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        液環(huán)式壓縮機(jī)/真空泵在常減壓裝置運(yùn)行中的故障及處理

        2012-12-18 06:30:08李奇峰
        化工技術(shù)與開發(fā) 2012年6期
        關(guān)鍵詞:環(huán)式常壓塔工作液

        梅 軍,李奇峰

        (中國石油廣西石化公司生產(chǎn)一部,廣西 欽州 535000)

        液環(huán)式壓縮機(jī)/真空泵在常減壓裝置運(yùn)行中的故障及處理

        梅 軍,李奇峰

        (中國石油廣西石化公司生產(chǎn)一部,廣西 欽州 535000)

        以液環(huán)式壓縮機(jī)/真空泵在1000萬t·a-1常減壓裝置的實(shí)際運(yùn)用為例,簡要介紹了設(shè)備的工作原理及工作流程,詳細(xì)列舉了設(shè)備在生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的疑難問題及相應(yīng)的解決措施,并對設(shè)備的改進(jìn)提出了一些建議。對將來新建常減壓裝置使用此類設(shè)備提供了比較好的借鑒。

        液環(huán)式壓縮機(jī)/真空泵;水冷器腐蝕;操作波動(dòng)與調(diào)整

        中國石油廣西石化公司1000萬t·a-1常減壓裝置引進(jìn)的是美國UOP的工藝包,常壓塔頂設(shè)置液環(huán)式壓縮機(jī),將常頂不凝氣升壓后與常頂石腦油混合再接觸,目的是讓石腦油吸收不凝氣中的輕烴,此后再進(jìn)入輕烴回收裝置,提取輕烴。

        減壓塔頂設(shè)置液環(huán)式壓縮機(jī)。減頂瓦斯經(jīng)過壓縮機(jī)提壓后,經(jīng)胺洗脫硫,送加熱爐作燃料,保護(hù)環(huán)境。與傳統(tǒng)的常減壓裝置不同的是,常頂壓縮機(jī)、減頂壓縮機(jī)采用的是液環(huán)式壓縮機(jī),而不是常用的螺桿式壓縮機(jī)。由于考慮到在將來的生產(chǎn)中原油品種變化較大,常頂氣及減頂氣的量變化也較大,所以選用操作彈性很大的液環(huán)式壓縮機(jī)。

        減壓塔頂二級抽真空設(shè)置液環(huán)式真空泵。傳統(tǒng)的常減壓裝置二級抽真空都是蒸汽式抽空器,而這里采用的是液環(huán)式真空泵與蒸汽式抽空器互為備用的形式,正常情況下采取液環(huán)式真空泵抽真空。使用液環(huán)式真空泵不僅避免了因蒸汽壓力波動(dòng)對減壓塔真空度的影響,而且從經(jīng)濟(jì)方面考慮使用液環(huán)式真空泵與使用蒸汽式抽空器相比,更加節(jié)能、降耗。

        1 液環(huán)式壓縮機(jī)及液環(huán)式真空泵的工作原理及工作流程

        該常減壓裝置選用的是美、德合資公司“佶締納士機(jī)械公司”制造的液環(huán)壓縮機(jī)、液環(huán)真空泵。常頂液環(huán)式壓縮機(jī)型號NAM1500E。介質(zhì)為常壓塔頂氣;工作液為水(本設(shè)備用);吸氣壓力0.003MPa;排氣壓力0.4MPa;吸氣量3284Nm3·h-1;電機(jī)額定功率220kW。

        減頂液環(huán)式壓縮機(jī)型號NAB1500E,介質(zhì)為減壓塔頂氣;工作液為水(本設(shè)備用);吸氣壓力0.01MPa;排氣壓力0.55 MPa;吸氣量1535 Nm3·h-1,電機(jī)額定功率315kW。

