魏有福,王紅娟
(陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司,陜西興平 713100)
專論與綜述
30萬(wàn)t/a聯(lián)堿裝置工藝、設(shè)備選擇及分析
魏有福,王紅娟
(陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司,陜西興平 713100)
論述了30萬(wàn)t/a聯(lián)堿裝置主要工藝及設(shè)備選擇過(guò)程,分析了設(shè)計(jì)存在的缺陷并提出了改進(jìn)辦法,對(duì)試生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行情況也進(jìn)行了分析總結(jié)。
聯(lián)堿;碳化塔;濾堿機(jī);水合機(jī);煅燒爐;設(shè)備;選型;分析
延長(zhǎng)集團(tuán)興化化工公司年產(chǎn)30萬(wàn)t聯(lián)堿項(xiàng)目由成達(dá)工程公司設(shè)計(jì)。2007年開(kāi)始選擇工藝技術(shù)路線和長(zhǎng)周期設(shè)備訂貨,2011年底建成現(xiàn)已投入生產(chǎn)運(yùn)行。生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)純堿30萬(wàn)t,其中重質(zhì)純堿20萬(wàn)t,年產(chǎn)干銨30萬(wàn)t,并配置年產(chǎn)10萬(wàn)t濕銨生產(chǎn)線。
對(duì)于一個(gè)堿廠而言,無(wú)論是新建還是擴(kuò)建,碳化塔的選型都是非常重要的,直接關(guān)系到產(chǎn)品的成本、質(zhì)量,甚至是投資的大小。
不冷碳化聯(lián)堿工藝從技術(shù)先進(jìn)性上講是不言而喻的。但在我們確定工藝技術(shù)路線時(shí),只有河南金山化工集團(tuán)在2007年投用了3臺(tái)φ4600×3600不冷式噴射碳化塔(金天公司2臺(tái)變換氣制堿,產(chǎn)能為250t/d;金大地1臺(tái)80%CO2爐氣制堿,產(chǎn)能為270t/d),其工藝技術(shù)還需進(jìn)一步完善。
φ3000/3400異徑菌帽碳化塔、φ2800/3000篩板塔、φ2800/4800/3200外冷塔,這些大型碳化塔是近幾年來(lái)新建和擴(kuò)建純堿廠首選的塔型。外冷塔濃氣制堿1984年首次在新都(玖源)聯(lián)堿廠采用,該塔設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,約為索爾維塔重的三分之一,投資省,可連續(xù)長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)。生產(chǎn)能力大,φ2800/4800/ 3200外冷塔聯(lián)堿生產(chǎn)能力達(dá)250t/d,結(jié)晶粒度大,平均粒徑比索爾維塔大20~30μm,吸收率高,適用于聯(lián)堿廠,特別是在變換氣制堿上有很大的發(fā)展前景。但此塔結(jié)晶成長(zhǎng)方式主要是粘結(jié),大顆粒中的較大部分是由多個(gè)小顆粒粘結(jié)而成,粘結(jié)形式比不上索爾維塔的“并合”,所以在相同的過(guò)濾和洗滌條件下,鹽分要比索爾維塔高0.2%~0.3%。篩板塔是濰坊堿廠在80年代末自民主德國(guó)引進(jìn),用于氨堿法。2003年7月φ3000/3400篩板塔(上部全篩板在技術(shù)上不存在問(wèn)題)首次在自貢?shū)櫥?lián)堿上使用,與索爾維塔相比,生產(chǎn)能力大,聯(lián)堿法可達(dá)250 t/d,吸收好,中部溫度高,高溫區(qū)寬,尾氣損失低,結(jié)晶好,操作穩(wěn)定。在相同工藝條件下,中溫比索爾維塔高3~5℃,尾氣CO2損失為索爾維塔的一半左右,生產(chǎn)能力提高了15%~30%。由于其塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)和塔徑有較大差異,導(dǎo)致在投資上有很大差異。有資料表明篩板塔的造價(jià)比菌帽塔可降40%。φ3000/3400異徑菌帽碳化塔生產(chǎn)能力不及其它兩種塔型,生產(chǎn)能力聯(lián)堿法為175~200t/d,但冷卻效率高,結(jié)晶質(zhì)量好,沉降時(shí)間一般為130~200s,制堿周期長(zhǎng)。純堿行業(yè)歷經(jīng)百年發(fā)展,至今在大中型氨(聯(lián))堿廠仍然大量采用索爾維塔。
