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        針對燒結自動配料系統(tǒng)完善優(yōu)化的研究與應用

        2012-11-16 03:38:10李亮賈海濤張坤
        中國新技術新產(chǎn)品 2012年3期
        關鍵詞:皮帶秤下料閉環(huán)控制

        李亮 賈海濤 張坤

        (山東萊鋼集團公司自動化部,山東 萊蕪 271104)

        1 概述

        燒結的自動配料采用PLC控制技術,其核心控制是“配料秤-二次儀表-PLC-變頻器”形成閉環(huán)控制,通過變頻器調(diào)節(jié)寬帶給料機、螺旋給料機來調(diào)節(jié)料流量,以達到設定的配比,完成配料功能。變頻器和PLC的通信方式以及配料秤自身的穩(wěn)定程度是影響配料精度和穩(wěn)定性的制約環(huán)節(jié)。但在現(xiàn)場應用中發(fā)現(xiàn)配料秤由于現(xiàn)場環(huán)境和其他干擾因素的影響不可避免的會出現(xiàn)信號瞬間大幅度抖動而造成下料在短時間不穩(wěn)的情況,針對這種情況必須在控制上進行完善優(yōu)化,盡可能的濾除這種干擾信號,確保下料穩(wěn)定,畢竟外部的影響很難根本解決。

        2 恒流控制模型

        要確保燒結配料成分的穩(wěn)定,13個寬帶和2個螺旋的流量控制是關鍵。在流量的采集上配料系統(tǒng)使用了拉姆齊公司的XR-2105P型流量控制儀。我們知道,當輸送機輸送物料時,測量皮帶稱上每單位長度的載荷值q(Kg/M)與皮帶在同一時刻的運行速度V(M/S)相乘,所得結果即物料的瞬時流量 q.v(Kg/S).因物料輸送的不均勻性和皮帶速度隨時間的變化,所以在T時間間隔的累積流量可以用以下積分式表示:W=q(t)V(t)dt式中:W-T 時間間隔內(nèi)所輸送物料的累計量(kg或T);T一物料通過稱的時間(S或h);q(t)一皮帶單位長度上的物料重量(kg/M 或T/M);V(t)一物料在皮帶上的運行速度(M/S)。從式中可以看出,只要保證 q(t).V(t)的乘積不變,就可以保證物料流量的恒定.即隨皮帶上物料重量的變化控制皮帶運行速度做出相應的調(diào)整,就可以保證物料流量的恒定.在本系統(tǒng)中皮帶秤的速度是恒定不可調(diào)的,所以要控制流量的恒定只能調(diào)節(jié)皮帶上物料重量,而重量的改變又只能通過改變變頻器的頻率,以求改變寬帶和螺旋下料的速度??刂扑枷肴缦聢D:

        3 屏蔽干擾信號的方法

        根據(jù)皮帶秤的控制原理可知,皮帶秤流量反饋值Pv的瞬間抖動將造成控制系統(tǒng)在幾個控制周期內(nèi)的自動找正,直到設定與反饋達到平衡為止,這就造成了下料的不穩(wěn)定.而反饋值的瞬間抖動很多情況下未必是皮帶秤流量的真實反映,而是外部干擾造成,對外部干擾信號的濾除采用了多次平均值法,即對連續(xù)不間斷送入PLC的反饋信號進行多次平均,突高或突低的信號在平均值法的作用下基本上起不到作用.具體做法是在變頻器穩(wěn)定前采用3次平均值,穩(wěn)定后采用100次平均法,在停止變頻器時采用零次平均法,目的是為了使反饋值迅速降到零。

        4 變頻網(wǎng)絡設計

        每次在變頻上電前或故障后,首先進行初始化,該部分的控制程序由PLC完成,其程序框圖如下:

        變頻器由通信卡接入MB+網(wǎng),在每臺變頻器的擴展卡上設置硬件節(jié)點地址,設定通信協(xié)議、方式及接受和發(fā)送的字節(jié)數(shù);同時定義PLC內(nèi)的通信協(xié)議、方式及接受和發(fā)送的字節(jié)數(shù)。PLC內(nèi)使用PEER COP向變頻器“WRITE”命令,包括啟停操作、電機正反轉(zhuǎn)控制、過程調(diào)節(jié)控制、故障控制等;用GLOBAL向變頻器“READ”狀態(tài),包括電流、電壓、轉(zhuǎn)速等信息,了解變頻器及電機的運行狀態(tài)。

        5 給料PID調(diào)節(jié)控制

        圓盤給料PID調(diào)節(jié)主要通過變頻器調(diào)節(jié)圓盤轉(zhuǎn)速,以改變下料量。常規(guī)的閉環(huán)控制方法是無法達到穩(wěn)度、精度要求的。因此采取大滯后閉環(huán)控制。一是為避免系統(tǒng)超調(diào),確定系統(tǒng)響應時間T時應大于圓盤機械響應時間t1與物料從下料口到稱量段時間t2之和;二是在PID運算輸出之前加一限定值,當輸出量變化值超過該限定值時,用限定值代替PID運算輸出,以克服輸出量變化影響圓盤轉(zhuǎn)動的穩(wěn)定性;三是實現(xiàn)無擾動投入,先確定好圓盤轉(zhuǎn)速初值,圓盤啟動時經(jīng)3-5周期的運行,當瞬時流量在PID調(diào)節(jié)范圍內(nèi)輸出時,自動切換到PID調(diào)節(jié);四是當工況不穩(wěn)時,如瞬時流量波動較大且無規(guī)律,可采用累計調(diào)節(jié)方式,即取單位時間(取5S)的累計流量作為PV值與設定量SP進行比較調(diào)節(jié)。其程序圖如下:

        [1]張文慶.PID算法在PLC模擬量閉環(huán)控制中的實現(xiàn)[J].信息技術,2003,1.

        [2]王興強.燒結自動配料在線檢測與控制系統(tǒng)[J].山東冶金,2001,6.

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