高法民,于 雷,李延才,高東升,張茂增
(梁寶寺能源有限責(zé)任公司, 山東嘉祥縣 272404)
三灰觀測(cè)孔穿越厚層泥巖施工技術(shù)應(yīng)用
高法民,于 雷,李延才,高東升,張茂增
(梁寶寺能源有限責(zé)任公司, 山東嘉祥縣 272404)
梁寶寺礦井在三灰孔施工過(guò)程中需穿過(guò)較厚的泥質(zhì)粘土巖,經(jīng)常出現(xiàn)卡鉆、糊鉆、斷鉆桿的現(xiàn)象。針對(duì)此種情況,結(jié)合梁寶寺煤礦3301工作面67號(hào)三灰觀測(cè)孔施工實(shí)際情況,研究應(yīng)用了穿過(guò)厚粘土層施工三灰觀測(cè)孔技術(shù)。通過(guò)改進(jìn)鉆具結(jié)構(gòu)、優(yōu)化施工工藝、更換沖洗液等綜合措施,使三灰觀測(cè)孔施工成功率由原來(lái)的89%提高至95%以上,減少了鉆探事故,避免了不必要的經(jīng)濟(jì)損失,大大提高了工作效率。
泥巖;粘土層;三灰觀測(cè)孔;施工工藝
梁寶寺煤礦是肥城礦業(yè)集團(tuán)在巨野煤田投資新建的第一座大型現(xiàn)代化礦井,主采煤層為位于山西組中、下部的3煤層,3煤層下距太原組三灰平均60m。梁寶寺礦井三灰為石炭系上統(tǒng)太原組穩(wěn)定巖層,自太原組頂界至六灰主要由粉砂巖及泥巖組成。此段泥巖常出現(xiàn)在2至5層,厚度為0.6~20 m,有膨脹度高、粘結(jié)性強(qiáng)等特點(diǎn)。
三灰?guī)r溶裂隙含水層是影響礦井可采煤層回采的主要含水層,厚度為4.8~5.2m,平均5.1m,上距可采煤層3煤層平均60m;三灰單位涌水量為0.0121~0.1338L/s.m,富水性不均一,為弱至中等。為查明礦井各采區(qū)不同水文塊段內(nèi)三灰的富水性、水壓、水量及隔水層厚度等水文地質(zhì)情況,掌握三灰的水文地質(zhì)特征,加大其疏放水量,保證采區(qū)內(nèi)煤層的安全開采,各工作面回采前必須施工三灰觀測(cè)孔。由于礦井地處平原地區(qū),三下壓煤情況嚴(yán)重,投產(chǎn)工作面多為條帶式開采,搬家撤面頻繁,所以工作面三灰觀測(cè)孔的施工也較多。
通過(guò)對(duì)建礦以來(lái)施工的所有三灰觀測(cè)孔進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)梁寶寺礦三灰觀測(cè)孔施工成功率為89%,考慮到三灰觀測(cè)孔施工周期長(zhǎng)、鉆孔深、一次性投入大,每次打鉆投入的材料都是不可回收的,不高的成功率造成了相當(dāng)程度的人力及材料浪費(fèi)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題在于煤層底板至三灰間的泥巖粘土層難以穿越。影響鉆孔順利穿越粘土層的主要因素有以下3點(diǎn)。
(1)沒有合適的鉆具。常規(guī)鉆具對(duì)于泥巖層的穿越效果較差,過(guò)泥巖時(shí)極易造成塌孔、斷鉆桿,對(duì)三灰孔施工成功與否關(guān)系重大。
(2)鉆探用料不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)情況。采用常規(guī)的高壓清水當(dāng)沖洗液,泥巖遇水膨脹,難以沖出,是造成鉆探事故的重要原因之一。
(3)地質(zhì)條件復(fù)雜。井下現(xiàn)場(chǎng)斷層的互相牽引,泥巖被撕扯得支離破碎、粘結(jié)性相當(dāng)高,是造成鉆探事故的主要原因。
結(jié)合梁寶寺礦3301工作面軌道順槽第67號(hào)三灰觀測(cè)孔施工情況,具體說(shuō)明三灰觀測(cè)孔施工新工藝的應(yīng)用情況。
梁寶寺3301綜放工作面標(biāo)高-899~-936 m,該面3煤為氣煤,總厚度為5.0~7.2m,平均6.5m,煤層結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,煤層傾角為7°~14°,平均11°,煤層普氏硬度系數(shù)f=1.8。工作面掘進(jìn)期間共揭露23條斷層,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜。且從3301工作面施工三灰觀測(cè)孔,需穿越3層泥巖粘土層,其中最厚的一層泥巖達(dá)4m,加之打鉆區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,泥巖呈破碎狀態(tài),粘結(jié)性極高,如仍然采用常規(guī)的打鉆沖孔方法施工,極易造成鉆孔失敗。