我們30萬(wàn)t聯(lián)堿項(xiàng)目也采用9臺(tái)φ3000/3400異徑菌帽碳化塔,其主要參數(shù)見(jiàn)表1。綜合分析其選擇不見(jiàn)得最合適。
表1 φ3000/3400異徑菌帽碳化塔主要參數(shù)
AⅡ澄清采用φ24 500×13 700大型高效的斯堡丁澄清桶,容積為2 784m3。
濾堿機(jī)有帶式和轉(zhuǎn)鼓式?;窗矇A廠氨堿工藝,產(chǎn)能為30萬(wàn)t/a,選用法國(guó)膠帶式濾堿機(jī)2臺(tái),一開(kāi)一備,其生產(chǎn)能力為900t/d,實(shí)際生產(chǎn)能力可達(dá)1100t/d,有效過(guò)濾面積54m2。在出堿液固液比40%的條件下,洗水量可控制在600~650kg/t,重堿水分16%~17%,燒成率51.6%,成品鹽分0.3 %左右。2臺(tái)膠帶式濾堿機(jī)分別配備900kW、655 m3/min透平真空泵。帶式濾堿機(jī)洗水當(dāng)量、鹽分控制等方面均優(yōu)于傳統(tǒng)真空轉(zhuǎn)鼓濾堿機(jī)。54m2法國(guó)膠帶式濾堿機(jī)價(jià)格約為100萬(wàn)美元左右,30萬(wàn)t聯(lián)堿選用2臺(tái)已足夠。但是膠帶式濾堿機(jī)在氨堿和聯(lián)堿工藝應(yīng)用上有所差異,因兩者母液當(dāng)量、固液比不一樣,聯(lián)堿若選用需請(qǐng)專門設(shè)計(jì)制造。核工業(yè)煙臺(tái)同興實(shí)業(yè)生產(chǎn)的DLJ帶式濾堿機(jī)于2004年在新鄉(xiāng)中新化工投用,國(guó)產(chǎn)技術(shù)還需進(jìn)一步成熟。真空轉(zhuǎn)鼓濾堿機(jī)13.5m2、20m2、23m2(φ2800×2620)機(jī)型在行業(yè)使用十分普遍,28m2(φ3400×2800)機(jī)型已投入使用,技術(shù)也十分成熟,噸堿洗水量可控制在800kg以下,重堿水分17%~18%完全可保證系統(tǒng)母液平衡。
經(jīng)過(guò)權(quán)衡我們最終選用成都天保3臺(tái)23m2真空濾堿機(jī),主要參數(shù)見(jiàn)表2。配備佛山水泵廠3臺(tái)氣量為250m3/min、真空度45.92~97.41kPa,電機(jī)功率280kW、轉(zhuǎn)數(shù)330r/min的2BW6-530液環(huán)式真空泵。這樣配置很難生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低鹽分重質(zhì)堿。
表2 φ2800×2620真空轉(zhuǎn)鼓濾堿機(jī)
φ2800×2620真空轉(zhuǎn)鼓濾堿機(jī)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)捆扎濾網(wǎng)的鋼絲繩頻繁松動(dòng),懷疑鋼絲運(yùn)行時(shí)在熱堿液中膨脹變長(zhǎng)引起的,后來(lái)采用熱油邊加熱邊纏繞,情況有所好轉(zhuǎn),但仍不理想。去和邦學(xué)習(xí)后,采用雙拉緊輔助裝置,進(jìn)行鋼絲纏繞,較前有很大的改善。
有些企業(yè)在堿液進(jìn)濾堿機(jī)前設(shè)置了旋流器,如山西豐喜和淮安華爾潤(rùn),通過(guò)旋流器控制,提高進(jìn)濾堿機(jī)的固液比,將濾餅厚度提至30~35mm,使單臺(tái)13.5m2濾堿機(jī)能力達(dá)500t/d,洗水當(dāng)量為600~680kg/t;河南金山設(shè)置一臺(tái)稠厚器同樣以增加濾餅厚度的方法降低重堿鹽分。我們沒(méi)有設(shè)置堿液增稠裝置看來(lái)是一種缺失。
