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        陶二礦選煤廠增設(shè)浮選系統(tǒng)的實(shí)踐

        2012-12-12 11:46:28
        中國(guó)煤炭 2012年3期
        關(guān)鍵詞:濃縮機(jī)浮選機(jī)壓濾機(jī)

        石 煥

        (煤炭科學(xué)研究總院唐山研究院,河北省唐山市,063012)

        冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)陶二礦選煤廠屬礦井型無煙煤選煤廠,經(jīng)多次改造后,現(xiàn)原煤入洗能力1.20M t/a。選煤廠采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器+粗煤泥C S S分選+煤泥濃縮壓濾聯(lián)合工藝,洗水閉路循環(huán)。根據(jù)煤質(zhì)變化,原煤入洗量為230~300t/h,主要產(chǎn)品有洗大塊、洗中塊、洗小塊、洗粒煤和洗末煤等品種,適用于冶金、電力、建材、化工、造氣及民用等行業(yè)。目前,選煤廠煤泥數(shù)量占入洗原煤的15%~22%,且有持續(xù)增大的趨勢(shì),選煤廠現(xiàn)采用濃縮壓濾工藝回收煤泥,未設(shè)煤泥浮選環(huán)節(jié)。為了充分利用煤炭資源、保護(hù)環(huán)境,提高選煤廠經(jīng)濟(jì)效益,陶二礦選煤廠決定增設(shè)煤泥浮選系統(tǒng)。

        1 煤泥水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀

        圖1 改造前煤泥水流程

        選煤廠現(xiàn)有煤泥水處理流程見圖1,所有磁選機(jī)尾礦經(jīng)分級(jí)濃縮旋流器組分級(jí)濃縮后,旋流器底流自流進(jìn)入直徑2.1m的C S S粗煤泥分選機(jī),C S S溢流經(jīng)高頻篩脫水后篩上物摻入洗末煤;C S S底流經(jīng)高頻篩脫水后,篩上物作為粗煤泥產(chǎn)品出廠堆存,篩下水返回磁選尾礦桶。旋流器組溢流和C S S溢流高頻篩篩下水自流進(jìn)入濃縮機(jī)回收煤泥。

        煤泥水采用兩段濃縮工藝,煤泥水先進(jìn)入一段濃縮機(jī)(直徑24m)沉淀澄清,濃縮機(jī)溢流作為循環(huán)水復(fù)用,底流再給入二段濃縮機(jī)(直徑20 m)。二段濃縮機(jī)基本作為尾煤快開壓濾機(jī)入料緩沖池,生產(chǎn)中基本不出溢流,底流用快開壓濾機(jī)脫水回收煤泥。

        2 浮選工藝的確定

        2.1 入浮煤泥性質(zhì)

        為研究煤泥的可浮性,對(duì)選煤廠現(xiàn)有壓濾煤泥采樣并進(jìn)行試驗(yàn),按照G B/T 477-2008《煤炭篩分試驗(yàn)方法》規(guī)定對(duì)煤樣進(jìn)行小篩分試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表1;按G B/T 4757-2001《煤粉(泥)實(shí)驗(yàn)室單元浮選試驗(yàn)方法》進(jìn)行小浮選試驗(yàn),礦漿濃度80g/L,捕收劑用柴油,起泡劑用G F油,試驗(yàn)結(jié)果見表2。

        由表1可見,入浮煤泥粒度細(xì)、灰分高,入料灰分為47.24%;入料中除+0.5mm粒度級(jí)灰分較低為12.04%,小于要求的最終精煤灰分15%外,其余各粒級(jí)灰分均大于15%;隨粒度減小灰分大幅增加,-0.045mm粒級(jí)含量高達(dá)57.31%,灰分為62.24%,說明煤泥不易浮、矸石存在泥化現(xiàn)象。

        表1 小篩分試驗(yàn)結(jié)果

        表2 小浮選試驗(yàn)結(jié)果

        表3 順序評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果

        由表2可見,藥劑總用量1000g·t-1時(shí),隨藥劑油比(柴油∶G F油)增加,精煤產(chǎn)率和灰分均呈下降趨勢(shì)。要求精煤灰分小于15%時(shí),煤泥可浮性為極難浮??赏茢嘣鲈O(shè)浮選后,要求浮選精煤15%以下時(shí),精煤產(chǎn)率不低于40%,尾煤灰分在60%以上。

        根據(jù)is O 8858-2《硬煤—浮選試驗(yàn)第3部分:釋放評(píng)價(jià)》試驗(yàn)方法對(duì)入浮煤樣進(jìn)行順序評(píng)價(jià)試驗(yàn),結(jié)果見表3,根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果繪制產(chǎn)率-灰分曲線見圖2,根據(jù)曲線可查出不同精煤灰分下的浮選精煤理論產(chǎn)率。

        2.2 浮選工藝和設(shè)備的選擇

        由表1可知,隨粒度減小,灰分大幅增加,表明矸石存在泥化現(xiàn)象,這與實(shí)際生產(chǎn)情況相符。入浮煤泥中-0.045mm細(xì)粒級(jí)含量高達(dá)57.31%,灰分高為62.24%,為減輕高灰細(xì)泥對(duì)浮選精煤的污染,最終采用直接浮選工藝。

