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        線摩擦式多驅(qū)機(jī)尾的革新與應(yīng)用

        2012-12-19 08:54:34平煤神馬能源集團(tuán)公司十一礦機(jī)修廠胡文虎
        河南科技 2012年21期
        關(guān)鍵詞:滑靴輥筒機(jī)尾

        平煤神馬能源集團(tuán)公司十一礦機(jī)修廠 胡文虎

        隨著平頂山煤業(yè)集團(tuán)十一礦二次改擴(kuò)建的完成,原煤生產(chǎn)能力大幅度提高。礦井開采深度、井下原煤運(yùn)輸距離的不斷加大,增加了新式大功率線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)(SSMD1000/3×75+1×75)的使用需求量。經(jīng)過兩年多的觀察使用,筆者發(fā)現(xiàn)在井下生產(chǎn)過程中,隨著割煤機(jī)的不斷推進(jìn),轉(zhuǎn)載機(jī)也隨之前移。在JM-14回柱絞車牽引與轉(zhuǎn)載機(jī)相接的線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾前移的過程中,因皮帶機(jī)尾架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度低,加之礦井井下生產(chǎn)環(huán)境惡劣,稍有不慎皮帶機(jī)尾架就會(huì)受拉變形,從而造成皮帶跑偏,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致機(jī)尾架報(bào)廢,增大了設(shè)備投入量和職工勞動(dòng)強(qiáng)度,形成了安全隱患。為解決上述問題,提高線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)的使用效率,對(duì)皮帶機(jī)尾進(jìn)行了革新自制,取得了良好成效。

        一、革新原因

        大功率線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)(SSMD1000/3×75+1×75)在十一礦投入使用的兩年多時(shí)間里,經(jīng)過科研小組現(xiàn)場觀察,結(jié)合使用單位的反饋信息,發(fā)現(xiàn)在井下惡劣的生產(chǎn)環(huán)境中,原裝機(jī)尾存在著以下幾方面缺點(diǎn)。

        1.結(jié)構(gòu)強(qiáng)度低。原裝機(jī)尾架機(jī)身采用18#工字鋼加工,托輥架使用50×5 mm角鐵,滑靴使用8 mm鐵板加工。由于礦井井下巷道壓力大、巷道底板不平(有時(shí)還是煤底板)、滑靴底面積小,容易導(dǎo)致巷道底板卡死(滑靴陷于底板里)。多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)皮帶機(jī)尾原裝結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)皮帶機(jī)尾原裝結(jié)構(gòu)

        2.在井下生產(chǎn)過程中,隨著割煤機(jī)的不斷推進(jìn),轉(zhuǎn)載機(jī)隨之前移。在JM-14回柱絞車牽引與轉(zhuǎn)載機(jī)相接的線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾前移的過程中,由于皮帶機(jī)尾架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度低,礦井井下生產(chǎn)環(huán)境惡劣,容易導(dǎo)致皮帶機(jī)尾架受拉變形,從而造成皮帶跑偏,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致機(jī)尾架報(bào)廢。JM-14回柱絞車牽引機(jī)尾架前移受力如圖2所示。

        圖2 JM-14回柱絞車牽引機(jī)尾前移受力

        3.使用時(shí)間短。該礦井井下單位線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾的實(shí)際使用情況表明,一個(gè)采面從開始到結(jié)束往往需要2~3臺(tái)原裝機(jī)尾,生產(chǎn)成本較大,造成了不必要的設(shè)備損失。

        4.安全隱患多。由于原裝皮帶機(jī)尾架結(jié)構(gòu)部件多,(機(jī)尾架組件過大,單件最大3 m×0.5 m×200 kg)在井下特殊的工作環(huán)境中,頻繁的檢修維護(hù)和更換安裝會(huì)給井下職工的安全生產(chǎn)帶來安全隱患。

        二、革新目的

        1.增大線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,提高設(shè)備工作的安全性和運(yùn)輸能力。

        2.簡化掉線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾輥筒架機(jī)構(gòu),提高機(jī)尾的整體強(qiáng)度。

        3.減小線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾的日常檢修維護(hù)量,降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。

        4.降低生產(chǎn)成本,延長使用時(shí)間,增加經(jīng)濟(jì)效益。

        三、設(shè)計(jì)方案

        1.簡化掉機(jī)尾輥筒架。由于機(jī)尾輥筒架部分結(jié)構(gòu)繁瑣、抗拉性弱,在研制過程中簡化掉機(jī)尾輥筒架。通過對(duì)最后一節(jié)機(jī)尾主機(jī)架的改造,用20 mm 鐵板焊制輥筒座直接安裝在最后一節(jié)處。經(jīng)過機(jī)構(gòu)的簡化,提高了機(jī)尾架的整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,同時(shí)降低了機(jī)尾的加工難度。