濾堿機(jī)后增設(shè)離心機(jī)對(duì)重堿進(jìn)行二次分離,這是節(jié)省煅燒蒸汽的主要措施,此舉已成為行業(yè)共識(shí)。國(guó)內(nèi)所用進(jìn)口的離心機(jī)有:連云港引進(jìn)德國(guó)克瑪公司SZ1000/2型;唐山三友、淮安華爾潤(rùn)引進(jìn)德國(guó)篩得力公司SHS1002/1090ZK型;青島、山東?;M(jìn)瑞士蘇爾壽P-100/3型等。國(guó)產(chǎn)的有:成都天保、重慶江北、浙江輕機(jī)等。國(guó)產(chǎn)技術(shù)還需成熟,但具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),進(jìn)口機(jī)型質(zhì)量有保證,但價(jià)格高一些,如德國(guó)克瑪每臺(tái)比天保貴一倍。經(jīng)過(guò)二次分離可進(jìn)一步降低水分4%~5%,重堿鹽分可降低0.05%~0.10%,相應(yīng)的純堿鹽分降低0.1%~0.2%。對(duì)聯(lián)堿廠而言可生產(chǎn)0.5%甚至能夠達(dá)到0.3%的低鹽分純堿,又能保證母液平衡。可節(jié)約3.2MPa蒸汽120kg/t。
經(jīng)考察我們引進(jìn)了克瑪公司3臺(tái)SZ1000/2-12/4K10型離心機(jī),運(yùn)行起來(lái)情況很好,但對(duì)工藝要求苛刻。
聯(lián)堿行業(yè)淡液蒸餾和綜合回收塔基本是填料塔、泡罩塔和篩板塔。綜合回收塔是將碳化尾氣回收塔和過(guò)濾凈氨塔合并在一起的。填料塔和板式塔的結(jié)構(gòu)差異較大,適用范圍也不盡相同。隨著高效填料的出現(xiàn),填料塔得到了廣泛的使用。但填料塔要求蒸餾物干凈,否則容易出現(xiàn)結(jié)疤堵塞而影響正常運(yùn)行。行業(yè)內(nèi)大多淡液蒸餾采用填料塔,造價(jià)低效率高。泡罩塔的結(jié)構(gòu)特征保證了塔板基本無(wú)泄漏,具有較低的操作下線和較大的操作彈性,可以承受較為劇烈的負(fù)荷波動(dòng)。塔板效率變化較小,可以保證相當(dāng)穩(wěn)定的分離能力,在塔板無(wú)泄漏或液相負(fù)荷很小時(shí)最為適用。所以綜合回收塔選用泡罩塔比較適宜,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜造價(jià)高和壓降大。
我公司綜合回收塔為φ2400/3400×34105,共4段,中間以球冠型封頭為界,從下到上依次為貯桶段、碳化尾氣洗滌段(中間段)、過(guò)濾尾氣洗滌段。碳化尾氣段每段設(shè)置6塊塔板,每層塔板布置120個(gè)泡罩,正三角形均布。過(guò)濾尾氣洗滌段每段設(shè)置5塊塔板,每層塔板布置150個(gè)泡罩,正三角形均布。氣液分離器降液管距下層塔盤間距50mm,降液管為DN50。
篩板塔在一定的操作彈性范圍內(nèi),效率和穩(wěn)定性還是很高的。由于板上篩孔始終處于氣相鼓泡或漏液狀態(tài),板上傳質(zhì)孔不易堵塞,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,加工方便,易檢修且造價(jià)低。但在氣速較小時(shí),有較為嚴(yán)重的塔板傾向性漏液,國(guó)內(nèi)常采用H.Z.Kister提出的比較方法初選塔型。加壓蒸餾時(shí)板式塔要優(yōu)于填料塔,所以淡液蒸餾用篩板塔較適宜。
重堿煅燒工序能耗占純堿生產(chǎn)過(guò)程總能耗30 %以上,其中煅燒爐的能耗至少占到本工序的70%以上,所以對(duì)煅燒爐的選型要非常重視。蒸汽煅燒爐主要有外返堿和內(nèi)返堿之分。外返堿蒸汽煅燒爐能夠做到重堿與返堿充分強(qiáng)制混合,單位容積生產(chǎn)能力高,回收爐氣CO2濃度超過(guò)85%,設(shè)備使用周期長(zhǎng),技術(shù)成熟,以大化設(shè)計(jì)院的爐型為主要代表。再加上內(nèi)返堿蒸汽煅燒爐返堿調(diào)節(jié)、控制難度大,因此過(guò)去大型堿廠百分之百的選用外返堿蒸汽煅燒爐。經(jīng)過(guò)近10年的努力,內(nèi)返堿蒸汽煅燒爐技術(shù)有了很大的進(jìn)步,生產(chǎn)強(qiáng)度和使用周期不如外返堿爐的問(wèn)題得以解決,再加上自身流程簡(jiǎn)化,省去了預(yù)混系統(tǒng),從而占地面積小,投資費(fèi)用低,操作環(huán)境干凈(得以優(yōu)化)等優(yōu)勢(shì),已被新建、擴(kuò)建企業(yè)普遍采用。內(nèi)返堿爐大型化已有φ3200的在運(yùn)行,以LM爐型最具有代表性。主要生產(chǎn)廠家有大連化機(jī)、四川礦山、河南三化、成都天保、河南洛礦等。