        1.1 液環(huán)壓縮機(jī)的工作原理

        橢圓形的泵殼與葉輪同心安裝,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),在離心力的作用下,工作液體沿著泵殼形成等厚度的液環(huán),液環(huán)與葉輪的輪轂、葉片和泵體端面之間形成容積不等的月牙形空腔,在吸氣段,空腔的容積由小變大,腔內(nèi)氣體的壓力逐漸降低,此空腔與吸入口相連,在壓力差的作用下,外界的工藝氣體被吸入;在壓縮段,空腔的容積由大變小,從而壓縮腔內(nèi)氣體,在排氣段,將腔內(nèi)氣體排出。在此過程中,液體充當(dāng)活塞,葉輪每旋轉(zhuǎn)1周,工作液體進(jìn)出空腔各2次,完成吸排氣2次。由此看出,該液環(huán)式壓縮機(jī)是雙作用壓縮機(jī)。其工作原理見圖1。

        圖1 液環(huán)壓縮機(jī)/真空泵工作原理圖

        1.2 液環(huán)壓縮機(jī)系統(tǒng)工作流程

        塔頂氣經(jīng)進(jìn)口閥進(jìn)入液環(huán)式壓縮機(jī)內(nèi),再經(jīng)兩級壓縮后達(dá)到工藝所需的壓力,并排出機(jī)外,進(jìn)入氣液分離器中。在氣液分離器中,被壓縮氣體分離出油和水后,一部分氣體作為循環(huán)氣,通過旁通閥返回壓縮機(jī)入口管線,另一部分排出壓縮機(jī)系統(tǒng)去往后續(xù)流程。水作為工作液在系統(tǒng)中形成閉環(huán)循環(huán),為壓縮機(jī)體內(nèi)形成液環(huán)提供保證。其系統(tǒng)工作流程見圖2。

        圖2 液環(huán)壓縮機(jī)/真空泵系統(tǒng)圖

        1.3 液環(huán)真空泵的工作原理與工作流程

        液環(huán)真空泵的工作原理和工作流程與液環(huán)壓縮機(jī)基本一致。但其內(nèi)部結(jié)構(gòu),在設(shè)計(jì)和制造時(shí),真空泵和壓縮機(jī)是有區(qū)別的,如轉(zhuǎn)子的端面間隙、轉(zhuǎn)子與腔體的徑向間隙二者在設(shè)計(jì)制造時(shí)是不同的。液環(huán)真空泵的壓縮比小于液環(huán)壓縮機(jī)。在使用上,液環(huán)式壓縮機(jī)是用來壓縮氣體的,目的是將出口端的氣體加壓;而液環(huán)式真空泵是用來抽真空的,目的是將入口端的氣體抽真空降低壓力。一般真空泵用來抽取不凝氣、有毒氣體、制造真空;壓縮機(jī)用來輸送易燃易爆氣體或有毒氣體。

        2 減頂壓縮機(jī)及減頂真空泵在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及解決方法

        減頂壓縮機(jī)、減頂真空泵開工運(yùn)行了一年后,出現(xiàn)減頂壓縮機(jī)系統(tǒng)自帶的氣液分離器溫度高(70℃以上)、工作液流量低、壓縮機(jī)出口壓力波動(dòng)等情況。減頂真空泵系統(tǒng)自帶的氣液分離器溫度高(70℃以上)、工作液流量低、入口真空度差等情況。經(jīng)過現(xiàn)場判斷,懷疑是減頂壓縮機(jī)和減頂真空泵系統(tǒng)的水冷器管束堵塞造成工作液流量低,從而造成設(shè)備運(yùn)行不正常。因?yàn)楣ぷ饕毫髁渴欠裾Q定了設(shè)備是否能正常運(yùn)行,且水冷器管程走的是工作液,殼程走的是循環(huán)水。拆開減頂壓縮機(jī)和減頂真空泵系統(tǒng)的水冷器管箱后發(fā)現(xiàn),管板表面有大量黑色結(jié)垢物和油泥,見圖3。大部分的管束已經(jīng)被堵塞,這是造成工作液流量低的主要原因。對管板上黑色結(jié)垢物和油泥進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)成分比較復(fù)雜。其中有FeS、Fe2O3、粘泥等。

