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        板坯連鑄結(jié)晶器滲漏水下線原因分析及改進(jìn)措施

        2012-11-18 08:03:08蘇文淦胡占偉
        重型機(jī)械 2012年1期
        關(guān)鍵詞:煉鋼廠試水密封條

        蘇文淦,胡占偉

        (日照鋼鐵有限公司第二煉鋼廠,山東 日照 276806)

        0 前言

        2009年1~7月,煉鋼廠5臺板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器異常原因下線數(shù)量較多,在一定程度上影響了鑄機(jī)的正常生產(chǎn)計劃和作業(yè)率的進(jìn)一步提高。對此,組織專業(yè)人員進(jìn)行了統(tǒng)計匯總、研究分析并最終解決問題。

        1 結(jié)晶器異常下線情況統(tǒng)計

        由表1可知,結(jié)晶器窄、寬面銅板處滲漏水因素占異常下線總數(shù)的71%,是板坯連鑄結(jié)晶器故障離線的主要原因。煉鋼廠把重點(diǎn)放在此因素上,通過一段時間的努力,減少了結(jié)晶器異常下線次數(shù),使結(jié)晶器故障下線次數(shù)半年內(nèi)每月控制在0~1次。

        表1 2009年1~7月份異常原因下線情況明細(xì)Table 1 Statistics of abnormal off-line from January to July in 2009

        2 因滲漏水使結(jié)晶器下線的原因分析

        2.1 維修人員培訓(xùn)不到位

        維檢人員普遍年輕,未接受過扎實的專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)和技能培訓(xùn),對結(jié)晶器結(jié)構(gòu)及原理不了解或熟悉程度不夠,培訓(xùn)制度在執(zhí)行過程中存在一定的形式化;維檢隊伍在連鑄結(jié)晶器上無充足的培訓(xùn)資料,且結(jié)晶器斷面改變頻繁,導(dǎo)致無充足時間組織培訓(xùn),加之維檢人員素質(zhì)跟不上,使結(jié)晶器裝配質(zhì)量變差;都是滲漏水發(fā)生的原因之一。

        2.2 備件材料不能滿足現(xiàn)場裝配要求

        2.2.1 密封圈與密封槽接觸不好

        根據(jù)有關(guān)資料,靜密封應(yīng)用中“O”形圈預(yù)壓縮量約為截面直徑的15%~30%。對于孔用密封,“O”形圈最好處于拉伸狀態(tài),最大允許拉伸量為6%。但在無設(shè)計圖紙的情況下,現(xiàn)場裝配檢修工對支撐板與背板相聯(lián)接的密封槽進(jìn)行測繪,扇形段下聯(lián)接水套用Φ60 mm×8 mm氟橡膠“O”形密封圈?,F(xiàn)場裝配過程中,因內(nèi)徑小過量拉伸,使密封圈受較大拉力而被壓偏咬傷。

        2.2.2 聯(lián)接件材質(zhì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計不能滿足現(xiàn)場使用要求

        (1)聯(lián)接膨脹螺栓易斷折。原連鑄機(jī)設(shè)計結(jié)晶器背板與銅板聯(lián)接膨脹螺栓材質(zhì)采用0Cr18Ni9,且未經(jīng)任何熱處理,現(xiàn)場使用一段時間后,絕大部分下線的M16螺栓從與銅板聯(lián)接螺栓絲扣過渡根部處折斷,統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)大多雙頭螺栓過鋼量6萬t以后就會折斷,如圖1所示。

        圖1 原設(shè)計螺栓示意圖Fig.1 Diagram of original screw

        由圖1可知,該螺栓螺紋為切削加工螺紋,非滾壓螺紋,易折斷的螺紋收尾處應(yīng)力較大。據(jù)《機(jī)械設(shè)計手冊》,經(jīng)過淬、回火的力學(xué)性能的σb=520 MPa,可見,螺栓選材及加工工藝均存在一定問題。

        (2)密封用紫銅墊未經(jīng)熱處理。到貨密封墊未經(jīng)退火處理,材質(zhì)硬度高(>HB45),導(dǎo)致螺栓達(dá)到緊固力矩時仍有滲漏水發(fā)生。

        2.2.3 密封條安裝存在問題。結(jié)晶器窄面銅板裝配接頭部位的背板與銅板冷卻水側(cè)使用Φ8 mm×2 120 mm密封條(材質(zhì)氟橡膠,硬度70邵爾),密封條進(jìn)行四周封閉密封,維修工人裝配時未統(tǒng)一設(shè)置密封條接頭對接位置,且接頭處未連接好,導(dǎo)致密封條接頭處滲漏水,被迫停澆。另外,密封條在使用中選取不當(dāng),未使用規(guī)定的Φ8 mm密封條,而選擇直徑大于或小于8 mm的密封條,另外密封條長度裁取不當(dāng)導(dǎo)致密封條被剪掉切傷引起漏水,使結(jié)晶器被迫下線,如圖2所示。

