泵送至農(nóng)銨鹽析結(jié)晶器,但由于細(xì)晶析出,系統(tǒng)帶料嚴(yán)重。導(dǎo)致改造不成功。我們又將補(bǔ)充精制鹽水管線配接至母Ⅱ桶,補(bǔ)充精制鹽水進(jìn)入到MⅡ當(dāng)中,但由于MⅡ溫度低,導(dǎo)致飽和鹵水鹽結(jié)晶析出,造成系統(tǒng)帶料及母換器堵、座等問題。基于此,我們經(jīng)過研究和探討,結(jié)合氨堿生產(chǎn)原理,將精制鹽水補(bǔ)充至氨母液當(dāng)中,既解決了溫度、成分變化造成的結(jié)晶析出問題;又可將精制鹽水中的水不溶物進(jìn)行沉淀、澄清;同時(shí)提高了氨母液的Na+含量,提高碳化塔能力。考慮到泵的輸送揚(yáng)程及流量、成分穩(wěn)定性問題,我們對(duì)補(bǔ)充精制鹽水流程進(jìn)行了改造。利用原有1臺(tái)一次鹽水泵,單獨(dú)輸送這部分補(bǔ)充的精制鹽水,并且在泵入口安裝了精制鹽水濃度調(diào)節(jié)槽,利用冷凝水對(duì)飽和鹽水進(jìn)行濃度調(diào)節(jié),以防止精制鹽水濃度過高造成和母液混合后鹽過飽和析出。上述工藝改造措施,經(jīng)過長時(shí)間實(shí)際使用驗(yàn)證,效果良好。具體改造流程如圖1:

        圖1 補(bǔ)充精鹽水工藝流程圖

        5 技術(shù)的特點(diǎn)

        通過將精制鹽水補(bǔ)充至系統(tǒng)氨母液中,具有明顯的技術(shù)特點(diǎn):

        1)投資少,見效快。在此次改造過程中多利用已有管線,增加隔斷閥或旁路,設(shè)備投資很少。

        2)減少了膨脹鹵水的損失,顯著降低鹽耗。

        3)膨脹鹵水不斷被置換使用,使原鹽用新鮮鹵水洗滌,改善洗鹽工藝條件,洗滌效果更好,提高了洗鹽質(zhì)量。

        4)改善系統(tǒng)工藝條件,提高產(chǎn)量。精制鹽水補(bǔ)充到氨母液當(dāng)中后,實(shí)現(xiàn)了兩次加鹽,降低了氨母液CNH3濃度,提高氨母液的Na+含量,更有益于碳酸化反應(yīng)的進(jìn)行,提高碳化塔單塔能力,提高了產(chǎn)量。

        5)隨著不斷補(bǔ)充精制鹽水于母液中,沖淡了由洗鹽帶入系統(tǒng)中的雜質(zhì),使系統(tǒng)母液更加精制,氨母液濁度得到改善,以保持純堿和工業(yè)氯化銨質(zhì)量的提高。經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行檢驗(yàn)已經(jīng)使純堿水不溶物得以降低,同時(shí)隨著母液濁度的降低,工業(yè)氯化銨的優(yōu)等品率也有所提高。

        6 技術(shù)的性能指標(biāo)

        該項(xiàng)目實(shí)施后,經(jīng)過系統(tǒng)查定主要性能指標(biāo)完成如表3。

        表3 性能指標(biāo)對(duì)比表

        7 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

        7.1 降低原鹽消耗,節(jié)約成本

        飽和洗滌鹵水TCl-按107.5tt計(jì),每天節(jié)約NaCl=73×107.5×58.5÷20÷1 000=22.95t折成節(jié)約原鹽24.95t/d,全年可節(jié)約原鹽8 317t。按目前原鹽采購價(jià)310元/t(含運(yùn)費(fèi))計(jì),則全年可節(jié)約成本為257.82萬元。

        7.2 降低氨母液當(dāng)量,提高單塔能力

        設(shè)定碳化取出液CNH386.6tt,TCl-114.23 tt,氨母液CNH341.2tt,TCl-108.46tt,則氨母液當(dāng)量為9.33m3/t。如果收縮母液用精制鹽水補(bǔ)充,補(bǔ)充當(dāng)量11.18m3/h,氨母液CNH3降為40.55tt,其余指標(biāo)不變,則氨母液當(dāng)量降為9.186 m3/t。原單塔制堿能力按7.5t/h計(jì),維持單塔氨母液投入量不變,則補(bǔ)充精制鹽水后單塔制堿能力提高為7.618t/h。Ⅰ過程總制堿能力增加了9 406 t/a,目前雙噸產(chǎn)品銷售價(jià)為2 621.96元,成本價(jià)為2 106.96元,每年可多創(chuàng)利潤487萬元。

        7.3 提高純堿產(chǎn)品質(zhì)量

        因二次鹽水經(jīng)過精制,其中Ca2+、Mg2+含量較低,所以在氨母液當(dāng)量中補(bǔ)充精制二次鹽水,可有效降低母液中Ca2+、Mg2+等雜質(zhì)濃度,從而降低產(chǎn)品中的水不溶物含量,使聯(lián)堿產(chǎn)品質(zhì)量水平達(dá)到或接近氨堿生產(chǎn)水平。

        合計(jì)節(jié)約成本:257.82+487=744.82萬元/年。

        8 結(jié) 語

        盡管經(jīng)過半年多的運(yùn)行,效果十分顯著,但仍然存在部分問題需要改進(jìn),特別是系統(tǒng)SO2-4長期積累后,影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題,我們嘗試在洗鹽工序降低鹵水SO2-4濃度,項(xiàng)目正在實(shí)施過程中。

        綜上所述,將洗鹽工序膨脹出的鹵水精制后以合理的方式補(bǔ)充入大系統(tǒng),可以達(dá)到優(yōu)化聯(lián)堿工藝、節(jié)約成本、降低消耗、增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量的目的。形成一種新的聯(lián)堿工藝路線,不失為聯(lián)堿生產(chǎn)的一種經(jīng)濟(jì)合理的新技術(shù),該技術(shù)投資少、見效快,值得在獨(dú)立聯(lián)堿生產(chǎn)中推廣使用。該項(xiàng)目榮獲中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)2010~2011年度科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。

        [1] 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì).純堿工學(xué)(第一版)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990

        [2] 王楚.純堿生產(chǎn)工藝與設(shè)備計(jì)算[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1995

        TQ 114.162

        B

        1005-8370(2012)06-22-03

        2012-02-09

        高志興(1958—),高級(jí)工程師,現(xiàn)任大化集團(tuán)大連化工股份有限公司副總經(jīng)理。長期從事純堿生產(chǎn)和技術(shù)管理工作,主持和參與的多項(xiàng)技術(shù)成果榮獲化工部和純堿工業(yè)協(xié)會(huì)的科技進(jìn)步獎(jiǎng)。

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