盧帆興,王 琪
(江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院, 江西贛州市 341000)
鎢礦井下通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及控制算法研究
盧帆興,王 琪
(江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院, 江西贛州市 341000)
針對(duì)多數(shù)鎢礦井下通風(fēng)系統(tǒng)中風(fēng)機(jī)監(jiān)控技術(shù)落后,影響井下通風(fēng)安全問題,設(shè)計(jì)了基于可編程控制器(PLC)的井下風(fēng)機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng),考慮到風(fēng)機(jī)負(fù)壓、流量等被監(jiān)控參數(shù)存在較大的時(shí)滯現(xiàn)象,提出了利用Smith預(yù)估控制算法對(duì)其實(shí)施有效監(jiān)控。改造后的運(yùn)行情況說明,系統(tǒng)運(yùn)行可靠、性能優(yōu)良。
鎢礦;主通風(fēng)機(jī);智能監(jiān)控;Smith預(yù)估器;仿真分析
鎢礦井下主風(fēng)井通風(fēng)系統(tǒng)構(gòu)成[1]如圖1所示??紤]到設(shè)備的備用問題,設(shè)置了兩套獨(dú)立的通風(fēng)機(jī)總成,每套總成配有2臺(tái)對(duì)轉(zhuǎn)的280kW感應(yīng)電動(dòng)機(jī),單一總成均設(shè)有獨(dú)立風(fēng)道,風(fēng)道首先通過立式風(fēng)門,經(jīng)由斜風(fēng)門后,在斜井口匯入主風(fēng)井。正常情況下只有一套通風(fēng)機(jī)總成工作,通過控制兩套總成立式風(fēng)門和斜風(fēng)門的開閉可以保證相互間的氣密性。通風(fēng)流量視電動(dòng)機(jī)開啟數(shù)量而定,最大流量為2×3500m3/min。
圖1 鎢礦井下主風(fēng)井通風(fēng)系統(tǒng)構(gòu)成
監(jiān)控系統(tǒng)組成[2-3]如圖2所示。系統(tǒng)選用控制性能優(yōu)越、抗干擾能力強(qiáng)、能夠適應(yīng)惡劣環(huán)境的西門子S7-300PLC作為主控制器[4],實(shí)現(xiàn)對(duì)主風(fēng)機(jī)數(shù)字量模塊和模擬量參數(shù)模塊的實(shí)時(shí)監(jiān)控。其中數(shù)字量監(jiān)控參數(shù)有電機(jī)參數(shù)、變頻器參數(shù)、立式風(fēng)門與斜風(fēng)門控制參數(shù),模擬量參數(shù)有主風(fēng)機(jī)溫度參數(shù)、風(fēng)峒的風(fēng)流量與負(fù)壓參數(shù)、氣動(dòng)參數(shù)與振動(dòng)參數(shù)。系統(tǒng)的相關(guān)閾值和控制操作由嵌入式觸摸屏設(shè)定或操控,監(jiān)控系統(tǒng)電源采用西門子PLC電源模塊供電。上位機(jī)配置主、備用計(jì)算機(jī)各1臺(tái),通過網(wǎng)關(guān)和工控服務(wù)器與主風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行無線通信。其中PLC對(duì)主風(fēng)機(jī)及風(fēng)門的控制過程是:當(dāng)接到主風(fēng)機(jī)運(yùn)行指令時(shí),PLC判斷系統(tǒng)運(yùn)行方式控制主風(fēng)機(jī)啟動(dòng)。若為變頻方式則進(jìn)行主風(fēng)機(jī)的變頻軟啟動(dòng),以降低起動(dòng)電流,減小對(duì)電網(wǎng)的沖擊。當(dāng)電動(dòng)機(jī)由零頻率啟動(dòng)到設(shè)定頻率時(shí),PLC控制風(fēng)門絞車開啟該風(fēng)道立式風(fēng)門與斜風(fēng)門,關(guān)閉另一風(fēng)道的立式風(fēng)門與斜風(fēng)門。為了避免風(fēng)門在開關(guān)過程中不到位而引起漏風(fēng)從而降低風(fēng)機(jī)效率,風(fēng)門的上端設(shè)置了開觸點(diǎn)和閉觸點(diǎn),PLC實(shí)時(shí)采集風(fēng)門的觸點(diǎn)狀態(tài)精確控制風(fēng)門絞車的運(yùn)轉(zhuǎn)。兩道風(fēng)門完全開啟后,1號(hào)主風(fēng)機(jī)進(jìn)入額定運(yùn)行狀態(tài)(2號(hào)主風(fēng)機(jī)停車)。當(dāng)1號(hào)主風(fēng)機(jī)的開啟電流小于額定電流時(shí),自動(dòng)開啟2號(hào)主風(fēng)機(jī)和2號(hào)立式風(fēng)門與斜風(fēng)門,通風(fēng)系統(tǒng)處于雙主風(fēng)機(jī)運(yùn)行模式。
主風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的模擬量、數(shù)字量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)說明如下。
(1)風(fēng)流量和負(fù)壓監(jiān)測(cè)。由于檢測(cè)環(huán)境限制,且監(jiān)控過程具有較大慣性和時(shí)滯,加之井下氣體成分復(fù)雜、濕度大,粉塵含量高,所以依靠標(biāo)準(zhǔn)的流量測(cè)量?jī)x和壓力傳感器表來完成這類參數(shù)的檢測(cè)缺乏可行度和準(zhǔn)確性。有些企業(yè)根據(jù)壓差原理,選用昂貴的流量傳感器來檢測(cè)風(fēng)機(jī)流量,通過主風(fēng)機(jī)入口打孔將壓力傳感器植入測(cè)量負(fù)壓,其效果都不甚理想。本文提出的基于Smith預(yù)估算法[3]的風(fēng)機(jī)流量及負(fù)壓智能監(jiān)測(cè),取得了很好的收效。