我們輕灰選用2臺(tái)φ3000×30000LM型內(nèi)返堿蒸汽煅燒爐,其主要參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 LM型輕灰蒸汽煅燒爐主要參數(shù)
這臺(tái)爐子在運(yùn)行初期,出現(xiàn)了慢轉(zhuǎn)倒換快轉(zhuǎn)難于啟動(dòng),后經(jīng)改造,將爐子后擋灰圈割去50mm,現(xiàn)轉(zhuǎn)換較為正常。此臺(tái)爐子運(yùn)行了大約8個(gè)月左右后,爐內(nèi)蒸汽分配管出現(xiàn)了爆管現(xiàn)象,我們要求明科公司將直連型聯(lián)通管改為S型聯(lián)通管,以保證聯(lián)通管在升降溫時(shí)有足夠的漲縮空間。
輕灰爐氣出旋風(fēng)分離器后進(jìn)電除塵器,系統(tǒng)有時(shí)波動(dòng)較大。前期因電除塵器出堿不正常,增加了橫管洗滌的負(fù)荷,致使冷凝塔出現(xiàn)了幾次被堿塵所堵現(xiàn)象;后又因電除塵器與旋風(fēng)分離器出來(lái)的堿塵一并經(jīng)輕灰螺旋進(jìn)入煅燒爐內(nèi),使輕灰螺旋易發(fā)生故障,迫使電除塵器不能正常運(yùn)行。我們打算在橫管處增加噴頭,增大洗滌水在管內(nèi)覆蓋面,以保證橫管洗滌效果。將進(jìn)輕灰螺旋的兩細(xì)灰分開(kāi),電除塵器下來(lái)的堿經(jīng)重堿皮帶入爐,保證輕灰螺旋和電除塵器正常運(yùn)行,冷凝塔也不易再堵。
輕灰爐氣洗滌塔φ2 200×12 200,內(nèi)裝一層φ76×76×2.6PVC鮑爾環(huán)6.3m3。
粉體輸送無(wú)非采用刮板、螺旋、皮帶、斗提等輸送裝置,安裝一定要講究質(zhì)量。好多企業(yè)都有這方面的教訓(xùn),我們?cè)谶\(yùn)行中,刮板和斗提也常出故障,診斷主要是安裝質(zhì)量問(wèn)題。
重質(zhì)純堿采用固相水合法工藝。由于設(shè)計(jì)輕灰的鹽分為0.5%,因此達(dá)不到低鹽分重質(zhì)堿的要求。若在水合機(jī)后增加分離及洗滌,可生產(chǎn)出低于0.3 %鹽分的重質(zhì)堿,但需解決產(chǎn)生的分離、洗滌液的去向,還需增加投資費(fèi)用。
水合機(jī)為成都天保φ3 144×4 845,轉(zhuǎn)速4.46 r/min,電機(jī)功率37kW。水合機(jī)從運(yùn)行本身基本上無(wú)問(wèn)題。工藝上存在不足,化合水換熱器僅4m2,化合水溫過(guò)高,一水堿結(jié)晶不好影響粒度。我們只能采取排放部分(3~4m3/h)高溫的化合水而補(bǔ)充新鮮脫鹽水的做法來(lái)保證生產(chǎn)運(yùn)行。后來(lái)我們利用閑置板換(換熱面積60m2)進(jìn)行了改造,使生產(chǎn)得以正常。
重質(zhì)純堿干燥有蒸汽回轉(zhuǎn)爐和流化床工藝?;剞D(zhuǎn)爐運(yùn)行周期長(zhǎng),操作簡(jiǎn)單,能耗低,但一次性投入設(shè)備費(fèi)用高。流化床設(shè)備費(fèi)用低,靜止設(shè)備,維修方便,重灰顆粒好但能耗也大。所以重灰干燥設(shè)備選擇要視具體情況而定。
重質(zhì)堿煅燒過(guò)程主要是脫水,所需熱量遠(yuǎn)低于輕質(zhì)純堿煅燒中游離水的蒸發(fā)和NaHCO3分解所需的熱量。物料停留時(shí)間也要短一些,所以重質(zhì)純堿蒸汽煅燒爐的爐體長(zhǎng)度要短于輕質(zhì)純堿煅燒爐,爐體轉(zhuǎn)速高,安裝傾角大,且使用飽和蒸汽壓力1.3~1.6MPa。單位產(chǎn)量加熱面積相應(yīng)也要小得多。由于重質(zhì)純堿的晶體大、密度大,在筒體回轉(zhuǎn)加熱過(guò)程中,不可能像輕灰一樣處于懸浮狀態(tài),而是緊貼筒壁在翅片管之間流動(dòng),對(duì)爐體的回轉(zhuǎn)形成較大的阻力,所以重質(zhì)純堿蒸汽煅燒爐的傳動(dòng)功率遠(yuǎn)大于輕質(zhì)純堿煅燒爐。