        根據(jù)入浮煤泥中細(xì)粒級(jí)含量高、粒度細(xì)的特點(diǎn),最終確定選用快開壓濾機(jī)作為浮選精煤脫水設(shè)備??扉_壓濾機(jī)與傳統(tǒng)隔膜式精煤壓濾機(jī)相比,特點(diǎn)是快速打開多塊濾板,卸料時(shí)間縮短,處理量大大增加,設(shè)備選用臺(tái)數(shù)減少,產(chǎn)品水分較真空過濾機(jī)低,對(duì)煤泥變化適應(yīng)性較強(qiáng)。浮精脫水設(shè)備選用K X G Z 350/1600-U型精煤快開壓濾機(jī)2臺(tái)。

        圖2 順序評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果

        浮選設(shè)備選用天地科技股份有限公司唐山分公司生產(chǎn)的X J M-K S 24型浮選機(jī),該機(jī)適應(yīng)能力強(qiáng),集礦漿預(yù)處理和浮選機(jī)分選于一體,與常規(guī)浮選工藝配置相比,能有效降低廠房布置高度和長(zhǎng)度,浮選機(jī)礦漿處理能力600~850m3/h,干煤泥處理量可達(dá)80t/h,滿足入浮礦漿量和煤泥量的要求。

        3 工藝改造

        本次改造主要包括兩部分內(nèi)容,一是補(bǔ)套浮選車間及相關(guān)設(shè)施,二是單獨(dú)回收矸石磁選機(jī)尾礦,避免高灰細(xì)泥再次入浮惡化浮選分選效果。

        矸石磁選機(jī)尾礦單獨(dú)回收系統(tǒng)改造在現(xiàn)有主廠房?jī)?nèi)進(jìn)行,需增加濃縮旋流器組和振動(dòng)弧形篩各1臺(tái),矸石磁選機(jī)尾礦經(jīng)濃縮旋流器組濃縮分級(jí)、振動(dòng)弧形篩脫水后,弧形篩篩上矸石粗煤泥給入C S S底流高頻篩最終脫水后摻入粗煤泥產(chǎn)品,旋流器溢流和弧形篩篩下水入濃縮機(jī)。

        補(bǔ)套浮選車間位于主廠房西北側(cè),主體采用鋼結(jié)構(gòu),樓板采用混凝土現(xiàn)澆樓板。浮選車間二層與主廠房之間設(shè)聯(lián)系通道。精、中磁選機(jī)尾礦經(jīng)現(xiàn)有濃縮旋流器分級(jí)和濃縮后,旋流器組溢流和C S S分選機(jī)溢流高頻篩篩下水利用現(xiàn)有管路自流進(jìn)入浮選入料緩沖池,經(jīng)泵給入浮選機(jī)進(jìn)行分選,浮選精煤泡沫自流入精礦緩沖桶后由泵打入快開壓濾機(jī)脫水,浮精產(chǎn)品經(jīng)刮板輸送機(jī)和帶式輸送機(jī)轉(zhuǎn)載出廠落地,壓濾機(jī)濾液自流進(jìn)入循環(huán)水池(也可流入濃縮機(jī));浮選機(jī)尾礦添加絮凝劑后自流進(jìn)入現(xiàn)有直徑24m高效濃縮池澄清,利用現(xiàn)有煤泥水系統(tǒng)回收尾煤,循環(huán)水復(fù)用。改造后煤泥水處理流程見圖3。

        圖3 改造后煤泥水處理流程

        4 改造實(shí)施效果

        新建浮選車間內(nèi)設(shè)備順利投入生產(chǎn)。生產(chǎn)采樣時(shí),由于矸石磁尾回收系統(tǒng)設(shè)備已安裝完畢但尚未投入使用,所有磁選機(jī)尾礦均進(jìn)入煤泥濃縮旋流器。浮選機(jī)生產(chǎn)采樣結(jié)果、相應(yīng)精煤灰分下浮選精煤理論產(chǎn)率和浮選數(shù)量效率見表4。

        表4 浮選生產(chǎn)采樣結(jié)果及效率

        由表4可看出:

        (1)浮選精煤灰分達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,通過藥劑用量調(diào)整可控制在15%以下。

        (2)浮選機(jī)工業(yè)生產(chǎn)效果整體上優(yōu)于實(shí)驗(yàn)室小浮選試驗(yàn)結(jié)果,相近精煤灰分時(shí),浮精產(chǎn)率和尾煤灰分高于小浮選試驗(yàn)。

        (3)浮選機(jī)浮選效率大于80%,取得了良好的分選效果。

        改造后,補(bǔ)套浮選后,提高了全廠精煤產(chǎn)率。入浮煤泥占入洗原煤按保守值15%計(jì)算,浮精產(chǎn)率按40%計(jì)算,則可增加精煤產(chǎn)率6%,年增加精煤7.2萬(wàn)t,經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí),增設(shè)浮選后,進(jìn)入濃縮機(jī)的煤泥總量最低減少40%,為降低洗水濃度提供了有力的保證,減輕了尾煤壓濾車間設(shè)備壓力。

        5 結(jié)語(yǔ)

        浮選系統(tǒng)正常、高效運(yùn)行是提高資源利用率、增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑,陶二礦浮選系統(tǒng)的生產(chǎn)實(shí)踐表明,該廠浮選系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)合理,設(shè)備運(yùn)行可靠,提高了精煤產(chǎn)率,有效回收了精煤資源,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也為無煙煤選煤廠煤泥浮選提供了有益的參考。

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