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        三交河煤礦選煤廠尾煤泥回收系統(tǒng)改造研究

        2012-11-25 03:08:56謝登峰
        中國(guó)煤炭 2012年10期
        關(guān)鍵詞:濃縮機(jī)板框底流

        謝登峰

        (煤炭科學(xué)研究總院唐山研究院,河北省唐山市,063012)

        三交河煤礦選煤廠尾煤泥回收系統(tǒng)改造研究

        謝登峰

        (煤炭科學(xué)研究總院唐山研究院,河北省唐山市,063012)

        通過(guò)對(duì)煤泥量、煤泥特性和煤泥回收工藝設(shè)備的分析,本文提出了在保留原有煤泥離心機(jī)設(shè)備的基礎(chǔ)上,增加沉降過(guò)濾離心機(jī)的改造方案。生產(chǎn)實(shí)踐表明,新工藝大大降低了煤泥回收粒度下限,在保證煤泥水分小于20%的同時(shí),大大增加了煤泥回收量,改造取得了預(yù)期效果。

        煤泥回收 煤泥離心機(jī) 沉降過(guò)濾離心機(jī)

        三交河煤礦選煤廠隸屬于霍州煤電集團(tuán)有限公司,屬礦井型煉焦煤選煤廠,處理能力為300萬(wàn)t/a,采用塊煤有壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器+煤泥直接浮選聯(lián)合分選工藝。選煤廠有4種入洗原煤,煤種分別為1#、2#、10#和11#(其中1#、2#為上組煤,10#、11#為下組煤),目前主要入洗上組煤,將來(lái)還要入洗下組煤。隨著煤礦采煤機(jī)械化程度的提高和煤層賦存條件的變化,原煤中細(xì)粒煤含量越來(lái)越大,目前入洗的上組煤中小于0.5 mm的原生煤泥已經(jīng)達(dá)到15%~20%。原煤泥水處理系統(tǒng)已不能適應(yīng)原煤煤質(zhì)的變化,大大影響了原煤的入洗量和分選精度,直接影響到公司的經(jīng)濟(jì)效益。為了改善選煤廠的運(yùn)行現(xiàn)狀,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,選煤廠計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有的煤泥水系統(tǒng)尾煤泥回收部分進(jìn)行優(yōu)化改造。

        1 現(xiàn)有的煤泥水基本流程

        目前選煤廠有3臺(tái)直徑為20m的高效濃縮機(jī),1臺(tái)作為一段濃縮機(jī)使用,另外2臺(tái)并聯(lián)作為二段濃縮機(jī)使用。一段濃縮機(jī)底流采用2臺(tái)煤泥離心機(jī)回收,一段溢流和煤泥離心機(jī)離心液進(jìn)入二段濃縮機(jī),二段濃縮機(jī)底流采用板框壓濾機(jī)回收。

        2 尾煤泥回收工藝改造研究

        2.1 煤泥量分析

        由于入洗原煤中煤泥量大幅增加,進(jìn)入一段濃縮機(jī)和二段濃縮機(jī)的煤泥量也發(fā)生了較大變化。原設(shè)計(jì)和當(dāng)前情況下,一段濃縮機(jī)底流煤泥的比例分別為2.32%和9.39%,二段濃縮機(jī)底流煤泥的比例分別為5.66%和7.69%??紤]到設(shè)備的不均衡系數(shù)后,一、二段濃縮機(jī)底流的煤泥量分別達(dá)到67.1t/h和54.9t/h。隨著煤泥量的增加,原設(shè)計(jì)的設(shè)備選型相對(duì)較小,尤其是板框壓濾機(jī)選型更是難以滿足目前的生產(chǎn)要求,技改設(shè)計(jì)需重點(diǎn)對(duì)該環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化改造。

        2.2 煤泥特性分析

        分選上組煤時(shí)一段濃縮機(jī)底流和壓濾機(jī)入料的粒度組成情況見(jiàn)表1和表2。

        表1 一段濃縮機(jī)底流小篩分試驗(yàn)(入洗上組煤)

        表2 壓濾機(jī)入料小篩分試驗(yàn)(入洗上組煤)

        由表1和表2可以看出,入洗上組煤時(shí),一段濃縮機(jī)底流和壓濾機(jī)入料中大于0.125mm粒度級(jí)的累計(jì)產(chǎn)率分別為47.69%和15.13%,累計(jì)灰分分別為45.89%和16.19%;小于0.045mm粒度級(jí)累計(jì)產(chǎn)率分別為35.74%、63.95%,累計(jì)灰分分別為54.94%、54.31%,這說(shuō)明尾煤系統(tǒng)中高灰細(xì)泥含量大且含有部分低灰煤泥。

