亓 萌
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)冷軋薄板廠,山東 271100)
泰鋼冷軋廠現(xiàn)有兩臺(tái)1 700 mm 單機(jī)可逆冷軋機(jī),其中一臺(tái)1 700 mm 軋機(jī)具有軋制不銹鋼的設(shè)備、工藝基礎(chǔ)。為適應(yīng)市場(chǎng)變化,提高生產(chǎn)效益,我們進(jìn)行了高附加值產(chǎn)品——不銹鋼的軋制工藝研究。
在1 700 mm 軋機(jī)在左右卷取機(jī)上設(shè)置了墊紙機(jī),在開卷機(jī)上設(shè)置了收紙機(jī),最大軋制壓力23 000 kN,軋制速度500 m/min,最大卷取張力350 kN,工作輥彎輥力660 kN,工作輥輥徑?440 mm。
不銹鋼的第一個(gè)特點(diǎn)是變形抗力大,一般比普碳鋼高一倍,在冷軋過(guò)程中加工硬化速率較快;第二個(gè)特點(diǎn)是不銹鋼的導(dǎo)熱性較差,因此在軋制過(guò)程中要盡量實(shí)現(xiàn)一個(gè)軋程軋制,不經(jīng)過(guò)中間退火,同時(shí)要求軋機(jī)具有較強(qiáng)的冷卻、潤(rùn)滑能力。
由于不銹鋼硬度較高,軋制時(shí)有一定的黏性,加工硬化較為明顯,在軋制工藝選擇上應(yīng)注意軋機(jī)具有較強(qiáng)的剛性,選擇直徑小的工作輥、良好的冷卻潤(rùn)滑系統(tǒng)、完善的厚度控制系統(tǒng)、板型調(diào)整系統(tǒng)及穩(wěn)定的電氣控制系統(tǒng)。根據(jù)1 700 mm 軋機(jī)的設(shè)備、工藝配置情況,制定軋制工藝如下:
選擇Cr3 軋輥,采用大壓下量、大張力進(jìn)行軋制,總變形量控制在40%~60%之間,終軋變形量小于8%。軋制板型方面杜絕中間浪、邊浪缺陷。板面質(zhì)量方面重點(diǎn)控制軟點(diǎn)、硌印、劃傷、擦傷缺陷。厚度公差方面控制同板差厚度小于20 μm。采用乳化液為工藝潤(rùn)滑介質(zhì),具體參數(shù)如表1 所示。
道次變形量如表2 所示。
表1 乳化液參數(shù)Table 1 Emulsion parameters
表2 各道次變形量Table 2 Deformation amount of every pass
采用上述軋制工藝對(duì)300 系列不銹鋼進(jìn)行了軋制。總變形量控制在50%,由3.0 mm×1 250 mm 軋制至1.5 mm×1 250 mm。共軋制6 道次,各道次的軋制力為18 000 kN 左右,采用350 kN的大張力進(jìn)行軋制,最快軋制速度達(dá)到300 m/min。觀察整個(gè)軋制過(guò)程,工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)的潤(rùn)滑、冷卻基本達(dá)到了生產(chǎn)要求,軋制過(guò)程控制相對(duì)合理。軋制完成后,通過(guò)后道工序開卷查看,橫向厚度公差小于20 μm,但板型、表面質(zhì)量有一些問(wèn)題:鋼卷存在中間浪缺陷;鋼卷邊部存在軟點(diǎn)缺陷,表面存在色差紋。
板型及表面質(zhì)量缺陷是不銹鋼生產(chǎn)中致命的缺陷。由于不銹鋼加工硬化相對(duì)迅速,需要在退火后再次軋制才能消除板型缺陷,而表面質(zhì)量缺陷在改軋或退火后也會(huì)有明顯的色差痕跡,每一種處理措施都會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成較大的影響,造成不必要的損失,因此需要重點(diǎn)控制板面質(zhì)量和板型質(zhì)量。
軋制的不銹鋼板型存在中間浪缺陷是因?yàn)樵诖髩合铝?、大張力軋制的過(guò)程中很難觀察鋼卷的板型狀況,在后工序開卷時(shí)由于張力較小,板型缺陷明顯的反映出來(lái),且后道工序的生產(chǎn)無(wú)法對(duì)板型進(jìn)行有效改善。
鋼卷表面出現(xiàn)的軟點(diǎn)缺陷是工作輥硬度不均勻和局部硬度低造成的。根據(jù)軟點(diǎn)缺陷部位檢測(cè)下線軋輥相對(duì)應(yīng)位置,發(fā)現(xiàn)低點(diǎn)硬度值達(dá)到HS90,其余輥面硬度達(dá)到HS93 以上,不符合軋輥硬度要求。
表面存在色差紋的主要原因是潤(rùn)滑系統(tǒng)冷卻、潤(rùn)滑不均勻造成的。在大軋制力和大變形量的條件下無(wú)法達(dá)到均勻潤(rùn)滑、冷卻,需要對(duì)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。檢測(cè)發(fā)現(xiàn)軋輥輥面的粗糙度為0.56 μm~0.4 μm,因此分析認(rèn)為軋輥粗糙度不均也是產(chǎn)生表面色差紋的原因。
根據(jù)出現(xiàn)的問(wèn)題,制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施。對(duì)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整,介質(zhì)噴灑壓力提高至0.8 MPa,乳化液濃度提高至5.0%~7.0%,溫度由52℃提高至55℃,提高工作輥輥縫區(qū)的噴灑流量,對(duì)乳化液噴嘴進(jìn)行了精確調(diào)整,使乳化液能準(zhǔn)確的噴灑至輥縫處。對(duì)軋制使用的工作輥要求硬度偏差在HS1 以內(nèi),粗糙度偏差不大于0.05 μm。同時(shí)對(duì)軋制工藝、各道次的控制彎輥力進(jìn)行了調(diào)節(jié),彎輥力每道次降低10%~15%。完善軋制規(guī)程,合理控制道次壓下量和張力。
實(shí)施上述措施后,300 系列、400 系列、200 系列不銹鋼卷軋制后未出現(xiàn)上述缺陷,表面質(zhì)量符合要求,板型明顯改善,未出現(xiàn)任何浪形缺陷,客戶使用反饋的信息較好。