        圖2 裝配被切傷的密封條Fig.2 sealing ring injured by incorrect installation

        2.3 檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程不規(guī)范或不符合現(xiàn)場實際

        維檢隊伍參照其他煉鋼廠的連鑄檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)照搬到本鋼廠,因設(shè)備參數(shù)不同導(dǎo)致作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)場實際不符,因無固定的檢修作業(yè)次序?qū)е聶z修標(biāo)準(zhǔn)無法統(tǒng)一,僅憑個人經(jīng)驗對銅板進(jìn)行組裝,難免出現(xiàn)滲漏水事件。

        檢修完畢后,由于引錠對中不到位或切下輥道、切前輥道未保證平行度要求,導(dǎo)致引錠送入時偏離結(jié)晶器底部入口較多,在柔性引錠鏈到達(dá)彎曲段后,點(diǎn)動向結(jié)晶器內(nèi)部送引錠時,現(xiàn)場操作不規(guī)范,導(dǎo)致引錠頭部頂撞窄面足輥甚至結(jié)晶器銅板底部,也會導(dǎo)致窄面銅板結(jié)合面處漏水。

        2.4 驗收制度不健全

        2009年1~6月在結(jié)晶器銅板組裝、試水驗收時,因負(fù)責(zé)日常結(jié)晶器銅板維修的班組長不在現(xiàn)場或工作變動,臨時負(fù)責(zé)人員未嚴(yán)格按照1.3 MPa試水壓力、保壓15~30 min進(jìn)行驗收,裝配試水完畢后未將修好件與待修件區(qū)分開或未做好三方(外委維檢承包單位、煉鋼廠工藝車間及維修車間)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字,導(dǎo)致值班人員在無結(jié)晶器相關(guān)維修人員確認(rèn)的情況下將待修件吊上線,影響了連鑄機(jī)正常開機(jī)。

        另外,結(jié)晶器在離線檢修試水、驗收完畢后,因連鑄機(jī)連續(xù)生產(chǎn)或工藝或設(shè)備檢修原因,結(jié)晶器長期在線下放置,未在結(jié)晶器上線前再次試壓直接上線,上線一經(jīng)試水發(fā)生滲漏水情況,這也是銅板結(jié)合面處發(fā)生滲漏水的原因之一。

        2.5 對維修承包方考核制度落實不到位

        對于因結(jié)晶器銅板結(jié)合面處滲漏水情況發(fā)生后,煉鋼廠對維檢單位按照合同協(xié)議考核辦法執(zhí)行考核,但維檢單位對結(jié)晶器檢修班組負(fù)責(zé)人及具體確認(rèn)人有時未進(jìn)行警告、考核與教育,在一定程度上滋生了僥幸心理。

        3 減少結(jié)晶器滲漏水的措施

        3.1 加強(qiáng)人員培訓(xùn),建立制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)

        3.1.1 搜集、修訂建立適合現(xiàn)場的結(jié)晶器維護(hù)資料,健全制度

        由煉鋼廠聯(lián)系維檢單位匯總連鑄機(jī)設(shè)計單位結(jié)晶器圖紙及技術(shù)文件中的維護(hù)資料,結(jié)合現(xiàn)場實際,編制維檢單位承包區(qū)域結(jié)晶器維檢流程,落實結(jié)晶器銅板安裝關(guān)鍵點(diǎn)注意事項,包括寬面、窄面銅板緊固力矩、螺栓緊固順序(按先中央后兩側(cè),分3次緊固的次序進(jìn)行)等。

        建立、完善結(jié)晶器管理及檢修驗收制度,對現(xiàn)有制度進(jìn)行完善修訂。煉鋼廠機(jī)動科聯(lián)系板坯一、二車間,技術(shù)科,板坯維修車間、外協(xié)單位聯(lián)合制定《板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器管理規(guī)定》,對銅板管理存在的問題、解決措施及結(jié)晶器離、在線檢修及正常工作范圍及異常情況判斷處理等方面做了相關(guān)規(guī)定。

        除對維檢單位的工作進(jìn)行抽查外,加強(qiáng)對崗位操作人員注意事項的明確,做好在線送引錠的確認(rèn),尤其是引錠頭距結(jié)晶器上口的距離。

        3.1.2 做好適用于現(xiàn)場的制度、規(guī)程和維修標(biāo)準(zhǔn)的落實

        (1)組織人員培訓(xùn)。煉鋼廠要求外委維檢單位按照四個階段嚴(yán)格進(jìn)行組織安排,具體情況如下:

        第一階段,要求維檢單位做好結(jié)晶器維修的培訓(xùn)計劃、方案,報煉鋼廠機(jī)動科、板坯維修車間審核,審核修訂后返回;

