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        福建煤田復(fù)雜鉆孔漏失治理的實(shí)踐與探討

        2012-12-04 11:14:24
        鉆探工程 2012年11期
        關(guān)鍵詞:孔段木屑煤田

        李 宏

        (福建省第二地質(zhì)勘探大隊(duì),福建 永安366000)

        “十一五”以來(lái),我隊(duì)在“攻深找盲、探邊摸底”的武夷山成礦帶深部找礦工作中,依靠探礦科技進(jìn)步,通過(guò)持續(xù)開(kāi)展鉆探科研與技術(shù)攻關(guān),不斷解決鉆遇難題,先后承擔(dān)了煤田勘探鉆探工作量130697.12 m,其中孔深>800 m的鉆孔59個(gè),進(jìn)尺55854.87 m,保證了地質(zhì)找礦任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。筆者根據(jù)長(zhǎng)期的煤田鉆探實(shí)踐,在回顧、總結(jié)福建煤田鉆孔漏失治理情況的基礎(chǔ)上,探討進(jìn)一步解決復(fù)雜鉆孔漏失治理難題的思路與對(duì)策。

        1 福建煤田地層及其鉆探特性

        福建煤田地層的沉積環(huán)境由于多次遭受構(gòu)造運(yùn)動(dòng)破壞,巖層變換頻繁、煤層薄而多,斷層、褶皺發(fā)育,致使煤系地層巖石的完整性、穩(wěn)定性差。主要鉆探技術(shù)難題是:上部松軟巖層、斷層破碎帶、童子巖組煤系地層等復(fù)雜孔段的孔壁穩(wěn)定性維護(hù),各巖組地層斷層接觸帶、地層裂隙發(fā)育段(梨山組、翠屏山組和童子巖組等)等鉆孔漏失治理,翠屏山組底部存在約40 m厚的硅質(zhì)石英砂巖鉆效低等(見(jiàn)表1)。

        表1 福建煤田主要地層及其鉆探特性(以漳平市東山岐-赤洋埔礦區(qū)為例)

        2 福建煤田鉆孔漏失的危害

        在福建煤田鉆探工程實(shí)踐中,鉆孔漏失常常導(dǎo)致鉆進(jìn)工作無(wú)法安全、順利開(kāi)展。鉆孔漏失對(duì)鉆探生產(chǎn)帶來(lái)的主要危害是:孔內(nèi)不穩(wěn)定層失去泥漿護(hù)壁而引起的坍塌、掉塊,嚴(yán)重者釀成孔內(nèi)卡鉆、埋鉆事故,甚至鉆孔報(bào)廢;漏失層上部孔段鉆桿柱得不到有效潤(rùn)滑,磨損加劇,阻力增大,影響鉆進(jìn)規(guī)程的發(fā)揮;泥漿性能難以保證,孔內(nèi)巖粉不易排除,泥漿成本高,鉆進(jìn)效率低等。表2是存在復(fù)雜漏失層鉆孔的主要鉆探技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),從表2看出,存在復(fù)雜漏失層鉆孔的鉆探技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)很不理想。

        表2 復(fù)雜漏失層鉆孔的主要鉆探技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

        3 典型鉆孔復(fù)雜漏失層的堵漏實(shí)踐

        我隊(duì)經(jīng)過(guò)多年的研究與試驗(yàn),基本上形成了煤系地層泥漿體系:相對(duì)比較完整、穩(wěn)定地層采用PHP無(wú)固相沖洗液,并加入適量高效潤(rùn)滑劑(2~2.5 kg/m3);復(fù)雜地層使用低固相泥漿(優(yōu)質(zhì)粘土、PHP、CMC),漏失地層添加堵漏劑。只要沒(méi)有鉆孔漏失的存在,或鉆孔漏失的問(wèn)題可以得到有效的解決,多數(shù)復(fù)雜地層均可采用泥漿維護(hù)鉆孔孔壁穩(wěn)定,保證鉆進(jìn)順利進(jìn)行。同時(shí),通過(guò)開(kāi)展鉆頭、鉆進(jìn)參數(shù)、工藝措施等技術(shù)優(yōu)化組合研究,也有效地解決了硅質(zhì)石英砂巖鉆效低的問(wèn)題。