        分選下組煤時(shí)一段濃縮機(jī)底流和壓濾機(jī)入料的粒度組成情況見(jiàn)表3和表4。

        由表3和表4可以看出,入洗下組煤時(shí),濃縮機(jī)底流和壓濾機(jī)入料的灰分分別為35.76%和32.62%;小于0.045mm粒度級(jí)累計(jì)產(chǎn)率分別為8.42%和2.30%,累計(jì)灰分分別為48.81%和47.42%,這說(shuō)明煤泥水系統(tǒng)中細(xì)泥含量較少,尾煤灰分相對(duì)較低,可以考慮脫水后摻入中煤產(chǎn)品的可能性。煤泥中含有部分低灰煤泥,可以考慮在保證精煤質(zhì)量合格的前提下,盡量提高浮選精煤灰分,以便提高浮選尾礦的灰分。

        表3 濃縮機(jī)底流小篩分試驗(yàn)(入洗下組煤)

        表4 壓濾機(jī)入料小篩分試驗(yàn)(入洗下組煤)

        2.3 尾煤泥回收工藝改造

        目前,國(guó)內(nèi)對(duì)高灰尾煤泥處理的設(shè)備主要有煤泥離心機(jī)、沉降過(guò)濾離心機(jī)及板框壓濾機(jī)。煤泥離心機(jī)和沉降過(guò)濾離心機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)品水分較低,可直接摻入中煤作為電煤入倉(cāng)存儲(chǔ)。但缺點(diǎn)也很明顯,煤泥離心機(jī)處理超細(xì)粒煤泥時(shí),處理量會(huì)比處理粗煤泥時(shí)大大降低,而且脫水粒度下限較高,一般都在0.35mm以上,這樣勢(shì)必會(huì)有大量的煤泥隨離心液進(jìn)入后續(xù)作業(yè),增加后續(xù)煤泥水的負(fù)荷。沉降過(guò)濾離心機(jī)在脫水粒度下限上較煤泥離心機(jī)有優(yōu)勢(shì),可以處理0.045mm以上的煤泥,但對(duì)入料性質(zhì)要求比較苛刻。一般情況下,入料中小于0.045mm粒級(jí)含量不能太高,否則其處理能力和脫水性能將大大下降。板框壓濾機(jī)的特點(diǎn)是煤泥回收比較徹底,其濾液可直接作為循環(huán)水使用,其缺點(diǎn)是處理能力相對(duì)較小,產(chǎn)品水分較高,若煤泥量較高則不能直接摻入中煤,需單獨(dú)堆放晾干處理。

        現(xiàn)有的工藝系統(tǒng)采用煤泥離心機(jī)與板框壓濾機(jī)聯(lián)合工藝流程,結(jié)合了兩種設(shè)備各自的性能特點(diǎn),離心機(jī)回收的粗粒煤泥直接摻入中煤產(chǎn)品,細(xì)粒煤泥采用板框壓濾機(jī)回收。目前存在的問(wèn)題是煤泥離心機(jī)回收下限較高,僅能達(dá)到0.35mm,使得進(jìn)入二段濃縮機(jī)的煤泥量增加,加大了二段濃縮機(jī)和板框壓濾機(jī)的處理量。隨著煤質(zhì)的惡化和煤泥量的大幅增加,大量超細(xì)粒煤泥的加入導(dǎo)致二段濃縮機(jī)的煤泥沉降非常困難,循環(huán)水濃度較高,嚴(yán)重影響了重介系統(tǒng)的脫介效果和浮選機(jī)的浮選效果。為了保證循環(huán)水質(zhì)量的要求,只能降低原煤入洗量,若采用沉降過(guò)濾離心機(jī)取代現(xiàn)有的煤泥離心機(jī),則可降低粗煤泥回收下限,減少進(jìn)入后續(xù)作業(yè)的煤泥量??紤]到上組煤煤泥中超細(xì)粒含量較高,又考慮到現(xiàn)有的2臺(tái)煤泥離心機(jī)依舊用于處理一段濃縮機(jī)底流,另外新增1臺(tái)沉降過(guò)濾離心機(jī)與現(xiàn)有的煤泥離心機(jī)并聯(lián)運(yùn)行一起處理一段濃縮機(jī)底流,脫水后的粗煤泥摻入中煤,離心液和濃縮機(jī)溢流進(jìn)入二段濃縮機(jī)濃縮。同時(shí),考慮到煤泥中超細(xì)粒煤泥含量較高,二段濃縮機(jī)煤泥沉降非常困難,很難保證重介系統(tǒng)對(duì)循環(huán)水濃度的要求,因此需根據(jù)循環(huán)水的質(zhì)量情況不斷向濃縮機(jī)添加絮凝劑。目前,現(xiàn)場(chǎng)僅僅靠人工添加絮凝劑不僅增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且大大提高了管理難度,因此,可以再增加1套凝聚劑和絮凝劑的自動(dòng)添加系統(tǒng),提高煤泥水系統(tǒng)絮凝劑與凝聚劑添加的準(zhǔn)確性和靈活性。

