故障現(xiàn)象 一輛從裝配線上剛下線的汽車二類底盤, 發(fā)動機(jī)型號是LJ465-2AE, 發(fā)動機(jī)出現(xiàn)故障,其故障特征如下: 發(fā)動機(jī)不易起動, 起動后怠速工作不穩(wěn), 加速不良, 加速時伴有進(jìn)氣管回火、 排氣管放炮現(xiàn)象。 該車經(jīng)過多人診斷、 修理, 未查找到故障原因。
故障診斷與排除 接車后首先調(diào)取故障碼, 故障碼為進(jìn)氣歧管壓力傳感器信號對搭鐵短路, 消除故障碼, 重新起動發(fā)動機(jī), 再次調(diào)取故障碼, 結(jié)果無故障碼顯示。 查看4個缸, 高壓火均良好; 拔掉1缸或4缸噴油器供油信號線, 重新起動發(fā)動機(jī), 發(fā)動機(jī)工作狀況基本不變; 只拔掉3缸噴油器信號線,重新起動發(fā)動機(jī), 發(fā)動機(jī)能勉強(qiáng)起動, 但伴隨著發(fā)動機(jī)的抖動, 發(fā)動機(jī)會自動熄火; 只拔掉2缸噴油器信號線, 重新起動發(fā)動機(jī), 發(fā)動機(jī)不能起動, 說明2缸工作最好; 用發(fā)光二極管測試燈測量4個缸的噴油控制信號, 均未發(fā)現(xiàn)異常。 隨著試驗的進(jìn)行,我們發(fā)現(xiàn)加油門時, 發(fā)動機(jī)排氣管伴有黑煙排出(不是很嚴(yán)重), 并可聞到明顯的 “生油味”。 發(fā)動機(jī)燃燒時有 “生油味”, 說明發(fā)動機(jī)燃燒不充分?;诟邏夯鹫?、 噴油信號未見異常, 初步懷疑1缸、 4缸工作不良的原因是火花塞工作不良。 本想取下火花塞查看, 但由于手頭沒有合適的火花塞套筒, 暫時未進(jìn)行此項檢查。
該車電噴部分局部原理圖如圖1所示。 處理電噴發(fā)動機(jī)工作不良故障, 首先應(yīng)排除電控系統(tǒng)電器方面 (傳感器、 導(dǎo)線、 線束插接器、 ECU) 的故障, 然后才考慮機(jī)械原因的故障, 特別是應(yīng)該充分利用電控系統(tǒng)診斷工具, 確定電控系統(tǒng)是否存在故障。 有故障征兆的發(fā)動機(jī)調(diào)不出故障碼, 不代表發(fā)動機(jī)電控系統(tǒng)一定沒有故障, 為此我又讀取了發(fā)動機(jī)工作的實時數(shù)據(jù) (即所謂的數(shù)據(jù)流, 如表1所示)。 根據(jù)實時數(shù)據(jù)顯示可知, 發(fā)動機(jī)在運轉(zhuǎn)狀態(tài)下其轉(zhuǎn)速間歇性地出現(xiàn)0 r/min, 我們懷疑曲軸位置信號存在問題。 首先測量曲軸位置傳感器插頭與ECU插頭的3根線是否正常, 這3根線分別是: 曲軸位置傳感器 (信號高)、 曲軸位置傳感器 (信號低)、 屏蔽線接搭鐵, 測量結(jié)果是3根線均無斷路,其中2根信號線也未對地搭鐵; 檢查曲軸位置傳感器與齒圈的間隙, 也符合要求; 將故障車的曲軸位置傳感器與一輛無故障的發(fā)動機(jī)曲軸位置傳感器對換, 起動發(fā)動機(jī), 故障依舊。 故障查找到此, 有人對燃油是否存在問題提出了疑問 (考慮到我公司柴油車、 汽油車同線總裝, 汽油中有可能摻進(jìn)柴油),我們又對燃油進(jìn)行了更換, 試驗無效果; 經(jīng)過多次反復(fù)試驗, 結(jié)果發(fā)動機(jī)無法起動了。
表1 剪切的發(fā)動機(jī)運轉(zhuǎn)狀態(tài)下的實時數(shù)據(jù)
最后靜下心來仔細(xì)分析, 我認(rèn)為問題還是在曲軸位置信號上, 因為發(fā)動機(jī)在正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)下, 其轉(zhuǎn)速不應(yīng)該出現(xiàn)0 r/min, 而實時數(shù)據(jù)中卻間斷性地出現(xiàn)了0 r/min, 為此我們對曲軸位置傳感器插頭至ECU插頭的3根線重新進(jìn)行了測量。 首先分別測量3根導(dǎo)線是否斷路, 經(jīng)測量, 這三根線均導(dǎo)通; 當(dāng)測量曲軸位置傳感器 (信號高) 導(dǎo)線是否搭鐵時, 萬用表發(fā)出了響聲, 這時意識到曲軸位置傳感器 (信號高) 導(dǎo)線存在對搭鐵間歇短路的故障。 估計短路部位應(yīng)該在線的兩端, 對傳感器端進(jìn)行檢查, 未見異常, 對ECU端進(jìn)行檢查, 發(fā)現(xiàn)曲軸位置傳感器(信號高) 導(dǎo)線端部外絕緣層有開口 (圖2), 其開口周圍是屏蔽層的金屬絲, 估計導(dǎo)線絕緣層的缺陷(開口) 是在線束制作過程中, 割去其屏蔽層外的絕緣層時誤傷造成的。 在線束制作過程中, 加工屏蔽線端部應(yīng)采取合適的工具和工藝, 正確的操作工藝能保證屏蔽線端部加工結(jié)果如圖3 所示;不正確的加工工藝屏蔽線端部加工結(jié)果如圖4所示。