河南三化機(jī)為我們制作的φ2 800×27 000蒸汽煅燒爐,有4條返堿管和2條出堿管,爐尾設(shè)置兩道擋灰圈,比一般蒸汽煅燒爐的返堿、出堿均多出一條管線,并多出一道擋灰圈。從這臺(tái)爐現(xiàn)在運(yùn)行來(lái)看,自身運(yùn)行負(fù)荷偏大,空爐慢轉(zhuǎn)電流已到30A(額定電流42A),生產(chǎn)能力約在三分之一負(fù)荷時(shí),煅燒爐主機(jī)電流已達(dá)18~20A(額定電流23.9A)。4條返堿管兩開(kāi)兩關(guān),其中一條開(kāi)的返堿閥還需控制到三分之一,出堿兩條全開(kāi),還需將前出堿閥打開(kāi)約50%。后廠方將爐尾兩道擋灰圈均割去20mm高,運(yùn)行情況仍未得到明顯改善??磥?lái)此煅燒爐所增的返堿、出堿管作用不大。反增加了設(shè)備自身的重量。這臺(tái)煅燒爐僅運(yùn)行了3個(gè)月,發(fā)現(xiàn)后大滾圈及擋輥表面嚴(yán)重磨損,并有凹凸槽,傳動(dòng)減速機(jī)齒輪磨損無(wú)法使用。這些問(wèn)題的出現(xiàn)證明,此爐運(yùn)行負(fù)荷過(guò)大,可能存在設(shè)計(jì)缺陷。
表4 重灰蒸汽煅燒爐主要技術(shù)參數(shù)
重質(zhì)純堿爐氣處理系統(tǒng),無(wú)粉塵分離系統(tǒng),僅僅依靠洗滌塔來(lái)處理爐氣帶塵。從運(yùn)行看,引風(fēng)機(jī)葉輪結(jié)疤嚴(yán)重,易產(chǎn)生振動(dòng)。我們計(jì)劃在爐氣系統(tǒng)增加分離裝置,來(lái)解決此問(wèn)題。
氯化銨結(jié)晶采用大型鹽析、冷析結(jié)晶器各兩臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行。冷、鹽析容積均為839m3。配備大流量、低揚(yáng)程軸流泵(四川自貢),以強(qiáng)化換熱和控制母液過(guò)飽和度,減少對(duì)晶體的破碎。鹽析軸流泵流量7 300m3/h、揚(yáng)程1m、轉(zhuǎn)速200r/min、功率75 kW;冷析軸流泵流量5 500m3/h、揚(yáng)程2.5m、轉(zhuǎn)速585r/min、功率110kW。每臺(tái)冷析結(jié)晶器配備3臺(tái)φ2200×9877氨直冷式外冷器,換熱管φ45×1.5 ×6000、1 227根、材質(zhì)TA2,換熱面積1 045m2。但軸流泵功率要大于混流泵,如采用混流泵所配電機(jī)功率可下降一些。
4臺(tái)φ1400×7948母液換熱器,殼體材質(zhì)316 L,換熱管φ45×1.5×6000、456根、材質(zhì)TA2,換熱面積378m2。
已有企業(yè)在母液換熱、外冷器、碳化塔水箱等換熱器中采用波紋管。我們還較為保守,仍采用光管。我們其它換熱器大都采用波紋管換熱器,如輕灰爐氣冷凝器、二氧化碳冷卻器等。
氯化銨取出采用重慶江北產(chǎn)HR630-NA臥式雙擊活塞推料離心機(jī)5臺(tái)。其主要參數(shù)見(jiàn)表5。
表5 HR630-NA離心機(jī)主要參數(shù)
干銨生產(chǎn)是利用熱空氣的熱能除去濕銨水分來(lái)實(shí)現(xiàn)的。干銨生產(chǎn)的主要設(shè)備為干燥爐,干燥爐又分為:沸騰干燥爐、氣流干燥器及轉(zhuǎn)筒干燥爐。對(duì)濕銨干燥來(lái)說(shuō),氣流干燥器對(duì)濕銨水分含量要求高,粉塵損失大,成品濕度高;轉(zhuǎn)筒干燥器對(duì)濕銨水分要求低,但設(shè)備笨重,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,占地面積大,傳動(dòng)部件多,投資、檢修費(fèi)用高。沸騰干燥爐中和了這兩種干燥器的優(yōu)點(diǎn),在干銨生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛。