        3.1 大田石獅崎ZK1402孔漏失治理

        3.1.1 童子巖組(225~770 m)漏失層治理

        2008年7月17日開(kāi)孔,鉆至341 m孔內(nèi)出現(xiàn)全漏失,頂漏鉆進(jìn)至348.15 m,使用水泥(150 kg)堵漏,返水正常。繼續(xù)鉆進(jìn)至390.52 m地層破碎,再次漏失,采用灌水泥漿堵漏無(wú)效后,頂漏鉆進(jìn)至394.79 m(水位在49.1 m),于2008年9月18日灌水泥(200 kg)漿堵漏。由于灌注工藝不當(dāng),發(fā)生鉆桿與89 mm套管擠粘并把89 mm套管帶起的事故。事故處理后,再灌水泥150 kg+木屑3 kg+少量麻絲漿液,掃水泥至364.10 m時(shí)發(fā)生卡鉆事故,采用反、頂、滅等方法處理無(wú)效,于2008年11月30日移孔重新施工。

        2009年2月24日重新施工至392.30 m孔內(nèi)出現(xiàn)漏失,水位超100 m。先后使用3 kg 803堵漏劑+木屑、水泥200 kg+木屑6 kg等材料堵漏無(wú)效,頂漏鉆進(jìn)至399.92 m,連續(xù)幾次灌注水泥(400 kg)漿堵漏。通過(guò)在水泥漿中添加木屑10 kg+麻袋2只(斷成寸長(zhǎng)),最后在380.26 m處遇水泥面,水位升至8.10 m。

        鉆至434.03 m取上的巖心有裂隙,439.10 m再次漏失,水位降至125.50 m。每班2~3次使用803堵漏劑+木屑隨鉆堵漏、頂漏鉆進(jìn)至518.65 m后,使用水泥150 kg+木屑2 kg+麻袋0.5只(斷成寸長(zhǎng))漿液堵漏,孔內(nèi)返水正常。

        3.1.2 童子巖組與棲霞組接觸帶漏失治理

        孔深573.45 m時(shí),鉆遇裂隙全漏失,投803堵漏劑+木屑+PHP干粉堵漏,返漿正常,順利施工至802.24 m終孔。

        3.2 大田桃舟南礦區(qū)鉆孔漏失治理

        礦區(qū)0~740 m巖性以泥巖、細(xì)粉砂巖、砂質(zhì)泥巖、細(xì)砂巖為主,含較多星散狀菱鐵質(zhì)鮞粒;740~940 m巖性以泥巖、砂質(zhì)泥巖為主,含少量菱鐵質(zhì)結(jié)核及化石;940~1011.77 m巖性為灰?guī)r。主要斷層有 F2、F1、F1'裂隙發(fā)育漏失。

        3.2.1 大田桃舟南ZK3203孔

        3.2.1.1 淺部漏失治理

        54.75~66.37 m,裂隙漏失量約 40 L/min,150 kg+木屑5 kg漿液堵漏,返水正常。

        74.9 ~90.96 m,小裂隙、漏失量約20 L/min,使用803堵漏劑+木屑等堵漏,返水正常。

        3.2.1.2 中部長(zhǎng)孔段漏失治理

        218.74~220.06 m,砂巖,地層破碎,裂隙較大,不返水,水位從12 m降至180 m。第一次使用水泥150 kg,無(wú)效;第二次使用水泥150 kg+木屑5 kg+少量河沙漿液,無(wú)效;第三次使用水泥100 kg+木屑5 kg+少量河沙+麻袋一個(gè)(斷成30 mm左右),做成水泥球后送入孔內(nèi),下鉆擠壓、搗實(shí),返水1/3,漏失量約40 L/min,水位升至26 m。

        225.83~230.5 m地層破碎,漏失、水位降至180 m。頂漏鉆進(jìn)至230.5 m開(kāi)始采用水泥球堵漏,使用材料與效果:第一次水泥100 kg+木屑5 kg+少量河沙+麻袋一個(gè)(斷成30 mm左右),無(wú)效;第二、第三次水泥150 kg+纖維,均無(wú)效。自2009年7月14~24日多次使用水泥150 kg+水泥袋30個(gè)+木屑5 kg+海帶6 kg+少量河沙做成水泥球后送入孔內(nèi),下鉆擠壓、搗實(shí),最后又使用水泥(250 kg)漿加固,水位升至12 m。