找到故障部位后,我們將線束的搭鐵部位臨時包扎好, 再次試驗, 發(fā)動機(jī)仍然無法起動, 這時再檢查高壓火、 噴油控制信號, 均正常。 根據(jù)綜合情況考慮: 曲軸位置傳感器 (信號高) 導(dǎo)線對搭鐵呈間歇性短路找到并排除了, 高壓火和噴油信號也正常, 起初發(fā)動機(jī)能勉強(qiáng)起動著火,著火后工作不穩(wěn), 加速不良, 反復(fù)試驗后發(fā)動機(jī)無法順利起動, 因此, 推斷現(xiàn)在發(fā)動機(jī)不能起動的原因應(yīng)該是由于發(fā)動機(jī)斷火造成的燃燒不良直至 “淹缸” 所致, 為此采用清掃程序 (油門加到底后再起動發(fā)動機(jī)) 起動發(fā)動機(jī), 但試驗了幾次還是無法起動。 考慮到之前多次使用起動機(jī), 蓄電池放電較多,起動機(jī)轉(zhuǎn)速有所降低, 清掃效果差, 故決定采用拖車的辦法起動發(fā)動機(jī), 當(dāng)故障車被拖動行走約500 m, 發(fā)動機(jī)著火, 熱機(jī)后, 發(fā)動機(jī)恢復(fù)正常。
故障總結(jié) 該車線束是協(xié)作件, 有進(jìn)廠檢測報告, 檢驗結(jié)果合格; 該批線束協(xié)作廠有出廠檢測報告, 當(dāng)時檢驗結(jié)果也合格。 說明檢驗方法 (工藝)有待于進(jìn)一步改進(jìn)。
本次故障診斷與排除過程, 繞了一些彎路, 如懷疑燃油有問題, 并進(jìn)行了不必要的更換燃油的試驗。 本案例故障并不太復(fù)雜, 故障原因就是線束中曲軸位置傳感器 (信號高) 導(dǎo)線對屏蔽層間歇性地短路引起的發(fā)動機(jī)工作不良, 發(fā)動機(jī)工作過程中出現(xiàn)斷火甚至亂火, 燃燒不良, 進(jìn)一步造成發(fā)動機(jī)“淹缸”。
本次故障診斷中繞彎路的主要原因如下。
1) 沒有很好地利用好實時數(shù)據(jù)。 實時數(shù)據(jù)中清楚地顯示, 發(fā)動機(jī)在運轉(zhuǎn)狀態(tài)下其轉(zhuǎn)速間歇性地出現(xiàn)了0 r/min, 沒有引起筆者的高度重視。
2) 當(dāng)看到測得的實時數(shù)據(jù) (轉(zhuǎn)速信號) 有問題, 推測到曲軸信號不正常時, 卻在測量相應(yīng)導(dǎo)線時又沒采取振動、 晃動措施, 沒有測出曲軸位置傳感器 (信號高) 導(dǎo)線呈間歇性搭鐵故障。
3) 曲軸信號明明存在故障, 系統(tǒng)卻不記錄曲軸信號故障碼的原因, 我想有可能是: ①轉(zhuǎn)速信號沒超出系統(tǒng)定義的范圍; ②故障還未被系統(tǒng)作為應(yīng)該記錄的故障碼記錄, 故障發(fā)生的時長 (積累) 不夠。
4) “淹缸” 嚴(yán)重的發(fā)動機(jī)采取拖車的辦法起動發(fā)動機(jī)效果較好 (后經(jīng)詢問給該發(fā)動機(jī)配的ECU廠家, 該發(fā)動機(jī)無 “清掃程序”)。
為此本案例給我們的啟示是: 對于電噴發(fā)動機(jī)自診斷系統(tǒng)未記錄故障碼, 不等于電控系統(tǒng)沒問題, 利用實時數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)沒有故障碼的故障部位(范圍); 發(fā)動機(jī)在工作狀態(tài)下轉(zhuǎn)速不應(yīng)出現(xiàn)0 r/min。從實時數(shù)據(jù)列表中可以看出, 發(fā)動機(jī)在工作狀態(tài)下, 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速間斷性地出現(xiàn)了0 r/min, 說明曲軸位置傳感信號不正常, 應(yīng)重點檢查; 對線束進(jìn)行檢查測試時, 不僅要測試導(dǎo)線是否導(dǎo)通, 還要測試是否對搭鐵短路、 是否可靠、 線間是否短路, 特別是對懷疑有故障的部位, 必要時應(yīng)采取振動法、 晃動法進(jìn)行反復(fù)檢查確認(rèn)。