沸騰干燥爐形式可分為:?jiǎn)螌右缌魇綀A筒(錐)、臥式多室沸騰爐及臥式多室改進(jìn)內(nèi)置加熱、冷卻管沸騰爐;沸騰干燥爐通過(guò)分布板作為物料支撐及熱空氣的分布,分布板的孔一般分為直流式和側(cè)流式;為了使氣體分布均勻,以得到良好而穩(wěn)定的流化床,分布板的開(kāi)孔率就是至關(guān)重要的,分布板開(kāi)孔率一般控制在2%~7%。單層溢流式圓筒(錐)由緩沖段、沸騰段及進(jìn)風(fēng)段三部分組成;進(jìn)風(fēng)段與沸騰段之間裝有分布板,沸騰段上部為緩沖段,緩沖段用來(lái)降低粉塵流速、增大粉塵沉降速度,減少粉塵的飛揚(yáng)損失。臥式多室沸騰爐橫截面為長(zhǎng)方形或八角形,氣體分布板下(或板上)隔成幾個(gè)室,各室與風(fēng)管相聯(lián),通過(guò)各自的進(jìn)風(fēng)閥調(diào)節(jié)各室的熱風(fēng)氣量;此爐氣流分布板一般采用直流式;在生產(chǎn)運(yùn)行中,前室濕銨含量大,熱風(fēng)量調(diào)節(jié)大一些,依次類推,降低各室熱風(fēng)量;還有因濕銨水分過(guò)大,在進(jìn)料時(shí)加入干銨以降低水分,及在干燥爐內(nèi)增加攪拌來(lái)防止?jié)皲@在干燥爐內(nèi)結(jié)塊。此干燥爐所需熱風(fēng)量較大,增加了后序除塵系統(tǒng)的負(fù)荷。臥式多室內(nèi)置加熱、冷卻管沸騰爐,是將沸騰爐分為相連接兩部分,一部分為加熱段,一部分為冷卻段。加熱段因內(nèi)置加熱管,所需風(fēng)量較臥式多室沸騰爐低2~3倍左右;冷卻段的設(shè)置,有利于干銨的包裝;干銨爐的分布板多采用側(cè)流式;因風(fēng)量小,尾氣處理系統(tǒng)負(fù)荷小。此干銨爐是引進(jìn)技術(shù),國(guó)內(nèi)技術(shù)仍存在缺陷。在河南金大地及我老系統(tǒng)使用,存在因內(nèi)置加熱管造成風(fēng)阻,易產(chǎn)生偏流,出現(xiàn)“死床”,難以清理,運(yùn)行周期短等問(wèn)題。
我公司選用了成達(dá)公司設(shè)計(jì),我們自己制作的2臺(tái)臥式多室沸騰爐。其主要參數(shù)見(jiàn)表6。從目前運(yùn)行來(lái)看,運(yùn)行周期長(zhǎng),運(yùn)行質(zhì)量良好;為了節(jié)約中壓蒸汽,我們將3.2MPa、1.6MPa蒸汽改造為0.6 MPa低壓蒸汽加熱,從現(xiàn)在運(yùn)行負(fù)荷為60%~70 %來(lái)看,氯化銨達(dá)到了GB/T2946-2008標(biāo)準(zhǔn)的一級(jí)品以上,使我公司富余的低壓蒸汽得以利用。
氯化銨干燥爐尾氣處理系統(tǒng)采用一級(jí)分離為旋風(fēng)分離器,二級(jí)分離為袋式除塵器。從運(yùn)行來(lái)看,在濕銨結(jié)晶良好時(shí),分離效果較好;當(dāng)濕銨結(jié)晶出現(xiàn)異常,或袋式除塵器出現(xiàn)布袋堵塞時(shí),排空尾氣會(huì)出現(xiàn)帶塵現(xiàn)象。如在尾氣處理系統(tǒng)增加洗滌裝置,環(huán)保壓力就會(huì)降低。
表6 干銨爐主要技術(shù)參數(shù)
壓縮機(jī)的選用必須滿足氣量、壓力、溫度等工藝參數(shù)的要求。往復(fù)式壓縮機(jī)適用于中小氣量,大多電機(jī)拖動(dòng),不調(diào)速,氣量調(diào)節(jié)是通過(guò)回路實(shí)現(xiàn),功率損失大,壓力范圍廣泛。尤其適用于高壓和超高壓,性能曲線陡峭,氣量基本不隨壓力而變。排氣量不均勻有脈動(dòng),機(jī)組結(jié)構(gòu)復(fù)雜,外形尺寸和重量大,易損件多,維修量大,即后期運(yùn)行費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)效益較差。離心壓縮機(jī)適用于大中氣量,介質(zhì)需干凈,常采用汽輪機(jī)或燃?xì)廨啓C(jī)拖動(dòng),氣量可通過(guò)調(diào)速實(shí)現(xiàn)。功率損失小,壓力范圍廣泛。適用低、中、高壓,性能曲線平坦,操作范圍寬。排氣均勻無(wú)脈動(dòng),體積小重量輕,運(yùn)轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)可靠,易損件少。維修量小,即一次投資大,運(yùn)行穩(wěn)定維修費(fèi)用低。螺桿壓縮機(jī)適用于中小氣量,可用于含塵、濕、臟氣體。大多電機(jī)拖動(dòng),氣量可調(diào)節(jié),功率損失小,使用中低壓;性能曲線陡峭,氣量不隨壓力而變,排氣均勻,絕熱效率高,機(jī)組結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,外形尺寸和重量輕,運(yùn)轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)可靠。與往復(fù)式壓縮機(jī)比無(wú)活塞環(huán)和氣閥等易損件;與離心式壓縮機(jī)比無(wú)喘振,但噪音大。