3.2.1 合理設(shè)計(jì)鉆孔參數(shù)
三灰觀測(cè)孔的施工原則是盡量避開構(gòu)造復(fù)雜區(qū)域,減少穿越泥巖厚度。根據(jù)這一原則,在達(dá)到防治水要求的前提下,應(yīng)盡量避開斷層破碎帶,實(shí)行大傾角施工,減少穿越泥巖厚度。綜合考慮沖孔及鉆探機(jī)具性能,67號(hào)三灰觀測(cè)孔設(shè)計(jì)鉆探傾角為-45°,鉆孔直徑75mm,鉆孔深度122m(見圖1)。
圖1 67號(hào)三灰觀測(cè)孔施工參數(shù)示意
3.2.2 優(yōu)化施工工藝
由于鉆進(jìn)經(jīng)過(guò)的泥巖層具有極強(qiáng)的粘結(jié)性、阻水性且厚度較大,鉆進(jìn)泥巖過(guò)程中如用高壓清水沖洗鉆孔極易造成泥巖粘結(jié)鉆頭、粘土膨脹卡鉆、糊鉆等鉆探事故。通過(guò)實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),在應(yīng)用了各種沖洗液材料后,發(fā)現(xiàn)在高壓水中摻入膨潤(rùn)土作為沖洗液對(duì)泥巖層來(lái)說(shuō)效果很好,因膨潤(rùn)土光滑、吸附性極強(qiáng),與粘土相溶性差,可以在粘土不膨脹的情況下很好地將泥巖帶出。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地點(diǎn)的巖性特征,具體制定出操作步驟。尤其當(dāng)鉆機(jī)鉆進(jìn)至泥巖粘土層時(shí),及時(shí)在高壓水中摻入適量膨潤(rùn)土作為沖洗液,防止粘土層膨脹粘鉆。同時(shí)要加快施工進(jìn)度,三班施工人員現(xiàn)場(chǎng)交接班,做到停人不停鉆,盡快鉆過(guò)泥巖層,最大限度地防止在鉆進(jìn)泥巖層過(guò)程中出現(xiàn)卡鉆、吸鉆現(xiàn)象。
3.2.3 改進(jìn)鉆具結(jié)構(gòu)
據(jù)經(jīng)驗(yàn)積累,發(fā)現(xiàn)以往三灰孔過(guò)泥巖層失敗大半情況下是泥巖段過(guò)去了,鉆頭在前鉆進(jìn)另一個(gè)層位時(shí),泥巖段的鉆桿旋轉(zhuǎn)擾動(dòng)泥巖加之有水,使泥巖“抱”住鉆桿導(dǎo)致斷鉆桿事故。通過(guò)以上原因的剖析,本文認(rèn)為保證泥巖段鉆孔的孔徑是確保鉆孔繼續(xù)鉆進(jìn)的關(guān)鍵。因此決定在穿過(guò)泥巖段的鉆桿接頭上焊接三道合金翼,使其接頭直徑達(dá)到90mm,只在泥巖段使用,確保每2m掃擴(kuò)孔一次(每根鉆桿長(zhǎng)2m),有效將泥巖排出的同時(shí)保證泥巖段鉆孔孔徑比其他巖層處孔徑略大,可有效預(yù)防泥巖“抱”住鉆桿。
采用以上施工工藝后,3301工作面軌道順槽67號(hào)三灰觀測(cè)孔在45天的施工時(shí)間內(nèi),未出現(xiàn)過(guò)一次吸鉆、卡鉆及斷鉆桿事故。尤其是在穿過(guò)三段泥巖粘土層時(shí),由于施工工藝先進(jìn),采取措施得力,有效地確保了成功穿越粘土層。同樣采用上述施工技術(shù),礦山又在3408工作面、3404工作面、-708北翼回風(fēng)等地點(diǎn)成功施工了7個(gè)三灰觀測(cè)孔,施工成功率達(dá)到了100%,沒有出現(xiàn)一例鉆探事故。
根據(jù)梁寶寺井下實(shí)際情況,總結(jié)改進(jìn)了原有的三灰觀測(cè)孔施工技術(shù)并在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了應(yīng)用,成功率達(dá)100%。在提高工作效率的同時(shí),保證了礦山各采區(qū)各工作面及時(shí)、順利安全地安裝回采,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,避免了不必要的材料浪費(fèi),為礦山安全生產(chǎn)提供了保障。
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2011-11-19)
;高法民(1962-),男,山東濟(jì)南人,研究員,總工程師,主要從事礦井開采及一通三防方面的技術(shù)研究。