        第二階段,維檢單位自行組織發(fā)放培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料,按照培訓(xùn)計劃,維檢單位安排相關(guān)人員進(jìn)行日常培訓(xùn)學(xué)習(xí);

        第三階段,全體結(jié)晶器維修人員培訓(xùn)完成,外協(xié)單位自行考試,不合格者組織復(fù)考;

        第四階段,機(jī)動科、板坯維修車間進(jìn)行書面考試,對于不合格者按照合同協(xié)議相應(yīng)條款考核維檢單位,并督促維檢單位繼續(xù)培訓(xùn),直至合格。

        (2)做好現(xiàn)場實際檢修過程及結(jié)果的驗收、檢查。在書面培訓(xùn)考試過程中,督促維檢單位制定檢修確認(rèn)單,首先要求維檢單位自行驗收,然后板坯維修車間、工藝車間技術(shù)員驗收。要求維檢單位檢修作業(yè)長(或結(jié)晶器維修班長)、煉鋼廠工藝車間、板坯維修車間三方專人負(fù)責(zé)驗收,在專門檢修確認(rèn)單上進(jìn)行驗收簽字。煉鋼廠機(jī)動科穿插檢查結(jié)晶器檢修情況,對現(xiàn)場結(jié)晶器檢修人員進(jìn)行抽查——如緊固力矩、緊固次序、碟簧安裝、試水壓力、保壓時間等注意事項,工器具的完好度、數(shù)量及三方驗收情況。

        另外,做好在線更換結(jié)晶器的監(jiān)督與考核,必須保證在線結(jié)晶器試水完畢后方可進(jìn)行調(diào)錐作業(yè),避免調(diào)完錐度后因滲漏水而被迫調(diào)換結(jié)晶器,從而延長檢修時間或造成生產(chǎn)被動。

        3.1.3 加強(qiáng)重要工器具的管理

        結(jié)晶器銅板裝配時須用到扭矩扳手、吊帶及液壓站、高壓試水泵等重要工器具,若工器具、設(shè)備缺失或損壞將影響到裝配、試水打壓的正常開展。按照維檢協(xié)議要求,鋼廠機(jī)動科、維修車間不定期對檢修單位的工器具進(jìn)行檢查,使現(xiàn)場工器具缺失時能及時補(bǔ)充、返修,不致影響結(jié)晶器銅板的裝配維修。

        3.1.4 及時更換下線易損件

        結(jié)晶器銅板裝配過程中,煉鋼廠要求維檢單位定期更換膨脹螺栓、內(nèi)外螺套、紫銅墊、密封條、密封圈及碟簧等易損件,如圖3所示。另外,膨脹螺栓隨著銅板過鋼量增加,銅板熱應(yīng)力增大,大多螺栓被剪斷,當(dāng)過鋼量大于6萬t后必須拆下打壓一次,手錘錘擊檢測滲漏水處的螺栓以消除螺栓熱應(yīng)力,如損壞應(yīng)及時更換。

        3.2 改造處理現(xiàn)場密封、膨脹螺栓(雙頭螺栓)、紫銅墊,消除備件內(nèi)應(yīng)力

        3.2.1 對現(xiàn)場支撐板密封槽比對圖紙進(jìn)行測繪,指定合適密封圈、密封條,并正確安裝

        根據(jù)結(jié)晶器相關(guān)圖紙,原窄面銅板配連接支撐板上進(jìn)回水凹形密封槽配套密封為Φ69.22 mm×5.33 mm,氟橡膠,硬度為70邵爾。該密封槽外徑×內(nèi)徑×深度為Φ80H11 mm×Φ65.8 mm×4.3 mm,如圖4所示。

        根據(jù)CAT-0-REV0501《O形圈手冊》,“當(dāng)壓力來自內(nèi)側(cè),則“O”形圈的外徑應(yīng)該與溝槽的外徑接觸”,“O”形圈外徑應(yīng)比溝槽外徑d3大1%~2%[2],如圖5所示。結(jié)合現(xiàn)場結(jié)晶器實際情況,因硅橡膠較氟橡膠質(zhì)地軟,且能滿足結(jié)晶器密封連接及溫度(氟橡膠 -20℃ ~200℃,硅橡膠-60℃ ~260℃)要求,所以煉鋼廠最終選用Φ66 mm×7 mm的硅橡膠“O”形圈,并在每次安裝密封圈時,在密封凹槽內(nèi)均勻涂上潤滑脂,以便密封使用良好。另外,在安裝密封圈前注意檢查支撐板凹槽的倒角、圓角及溝槽清潔,避免擠壓或損傷“O”形圈。

        圖5 “O”形圈內(nèi)部受力后與溝槽接觸情況Fig.5 Status that O-type ring is in contact with proove as it is pressed

