喬小明
(滁州銅鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司, 安徽滁州市 239000)
瑯琊山銅礦廢石充填技術(shù)的探索與實(shí)踐
喬小明
(滁州銅鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司, 安徽滁州市 239000)
瑯琊山銅礦根據(jù)礦體開(kāi)采條件及礦山實(shí)際情況,研究試驗(yàn)了廢石充填法,詳細(xì)闡述了其采場(chǎng)結(jié)構(gòu)及回采工藝。該法不僅緩解了采充矛盾,解決了充填料不足的問(wèn)題,同時(shí)減少了地表廢石場(chǎng)地的占用,每年可創(chuàng)造100多萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。
廢石充填;上向水平分層充填法;綠色礦山;回采工藝
滁州銅鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)瑯琊山銅礦)位于安徽省東部滁州市西城區(qū),是安徽省瑯琊山礦業(yè)總公司的核心子公司,其前身為滁縣銅礦,1958年建礦,2002年改制為國(guó)有控股公司,目前年生產(chǎn)能力30萬(wàn)t。近年礦山在資源綜合利用方面堅(jiān)持探索、優(yōu)化生產(chǎn)布局與流程,充分利用一切礦產(chǎn)資源,特別加強(qiáng)了尾砂的綜合利用開(kāi)發(fā)研究。利用尾砂替代石英砂,生產(chǎn)加氣砼砌塊及蒸壓灰砂磚等試驗(yàn)及利用尾砂作為水泥添加料的研究均獲得成功。尾砂已經(jīng)變廢為寶,再把其全部用作充填材料已經(jīng)不合時(shí)宜,但是礦山充填材料還存在很大的缺口,同時(shí)為了保護(hù)環(huán)境、解決廢石不出窿的問(wèn)題,公司對(duì)廢石充填技術(shù)在礦山的應(yīng)用進(jìn)行了研究試驗(yàn)。
廢石充填主要利用采場(chǎng)及掘進(jìn)廢石作為充填料,同時(shí)配以適量的尾砂及膠結(jié)體。礦山實(shí)際生產(chǎn)能力為1000t/d左右,年產(chǎn)礦石量約為28萬(wàn)t,廢石4~5萬(wàn)t。本礦廢石充填的目標(biāo)是在廢石利用上,形成了“廢石不出窿”的采礦新局面,除少量因尾砂壩堆壩需要外,其他廢石全部倒入采場(chǎng)做充填料。各中段廢石充填利用流程見(jiàn)圖1。
由于礦山回采采場(chǎng)主要集中在-285m中段,因此首先考慮廢石主要充入該中段采場(chǎng)。-125m中段廢石由各出窿點(diǎn)裝車(chē),用3t電機(jī)車(chē)牽引0.7 m3翻轉(zhuǎn)式礦車(chē)組運(yùn)至下一個(gè)中段采場(chǎng)充填井卸載(作充填料)或倒入18線(xiàn)廢石溜井;-185m中段廢石由各出窿點(diǎn)裝車(chē),同樣組運(yùn)至下一個(gè)中段采場(chǎng)充填井卸載(作充填料)或倒入18線(xiàn)廢石溜井、12線(xiàn)廢石溜井;-245m中段溜井中的廢石由震動(dòng)給礦機(jī)裝車(chē),組運(yùn)至下一個(gè)中段采場(chǎng)充填井卸載(作充填料);-245m中段的廢石組運(yùn)至下一個(gè)中段采場(chǎng)充填井卸載(作充填料),-285m中段、-325m中段出窿廢石組運(yùn)至深部17線(xiàn)廢石溜井卸載;-365m中段廢石組運(yùn)到-365m盲主井車(chē)場(chǎng),由-245m中段盲井車(chē)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)至采場(chǎng)充填井進(jìn)入-285m中段采場(chǎng)作充填料。
圖1 廢石充填流程
礦山主要采用上向水平分層充填法。該方法能夠較好地控制地壓,回采方法靈活,貧化率和損失率都比較小、采場(chǎng)暴露空間較小、采場(chǎng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安全條件較好,并可有效地保護(hù)采場(chǎng)環(huán)境,防止地表塌陷,改善地下采礦環(huán)境。