        2.在托輥架不變的情況下,為提高主機(jī)架整體強(qiáng)度,在每節(jié)機(jī)尾主機(jī)架上增設(shè)2根12#工字鋼橫撐,以防止在井下生產(chǎn)過程中,隨著割煤機(jī)的不斷推進(jìn),轉(zhuǎn)載機(jī)隨之前移。使用JM-14回柱絞車?yán)瓌?dòng)與轉(zhuǎn)載機(jī)相接的線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾前移的過程中,機(jī)尾架在強(qiáng)拉力作用下不易變形。

        3.在每節(jié)機(jī)尾主機(jī)架上,增設(shè)2條M30通心拉絲。以應(yīng)對(duì)皮帶機(jī)尾在長期使用中由于連接螺絲松動(dòng)等外因引發(fā)的機(jī)尾主機(jī)架變形,可以通過每節(jié)2條通心拉絲兩邊的螺帽進(jìn)行微調(diào)。

        4.滑靴制作材料由8 mm 鐵板改為20 mm 鐵板,同時(shí)增加滑靴的底面積加工尺寸。這樣就增大了滑靴與巷道底板的接觸面積,防止滑靴與巷道底板因接觸面積小而卡死(或陷于底板),避免了隨著割煤機(jī)的推進(jìn),使用JM-14 回柱絞車?yán)瓌?dòng)線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾前移的過程中造成機(jī)尾主機(jī)架變形或報(bào)廢。

        5.特別增設(shè)皮帶防跑偏托輥、增大改造后機(jī)尾輥筒處的滑靴尺寸。并在該處滑靴底部鉆地錨孔,加焊單體柱窩。通過地錨把滑靴固定在巷道底板上、并在滑靴和頂板間架立液壓單體柱,使安裝機(jī)尾輥筒的最后一節(jié)機(jī)尾主機(jī)架不易因皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)而擺動(dòng),從而有效防止了皮帶跑偏等問題的出現(xiàn)。改造后的多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)皮帶機(jī)尾結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 改造后的多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)皮帶機(jī)尾結(jié)構(gòu)

        技術(shù)說明:

        (1)滑靴制作材料由8 mm 鐵板改為20 mm 鐵板,增大了滑靴尺寸,增加了滑靴與巷道底板的接觸面積。

        (2)每節(jié)機(jī)尾架上增設(shè)兩條M30通心拉絲,實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)尾變形的微調(diào)。

        (3)每節(jié)機(jī)尾上增裝兩根12#工字鋼橫撐,增大了機(jī)尾整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。

        (4)簡化掉機(jī)尾輥筒架機(jī)構(gòu),使用20 mm鐵板直接在機(jī)尾架最后一節(jié)處焊制輥筒座,用以安裝機(jī)尾輥筒。

        (5)增大機(jī)尾輥筒處的滑靴尺寸,鉆制地錨孔,焊制抗圈。

        四、研制進(jìn)程及經(jīng)費(fèi)概算

        1.研制進(jìn)程。2012年1—2月成立革新攻關(guān)小組,制訂科研規(guī)劃,進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研;2012年2—3月根據(jù)使用單位要求,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,確定加工革新方案,并測繪加工圖紙;2012年3—4月利用廠內(nèi)現(xiàn)有設(shè)備加工制作樣機(jī),由十一礦掘六隊(duì)試用,并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;2012年4—5月,根據(jù)使用單位反饋信息,逐步改進(jìn),最終定型。

        2.經(jīng)費(fèi)概算。主要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)見表1。

        表1 主要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

        五、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益

        1.直接效益。2012年,十一礦機(jī)修廠共為井下單位加工改進(jìn)型機(jī)尾15套,改進(jìn)型機(jī)尾的加工費(fèi)用約為1.4萬元/套(設(shè)備中心向我廠核算的加工單價(jià)),相比8 萬/套的外購單價(jià)(由機(jī)電科了解),全年共節(jié)支約:(8萬/套-1.4萬/套)×15套(全年加工機(jī)尾數(shù)量)=99萬元。