        對于背板與銅板冷卻水側(cè)使用Φ8 mm×2 120 mm密封條,確定密封條截面直徑禁止變動,連接頭切成一定斜度連接,并將接頭設(shè)置在窄面銅板底部中央位置,要求用該密封條接成的密封圈不得在接處過度拉伸。既使發(fā)生滲漏水,因此時鋼水外殼已凝固,不會發(fā)生危險事故。

        3.2.2 改變螺栓加工方法及母材材質(zhì)

        2009年7月將原設(shè)計螺栓聯(lián)接螺紋由原切削加工螺紋改為滾壓加工,如圖6所示。螺栓材質(zhì)由0Cr18Ni9改為1Cr17Ni2,螺栓力學(xué)性能見表2。

        圖6 連接膨脹螺栓改進(jìn)圖Fig.6 Modification of coupling bolt

        表2 螺栓力學(xué)性能比對Table 2 Mechanical property contract of coupling bolts MPa

        3.2.3 對紫銅密封墊進(jìn)行退火處理

        2009年7月開始,針對變形量小、未經(jīng)退火處理,硬度達(dá)到HV80(HB76.0)上線的Φ12.5 mm×Φ18 mm×3 mm紫銅墊,用氣割火烘烤、空冷后上線使用,并及時聯(lián)系供貨廠家對銅墊進(jìn)行退火處理,使其到貨銅墊硬度不大于HB45,紫銅墊密封性能良好。

        4 應(yīng)用效果

        通過近6個月現(xiàn)場管理人員和檢修人員的共同努力,2009年7~12月結(jié)晶器因滲漏水原因故障離線次數(shù)由2009年1~7月份前的月均5次下降到年底的1次以下,有效地減少了結(jié)晶器故障離線次數(shù),降低了維修工的工作量和維修成本,提高了結(jié)晶器的周轉(zhuǎn)備用率,在一定程度上避免了事故、故障幾率,使連鑄設(shè)備的維修水平上了一個新臺階。

        5 結(jié)論

        (1)繼續(xù)督促維檢單位做好人員定期全員培訓(xùn),定期進(jìn)行理論與實踐考試,現(xiàn)場抽查人員應(yīng)監(jiān)督、規(guī)范檢修流程,對于參考者考試成績差的予以教育,情況嚴(yán)重的按照煉鋼廠與維檢單位簽訂合同實施考核。

        (2)煉鋼廠機(jī)動科、維修車間專業(yè)點(diǎn)檢員繼續(xù)深入現(xiàn)場,會同維檢單位管理、點(diǎn)檢負(fù)責(zé)人員做好結(jié)晶器檢修工作的跟蹤,使結(jié)晶器維修作業(yè)程序和標(biāo)準(zhǔn)更加規(guī)范、更加合理。增加結(jié)晶器線下試水裝置,進(jìn)行離線試水。煉鋼廠工藝、維修車間定期檢查結(jié)晶器驗收臺帳、驗收卡片簽名情況,跟蹤好結(jié)晶器相關(guān)臺帳記錄,并督促落實好管理、考核。結(jié)晶器離線檢修完畢并經(jīng)確認(rèn)后,只要線下放置超過7天,必須安排人員進(jìn)行再次離線試水,有關(guān)各方進(jìn)行確認(rèn)。

        (3)改變聯(lián)接膨脹螺栓進(jìn)行母材及加工工藝;對寬面銅板裝配處的膨脹螺栓斷折部位做好跟蹤統(tǒng)計分析;利用下線簡易試水裝置進(jìn)行試水打壓;過鋼量大于6萬t的銅板聯(lián)接膨脹螺栓要進(jìn)行敲擊,必要時更換;對聯(lián)接附件進(jìn)行及時更換(如碟簧、橡膠密封圈、紫銅墊等)。

        (4)把好到貨備件驗收關(guān)并及時定期更換易損件,對于到貨窄面銅板裝配用的紫銅墊提供硬度不大于HB45報告;“O”形圈或密封條滿足規(guī)定尺寸要求,改用內(nèi)Φ66 mm×7 mm硅橡膠“O”形圈,對寬面銅板裝配處的膨脹螺栓到貨進(jìn)行化驗,保證滿足生產(chǎn)要求。

        [1] 機(jī)械設(shè)計手冊編委會.機(jī)械設(shè)計手冊(3版)第1卷[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001:P3-94.

        [2] “O”形密封圈的選用[EB/OL].[2011-12-16]http://www.doc88.com/p-98341232922.html.

        [3] 王國靖,張玉鏡,王永洪.延長結(jié)晶器、彎曲段輥子在線使用周期的探索[J].重型機(jī)械,2011(3):1-4.

        [4] 王愛國.方圓坯兼容連鑄機(jī)工藝參數(shù)及主要設(shè)備結(jié)構(gòu)優(yōu)化[J].重型機(jī)械,2011(1):50-52.

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