93#7礦體在-285m中段由93#71、93#72、93#73及93#74四個(gè)礦體組成,在平面上沿走向側(cè)列分布,雁形排列。礦體形態(tài)為透鏡狀、囊狀、扁豆?fàn)?,礦體與圍巖界線(xiàn)較清晰,屬于閃長(zhǎng)玢巖與灰?guī)r正接觸帶成礦,礦石類(lèi)型主要有含銅矽卡巖、少量含銅閃長(zhǎng)玢巖及含銅大理巖。主要礦石礦物為黃銅礦,斑銅礦。總揭露面積為984m2,走向長(zhǎng)約110m,平均寬約9m,平均品位1.76%。93#7礦體走向南北、傾向東,傾角60°~80°,側(cè)伏方向?yàn)楸睎|,側(cè)伏角45°左右。-285m中段93#7礦體已開(kāi)采至-263 m??紤]到工程需要及安全、經(jīng)濟(jì)因素,改造原有充填井兼做廢石充填井。
根據(jù)礦山成功經(jīng)驗(yàn),93#7礦體仍采用上向水平分層充填采礦法進(jìn)行回采。采用脈內(nèi)采準(zhǔn)方式,底板運(yùn)輸?shù)来怪弊呦虿贾?,然后利用底板運(yùn)輸?shù)朗┕さV內(nèi)沿,確定礦體分布情況后,進(jìn)行拉底層回采工作?;夭山Y(jié)束后,要鋪設(shè)鋼砼假底0.5m左右(作為下個(gè)中段回收礦體頂柱的人工假頂)。同時(shí)順路布置Φ1.8m的行人通風(fēng)天井3條;Φ2.0m的放礦漏斗3個(gè);Φ0.5m的濾水井和Φ2.0m的充填井各1條,其中底板運(yùn)輸?shù)来┟}部分要立模澆灌混凝土假巷。
礦體回采分為礦房與礦柱回采兩部分,礦房回采自下而上按水平分層進(jìn)行,除拉底層采后控頂高為6.5m左右,其余各層采后控頂高度控制在5.5 m左右,具體高度視采場(chǎng)安全狀況而定。用YT-28或7655型氣腿式鑿巖機(jī)向上挑頂或壓頂落礦進(jìn)行分層回采,每次落礦高度2.5~3.5m,采場(chǎng)內(nèi)使用電耙或風(fēng)動(dòng)裝巖機(jī)出礦,出礦結(jié)束后,進(jìn)行充填,要求充填后保留2.5m左右控頂距。待礦房最后一個(gè)分層回采結(jié)束后,采用膠結(jié)充填的方式接頂,最后通過(guò)進(jìn)路回采方式回收5~6m頂柱。
利用采場(chǎng)充填井、-245m中段回風(fēng)巷、-285 m中段大巷及采場(chǎng)人道形成通風(fēng)回路。新鮮風(fēng)流由-285m中段大巷經(jīng)采場(chǎng)底板運(yùn)輸巷經(jīng)行人通風(fēng)天井進(jìn)入采場(chǎng)內(nèi),污風(fēng)經(jīng)由充填井進(jìn)入上部中段回風(fēng)系統(tǒng)排至地表。
采用廢石-尾砂結(jié)合充填法?;夭山Y(jié)束后,先施工混凝土漏斗人道至設(shè)計(jì)高度,然后待混凝土工程達(dá)到強(qiáng)度后實(shí)施廢石充填工作。廢石通過(guò)礦車(chē)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)93#7采場(chǎng)充填井,通過(guò)充填井倒入采場(chǎng),在采場(chǎng)內(nèi)通過(guò)裝運(yùn)機(jī)倒運(yùn)平鋪在采場(chǎng)內(nèi),高度達(dá)到約2.5m,剩余50cm采用尾砂充填,待水濾干后進(jìn)入下一分層回采工作,如圖2所示。
圖2 93#7采場(chǎng)廢石充填示意
