曹宏(塔里木油田分公司)
原油外輸泵結(jié)垢原因分析及治理對策*
曹宏(塔里木油田分公司)
針對D Y 65-50*5型原油外輸泵在運(yùn)行中出現(xiàn)的嚴(yán)重結(jié)垢問題進(jìn)行了故障原因分析,對整個原油處理系統(tǒng)采取化學(xué)方法、物理方法進(jìn)行治理,通過治理取得了明顯的效果,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
結(jié)垢 污水處理 聲納導(dǎo)波液面監(jiān)測儀
近幾年,塔里木油田塔中作業(yè)區(qū)。161原油轉(zhuǎn)輸站的原油外輸泵。一直出現(xiàn)不同程度的結(jié)垢現(xiàn)象。尤其是2012年原油外輸泵結(jié)垢更加頻繁和嚴(yán)重,導(dǎo)致其機(jī)械密封頻繁刺漏,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。其垢樣表面為墨黑色,堅硬固體,厚薄均勻,現(xiàn)場結(jié)垢分布照片見圖1。
在現(xiàn)場調(diào)研的基礎(chǔ)上,通過分析結(jié)垢的原因、增加防垢劑的用量及采取相應(yīng)的控制措施,最終解決了原油外輸泵的結(jié)垢問題[1]。
按照標(biāo)準(zhǔn)《油田無機(jī)鹽垢主要化學(xué)組分分析方法》進(jìn)行分析,該垢樣分析結(jié)果為:Fe O含量1.5%,F(xiàn)e2O3含量0.14%,M g CO3含量0.68%,Ca CO3含量81.5%,其他物質(zhì)含量16.18%,由此可以判斷該垢是碳酸鈣垢。
161原油轉(zhuǎn)輸站水質(zhì)分析結(jié)果:H CO3-含量3.14×102m g/L,Cl-含量4.90×104m g/L,SO42-含量4.24×102m g/L,Ca2+含量3.39×103m g/L,M g2+含量3.48×102m g/L,Ba2+含量3.809m g/L,K++Na+(以Na+計)含量2.74×104m g/L,水型為氯化鈣型,p H值為6.61(SY/T 5523—2006油田水分析方法)。
161原油轉(zhuǎn)輸站的工藝流程見圖2。單井來的原油進(jìn)入161轉(zhuǎn)輸站后,首先經(jīng)過加藥泵向原油中加入防垢劑及破乳劑兩種藥劑。加藥后的原油進(jìn)入油氣分離器進(jìn)行液氣分離后,液相分別進(jìn)入1號、2號和3號沉降罐進(jìn)行初步的油水分離??刂剖业挠嬎銠C(jī)可分別監(jiān)控三個沉降罐的總液位,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗當(dāng)1號罐液位達(dá)到一定高度后,操作人員關(guān)閉沉降罐的進(jìn)口閥門,該罐暫時停止進(jìn)油。同時打開該罐的油出口閥門,原油流經(jīng)原油外輸泵輸送至下一處理站。同樣在根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗當(dāng)1號罐的液位下降至某一高度時,操作人員關(guān)閉該罐的油出口閥門,打開其水出口閥門,排除該罐沉降下來的污水。排除污水后關(guān)閉水出口閥門,打開其進(jìn)口閥門,該罐重新開始進(jìn)液。其它兩個罐的生產(chǎn)方式與1號罐完全相同。
目前161轉(zhuǎn)輸站共計3臺原油外輸泵,均為臥式5級離心泵,型號為D Y 65-50*5,排量65 m3/h,揚(yáng)程250 m,進(jìn)出口壓力分別為0.1 MPa,1.5 MPa,進(jìn)出口溫度60℃左右。泵內(nèi)多處結(jié)垢,最為嚴(yán)重的部位是機(jī)械密封和葉輪。
目前161轉(zhuǎn)輸站使用柱塞泵將破乳劑、防垢劑兩種藥劑,按照加入量添加至原油中,其基本性能見表1。
表1 破乳劑、防垢劑基本性能
161原油轉(zhuǎn)輸站從建站至今已累計運(yùn)行了15年,進(jìn)入該站的原油綜合含水率已從原來的80%上升至92.73%,且水中鈣離子含量極高,泵運(yùn)行時溫度在60℃左右,這些因素都無疑為碳酸鈣的形成提供了必要條件。