(2)電氣設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)測(cè)。通過低壓柜中的EDA9033A專用電力參數(shù)采集模塊與PLC相連,采用ModBus通信協(xié)議,能夠完成三相交流電壓、電流、有功功率、功率因數(shù)等電氣參數(shù)的測(cè)量,包括變頻器的運(yùn)行狀態(tài)的檢測(cè)。
(3)主電機(jī)定子溫度與軸承振動(dòng)檢測(cè)。在各電機(jī)的三相定子和前后軸承上安裝熱電偶WAPJPT100,將PLC(S7-300)的接口模塊SM331的輸入方式進(jìn)行設(shè)置,熱電偶信號(hào)經(jīng)轉(zhuǎn)換送入PLC的CPU,將其轉(zhuǎn)換成溫度值,再存入相應(yīng)的數(shù)據(jù)模塊中。在電機(jī)的前后軸承安裝振動(dòng)傳感器,它可將振動(dòng)烈度線性轉(zhuǎn)換成電流信號(hào),經(jīng)SM331將其轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)送入CPU以供相應(yīng)控制之用。
在井下通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)中,風(fēng)流量和負(fù)壓是2個(gè)典型的大慣性、大時(shí)滯參數(shù)。因此提高控制子系統(tǒng)的穩(wěn)定性、改善控制動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性和控制精度,是值得深入研究的問題。本監(jiān)控子系統(tǒng)采用了Dhalin-Smith預(yù)估控制算法[5],對(duì)子系統(tǒng)的控制性能進(jìn)行改進(jìn)。利用Smith預(yù)估器對(duì)大慣性、大時(shí)滯環(huán)節(jié)進(jìn)行補(bǔ)償,得到控制子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(見圖3),其中GP(S)·e-τs為被控對(duì)象的傳遞函數(shù)。
圖3 風(fēng)量、負(fù)壓監(jiān)控子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
子系統(tǒng)沒有采用Smith環(huán)節(jié)時(shí)的閉環(huán)傳遞函數(shù)為式(1),子系統(tǒng)采用了Smith環(huán)節(jié)時(shí)的閉環(huán)傳遞函數(shù)則為式(2)。由兩式對(duì)比可知,加了Smith預(yù)估環(huán)節(jié)后,子系統(tǒng)的閉環(huán)特征方程不再含有影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的因子e-τs,這時(shí)便可以使用常規(guī)的控制手段進(jìn)行控制,只是子系統(tǒng)響應(yīng)推遲了時(shí)間e-τs而已。
上述子系統(tǒng)根據(jù)鎢礦井下實(shí)際工況計(jì)算分析,可以簡(jiǎn)化為一個(gè)慣性環(huán)節(jié)和一個(gè)時(shí)滯環(huán)節(jié)的相互串聯(lián),其閉環(huán)傳遞函數(shù)可以表述為:Φ(s)=KPe-τs/(Ts +1)。為了驗(yàn)證上述控制方案的可行性,就這一閉環(huán)傳遞函數(shù)進(jìn)行了MATLAB系統(tǒng)仿真[6]。根據(jù)風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)試得到的相關(guān)數(shù)據(jù),選定:T=60s,KP=5,τ=30s,采樣周期為1s,其單位階躍響應(yīng)仿真如圖4所示。仿真結(jié)果表明Smith預(yù)估控制算法,能很好消除因監(jiān)控對(duì)象的大慣性、大時(shí)滯對(duì)監(jiān)控子系統(tǒng)的影響。
圖4 風(fēng)量、負(fù)壓監(jiān)控子系統(tǒng)單位階躍響應(yīng)MATLAB仿真
本文就鎢礦企業(yè)井下風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)所存在的技術(shù)與設(shè)備落后、監(jiān)控參數(shù)不全、控制精度不高等問題,提出了基于PLCS7-300的風(fēng)機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,利用新型、可靠性高的可編程控制器件和先進(jìn)的控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)原監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)換代。針對(duì)一些慣性、時(shí)滯環(huán)節(jié)的控制對(duì)象,系統(tǒng)采用Smith預(yù)估控制算法消除其對(duì)控制系統(tǒng)帶來的不利影響。實(shí)際應(yīng)用表明,PLC控制器件及其總成能很好地適應(yīng)井下惡劣環(huán)境,系統(tǒng)集操作、監(jiān)控、管理于一體,使相關(guān)設(shè)備的自動(dòng)化水平得到了提高,且系統(tǒng)能對(duì)風(fēng)機(jī)總成的相關(guān)構(gòu)件完成實(shí)時(shí)有效的監(jiān)控,運(yùn)行靈活高效、安全可靠。
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2011-08-11)
盧帆興(1965-),男,江西永豐人,副教授,碩士,主要從事ARM嵌入式系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信、智能控制研究。