        257.8 m砂巖,地層破碎,裂隙較大,不返水,水位90 m,使用803堵漏劑+木屑+水泥袋等惰性材料堵漏,少量返水。

        264.42~266.14 m,孔內(nèi)不返水,水位110 m。采用水泥250 kg+木屑5 kg漿液堵漏,返水到孔口,補(bǔ)灌150 kg水泥漿。

        286.22~309.53 m,砂巖,裂隙發(fā)育,全漏失,用803堵漏劑+木屑+水泥袋等惰性材料堵漏,少量返水。鉆至303.10 m,不返水、水位140 m,使用水泥300 kg+木屑6 kg+麻袋一個(gè)(斷成30 mm左右)漿液堵漏、水泵憋壓,水位升至60 m。

        310.65~331.17 m,間斷返水,多次使用803堵漏劑+木屑水泥袋+麻袋+海帶等惰性材料堵漏,少量返水;鉆至331 m,孔內(nèi)不返水,水位降至120 m,使用803堵漏劑+木屑+麻袋+海帶等惰性材料堵漏,水位升至17 m。繼續(xù)鉆進(jìn)至437.75~454.73 m,漏失量從80 L/min到全泵漏失,水位降至120 m,分析判斷為上部331 m處漏失,頂漏鉆進(jìn)至461.65 m,在340 m架橋,灌水泥(300 kg)漿堵漏,水位升至16 m。

        3.2.1.3 深部漏失治理

        503.40~975.56 m裂隙、漏失量約110 L/min,使用803堵漏劑+木屑+麻袋等惰性材料堵漏,無(wú)效。自506.26 m起,反復(fù)多次使用803堵漏劑、水泥+木屑+麻袋+海帶等惰性材料堵漏,控制水位在45~75 m之間,使用泥漿頂漏鉆進(jìn)。由于水源水不夠,等水現(xiàn)象嚴(yán)重,每天僅施工2~3回次,多數(shù)進(jìn)尺不足5 m。

        975.56 m孔內(nèi)不返水,水位降至97 m,頂漏鉆進(jìn)至1011.77 m終孔。

        3.2.2 大田桃舟南ZK3001孔

        3.2.2.1 淺部砂巖破碎帶(74.77 ~97.37 m)漏失擴(kuò)孔下套管隔離

        鉆至74.77 m遇砂巖破碎地層,水位從9.5 m降為25.5 m,不返水。頂漏鉆進(jìn)至83.84 m,先后二次用S71鉆桿做導(dǎo)管灌水泥(用量250、200 kg)漿堵漏,掃水泥后孔內(nèi)全漏失,頂漏鉆進(jìn)至86.15 m,擴(kuò)孔重新下89 mm套管85.09 m。由于套管沒(méi)有全部隔離漏失層,依然全漏失,頂漏鉆進(jìn)至97.37 m,再用S71鉆桿做導(dǎo)管灌150 kg水泥漿堵漏無(wú)效后,采取投100 kg水泥球擠壓+100 kg水泥漿堵漏。掃水泥至87.40 m,返水量開(kāi)始減少,89.60 m全漏失,頂漏掃水泥至97.37 m,再次擴(kuò)孔下89 mm套管至92.52 m隔離漏失層位,返水正常。

        3.2.2.2 中部砂巖破碎、裂隙發(fā)育地層(217.50~245 m)漏失治理

        217.50~218.3 m返水逐漸變小,225.30 m不返水,水位從24 m降為55 m,用S71鉆桿做導(dǎo)管灌注植物膠(液體)10 kg+木屑2 kg堵漏,返水正常;鉆至240.64 m,再遇孔內(nèi)漏失,采用上述方法堵漏??咨?76.31 m時(shí),217.50~245 m重新出現(xiàn)漏失,在246 m處架橋,灌入水泥(200 kg)漿堵漏,返水50%。

        3.2.2.3 中深部漏失層治理

        (1)285~547.60 m孔段,巖性以細(xì)粉砂巖、砂質(zhì)泥巖為主,地層破碎、長(zhǎng)孔段裂隙發(fā)育,返水很小,采用803堵漏劑+木屑+海帶等惰性材料隨鉆堵漏(用S71鉆桿做導(dǎo)管,把攪拌均勻的漿液從鉆桿口倒入,泵送替漿到位后,靜置20~30 min;補(bǔ)灌803堵漏劑,送水循環(huán),正常后開(kāi)始鉆進(jìn)),每班進(jìn)行2~3次。