161轉(zhuǎn)輸站只能監(jiān)控3個沉降罐的總液位,不能監(jiān)控罐內(nèi)油水界面的液位。在進(jìn)行排油操作時只能憑經(jīng)驗操作,從而不能精確的控制外輸原油的含水率。這個因素也成為原油外輸泵的結(jié)垢的直接因素。
3.3.1 防垢劑評選
按照塔里木油田化學(xué)助劑廠企標(biāo)Q/XTY J 013—2010以及Q/SY TZ 0177—2007《防垢劑技術(shù)要求及試驗方法》進(jìn)行試驗,其分項阻垢率評價結(jié)果見表2。
表2 阻垢劑技術(shù)要求及試驗結(jié)果
在分別對1#、2#藥劑的腐蝕情況進(jìn)行檢測,其腐蝕速率見表3。
表3 阻垢劑腐蝕速率測試試驗
通過篩選試驗發(fā)現(xiàn),1#藥劑的阻垢率效果最好,且當(dāng)加入濃度為60m g/L時,腐蝕速率較小。對該垢樣具有很強(qiáng)針對性,可以到現(xiàn)場投加,推薦加入量:50~60m g/L。由此可見目前161轉(zhuǎn)輸站所加藥劑的選型是正確的,但其加入防垢劑的濃度25 m g/L是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的,這嚴(yán)重的影響了該防垢劑的防垢性能。
將3個沉降罐分別安裝聲納導(dǎo)波液面監(jiān)測儀,準(zhǔn)確監(jiān)測罐內(nèi)的總液位及油水分界面的高度,從而有效的降低外輸原油中的含水率。聲納導(dǎo)波液面監(jiān)測儀采用聲納原理,由聲納導(dǎo)波系統(tǒng)法蘭下端發(fā)出聲納波順著鋼纜下傳,根據(jù)油水不同的介電常數(shù)來反饋不同的數(shù)值,當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測到一個介電常數(shù)時反饋的是一液位高度(可能是純油、純水、也有可能是均勻的乳化物),當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測到兩個介電常數(shù)時反饋的是兩個高度:一為液位高度(總高度);二為油水分界線高度;采集的數(shù)據(jù)上傳至控制室,實現(xiàn)實時在線監(jiān)測與分析。從而實現(xiàn)對罐內(nèi)液位高度及油水分界線高度準(zhǔn)確計量的功能。
根據(jù)防垢劑評選結(jié)果,需增加防垢劑的加入量。將加入量由原來的25 m g/L增加至60m g/L,加藥方式不變。
1)2012年2月按照防垢措施對塔里木油田塔中作業(yè)區(qū)。161原油轉(zhuǎn)輸站整個工藝流程及加藥。進(jìn)行了整改,截至2012年8月,該站的3臺原油外輸泵尚未出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)垢問題,運(yùn)行工況得到了明顯的提高,說明調(diào)整后的防垢方案有效地解決了原油外輸泵的結(jié)垢問題。
2)該站的原油外輸泵結(jié)垢問題得到解決后,大大增加了外輸泵機(jī)械密封的使用壽命。其機(jī)械密封的使用量由原來的平均每月四套降至目前的不用更換(該機(jī)械密封設(shè)計壽命為一年)。該泵的機(jī)械密封以每套4000元計算,相當(dāng)于一年節(jié)約了180000元。
[1]朱本智,閆化云,何麗平,等.渤西油氣處理廠污水泵結(jié)垢控制研究[J].工業(yè)水處理,2010,30(11):83-85.
10.3969/j.i ssn.2095-1493.2012.011.016
曹宏,2008年畢業(yè)于重慶科技學(xué)院(石油工程專業(yè)),主要從事油氣開采工作,E-mail:cao_hong_2008@163.com,地址:新疆庫爾勒市塔里木油田公司開發(fā)事業(yè)部塔中作業(yè)區(qū),841000。
塔里木油田公司資助項目(160018-s j)。
2012-08-05)