        圖3 壓縮機(jī)水冷器管束嚴(yán)重堵塞

        圖4 水冷器管束打壓時(shí)泄漏情況

        此后對壓縮機(jī)和真空泵的水冷器殼程打壓,發(fā)現(xiàn)2臺水冷器的管束均有50%以上被腐蝕穿孔(圖4)。分析可知,管程走的是工作液,而減頂壓縮機(jī)和真空泵的工作介質(zhì)是減壓塔頂氣。查看自開工以來至今減壓塔頂氣的成分分析可知,減頂氣中的硫化氫含量較高?;?yàn)分析結(jié)果見圖5。

        1) 冬筍收入。在合作社成立之前,農(nóng)戶基本上不培育經(jīng)營冬筍,竹林下草、灌木叢生;而在合作社成立之后,對所有基地竹林進(jìn)行劈山撫育,2017年合作社又圍繞冬筍做文章,注冊“孝海竹珍”冬筍品牌,2017年11月至2018年2月,合作社生產(chǎn)冬筍13 882.5 kg,銷售額30.34萬元,除去挖筍成本15.40萬元,冬筍收入14.94萬元。

        圖5 減頂氣胺洗前H2S含量趨勢圖

        液體介質(zhì)中硫化氫的濃度對碳鋼設(shè)備的腐蝕影響詳見表1,這種影響因環(huán)境不同而區(qū)別較大。

        表1 硫化氫的濃度對碳鋼設(shè)備的腐蝕影響

        由于壓縮機(jī)和真空泵系統(tǒng)的水冷器管束材質(zhì)為20#鋼,碳鋼是不耐硫化氫溶液腐蝕的。鋼在硫化氫水溶液中發(fā)生電化學(xué)反應(yīng):

        陽機(jī)反應(yīng): Fe-2e→Fe2+Fe2++S2-→FeS

        Fe2++HS-→FeS+H+

        陰極反應(yīng): 2H++2e→H2

        水冷器碳鋼管束被硫化氫腐蝕穿孔以后,殼程的循環(huán)水因壓力高而漏入管束內(nèi),在長期的運(yùn)行中,循環(huán)水由于不斷蒸發(fā),水中的有害離子成倍增加,會(huì)導(dǎo)致結(jié)垢、腐蝕和粘泥滋生等危害。循環(huán)水中由于有溶解氧的存在,F(xiàn)e與O2發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)生成Fe(OH)2,而Fe(OH)2很容易被氧化生成Fe2O3,所以在拆開管箱后一段時(shí)間發(fā)現(xiàn),黑色結(jié)垢物中還有紅褐色產(chǎn)物。

        鑒于現(xiàn)場壓縮機(jī)系統(tǒng)的冷卻器碳鋼管束已經(jīng)被腐蝕嚴(yán)重,無法使用,裝置組決定對該水冷器管束材質(zhì)進(jìn)行升級。經(jīng)過考察最終選定用海軍銅作為新管束的材料。海軍銅(HSn70-1)是一種鋅錫銅的合金。通常含有Cu70%、Zn29%、Sn1%,目的是為了提高黃銅的耐蝕性、強(qiáng)度、硬度和切削性等。這種材質(zhì)對硫化氫溶液有非常好的耐腐蝕性。殼體走的是循環(huán)水,所以殼體鋼板選用Q245R,接管法蘭材質(zhì)為20、16Mn,管板鍛件材質(zhì)為16Mn。換熱管型號由原來的Ф10×1改為Ф12×1.5,換熱面積保持不變。自2011年11月份把減頂壓縮機(jī)和減頂真空泵的水冷器管束材質(zhì)升級為海軍銅以來,設(shè)備運(yùn)行一直比較正常,達(dá)到了預(yù)期的目的。