瑯琊山銅礦自2011年上半年以來(lái),主要加強(qiáng)對(duì)采空區(qū)充填研究與廢石充填的管理,嚴(yán)格按《瑯琊山銅礦廢石充填試驗(yàn)方案》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)廢石的充填管理協(xié)調(diào)工作。除利用-285m以上各中段產(chǎn)生的廢石外,還充分利用下部中段開(kāi)拓的廢石,對(duì)-285m中段試驗(yàn)的采空區(qū)進(jìn)行充填,較好地緩解了采充矛盾和廢石排放的難題;在充填管理中,通過(guò)補(bǔ)充部分充填措施工程,現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào),使上部廢石從-245m中段廢石溜井放出就近充入采空區(qū);同時(shí)下部廢石從盲主井提升至-245m中段后直接拉出充填至-285 m中段采場(chǎng)。上下各中段廢石互相補(bǔ)充,有力地解決了廢石充填的問(wèn)題,降低了礦山生產(chǎn)成本。實(shí)踐證明,廢石充填工藝安全可靠、技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、效果顯著,應(yīng)大力推廣,為采充平衡提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持,同時(shí)為建設(shè)節(jié)約型和綠色礦山的發(fā)展目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
根據(jù)瑯琊山銅礦井下生產(chǎn)進(jìn)度,年充填空區(qū)體積約為10萬(wàn)m3,與利用水泥尾砂膠結(jié)充填相比,廢石-尾砂(膠結(jié))充填降低充填成本15.76元/m3,其中年廢石充填約為5萬(wàn)t(1.8萬(wàn)m3),礦山每年可節(jié)約充填資金28.37萬(wàn)元,同時(shí)節(jié)約提升費(fèi)用1 01.85萬(wàn)元,投入費(fèi)用約10萬(wàn)元(廢石充填井施工及原有充填井改擴(kuò)建),每年共計(jì)節(jié)省120.22萬(wàn)元。同時(shí)節(jié)約的尾砂用于蒸壓灰砂磚的制造,產(chǎn)生可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)充填材料還是以尾砂為主,同時(shí)要加強(qiáng)廢石充填工作的推廣力度,同時(shí)制定合理的作業(yè)順序防止廢石充填影響尾砂充填,保持采充平衡。
(2)繼續(xù)加大對(duì)廢石充填的現(xiàn)場(chǎng)管理,及時(shí)滿(mǎn)足采空區(qū)充填的需要;技術(shù)部門(mén)認(rèn)真研究井下采場(chǎng)循環(huán)順序,為廢石充填提供便利。
(3)進(jìn)一步試驗(yàn)研究廢石與尾砂、廢石與膠結(jié)體的充填比,找到經(jīng)濟(jì)合理的比值,使廢石充填工作不影響下分層回采及出礦。
(4)試驗(yàn)比較電耙與風(fēng)動(dòng)裝巖機(jī)等設(shè)備在采場(chǎng)廢石充填中的工作能力,找到合適的平場(chǎng)設(shè)備,提高廢石充填效率。
井下廢石充填法是瑯琊山銅礦根據(jù)礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀及建設(shè)綠色礦山的思路,通過(guò)工程技術(shù)人員的設(shè)計(jì)、討論、自行試驗(yàn)實(shí)施的。雖然使用廢石充填法還要多施工1條充填井,增加了一定的投入,但是該方法的成功運(yùn)用不但每年能為瑯琊山銅礦創(chuàng)造100多萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也緩解了井下采充失調(diào)的突出矛盾。通過(guò)廢石充填,建立廢石不出井系統(tǒng),不僅緩解了提升運(yùn)輸?shù)木o張狀態(tài),而且減少了地表廢石場(chǎng)地的占用,保護(hù)了自然環(huán)境,取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
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2011-09-22)
喬小明(1984-),男,江蘇新沂人,助理工程師,主要從事采礦、爆破技術(shù)管理工作,Email:cumtmm@163.com。