清洗氣壓縮機(jī)我們選用長(zhǎng)沙賽爾產(chǎn)3GH42型離心式壓縮機(jī)組1臺(tái),背壓式蒸汽汽輪機(jī)(NG25/20)拖動(dòng)。主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表7。
表7 3GH42型離心式壓縮機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
CO2壓縮機(jī)我們選用長(zhǎng)沙賽爾產(chǎn)2BGH42型離心式壓縮機(jī)機(jī)組1臺(tái),電機(jī)拖動(dòng)。若能在設(shè)計(jì)時(shí)將此壓縮機(jī)作為清洗氣與二氧化碳混用,避免了在系統(tǒng)停車時(shí),蒸汽壓力不夠或無(wú)蒸汽時(shí),影響碳化塔的清洗,操作彈性就大大的提高。另外,CO2壓縮機(jī)操作系統(tǒng)在現(xiàn)場(chǎng),未引入中心控制室,造成操作不便(清洗氣壓縮機(jī)在控制室)。主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表8。
表8 2BGH42型離心式壓縮機(jī)機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
氨壓縮機(jī)采用大冷螺桿式制冷壓縮機(jī)冷JZKA31.5-B機(jī)組2臺(tái),電機(jī)驅(qū)動(dòng);JZKA50-B機(jī)組1臺(tái),汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)。其主要參數(shù)見(jiàn)表9。本裝置螺桿冰機(jī)采用汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)是大冷首次在JZKA50-B機(jī)組運(yùn)行,程序編排上存在許多的不足,冰機(jī)的加減載無(wú)法在中心控制室實(shí)現(xiàn),運(yùn)行氣量須按照汽輪機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度來(lái)調(diào)節(jié),冰機(jī)無(wú)法在低負(fù)荷下運(yùn)行;JZKA31.5-B機(jī)組不能在控制室實(shí)現(xiàn)加減負(fù)荷,控制系統(tǒng)缺陷多。大冷在設(shè)計(jì)時(shí),遺漏了機(jī)組加油系統(tǒng),對(duì)機(jī)組來(lái)說(shuō)是一個(gè)致命的缺陷。
表9 螺桿式制冷壓縮機(jī)主要參數(shù)
(續(xù)表)
在純堿行業(yè),隨著包裝材料技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品已逐漸從原始的人工包裝、碼垛,發(fā)展到現(xiàn)在的半自動(dòng)、自動(dòng)化控制的包裝、碼垛包裝線。
30萬(wàn)t項(xiàng)目純堿、干銨包裝采用哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化設(shè)備有限公司的各3條半自動(dòng)包裝線;碼垛系統(tǒng)為該公司對(duì)應(yīng)配套瑞士ABB公司的機(jī)器人自動(dòng)碼垛系統(tǒng)。其主要參數(shù)見(jiàn)表10。從運(yùn)行情況來(lái)看,前期由于包裝線上人員不穩(wěn)定,包裝線始終不能滿足生產(chǎn)要求,隨著人員的固定,現(xiàn)基本能達(dá)到包裝要求;另外,我公司首次使用這種配置的包裝線,電儀對(duì)此認(rèn)識(shí)還不夠,在故障處理上,還需加強(qiáng)。
表10 純堿、干銨包裝、碼垛線主要參數(shù)