        3 常頂壓縮機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及解決方法

        常頂氣壓縮機(jī)自2010年9月投用至2011年10月以來,運(yùn)行一直比較平穩(wěn)。壓縮機(jī)出口壓力滿足工藝需求,為0.3 MPa。出口流量在1000~2000Nm3·h-1。壓縮機(jī)入口壓力維持在10~20kPa。

        2011年11 月份,裝置對常壓塔頂系統(tǒng)進(jìn)行操作調(diào)整。將常壓塔頂罐的操作溫度由43℃提高至53℃,原因是常壓塔頂罐底出來的石腦油中會(huì)溶解一些不凝氣輕組分,而這些石腦油會(huì)被輸送到油罐中儲存,如果石腦油中溶解的輕組分過多,一旦環(huán)境溫度升高,這些輕組分將會(huì)大量揮發(fā),給油品的儲存帶來很大的隱患,所以裝置在操作上做一些調(diào)整作為嘗試。

        常頂氣壓縮機(jī)入口氣體正是從常壓塔頂罐來。在逐步提高常壓塔頂罐的操作溫度后一個(gè)多月,常頂氣壓縮機(jī)的出口壓力最高只能達(dá)到0.2 MPa,出口靶式流量計(jì)顯示低流量,甚至沒有流量,壓縮機(jī)入口壓力升至80~100kPa。壓縮機(jī)入口至火炬管網(wǎng)的壓力控制閥全開,常頂氣轉(zhuǎn)而去火炬排放。壓縮機(jī)處于零作功狀態(tài)。在重啟壓縮機(jī)后,運(yùn)行前20min機(jī)組處于正常狀態(tài),但運(yùn)行一段時(shí)間后壓力就突然下降,其它機(jī)械性能(包括溫度電流)正常。壓縮機(jī)出口不起壓,壓縮機(jī)出口不見流量。打開工作液管線的放空閥發(fā)現(xiàn)有大量的氣體排出,類似于輕烴組分。當(dāng)氣體排完后,才能見工作液排出,且工作液呈乳白色,乳化嚴(yán)重。

        根據(jù)以上情況,裝置作出了以下幾個(gè)方面的判斷:(1)從設(shè)備本體考慮,是否存在設(shè)備部件故障。于是關(guān)閉壓縮機(jī)系統(tǒng)的進(jìn)、出口閥門。從入口引入氮?dú)?,啟?dòng)壓縮機(jī)后,氮?dú)庠谙到y(tǒng)內(nèi)循環(huán),發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)出口能夠升到工藝需要的壓力。說明設(shè)備本體沒有問題。(2)從工作液方面判斷。把壓縮機(jī)系統(tǒng)原有的工作液全部排掉,重新往氣液分離器及壓縮機(jī)內(nèi)注入干凈的水,再次啟動(dòng)壓縮機(jī),運(yùn)行前20min機(jī)組處于正常狀態(tài),但運(yùn)行一段時(shí)間后壓力就突然下降,能明顯聽到壓縮機(jī)入口有喘振聲,壓縮機(jī)抽不上量。(3)懷疑氣液分離罐的分離效果不好,導(dǎo)致工作液帶油。拆開氣液分離罐的人孔,進(jìn)去檢查后發(fā)現(xiàn)氣體入口的防沖擋板、罐內(nèi)的隔板都是好的,罐內(nèi)無異常情況。(4)懷疑壓縮機(jī)入口管線某處存在堵塞現(xiàn)象??蓪?shí)際上壓縮機(jī)工作時(shí),入口壓力為正壓。如果入口管線某處存在堵塞,入口壓力會(huì)抽成負(fù)壓。所以這種情況不可能。(5)懷疑壓縮機(jī)系統(tǒng)水冷器管束堵塞。在拆開水冷器管箱后發(fā)現(xiàn),管束并沒有堵塞,且打壓后僅僅發(fā)現(xiàn)2根管束內(nèi)漏。所以這個(gè)假設(shè)也排除了。(6)最后考慮到可能是常壓塔頂罐的操作溫度調(diào)整造成的影響。于是把常壓塔頂罐的操作溫度由53℃慢降低到43℃,再次啟動(dòng)壓縮機(jī),壓縮機(jī)出口壓力及出口流量都正常了。說明常壓塔頂罐的操作溫度對壓縮機(jī)的運(yùn)行影響很大。當(dāng)常壓塔頂罐的操作溫度由43℃提高至53℃時(shí),常頂氣中的重組分自然會(huì)增多,這些重組分隨著常頂氣吸入壓縮機(jī)。