        (2)鉆至547.60 m,全漏失,頂漏鉆進(jìn)至561.04 m,灌水泥(300 kg)漿堵漏無(wú)效后,補(bǔ)灌水泥(300 kg)漿,水位升至20.1 m,并順利施工至950.88 m終孔。

        3.3 永安張家山ZK001孔

        3.3.1 261.69 ~339.21 m 漏失孔段治理

        巖心有小裂隙,沖洗液消耗約70 L/min,采用803堵漏劑+木屑漿液堵漏,沖洗液消耗量降至20~50 L/min。鉆至340 m,全泵漏失,灌水泥(100 kg)漿堵漏,下鉆掃孔在330 m遇水泥液面,返水正常。

        3.3.2 468.75 ~496.97 m 漏失孔段治理

        巖心破碎,小~中等裂隙發(fā)育:468.75 m漏失量40~90 L/min;475.85 m開(kāi)始全漏失,水位22.90 m,孔口可清晰聽(tīng)到水流聲音;475.85~490.01 m,巖心非常松散破碎,呈松散顆粒狀,為斷層充填物。先后采取以下堵漏措施(見(jiàn)表3)無(wú)法解決漏失問(wèn)題,采用低固相泥漿(使用2臺(tái)泥漿攪拌機(jī)配漿)頂漏鉆進(jìn)至900.32 m終孔,總計(jì)消耗粘土92 t。

        3.4 其它典型鉆孔漏失治理

        3.4.1 安溪舉口ZK1501孔

        (1)304.52~319.4 m,灰?guī)r,小裂隙,全漏失。灌水泥(150 kg)漿堵漏無(wú)效;鉆至319.40 m再灌水泥300 kg+木屑2 kg漿液堵漏,返水正常。

        (2)843.70~875.80 m,砂巖,小 ~中裂隙發(fā)育,全漏失。采用水泥200 kg+木屑3 kg漿液堵漏,少量返水;使用803堵漏劑+木屑堵漏,效果不明顯;鉆至875.80 m灌注水泥250 kg+木屑3 kg+麻袋0.5只(斷成寸長(zhǎng))漿液沒(méi)有堵住后,改用“LHDLX堵漏王”堵漏,水位由37.8 m升至10.8 m。

        (3)1177.61 m,棲霞組灰?guī)r,20 cm空洞,全孔漏失。考慮上部地層完整、孔深、堵漏有難度,且臨近終孔,采用頂漏鉆進(jìn)方法,施工至孔深1217.10 m終孔。

        3.4.2 清流白塔ZK3601孔

        鉆至364.48 m,地層破碎,裂隙漏失,不返水,水位28.3 m。使用803堵漏劑+PHP+木屑等惰性材料堵漏,不返水;頂漏鉆進(jìn)至396.27 m,使用803堵漏劑+木屑+云母片等惰性材料堵漏,水位升至1.5 m,返水正常,采用泥漿順利施工至終孔。

        3.4.3 大田華溪西ZK1602孔

        139.5 m開(kāi)始漏水,水位85 m,頂漏鉆進(jìn)至144.37 m,用 S71鉆桿做導(dǎo)管灌100 kg水泥漿堵漏,返水正常,水位升為9.3 m。

        202.26~211.55 m,地層破碎,裂隙發(fā)育,使用803堵漏劑+PHP+木屑等惰性材料隨鉆堵漏,無(wú)效。頂漏鉆進(jìn)211.55 m,全漏失,水位降為79.20 m,用S71鉆桿做導(dǎo)管灌水泥(100 kg)漿堵漏,掃孔到底,不返水;再灌水泥150 kg+木屑2 kg漿液堵漏,返水正常,水位升為14.15 m。