純堿包裝雖有粉塵處理裝置,但仍不夠理想。哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化設(shè)備有限公司引進(jìn)澳大利亞技術(shù)的三頭純堿半自動(dòng)純堿包裝線,有效解決此問(wèn)題。其技術(shù)是1臺(tái)包裝機(jī)有3個(gè)包裝口,按一定速度旋轉(zhuǎn),使堿塵在包裝袋內(nèi)沉降,來(lái)降低包裝的粉塵,此包裝線在四川和邦已投入使用,效果較好。當(dāng)時(shí),我們考慮到投資費(fèi)用沒(méi)有引進(jìn)(此包裝線較我們包裝線高10萬(wàn)元/條)。
濕銨包裝線采用無(wú)錫中陽(yáng)機(jī)電有限公司的兩條半自動(dòng)包裝線,其主要參數(shù)見(jiàn)表11。這兩條包裝線為人工碼垛,運(yùn)行良好。
表11 濕銨包裝主要參數(shù)
整個(gè)流程中各種流量的機(jī)泵達(dá)66臺(tái)之多,從運(yùn)行情況來(lái)看,在選型時(shí)存在不合理,如3臺(tái)逆料泵運(yùn)行不到5個(gè)月,葉輪已嚴(yán)重?fù)p壞,無(wú)法使用;還有大量的母液泵采用輸送液作為機(jī)械密封的冷卻及沖洗是不合理的,因所有輸送母液隨溫度變化都會(huì)產(chǎn)生顆粒,極易堵塞冷卻沖洗管道(φ6),造成機(jī)械密封損壞;在設(shè)計(jì)時(shí)未考慮小生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)大流量機(jī)泵的安全運(yùn)行,未設(shè)計(jì)回流管線。我們的輸送管線大多采用廣東科進(jìn)的尼龍管線,因支撐不夠,管線隨著外界氣溫的變化已有變形。
由于堿行業(yè)的特性,管線內(nèi)易結(jié)疤,會(huì)造成氣動(dòng)閥、電磁閥關(guān)閉不好,應(yīng)在閥前后設(shè)置放凈裝置,將閥處母液放凈,避免造成閥的關(guān)閉不靈活的問(wèn)題。手動(dòng)閥的選型基本能滿足生產(chǎn)運(yùn)行。但PN1.0的對(duì)夾式蝶閥作為碳化塔CO2、清洗氣、中部混合氣進(jìn)氣閥,從我們運(yùn)行情況來(lái)看,無(wú)法滿足操作壓力在0.32~0.37MPa,閥門內(nèi)漏嚴(yán)重。不得已我們將這些進(jìn)氣閥進(jìn)行了更換,壓力等級(jí)提高至PN1.6,但是在外界溫度低的狀況下,因內(nèi)襯膠變硬,還會(huì)出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象;當(dāng)外界溫度高于10℃時(shí),內(nèi)漏現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)。大連冷凍機(jī)廠為我們?cè)O(shè)計(jì)的冷凍機(jī)出入口也選用了PN3.2對(duì)夾式蝶閥,在試車時(shí),內(nèi)漏嚴(yán)重,嚴(yán)重影響冷凍機(jī)的正常運(yùn)行,我們?cè)谶@些閥前后均增加了一道PN3.2的閘閥進(jìn)行控制;對(duì)夾式蝶閥還存在著出現(xiàn)故障無(wú)法抽加盲板的問(wèn)題;因此,對(duì)夾式蝶閥是否合適在氣路上使用,還需商榷及論證。
生產(chǎn)控制系統(tǒng)采用浙大中控技術(shù),由北京貝斯組態(tài)。在分析儀表上無(wú)在線分析,如聯(lián)堿生產(chǎn)中α值、β值、Na+等,靠人工分析存在誤差;在蒸汽冷凝液輸送系統(tǒng)無(wú)自動(dòng)控制,致使各壓力等級(jí)調(diào)節(jié)僅靠手動(dòng)操作,波動(dòng)極大;還有部分操作未引入中心控制室;原料、成品計(jì)量單一等缺陷,都是我們?cè)诮窈笮韪倪M(jìn)的地方。
總之,從30萬(wàn)t/a聯(lián)堿生產(chǎn)運(yùn)行近1年的情況來(lái)看,其工藝、設(shè)備選擇還存在瑕疵,需以后再做進(jìn)一步的完善。
TQ 114.162
C
1005-8370(2012)06-03-08
2012-10-11
魏有福(1959—),1982年畢業(yè)于西北大學(xué)化工系,現(xiàn)任陜西興化集團(tuán)總工藝師,正高級(jí)工程師。