        3 工藝改造效果

        沉降過(guò)濾離心機(jī)正式投入使用后,對(duì)脫水產(chǎn)品進(jìn)行了檢測(cè),平均產(chǎn)品水分為14.2%,脫水效果達(dá)到了截粗回收的尾煤煤泥水分小于24%的指標(biāo)要求。沉降過(guò)濾離心機(jī)入料、排料小篩分資料見(jiàn)表5和表6。

        表5 沉降過(guò)濾離心機(jī)入料小篩分資料

        從上述數(shù)據(jù)可看出,沉降過(guò)濾離心機(jī)入料濃度相對(duì)較低,僅為97g/L;灰分為34.18%,小于0.045mm粒度級(jí)含量高達(dá)27.70%;入料特性相對(duì)較差,但經(jīng)脫水后排料水分為13%,遠(yuǎn)低于設(shè)備保證值(18%~20%);灰分為24.8%,比脫水前下降了近10%;排料中大于0.045mm粒度級(jí)含量高達(dá)87.71%,可看出該設(shè)備對(duì)細(xì)粒煤泥回收比較徹底,相比原有的煤泥離心機(jī),沉降過(guò)濾離心機(jī)在回收粗煤泥方面大大降低了回收粒度下限,從而將更多的細(xì)粒煤泥回收并摻入中煤產(chǎn)品,提高了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。

        表6 沉降過(guò)濾離心機(jī)排料小篩分資料

        4 結(jié)語(yǔ)

        選煤廠通過(guò)增加沉降過(guò)濾離心機(jī)回收一段濃縮機(jī)底流,大大降低了煤泥回收粒度下限,在保證煤泥水分小于20%的同時(shí)大大增加了煤泥回收量,從而提高了中煤產(chǎn)率,一定程度上提高了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益,改造達(dá)到了預(yù)期效果。

        [1] 徐明雷.兩種粗精煤泥回收工藝對(duì)比分析[J].選煤技術(shù),2012(1)

        [2] 劉億,吳玲,謝廣元.淺析弧形篩和煤泥離心機(jī)配合的粗煤泥回收工藝[J].煤炭工程,2004(11)

        [3] 孟凡貞.影響煤泥離心機(jī)產(chǎn)品水分的因素[J].煤炭工程,2004(1)

        [4] 孫華峰,牛福生,袁靜宜.選煤廠粗煤泥回收工藝中煤泥水開(kāi)路與閉路工藝探討[J].中國(guó)煤炭,2010(4)

        Upgrading research on slime recovery system in Coal Preparation Plant of Sanjiaohe Mine

        Xie Dengfeng
        (Tangshan Research Institute,CCRI,Tangshan,Hebei 063012,China)

        Based on the analysis of slime quantity,property and slime recovery equipment,the paper proposes the upgrading schedule of equipping the settling-filtering centrifuge besides reserving the original slime centrifuge.The production practice indicates that with the new process,the lower limit of recovered slime size is greatly reduced,and while the water in slime is kept less than 20%,the amount of recovered slime is greatly increased,so the reform has achieved the desired effect.

        slime recovery,slime centrifuge,settling-filtering centrifuge

        TD946.4

        B

        謝登峰(1979-),男,河南商水人,畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化工學(xué)院礦物加工工程專業(yè),現(xiàn)就職于天地科技股份有限公司唐山分公司設(shè)計(jì)工程中心,主要從事選煤廠設(shè)計(jì)及相關(guān)研究工作。

        (責(zé)任編輯 王雅琴)

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