        251 m~終孔長(zhǎng)漏失段治理。鉆至251 m發(fā)生全漏失(水位53.20 m),于孔深253.18 m灌水泥150 kg+木屑2 kg漿液堵漏,返水50%;253.18~761.98 m長(zhǎng)孔段裂隙發(fā)育,多處發(fā)生不同程度的漏失,使用803堵漏劑 +PHP+木屑等隨鉆堵漏;761.98 m開(kāi)始全漏失(水位106.95 m),頂漏鉆進(jìn)至766.54 m,用S71鉆桿做導(dǎo)管灌水泥(150 kg)漿堵漏,在723 m遇水泥液面,掃孔到底返水60%(水位升至68.30 m),繼續(xù)使用803堵漏劑+木屑等隨鉆堵漏至833.20 m終孔。

        3.4.4 漳平赤洋埔ZK6401孔

        該孔鉆遇88.26~886.73 m長(zhǎng)孔段破碎、裂隙地層漏失,漏失量中等~大。88.26~118.88 m,水位48.30 m,采用灌水泥(150 kg)漿堵漏后,返水正常,水位升為22.05 m;118.88~886.73 m,地層比較破碎復(fù)雜,使用803堵漏劑、木屑、云母片、棉花殼、麻絲等材料隨鉆堵漏,每班2~3次,保證了鉆孔的正常施工。

        4 福建煤田鉆孔漏失治理的探討

        綜上所述,鉆孔漏失治理是福建煤田深孔鉆探關(guān)鍵性技術(shù)難題,能否快速、有效地解決這一難題,直接關(guān)系到地質(zhì)找礦成果的實(shí)現(xiàn)和效益。

        4.1 福建煤田漏失層的主要特征

        (1)具有多孔隙、高滲透性的風(fēng)化帶、破碎帶和具有天然裂隙的斷層、節(jié)理等是2種主要的漏失地層。地層的破碎程度、孔段長(zhǎng)度、孔(裂)隙的大小與開(kāi)放情況、地下水的活動(dòng)等決定了應(yīng)選擇的堵漏方法與工藝,也反映了漏失層治理的難易程度。

        (2)部分深孔在淺~中部孔段鉆遇洞穴、巖溶地層,坑道老窖、礦渣堆等嚴(yán)重漏失層。這類(lèi)地層的漏失采用常規(guī)的堵漏方法與工藝(如灌注水泥漿、惰性材料充填等)往往是無(wú)效的,通常需下套管隔離。

        (3)目前,繩索取心鉆進(jìn)是我隊(duì)煤田勘探的主要工藝,較小的鉆桿柱與孔壁環(huán)狀間隙形成人工機(jī)械壓裂作用產(chǎn)生的地層裂隙在所難免,其漏失基本為滲漏~微漏,不必專(zhuān)項(xiàng)治理。

        (4)由于福建煤田勘探主要位于山區(qū),地形高差變化較大,普遍存在地下水徑流。較強(qiáng)的地下徑流增加了鉆孔漏失治理的難度。

        4.2 復(fù)雜鉆孔漏失治理效果不佳的原因

        總結(jié)福建煤田鉆孔堵漏的實(shí)踐,一次性采取措施解決鉆孔漏失的案例不多,常常是通過(guò)堵漏措施保證孔內(nèi)水位達(dá)到泥漿護(hù)壁需求后采取“頂漏鉆進(jìn)”,并存在堵漏工藝措施不當(dāng)造成嚴(yán)重孔內(nèi)事故的現(xiàn)象。主要原因如下。

        (1)沒(méi)有認(rèn)真調(diào)查、分析漏失層的特征,盲目選擇堵漏方法與工藝。具體表現(xiàn)是:

        ①堵漏材料顆粒太大或太小,無(wú)法進(jìn)入或充填裂隙、孔隙、孔洞等漏失通道,如圖1所示為纖維材料過(guò)大;

        圖1 漳平東山崎礦區(qū)ZK7001孔258~267 m孔段堵漏水泥心(問(wèn)題:纖維材料過(guò)于粗大,混合不均)

        ②地層破碎,堵漏材料進(jìn)入、填充漏失通道形成的堵漏隔離層薄或強(qiáng)度低,在外力作用下堵漏隔離層遭受破壞重新引發(fā)漏失;

        ③架橋填塞法堵漏的多種堵漏材料級(jí)配不合理,無(wú)法實(shí)現(xiàn)“塞得進(jìn)、填得實(shí)、封得密”的要求;

        ④水泥漿等充填固結(jié)法堵漏,采用的機(jī)具不當(dāng)、壓漿水過(guò)多或不足等致使堵漏材料不能在漏失孔段留置、進(jìn)入漏失通道或凝結(jié)固化。