        2.間接效益。使用改進(jìn)型線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾只需1 套即可滿足生產(chǎn)要求,2012年大約投入使用改進(jìn)型機(jī)尾15 套。按照一個(gè)采面需要2 臺(tái)原裝機(jī)尾計(jì)算,理論上應(yīng)投入使用原裝機(jī)尾30套/年。如果全部使用改進(jìn)型機(jī)尾,每年在數(shù)量上比使用原裝機(jī)尾少投入15 套。共節(jié)支:8 萬/套×15 套/年(全年加工機(jī)尾數(shù)量)=120 萬元/年。因此,年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益總計(jì)為:99萬元/年(直接效益)+120萬元/年(間接效益)=219萬元/年。

        3.社會(huì)效益。改進(jìn)型線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾的投入使用提高了機(jī)尾的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,減小了日常檢修維護(hù)量,提高了機(jī)尾運(yùn)行的可靠性,節(jié)省了因機(jī)尾的頻繁檢修和更換安裝所耗費(fèi)的大量人力物力,增加了生產(chǎn)效益。同時(shí),因皮帶機(jī)尾結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的提高,減少了因故障而造成皮帶停運(yùn)現(xiàn)象的出現(xiàn),使皮帶的運(yùn)輸能力得到了充分發(fā)揮,對(duì)建設(shè)高效現(xiàn)代化礦井產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

        六、使用效果比較

        1.提高了機(jī)尾架的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。改進(jìn)型機(jī)尾架通過在每節(jié)機(jī)尾架加裝2根12#工字鋼橫撐,用于支撐絞車牽引機(jī)尾時(shí)對(duì)機(jī)尾架所產(chǎn)生的向內(nèi)位移的力。將滑靴材料由8 mm鐵板改為20 mm鐵板,增大了滑靴的底面積尺寸,增設(shè)兩條M30通心拉絲可以對(duì)機(jī)尾架變形量進(jìn)行微調(diào)。通過上述一系列改造,提高了機(jī)尾的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了對(duì)機(jī)尾架變形的糾正,大大提高了機(jī)尾架的運(yùn)行可靠性。

        2.降低職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。因原裝皮帶機(jī)尾結(jié)構(gòu)強(qiáng)度低,井下生產(chǎn)環(huán)境惡劣,造成原裝機(jī)尾故障頻繁,使用單位必須投入大量工時(shí)進(jìn)行日常檢修維護(hù)。改進(jìn)型機(jī)尾結(jié)構(gòu)簡單(直接簡化掉機(jī)尾托輥架)、強(qiáng)度高(在每節(jié)機(jī)尾主機(jī)架上增設(shè)兩根12#工字鋼橫撐等),在用JM-14回柱絞車?yán)瓌?dòng)與轉(zhuǎn)載機(jī)相接的線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾前移的過程中,即便有些許變形,也可以通過通心拉絲進(jìn)行微調(diào),大幅度減少了機(jī)尾的日常檢修維護(hù)量,節(jié)省了大量的工時(shí)投入,從而降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了機(jī)尾的可操作性;

        3.減少設(shè)備投入,降低生產(chǎn)成本。由于原裝機(jī)尾存在的種種不足,一個(gè)采面從開始到結(jié)束往往需要2~3 臺(tái)原裝機(jī)尾。改進(jìn)型機(jī)尾使用時(shí)間長,一般情況下,一個(gè)采面使用1套即可,節(jié)省了機(jī)尾的投入以及機(jī)尾的拆卸更換耗費(fèi)掉的大量人力物力。

        4.提高了設(shè)備可靠性,增加了生產(chǎn)效率。原裝皮帶機(jī)尾的高故障率造成的頻繁停工嚴(yán)重影響了皮帶運(yùn)輸能力的正常發(fā)揮,使井下生產(chǎn)受到運(yùn)輸瓶頸的制約;改進(jìn)型機(jī)尾結(jié)構(gòu)強(qiáng)度更高,使用時(shí)間更長,日常維修時(shí)間更短,有力地提高了線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)的運(yùn)輸能力,從而提高了生產(chǎn)效率。

        七、存在問題及處理方法

        1.存在問題。在研制加工機(jī)尾部件的過程中,盡管最大限度地減少焊接,大量使用螺栓連接以便于拆卸運(yùn)輸。但個(gè)別部件仍然過于龐大(機(jī)尾架身長3 m,質(zhì)量超過200 kg)給井下運(yùn)輸安裝造成了一定困難。

        2.處理辦法。在不影響線摩擦式多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)可伸縮膠帶輸送機(jī)機(jī)尾架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和使用性能的前提下,盡量簡化機(jī)尾架結(jié)構(gòu),選用高強(qiáng)質(zhì)輕的型材進(jìn)行加工。

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