        在正常壓力下被抽的常頂氣與這些重組分互不相溶。但壓力升高后,被抽氣體會(huì)溶于其中。這樣重組分隨工作液經(jīng)換熱器進(jìn)入壓縮機(jī)泵頭后經(jīng)過高壓側(cè)壓縮時(shí)就把排氣側(cè)內(nèi)的氣體吸收掉,從而造成排氣壓力下降。當(dāng)溶解氣體的工作液到達(dá)壓縮機(jī)吸氣端的時(shí)候,隨著壓力降低,溶解的氣體又從工作液中釋放出來,釋放出來的氣體占據(jù)了本來用來抽氣的空間,從而造成機(jī)組不抽氣的現(xiàn)象。隨著時(shí)間加長,溶解在工作液中的重組分吸收氣體達(dá)到飽和狀態(tài),造成吸氣過程中釋放的氣體和壓縮過程中溶解的氣體達(dá)到一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡。最終出現(xiàn)機(jī)組不抽氣但還是在不停做功的現(xiàn)象。

        4 結(jié)論

        對以后新建的常減壓裝置液環(huán)壓縮機(jī)/真空泵設(shè)備的操作及改進(jìn)建議:

        (1)常頂氣壓縮機(jī)之前的常頂產(chǎn)品罐工作溫度不宜過高,一般建議為40~45℃。

        (2)對于硫含量比較高的常減壓裝置,如果選用液環(huán)壓縮機(jī)/真空泵時(shí),必須要求廠家把系統(tǒng)內(nèi)的水冷器管束材質(zhì)升級為耐硫化氫腐蝕的材質(zhì)。

        (3)壓縮機(jī)/真空泵系統(tǒng)的加注工作液管線加一個(gè)電磁閥,使氣液分離罐的工作液界面信號能控制電磁閥的開啟,當(dāng)工作液界面低時(shí),電磁閥自動(dòng)打開;工作液界面高時(shí),電磁閥自動(dòng)關(guān)上。這樣可以減少操作人員的工作量,也利于安全運(yùn)行。

        (4)現(xiàn)有系統(tǒng)中的氣液分離罐的工作液界面計(jì)為磁翻板液位計(jì),操作人員只能在現(xiàn)場查看液面。在日常使用中,分離罐內(nèi)的輕組分會(huì)進(jìn)入液面計(jì)中,液面計(jì)內(nèi)帶壓,液面計(jì)中的浮子在壓力的作用不能上浮,導(dǎo)致液位不準(zhǔn)。建議更換為雙法蘭液面計(jì),且液面數(shù)據(jù)引入DCS系統(tǒng)。

        [1] 李世軍,楊紅霞,崔亞新.2BG115型液環(huán)式氯氣壓縮機(jī)在液氯生產(chǎn)中的正確使用[J].中國氯堿,2006,(11):41-42.

        [2] 馬貴文.換熱器硫化氫腐蝕的防護(hù)[J].石油和化工設(shè)備,2004,(4):56-58.

        Fault and Processing of Liquid Ring Compressor / Pump in Atmospheric Vacuum Unit

        MEI Jun,LI Qi-Feng
        (PetroChina Guangxi Petrochemical Company,Qinzhou 535000,China)

        TE 96

        B

        1671-9905(2012)06-0060-04

        梅軍,男,助理工程師,就職于中國石油廣西石化公司,電話:15907773082,E-mail: meijun@petrochina.com.cn

        2012-03-30

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