        (2)堵漏水平低、經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)堵漏新技術(shù)、新材料(如803堵漏劑、LHDLX堵漏王等)的特性與使用方法沒(méi)有足夠的了解與掌握。

        (3)后續(xù)操作失誤,致使堵漏成果遭受破壞,甚至引發(fā)嚴(yán)重的孔內(nèi)事故,如掃水泥下鉆過(guò)快、清渣不足等造成的卡、埋鉆事故屢見(jiàn)不鮮。

        (4)鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,套管下入深度不夠,鉆遇洞穴、巖溶地層,坑道老窖等嚴(yán)重漏失層時(shí)重新提套管擴(kuò)孔或花費(fèi)大量時(shí)間護(hù)壁堵漏,嚴(yán)重影響施工效率,如大田桃舟南ZK3001孔。

        4.3 提高漏失層治理效果的思路與對(duì)策

        針對(duì)福建煤田漏失層的主要特征,結(jié)合具體的堵漏經(jīng)驗(yàn),筆者認(rèn)為提高漏失層治理效果的思路是:防止堵漏材料被地下水沖走或稀釋?zhuān)行钊⒎忾]漏失通道?;緦?duì)策:不必過(guò)多關(guān)注漏失量的大小,關(guān)鍵要注意漏失層的地層特征及地下徑流情況。

        4.3.1 架橋填塞法堵漏

        架橋填塞法堵漏其實(shí)是“大顆粒架橋、小顆粒填縫、泥皮封塞”的過(guò)程,要求堵漏材料“塞得進(jìn)、填得實(shí)、封得密”。因此,架橋材料要具有廣泛顆粒尺寸的混合料,并合理確定各種不同材料(纖維狀、薄片狀、顆粒狀)的比例。為增加堵漏效果,灌注堵漏材料后宜進(jìn)行壓力密實(shí)。

        4.3.2 充填固結(jié)法(如灌注的水泥漿)

        為了有效封堵漏失層中的裂隙、孔隙等鉆孔與地層之間的漏失通道,必須在預(yù)定深度范圍內(nèi)形成具有一定半徑、較高強(qiáng)度的阻水帶。實(shí)現(xiàn)條件為:

        (1)應(yīng)采取有效措施使?jié){液進(jìn)入、滲透或擠入裂隙、孔隙等通道一定的距離并填充密實(shí),如對(duì)裂隙、孔隙小的漏失層采用封閉孔段、壓力注漿;

        (2)應(yīng)使?jié){液能在漏失層的裂隙、孔隙中停留和不被地下水稀釋?zhuān)鐚?duì)裂隙、孔隙大漏失層的對(duì)策:采用平衡或增阻(增加漿液流動(dòng)阻力)灌漿,在漿液中摻入砂、惰性材料、纖維材料等使漏失通道由大變小、由小變微,有地下徑流存在時(shí)采用速凝漿液等;

        (3)保證漿液與裂隙、孔隙等漏失通道圍巖膠結(jié)成具有一定強(qiáng)度、穩(wěn)定性好的整體,這不僅要合理控制水灰比,也要有效防止堵漏過(guò)程中漿液遭受稀釋、破壞;

        (4)無(wú)法用泵送的堵漏材料漿液,可采用繩索取心鉆桿為灌注工具:堵漏漿液倒入鉆桿內(nèi)后,再用泵壓送替漿水。投送水泥球一般采用繩索取心鉆桿。

        5 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)回顧與總結(jié)我隊(duì)主要鉆孔漏失治理的情況,我們深感鉆孔漏失是嚴(yán)重影響福建煤田勘查鉆探效率、效益與質(zhì)量的關(guān)鍵性技術(shù)難題。為更好地解決這一難題,我們期望通過(guò)不斷學(xué)習(xí)、吸收兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合實(shí)際情況持續(xù)開(kāi)展科研與攻關(guān),有效引進(jìn)新技術(shù)、用好新材料。

        本文僅結(jié)合鉆探實(shí)踐,粗略探討了提高漏失層治理效果的思路與對(duì)策,不妥之處,敬請(qǐng)同行指正。

        [1]劉廣志.金剛石鉆探手冊(cè)[M].北京:地質(zhì)出版社,1991.744-751.

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